?

管樁施工質量事故的處理研究

2009-07-31 07:50任建國
中國高新技術企業 2009年15期
關鍵詞:質量事故斷樁

摘要:靜壓預制管樁文章對場地條件、表面土層地質情況及樁身質量要求極其嚴格,因此在設計及施工過程中如不考慮到淺部斷樁、斜樁等樁的質量問題,必然造成不可避免的事故。文章結合實際工程,分析了管樁偏樁、斷樁事故的現狀和原因,并且針對性地提出了處理方案,經實踐證明,處理效果良好。

關鍵詞:預應力管樁;斷樁;偏樁;管樁施工;質量事故

中圖分類號:TU473 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2009)15-0163-02

近年來,靜壓預制管樁在建筑工程樁基礎設計中被大量采用,其主要優點是在施工過程中噪音小、無振動、無沖擊力,樁長度易調整,施工速度快,壓力值直觀,對周圍建筑物影響小,設計取值大,特別適合大噸位靜載液壓樁機的施工。

由于靜壓預制管樁的工作原理是樁極限承載力越大,要求靜載液壓樁機噸位就越大,對場地條件、表面土層地質情況及樁身質量要求越嚴。因此在設計及施工過程中如不考慮到淺部斷樁、斜樁等樁的質量問題,必然造成不可避免的事故發生。以下就某工程管樁淺部斷折原因進行分析。

一、工程概況

云山小區二期工程是11層、15層住宅,總用地面積11.2萬m2,建筑面積22.18萬m2,全部采用預應力混凝土管樁。其中,小區二期工程31#住宅樓地上13層,采用鋼筋混凝土剪力墻結構體系,現澆鋼筋混凝土樓板,基礎部分為鋼筋混凝土獨立承臺,采用PTE(壁厚80)型Φ500預應力管樁,靜壓法工藝成樁,總樁數為152根,單樁豎向抗壓承載力特征值預估值為1100kN,單樁豎向抗壓極限承載力為2200kN。

本場地位于長江漫灘,地基土主要為沖洪積、淤積成因地層。地層分布總體較穩定。淺部以軟弱土為主,主要分布高壓縮性,高靈敏度,低強度淤泥質粘性土,下部沙土分布連續、穩定,自上而下顆粒漸粗,密實度漸好。場地原為菜地,地形簡單平坦,無不良地質現象,場地水對混凝土無侵蝕性。地基各土層承載力參數見表1:

二、工程事故狀況

樁基施工結束土方開挖后,根據現場測量和低應變檢測,樁的平面位置偏差有部分超過規范允許值,樁身質量完整性有部分存在嚴重缺陷。

(一)樁偏位情況

總樁數152根,發生樁位偏差的樁計125根,其中正常允許偏位的樁計49根。按《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》有關規定,三樁以下承臺樁允許偏差100mm,大于三樁承臺樁允許偏差1/2樁徑。超過規范允許偏差的樁計76根,為總樁數的50%,分布見表2:

(二)樁身質量缺陷

總樁數152根,其中有2根樁因成樁樁頂標高下落,難以檢測,實檢150根發現I、II類樁92根,占總樁數的61.3%;III類樁19根、占總樁數的12.7%;IV類樁39根,占總樁數的26.0%。裂縫位置分布范圍約在樁頂以下1.5~7.0m處,比較嚴重的有1根,可檢測到上述兩個集中區域上、下兩道裂縫,樁位有傾斜、位移現象。

三、事故原因分析及處理方案

處理措施應依據受損實際狀態并推斷造成受損的可能因素,針對受損的實際狀態采取技術措施。

(一)原因分析

該場地自然地面平均高程約為+5.6m,設計±0.00為+7.2m,樁頂高程為+3.7m。開挖深度約為1.9m左右,樁頂以下6.5~7.0m厚為②-2層淤泥質粉質粘土,為流塑狀、高飽和、高靈敏弱土層,fak =60 kPa其下③-1層稍中密粉砂夾粉土層,fak=140kPa,樁在③-1具有相對嵌固作用,當挖土程序如有不當,開挖過程中,未開挖面對已開挖面形成高差自重壓力,上部軟弱土層對樁具有橫向擠壓作用;壓樁機在施壓過程中,樁機移位,反復行走、搓支,壓樁機自重較大,軟土層在豎向荷載碾壓下產生對樁的橫向擠壓。此兩種影響在軟土層中對樁產生的橫向擠壓荷載應是上部(樁頂)最大,沿深度衰減,近似于倒三角形頒線性荷載,樁在③-1層較好土層內具有“嵌固”作用,樁類似懸臂梁,樁的變形應是撓曲型的、連續型的。小應變檢測樁的裂縫分布范圍在樁頂以下1.5~7.0m,均發生在軟土層內,III類樁26根有21根均檢測出上下兩道裂縫,可以佐證。即使IV類樁也有一根發現上下兩道裂縫。

(二)處理方案

關于樁的缺陷,根據以上判斷,采取內灌芯棒(鋼筋籠)砼的補強措施。19根III類樁取土至缺陷位置以下2m處,IV類樁取土至缺陷位置以下2.5m處,取土后對管孔進行沖洗,回填50cm砂石混合料后下鋼筋籠(主筋6Φ18、箍筋Φ8@100),澆注C40混凝土,在樁斷裂處澆筑混凝土需延長振搗時間,保證混凝土密實。

關于樁的偏位:壓樁過程樁的就位原始偏差,應已包含規范允許偏差之內,個別大偏位的樁不排除原始就位誤差因素。主要偏位原因系因樁的橫向擠壓造成。統計樁偏位量分布,不超過1個樁徑Φ500的偏位樁占總偏位的92%,在樁的承載能力滿足的前提下,偏位對于獨立承臺,將會造成荷載忠與樁的組合形心偏移過大,發生附加彎矩,可以采取聯合承臺的方法加以處理。

四、事故處理情況和處理結果

(一)補強效果評價

III、IV類樁采用內灌芯棒砼加固后,采用高應變檢測承載能力。因單樁靜載荷試驗前未做高應變檢測,即缺少高應變與靜載荷試驗相關對比資料,本次高應變檢測對I、II類樁及采取補強措施后的III、IV類樁同時采用高應變檢驗,以期檢測補強后的III、IV類樁與樁身質量完整和基本完整的I、II類樁,其豎向承載力是否存在差異或變化幅度。

高應變檢測10根樁,結果如下:

I類樁2根:42#,Ru=1803Kn;66#,Ru=1999.7kN

II類樁2根:17#,Ru=2069.5kN 93# Ru:2057.3kN

補強后的III類樁2根:41#,Ru=2045.5kN;138#,Ru=1983.6kN

補強后的IV類樁4根:18#,Ru=2192.0kN;19#,Ru=1820.5kN;53#,Ru=1917.8kN;130# ,Ru=1850kN

I、II類樁共4根,其平均值Ru=1982.4kN

III、IV類樁共6根,其平均值Ru=1944.7kN

兩者差異僅為2%,可以認為,經補強后的III、IV類樁豎向承載能力已經達到I、II類樁的要求。

根據I、II類樁及補強后的III、IV類樁計10根綜合分析:極差為389<0.3×1968.9=591.67kN,參考JGJ106-2003《建筑樁基檢測技術規范》有關規定,Ru可取平均值,即可滿足承載要求。

(二)特別加固處理

對6根(88#、121#、147#、149#、150#)偏位大于500mm的樁,其中偏位最大的147#(偏位900mm)、148#(偏位1080mm),位置靠近,集中發生大偏位,因此對此2樁,補做了高應變檢測,檢測結果:147#、148#,承載力損失較大,建議在147#~150#樁附近合適位置于聯合承臺上預留2~3個錨桿靜壓樁孔。根據沉降觀測資料,必要時做錨桿靜壓樁后處理補強,錨桿樁可采Φ19鋼管。

(三)沉降觀測

經過16次的觀測及計算,該樓累計平均沉降量為31.5mm,其中最大沉降量為33.3mm(位于1號觀測點),最大沉降量為29.6mm(位于6號觀測點)。最后一次觀測平均沉降量為6.15mm,最后一次觀測平均沉降速度為0.053mm/d。根據規范規定建(構)筑物竣工驗收的地基變形標準,其最后一次觀測平均沉降速度、基礎整體傾斜值、累計平均沉降量等指標均符合建(構)筑物竣工驗收的地基變形標準。與相鄰同類建筑相比,該樓的各項變形指標量都相對較小。在竣工交付時,對預留樁孔作了封堵處理。

五、結語

1.因PHC樁橫向剛度較脆弱而不能受強烈的撞擊或震動,故當運輸或堆放不適時,易出現結構裂縫;同時在反復施壓產生的拉、壓力作用下,裂縫會有所發展并造成樁身破損。

2.沉樁路線要合理選定。預應力管樁施工時,隨著入樁段數的增多,各層地質構造土體密度隨之增高。土體與樁身表面問的摩擦阻力也相應增大,壓樁所需的壓入力也在增大。為使壓樁中各樁的壓力阻力基本接近,入樁路線應選擇單向行進,不能從兩側往中間進行(即所謂打關門樁),使地基土在入樁擠密過程中,土體可自由向外擴張,以避免因土的擠壓而造成部分樁身傾斜,保證了群樁的工作基本均勻并符合設計值。

3.場地要平整堅硬,在較軟的場地中適當鋪設道渣,不能使樁機在打樁過程中產生不均勻沉降,靜壓樁樁機對施工場地要求較高,由于樁機及配重達500t以上,為防止樁機下陷而造成樁身傾斜、樁機擠壓對樁位的影響,影響施工質量及施工安全,必須對施工場地進行局部回填平整,采取必要的措施提高地基承載力,使其達到靜壓樁施工要求。

參考文獻

[1]建筑樁基礎技術規范(JGJ94-94)[S].中國建筑工業出版社,1994.

[2]既有建筑地基基礎加固技術規范(JGJ123-2000)[S].中國建筑工業出版社,2002.

[3]胡中雄.土力學和環境土力學[M].同濟大學出版社,1997.

作者簡介:任建國(1974-),男,寧夏隆德人,寧夏伊斯蘭地質工程公司工程師,項目技術負責人,研究方向:樁基、地質工程施工。

猜你喜歡
質量事故斷樁
鉆孔灌注樁基礎“斷樁”的成因與應對探討
鉆孔灌注樁斷樁原因分析與處治
質量檢查及處理措施在建筑工程中混凝土工程中的作用
基坑工程事故原因分析與控制
砼灌注樁避免斷樁的措施
鉆孔灌注樁斷樁事故原因分析與處理策略
中國石油天然氣集團公司質量事故管理規定
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合