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冷凝水的回收和處理

2011-02-10 06:39
河南化工 2011年17期
關鍵詞:軟化水凝結水冷凝水

(中原油田分公司石油化工總廠,河南濮陽 457165)

1 前言

石化企業是用水大戶,中原油田石化總廠地處缺水的中原地區,隨著企業的發展和裝置規模的擴大,對水的需求量逐漸加大。保證優良的水源水質、充足的水量是企業可持續發展的必要條件,回收處理再利用一切可利用的回水是實現這一目標的重要手段。凝結水是由蒸汽做功之后凝結而成,在生產中因蒸汽系統的凝汽器滲漏、金屬腐蝕產物的污染、熱用戶返回水的雜質污染使凝結水的水質下降,不能直接回用于鍋爐給水。

凝結水回用,是鍋爐實現節能、節水和減少運行費用的最有效方法。凝結水的熱量可達蒸汽總熱量的20% ~30%,凝結水雖然被污染,但比工業水的水質要好得多,容易處理、費用低,可以大幅度降低鍋爐水處理的運行費用。

2 冷凝水現狀

根據節水減排的要求,石化總廠對全廠凝結水系統進行了技術改造,目前全廠已回收的蒸汽凝結水量為40~50 t/h。這些回收的蒸汽凝結水,大大提高了熱能利用效率,節約了能源,減輕了水處理站的負擔。但是這些未經處理的凝結水常常呈酸性、含油量和含鐵量都大大超標,給系統中的鍋爐、輔機和其他設備的安全運行帶來了嚴重威脅。因此本項目對回收的凝結水進行除油、除鐵處理,以達到鍋爐進水要求。

3 冷凝水處理的技術原理和工藝流程

3.1 技術原理

在蒸汽凝結水不降溫的條件下,運用活性分子膜超微過濾組合帶大量官能團的復合碳纖維吸附方法,能夠有效去除凝結水中游離態、機械分散態、乳化態、溶解態各種烴類及其衍生物。同時在活性分子膜和復合碳纖維微孔內官能團的作用下,脫除水中的二、三價金屬離子,使凝結水達到鍋爐給水要求。

3.2 工藝流程

我廠回收的蒸汽凝結水分為三路:綜合冷凝回水、特油冷凝回水和汽輪機冷凝回水。由各生產裝置收集的綜合凝結水經在線甄別系統,與特油冷凝回水混合后進入換熱器,與軟化水換熱后,再與汽輪機凝結水混合進入原水箱,經原水泵提升后依次進入超微過濾器、纖維吸附罐脫除機械雜質、油和高價金屬離子,合格的凈化水經凈水泵進入除氧器。

3.2.1 原水箱

凝結水首先進入原水箱,原水箱實際上可稱為油水分離器。凝結水從布水裝置進入原水箱,布水裝置有兩個作用:一是使進水均布;二是降低水的湍流速度,延長凝結水在原水箱內的有效停留時間,使游離態和機械分散態油更易與水分離。原水箱上部設有溢流堰,利用物理沉降作用,可將大部分游離態及機械分散態油除去,使水中油含量降到50 mg/L以下。

3.2.2 在線甄別系統

本系統由探頭、電纜、信號線和工控機組成。工控機中裝有模糊控制平臺程序,各探頭在此程序控制下運行。各單元均可根據各自的運行情況來進行自動控制。當出現大量泄漏時,凝結水中的油和離子含量會明顯超標。這套原水在線甄別控制系統就會在數秒鐘內檢測出來,并迅速轉換成電信號,命令控制系統將嚴重污染的原水切出系統,提高裝置抗沖擊性,保證裝置安全。

3.2.3 超微過濾器

3.2.3.1 主要作用

一次性截留Φ≥0.1μm的全部微粒;截留95%的膠體微粒;以化合形式截留部分高價金屬離子;去除機械分散態油和部分乳化油。

3.2.3.2 原理

超微過濾器選用耐高溫過濾元件,用化學藥劑在微孔內覆蓋搭橋,是吸附、表面過濾、深層過濾相結合的一種過濾方式。過濾機理主要是化合、慣性沖撞、擴散和截留。這樣不僅可以起到物理過濾作用,還有吸附作用,可除去乳化態、溶解態的油及金屬離子。

3.2.3.3 再生

超微過濾器采用半再生方法,一般24 h再生一次,再生用的是0.8 MPa的低壓蒸汽,對超微過濾器進行反向清洗,使其中的分子膜和官能團得以再生。

圖1所示為集中拉底后的一期進路,兩幫控制較好,工區對進路兩底角清理非常干凈。進路回采結束后集中拉底在一期進路中的應用初見成效。隨后,工區又對53#進路、18#進路和48#進路這三條一期進路進行了集中拉底,都取得了很好的效果,圖2、3、4是這三條進路拉底后的情況。

在一個超微過濾器進行反洗的時候,其余超微過濾器繼續工作,對纖維吸附罐供水。

3.2.4 纖維吸附罐

3.2.4.1 主要作用

纖維吸附罐屬精密過濾裝置,主要過濾元件為帶有大量官能團的纖維吸附氈。去除剩余的油和無機離子,使水中油含量降至1 mg/L以下,總鐵含量降至50μg/L。

3.2.4.2 特點

該裝置所選的吸附劑由復合吸附纖維氈制成。具有細孔結構密集和比表面積巨大、吸附能力強等特點,纖維氈經活化加入各種官能團。

纖維吸附罐同超微過濾器一樣,采用半再生方法,通過對纖維吸附罐反吹,使其中的復合纖維進行脫附,使官能團得以再生。

3.2.5 DCS 控制系統

本系統采用計算機集成控制系統。包括在線電導檢測系統、模擬人工智能的模糊控制平臺和可靠的DCS控制系統。采用邏輯時序及程序控制,各單元既可以根據各自的運行情況來進行自動控制,又可以相互配合、協同作戰、統一成一個完整的系統。保證裝置的安全,降低勞動強度。

4 進出水質要求

進水水質見表1,凈化水水質要求見表2。

表1 進水水質要求

表2 凈化水水質要求

5 運行評價

冷凝水回收處理裝置投產后進行了裝置標定。在標定過程中,裝置最大處理量達到60 t/h;最小處理量為27 t/h,說明裝置操作彈性大,各項操作參數指標在設計范圍內,凈化水質量合格。

本凝結水處理裝置,采用DCS集散控制系統,能夠及時監控和調整現場設備的運行狀況,采集相關運行參數。在線水中油檢測、pH值和電導儀,能自動切換流程,自動化水平較高。經處理后的凝結水含油,鐵離子指標均能達到中壓鍋爐水質要求。既回收了水,又回收了熱量,節水節能效果明顯。

該工藝技術先進、安全可靠、投資少、回收快,具有較好的性價比,無工藝廢氣、廢渣排放,在企業的節能降耗、節水減排工作中,起到了積極推動作用,取得了良好的經濟效益和社會效益。

6 經濟效益分析

6.1 直接經濟效益

50 t/h冷凝水回收處理裝置投產后,每小時平均回收處理冷凝水42 t/h左右。年運行按8 000 h計算,按處理后凝結水95℃與常溫25℃下熱能差值折算成100元/t(廠內部結算價)中低壓蒸汽熱量,可計算出凝結水熱值為10.75元/t,可節約資金361.2萬元;軟化水與凝結水進行熱交換后進除氧器,軟化水溫度由常溫25℃提高到60℃,以軟化水每小時45 t左右,年運行按8 000 h計算,按60℃的軟化水與常溫25℃下熱能差值折算成100元/t(廠內部結算價)中低壓蒸汽熱量,可計算出軟化水熱值為5.4元/t;可節約資金194.4萬元。凝結水回收處理系統投用后,蒸汽冷凝回水回收量的增加,大大節約了軟化水耗量,每小時可節約軟化水10 t,現軟化水10元/t(廠內部結算價),每年可節約資金80萬元。年運行成本費17.29萬元(包含汽、電、管理費);設備折舊費用33萬元;年節約費用:361.2+194.4+80-17.29-33=585.31 萬元。裝置總投資340萬元,靜態投資回收期0.58年。

6.2 間接經濟效益

凝結水回收處理系統投用后,經處理后的凝結水含油量小于1 mg/L,總鐵含量降至小于50μg/L。完全滿足鍋爐水質標準,延長了鍋爐的使用壽命。同時減少了全廠軟化水、除氧水管網腐蝕。

7 結論

該項目采用了在線甄別、自動精處理、自動預膜、DCS控制等系統,優化了工藝流程,提高了裝置技術水平;項目實施后,石化總廠冷凝水得到了回收處理,高質水得到了合理利用,延長了用水設備的使用壽命,每年可為石化總廠節約成本585.31萬元,經濟效益顯著。

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