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高速綜合檢測列車降噪措施研究與效果分析

2011-06-11 03:35張麗榮張志軍王東川
大連交通大學學報 2011年6期
關鍵詞:吸音動力設備隔音

張麗榮,張志軍,王東川

(1.中國北車集團 唐山軌道客車有限責任公司,河北 唐山 063035;2.漢高股份有限公司,上海 201203)

0 引言

隨著高速鐵路的發展,噪聲污染問題更加突出.各國在修建高速鐵路時,對噪聲問題都相當重視,采取各種綜合減振降噪措施,以滿足政府部門制定的噪聲法規和環境噪聲標準.

本項目依托國家“863”課題研究,是在CRH3動車組技術平臺基礎上研制的高速綜合檢測列車.該車采用8輛編組6動2拖配置,最高試驗速度400 km/h以上.該車的開發為高鐵提供了專業化的實時等速檢測裝備,也為高速列車技術平臺的不斷完善提供技術儲備.由于高速綜合檢測列車特殊的動力設備布置,為其噪音控制技術帶來新的問題和挑戰.

1 降噪措施研究

高速綜合檢測列車存在多種類型的噪聲源,可以籠統的劃分為車體外部噪聲及車體內部噪聲[1].車體外部噪聲主要表現為輪軌噪聲,如車輪與鋼軌粗糙面互相作用后產生的輪軌振動噪聲;集電系統噪聲,如受電弓沿接觸網導線滑動而引發的機械滑動聲;空氣噪聲,如高速鐵路行駛的動車組車體表面引起的渦流噪聲;其他機械噪聲,如轉向架等動力傳動機構噪聲.車體內部噪聲主要表現為車內動力包噪聲、空調噪聲、制動控制單元及充電機單元噪聲、檢測機柜噪聲等.針對不同類型的噪聲源,分別采用不同的降噪措施,以期達到最好的降噪效果[2].

1.1 車體外部噪聲的控制措施

車體外部噪聲的主要控制措施為對車體鋁型材的阻尼降噪.列車在高速運行時,轉向架及受電弓等區域存在非常強的振動源,容易引發車體的輻射噪聲,需要對響應部位進行阻尼降噪處理[3],如地板鋁型材全部噴涂4mm阻尼漿,受電弓區域鋁型材噴涂4mm阻尼漿等,如下圖1所示.

圖1 車體阻尼降噪區域示意圖

1.2 車體內部噪聲的控制措施

1.2.1 設備艙的隔音吸音處理

由于采用8輛編組6動2拖配置,部分輔助動力設備需移到車上設備艙內安裝,增加了單輔變流器設備單元車.單輔變流器設備聲壓級大于117 dB,為防止其噪聲源影響車內其它部位噪聲,必須對設備艙進行隔音吸音處理,如圖2所示.設備車過道側墻雙層鋁蜂窩板之間布置Henkel組合吸音墻模塊,墻內壁(設備艙側)貼裝耐高溫防火吸音泡沫板;地板及外側墻局部采用Henkel隔音墻設計;設備車頂部貼裝Henkel耐高溫防火吸音泡沫板[4].

圖2 設備艙隔音吸音處理圖

1.2.2 空調通風的阻尼隔音處理

空調機組在工作過程中,由于氣流的作用會產生管路噪聲,通過在管路表面包裹阻尼隔音材料,可以有效降低管路的振動輻射噪聲,同時增加管路的隔音性能.包裹效果如下圖3所示,金屬管路外表面采用Henkel約束阻尼隔音材料Terotrain D203纏繞處理,提高隔音性能.

圖3 管路隔音處理

1.2.3 制動控制單元、UPS單元、充電機單元吸音處理

制動、UPS及充電機單元是車內重要的噪聲源,如下圖4所示,在設備隔間四周都采用Henkel 20mm厚的Terotrain A1000系列高阻尼吸音泡沫材料包裹處理,提高隔間的吸音性能.該材料是一種基于PU的具有特殊泡孔結構的泡沫吸音材料.該材料最大特點是低頻吸音性能優良.

圖4 設備隔間吸音處理

1.2.4 檢測機柜阻尼減振處理

機柜散熱風扇會在工作狀態產生氣動噪聲,同時機柜內設備在開機時也會產生低頻振動噪聲.需要在機柜面板粘貼Henkel Terotrain D203約束阻尼減振貼片,提高機柜阻尼減振效果,如圖5所示.Terotrain D203是一款基于橡膠基的帶約束層阻尼貼片,具有高阻尼減振特性.

圖5 機柜阻尼處理及仿真分析結果

2 效果分析

動力設備車內由于安裝了3個單輔變流器動力設備,噪聲源相比其他車廂較大,針對該設備車的聲學性能特點,設備間隔墻的隔聲措施及效果是最為關鍵的.通過在結構上采取密封、阻尼、隔音、吸音的措施,降噪效果十分明顯.

2.1 動力設備車非運行狀態設備艙點聲源測試結果

點聲源布置于設備艙內部,如圖6source點所示,用于模擬輔助動力設備發出的噪聲.測量點位于過道及設備間兩側,如圖6黑點所示,測量點聲源發出的噪聲,考察設備艙隔墻的隔聲效果[6].

圖6 點聲源及測試位置

圖7所示是噪聲源及過道的整體聲壓值測試結果對比圖,從過道的隔聲效果分析,設備艙總體平均隔聲量達到45 dB,達到預計目標值,隔墻聲學處理在中高頻段有較高的隔聲性能.

圖7 點聲源狀態測試結果

2.2 動力設備車運行狀態車內噪聲測試結果

由于輔助動力設備為主要的噪聲源,故安排測量點位于過道及設備兩側,如圖8大圓點所示.測試試驗包括車輛靜止和線路運行兩種狀態[7].

圖8 測量位置

車輛靜止狀態的測試結果如圖9所示,整車聲壓值最大只有63 dB,由于上部測量點靠近空調通風口,聲壓值水平比下部略大1.5 dB.從測試結果看,靜止狀態整車降噪措施效果良好.

圖9 靜止狀態測試結果

車輛運行狀態的測試結果如圖10所示,整車聲壓值最大只有67 dB.測試頻譜圖顯示,中低頻結構及輪軌噪聲明顯,空氣噪聲也有顯現.由于空調通風口噪聲不再是主要的噪聲源,上下部聲壓值相差很小.從測試結果看,車輛運行狀態整車降噪措施效果良好,達到預期設計目標.

圖10 運行狀態的測試結果

3 結論

從高速綜合檢測動列車在靜止狀態和運行狀態下的測試結果分析,針對車內采取的降噪措施,達到了預期的隔音降噪效果,整車聲壓值水平控制在68 dB以內.

此次高速綜合檢測列車隔音降噪措施及效果分析,沒有對各個措施的貢獻量進行詳細研究,只是對各種可能的噪聲源,進行合理的聲學處理,達到控制整車聲壓值的目標.今后需要將各種措施細化,計算其在各種工況下的貢獻量,優化現有方案,進一步對噪聲理論與實際相結合進行拓展性研究[10].

[1]王光蘆.降低高速鐵路噪聲措施的探討[J].鐵道機車車輛,1999(3):41-43.

[2]高軍.高速鐵路的噪聲控制方法研究[J].鐵道運輸與經濟,2006,28(7):82-84.

[3]HUANG Liang-yu,RAMKUMAR REISGNAN,TERENCE CONNELLY,et al.Development of a Luxury Vehicle Acoustic Package using SEA Full Vehicle Model,SAE paper,2003(1):1554,

[4]DENIS BLANCHET,ANDREW CUNNINGHAM.Building 3D SEA Models from Templates 2 New Developments[J].SAE paper,2003(1):1541.

[5]俞悟周.高速鐵路動車組列車的噪聲特性[J].環境污染與防治,2004,31(1):74-78.

[6]辛小安.日本新干線鐵路噪聲現狀及控制[J].鐵道勞動安全衛生與環保,2000,27(1):147-152.

[7]HANSON C E.Noise from high speed maglev transportation system[C] .Proceeding of the First International Conference on High Speed Ground Transportation System.New York:American Society of Civil Engineers,1993.

[8]GOLDSTEIN ME.Aero acoustic[M].New York:Mc Graw Hill,1976:300-311.

[9]MORITON Y,ZENDA.Noise control of high speed Shinkansen[J].Journal of Sound and Vibration,1996,193(1):319-334.

[10]KITAGAWA T,NAGAKURA K.Aerodynamic noise generated by Shinkansen cars[J].Journal of Sound and Vibration,2000,231(3):913-924.

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