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極薄煤層電牽引爬底式采煤機在大傾角工作面的應用

2012-01-26 11:59周云
中國煤炭工業 2012年11期
關鍵詞:煤機搖臂采煤機

文/周云

極薄煤層電牽引爬底式采煤機在大傾角工作面的應用

文/周云

四川煤炭產業集團達竹煤電公司小河嘴煤礦,屬極薄煤層,一直采用爆破落煤,全部陷落法管理頂板,走向長壁后退式開采,刮板運輸機運輸,單體液壓支柱支護。煤質較好,屬低硫、特低磷的1/3焦煤,多年來一直嘗試采煤機械化,推廣過多種機型,適應較差,2006年立足薄煤層機組的推廣,選用MG100-TP單滾筒爬底式采煤機,比較成功,起到了一定的效果。

但是在使用過程中,卻存在設計功率偏小,隨著工作面煤質硬度增大、煤層傾角增大時,割煤機運行非常困難,故障頻發;滾筒裝煤效果較差;無安全制動裝置,對安全造成威脅;必須機道內跟機操作,給割煤司機造成安全威脅等無法解決的問題。急需開發一種替代機組以改變目前困窘。因此達竹公司與遼源煤礦機械制造有限公司共同開發研制新機型—MG110/ 130-TPD型電牽引爬底式采煤機,并在小河嘴煤礦應用。

一、MG110/130-TPD型采煤機概述

1.主要用途及適用范圍

MG110/130-TPD型極薄煤層交流電牽引采煤機,工作時可與通用的SGB-620/40T型刮板輸送機、單體液壓支柱或金屬磨擦支柱金屬頂梁組成普采工作面,在長壁回采工作面中實現落煤和裝煤。

本機適用于煤層傾角35°以下,煤層厚度0.52~0.8m,工作面長度120m左右的傾斜長壁式回采工作面,要求煤質硬度f≤3,頂板中等穩定,底板起伏不易過大,煤層不含堅硬的夾雜物。

全部電氣設備為礦用隔爆型,允許在周圍空氣中有甲烷、煤塵、硫化氫、二氧化碳等不超過《煤礦安全規程》中所規定的安全含量的礦井中使用。

2.主要特點

(1)采用多電機驅動,截割電機橫向布置在截割部上,搖臂與截割部通過搖臂殼體的外伸部分與主機體鉸接,通過更換楔塊調節采高范圍,取消了螺旋傘齒輪等復雜結構。

(2)單搖臂雙電機驅動,截割功率大,解決薄煤層采煤機功率小的缺點。

(3)整體機殼結構,切割反力與牽引反力均由主機體承受,可靠性高。整體機殼有底托架結構,底托架薄,簡單可靠,拆裝方便。

(4)采用交流變頻調速技術,實現牽引速度無級調速,電牽引效率高,牽引力大并有反逆轉超速功能。主機體均為對稱設計,更換左右工作面時只需將主機體、運輸裝置等相關件翻轉(旋轉)180°,拆裝方便,提高薄煤層采煤機的適應性。

(5)主電機、牽引電機均可橫向抽出,維修方便。各種操縱開關,控制按鈕,顯示裝置均設在機體端頭側,按鈕站及離合手柄設在老塘側,操作安全方便。機器實際工況有屏幕顯示,能充分發揮機器的效率。電氣系統設有過熱、過流保護裝置。

二、機械部分

1.結構特征與功能

采煤機的整體結構由主機體、裝煤部、底托架和冷卻噴霧系統組成。其中牽引部、截割部、運輸傳動裝置、電控箱、搖臂等均集成安裝在整體機殼上。

2.牽引部

采煤機牽引部是實現采煤機在牽引鏈上行走。主要由電機、牽引三行星減速器、導鏈輪軸組和液壓制動系統組成。最大牽引速度V=5.84m/min。

3.截割部

截割部是實現電機到滾筒之間的減速機構,截割部上設有扭矩離合器機構,為防止過載而損壞電機,具有離合功能。由于整體配套的需要,研制和開發了2×55kW電機,用兩臺小尺寸電機代替一臺大尺寸電機。

4.運輸傳動裝置

運輸傳動裝置由傳動軸及一對圓弧錐齒輪及其它相關零件組成,另備一對齒數不同的圓弧錐齒輪,可以改變轉數。

5.電控箱

電氣控制箱與主機殼體組焊成整體結構,減少對接面,提高整機的剛度。

6.冷卻噴霧系統

采煤機工作時,將產生大量的煤塵,同時各主要部件如電機、搖臂產生很大的熱量,必須進行降塵和冷卻,以保證正常工作,設置了冷卻噴霧系統,同時提高噴霧防塵效果。

三、現場應用

1.工作面情況

小河嘴煤礦于2009年在4026(22)工作面安裝使用該機組。工作面煤層厚度0.46~0.77m,硬度2~3,容重1.35t/m3,煤種1/3JM。工作面范圍內煤層走向22°~25°,傾向112°~115°,傾角13°~43°,平均28°。k22煤層結構單一,不含夾矸。煤層頂板節理發育。煤層硬度(f)2~3,圍巖硬度(f)6~8。采高0.75m,需切割部分頂板,走向長度550m,傾斜長度112m。

2.相關問題

試驗期間,技術人員跟班發現,割煤機雖然整體運行效果良好,但也有部分問題待解決:(1)割煤機出煤效果雖好,但運輸部運輸能力欠缺,大量的浮煤涌出運輸部,造成工作面浮煤增多;(2)運行中機組底板兩端頭平直,出現啃底現象,增大了負荷;(3)牽引鏈出現傷痕,易斷鏈;(4)鏈輪采用全封閉保護裝置,雖起了較好的防護性能,但又增加了現場處理牽引鏈故障的難度;(5)內噴霧密封出現漏水進入減速箱,造成潤滑油變質。

經反復分析研究,采取了如下對策措施:(1)重新設計更換運輸部,增加運輸部寬度,解決割煤機運輸能力不夠,優化運煤拋物線軌跡,提高運輸速度,徹底改善機組運輸效果;(2)改制船形底板,防止啃底現象;(3)導鏈筒材質硬度降低解決牽引鏈出現傷痕;(4)重新設計改制內噴霧密封裝置,防止內噴霧滲水串入減速箱。

將以上措施進行落實,現場投入后,效果明顯,達到了割煤機各種技術指標。

四、應用效果

1.機組性能穩定

機組牽引部控制系統穩定性好,調速范圍大(0~5.84m/s),可根據工作面具體情況進行速度控制。采用遙控控制牽引和主停,割煤機司機可離機進行操作,在端頭按鈕站可完成牽引方向的自由轉換、加減速操作及牽停、主停及絞起絞停;屏幕顯示開機預警、瓦斯超標停機;界面實時顯示機器工況;設有故障巡檢程序,便于設備故障分析、維護;割煤機出煤效果好,可適應不同傾角工作面,浮煤較少。內外防塵噴霧,噴霧效果好,同時對截齒具有降溫作用,降低截齒磨損。液壓緊急制動可靠,在停電等特殊情況下可緊急制動牽引鏈輪,有效防止采煤機下滑。機組可左右向工作面互換,節約機組成本。爬坡能力強,最大運行傾角達到45°。

2.經濟效益、安全效益達標

小河嘴煤礦每天按二班作業,每班2~3個循環進行組織,日平均產量達390噸,月產可達1.0~1.2萬噸。機組成功地解決了原液壓牽引采煤機控制方式操作人員的安全操作,同時采用了緊急抱閘制動裝置,防止割煤機在故障狀態下下滑傷人,確保了采煤工作面安全生產。

(責任編輯:李元)

作者單位:(四川煤炭產業集團達竹公司小河嘴煤礦)

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