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長玻纖增強PP材料腳踏板的研制開發

2012-04-18 05:46李菁華楊兆國金文杰
汽車技術 2012年7期
關鍵詞:腳踏板成型纖維

李菁華 楊兆國 金文杰 劉 敏 羅 浩

(中國第一汽車股份有限公司技術中心)

1 前言

目前,商用車腳踏板大量采用鋁制材料,鋁制腳踏板成型難度大,質量重且成本較高。為更好地實現汽車零件的輕量化,考慮采用強度較高、成型容易的長玻纖增強PP材料替代鋁制材料。為此,對國內外的長玻纖增強PP材料進行了多項性能測試,從中選擇適宜的材料試制了腳踏板,并對其進行了老化性能試驗、疲勞壽命試驗及25萬km裝車道路試驗。

2 材料的選擇

與金屬材料和熱固性復合材料相比,以聚丙烯樹脂為基材的不同纖維增強的熱塑性復合材料具有密度低、質量輕、比強度高、耐腐蝕、易成型且周期短、沖擊韌性好、可再生利用等特點。

目前,汽車中的塑料部件多采用短纖維增強熱塑性塑料。在短纖維增強熱塑性塑料的制造過程中,通常采用螺桿注射成型的普通工藝,纖維在擠出機中與樹脂混煉時,由于螺桿和機筒之間的剪切,纖維受到損傷而由原來的6 mm長變成0.2~1 mm(一般在0.7 mm以下)長。由于增強塑料的性能與纖維長度有關,所以短纖維很難用于結構件。

為此,開發了長玻纖增強聚丙烯及其注射成型技術,制備出增強玻纖長度約為10 mm的聚丙烯原料,保證了制品中的玻纖長度為3~5 mm,是采用普通工藝所得玻纖長度的10倍,制品的抗沖擊強度可提高3倍。

長玻纖增強材料的制造方法有粒料法和直接法兩種。粒料法是先制成半成品粒料,然后再用粒料成型為制品;直接法是在生產線上配混玻璃纖維、塑料及添加劑后直接成型為制品,省去了制作粒料的中間環節。由于直接法對生產設備要求較高,因此本文采用粒料法生產長玻纖增強材料。

粒料法生產的長玻纖增強材料早期曾采用電纜式包覆法生產粒料,但目前比較先進的工藝是拉擠工藝技術。在拉擠工藝生產過程中,玻璃纖維被強制散開,使每根纖維都被覆樹脂,因而在注射成型時纖維受螺桿的損傷降到最低程度。與常規的短纖增強材料不同,長玻纖增強材料中的長纖維相互纏繞形成了纖維骨架,能更好地限制各向異性收縮,顯著降低翹曲。本文采用拉擠工藝生產長玻纖增強粒料。圖1為粒料中纖維的分布方式。

因腳踏板的設計為鏤空設計,所以只有保證纖維的均勻性才能保證零件的耐負荷性,且保證玻纖不會產生外露現象。由于腳踏板承載踩踏負荷,受較大的沖擊力,因而對材料的機械強度要求較高。表1為測試的不同材料供應商生產的長玻纖增強PP材料的性能數據。其中,RTP和TICONA提供的長玻纖增強材料性能穩定、機械強度較高,能夠滿足腳踏板制件的使用要求。為此選擇了TICONA提供的40%長玻纖增強PP材料進行下一步的產品成型,并對產品性能、生產工藝和產品質量等進行試驗。

表1 不同材料供應商生產的長玻纖增強PP材料性能

3 產品結構設計

產品結構設計方案的關鍵是不僅要保證外觀質量,而且能夠使產品最大限度地分散承載載荷,保證制品在注塑生產中玻纖分布均勻,減少應力集中點的存在,提高制品的使用壽命。

由于所研制的長玻纖增強PP材料腳踏板要代替原金屬制件,因而必須保證其與金屬制件的可互換性,所以其結構設計以金屬腳踏板的外形尺寸為基礎,連接點以車架為基準,采用螺釘連接方式。

設計要求為:一級腳踏板需要在側面加4個孔,用于固定腳踏板裝飾罩;一級腳踏板與車身支架管梁連接時留魚眼坑,且要保證固定點安裝部位避開加強筋;二級腳踏板安裝點的設計應保證增大腳踏板與車身支架的連接強度。由于腳踏板的使用工況為經常踩踏承載,因此其結構設計既要考慮減重,又需考慮增加強度。根據以上要求,設計了U型槽與剛性直邊交叉結構腳踏板,如圖2所示。

由于腳踏板承載時固定點位置的扭矩較大,易產生裂紋,因此根據樣件的使用要求,設計了一種新的連接方式——后嵌裝螺母結構(見圖3)。與預埋螺母工藝相比,此結構具有操作簡便、易裝配、省時、生產效率高、適合大批量生產等特點,而且為保證樣件的強度,在安裝點附近進行局部加厚,使用平墊片、方螺母卡口安裝。

4 長玻纖增強PP材料腳踏板成型工藝試驗

通過MFlow流動性分析,根據長玻纖材料的特點,采用側進膠、直沖式圓柱形澆口制做了長玻纖增強PP材料腳踏板模具。圖4為試制用二級腳踏板模具照片。

利用模具試制產品,對第1輪和第2輪注塑的產品進行了負荷壓力試驗,但被試產品的承載負荷未達到預期要求,因此對產品設計進行了改進:將外圍U型梁的總寬度從18 mm增加到20 mm,以提高外側邊的受力強度;將外側邊的料厚從4.3 mm增加到5.3 mm,加大了外側邊與U型內筋板的厚度差,以有效防止表面收縮痕;原設計方案的5個裝配孔位置偏下,受力時易產生應力裂紋,為此將裝配孔位置提高了5 mm,以提高承載力;加大了U型槽與剛性直邊交叉處的交角弧度,以解決應力集中問題;將產品的脫模斜度增大到1°,使產品脫模更加容易。

在試制基地進行了產品成型工藝試驗,并經過幾輪調整后生產出工藝合格的腳踏板產品,獲得了穩定的工藝參數,見表2。

表2 工藝參數

腳踏板成型工藝試驗結果表明,成型工藝性穩定,工藝參數易調整及控制,產品質量可靠,安裝點位置無偏差,能夠滿足產品的安裝要求。

5 產品性能試驗

為驗證所研制的腳踏板是否滿足產品的使用要求,對樣件進行了各項性能試驗。

5.1 老化性能試驗

老化性能試驗條件及結果如表3所列。

表3 老化性能試驗結果

經檢測,所研制的腳踏板在耐熱性、耐寒沖擊性、耐氣候老化性、耐熱老化性、耐溶劑性、耐冷熱交變性等方面均未出現異?,F象,產品性能優異。

5.2 疲勞壽命試驗

采用MTS零部件試驗臺15 kN作動器進行了腳踏板的疲勞壽命試驗。通過對實車踩踏工況的分析,制訂的疲勞壽命試驗條件為:位移控制精度(靜態)為0.5%F.S,疲勞試驗載荷方波為0~1 600 N,疲勞試驗頻率為10次/min。腳踏板固定加載方式如圖5所示。

經過設定的10萬次疲勞壽命試驗后,腳踏板未出現異常缺陷,試驗次數增加至20萬次后仍未出現損壞現象。由此可見,長玻纖增強PP材料腳踏板完全能夠滿足使用工況。

5.3 裝配及道路試驗

經過25萬km的工地路及省道公路的道路試驗,未發現所研制腳踏板發生變形、開裂、磨損、滑脫等異常使用情況;該制件狀態與初始裝配制件基本一致,未發現變形、變色、粉化、龜裂等異常情況,四周固定點裝配位置均未見損壞或異常變化。

6 結束語

對國內外數種長玻纖增強PP材料進行了性能測試,并對該材料的成型工藝及制品性能等進行了綜合評價。結果表明,所研制的長玻纖增強PP腳踏板產品性能達到了標準要求;長玻纖增強PP腳踏板質量為0.7 kg,鋁制腳踏板質量為1.5 kg,長玻纖增強PP腳踏板實現了降重50%、成本降低20%的目標。

1 胡朝暉,姜勇,郭飛飛.玻纖增強PP復合材料的制備及其性能研究.塑料工業,2011,39(11):35~36.

2 李金釗.玻纖增強聚丙烯料的研制.工程塑料應用,1997,25(3):13~16.

3 申欣,孫文強,李艷霞,等.高抗沖玻纖增強聚丙烯的研制.工程塑料應用,2001,29(10):8~10.

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