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切割機調高板工作原理及故障分析與改進

2012-06-30 10:47倪振峰
江蘇船舶 2012年1期
關鍵詞:穩壓導通等離子

倪振峰

(江蘇熔盛重工有限公司,江蘇 南通 226532)

0 引言

等離子切割機因切割速度快、精度高,成為造船行業不可缺少的切割設備。切割機生產廠家根據設備要求開發出各自調高控制板,用于滿足切割機自動調高需要。本文簡述了華崴等離子切割機調高控制板工作原理,針對其出現的故障進行原因分析,并采取了相關的改進措施。

1 華崴切割機調高板工作原理

1.1 調高板控制原理簡述

華崴切割機采用直流電動機進行調高,利用UC3637輸出的反相PWM信號,構成雙極性調速系統。輸入控制電路如圖1所示(圖中未給出初始定位及弧壓調高信號)。輸入信號有手動升降(1-6S、1-6J)、PLC 控制的自動升降(JSS、JXJ)及調高使能信號(JTYX)等,通過集成電路CD4532(8-3編碼器)及CD4051(8選1模擬開關)進行選擇。當信號為上升時,CD4051選擇X5或X7,輸出G1點電壓大小由RP2電位器調節;同理,下降時CD4051選擇X4或X6,輸出G1點電壓由RP3調節,一般升降電壓取絕對值相等。

圖2為 UC3637控制電路,信號 G1經運放LM324送至PWM控制器UC3637N。LM324輸出信號送UC3637的16腳,再經過UC3637本身的Error運算放大器進行放大,把放大的信號直接和三角波進行比較,分別在UC3637的腳4及腳7輸出反相的PWM信號。這2路脈沖信號與誤差電壓信號幅值成正比,并與其極性相關,可構成雙極性調速系統,由集成電路IR2110驅動,實現直流電動機控制。

圖3為IR2110驅動電路。圖中利用4只MOS管組成“H”橋電路,用2只IR2110進行驅動,控制直流電機。當T4的導通信號傳輸至IR2110(1)的引腳10和IR2110(2)的引腳12,分別使上通道引腳10和下通道引腳12導通。這時2片IR2110間的“H”橋電路中二極管V17和V20被觸發導通;同理,T3的導通信號使V19和V18導通。這樣,在控制信號的作用下,V17、V20和V19、V18交替輪流導通,從而控制直流電機運轉。

圖2 UC3637控制電路

圖3 TR2110驅動電路

1.2 UC3637N基本功能

控制器UC3637N內部包含有1個三角波振蕩器、2個PWM比較器,逐個脈沖限流比較器等,可單電源或雙電源工作,工作電壓范圍±(2.5~20)V,有利于雙極性調制。

三角波產生電路如圖4所示,圖中C29為定時電容,R26為定時電阻。

三角波閾值電壓:

圖4 三角波產生電路

UC3637實現其最主要的功能就是2個PWM比較器,PWM產生電路如圖5所示,其中:

圖5 PWM產生電路

1.3 IR2110自舉驅動電路

IR2110具有獨立的低端和高端輸入通道;電源采用自舉電路。由圖3可知,DC100經2只5.6 kΩ電阻串聯降壓,再由穩壓二極管穩壓成+15V電源。C42為濾波電容,C43及V15分別為IR2110(1)自舉電容和二極管。

假定C43在V17關斷期間已充足電壓(UC43≈15V),當IR2110(1)的10腳為高電平時,6腳、7腳形成通路,電容C43經6腳、7腳、R52將控制電壓施于V17,使V17導通;當10腳為低電平時,5腳、7腳形成通路,使V17迅速關斷。經短暫的死區時間后,12腳為高電平,使V18開通,15V電壓經V15、C43、V18、R56、R48 給電容 C43 充電,如此循環反復,使V17、V18輪流導通。

1.4 保護電路

圖3中,R48為電機電流檢測電阻,檢測信號T1、T5送UC3637的12腳、13腳。當電機電流增大到UC3637內部比較器C/L閥值電壓時,使輸出Aout(4腳)、Bout(7腳)變為低電平,停止輸出。

2 調高板故障情況及原因分析

2.1 故障情況

等離子切割機在切割時不能調高控制,在對外圍線路進行檢查后,未發現故障。檢修人員判斷為調高控制板損壞,更換調高板后能正常調高,但又會不定期損壞,且多次出現類似情況,給維修造成困難,影響生產。

2.2 故障原因分析

要找到故障原因,必須先找到調高板損壞部位,確定損壞的元件。

根據上述調高板工作原理,由圖1可知,手動輸入信號經編碼器CD4532及8選1模擬開關CD4051,由3腳輸出(G1),其電壓大小由電位器RP2、RP3調節。

無輸入信號時,故障板檢測點G1電位UG1=0 V;當輸入手動上升信號時UG1=5 V;手動下降時UG1=-5 V,說明G1點電壓正常。故障在脈寬調制控制器UC3637N及驅動電路IR2110部分,由圖5可知,無輸入信號時,U17=0 V,U9=0.7 V,U11=-0.7 V。但檢測故障板 U17= -7.6 V,U9= -6.8 V,U11= -8.1 V,電壓不正常,UC3637N 集成塊 17腳(E/A OUTPUT)電壓偏離正常值,此電壓由輸入信號經UC3637N集成塊16腳(-E/A),再通過內部Error運算放大器進行放大得到。顯然16腳輸入電壓也異常。由圖2可知,在UG1正常的情況下,故障來自運放LM324、驅動IR2110及外圍元件。后經檢查發現,有1塊驅動集成塊IR2110損壞,更換后,調高板工作正常。

確定了損壞的元件后,需進一步查找IR2110多次不定期損壞的原因。維修中發現2塊IR2110無規律損壞,檢查外圍線路正常情況下,考慮到切割機等離子電源工作時產生的等離子弧是一種高電場強度、高能量的壓縮電弧,是一種強干擾源,判斷為故障的根本原因是由干擾引起的。

3 改進措施

根據故障原因分析,我們針對干擾采取了相關抗干擾措施:

(1)改善切割機接地,增加接地點,盡量減小接地電阻。

(2)按使用說明書要求規范接地,對各部件采用“一點接地”,避免產生環流。

(3)理清線路走向,強電、弱電盡量分開,特別是調高直流電機線路及其控制線要盡可能遠離其他線路。

(4)按要求采用屏蔽線,且使屏蔽層可靠接地。

在采取上述措施后,調高板損壞情況有所改善,但并未能根本解決IR2110損壞問題。

進一步分析調高板供電電源,由圖3可知,其IR2110驅動自舉電路電源為:DC100經2只5.6 kΩ電阻串聯降壓,再由穩壓二極管穩壓成+15 V電源。直流電源DC100為市電經變壓器變壓,再整流濾波,用于驅動直流電機,圖3中此電源與IR2110驅動自舉電路共用。當等離子電源工作時產生的高頻干擾信號串入電機驅動電源,將直接影響驅動集成塊IR2110,導致IR2110損壞,因此把IR2110自舉電路+15 V電源改用由調高板上L7815 CV穩壓塊直接供電。改動后的部分電路圖如圖6所示。線路改動后,經較長時間使用,調高正常,未出現IR2110損壞現象。

圖6 電源改動后IR2110驅動電路部分示意圖

4 結語

因干擾問題導致調高板多次不定期損壞,經過故障分析及采取相關措施,并對調高板進行改進后,有效防止了干擾信號損壞調高板,從根本上解決了問題。使用一年多時間,類似的故障再未出現,節約了維修成本,降低了設備的故障率,取得良好的經濟效益。

[1]康華光.電子技術基礎[M].北京:高等教育出版社.1991.

[2]諸邦田.電子電路實用抗干擾技術[M].北京:人民郵電出版社1994.

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