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OCT-M技術在廣石化催化汽油加氫生產中的應用

2012-09-15 08:30
當代化工 2012年6期
關鍵詞:硫醇處理量硫含量

鐘 宇 峰

(中國石化廣州分公司, 廣東 廣州 510726)

OCT-M技術在廣石化催化汽油加氫生產中的應用

鐘 宇 峰

(中國石化廣州分公司, 廣東 廣州 510726)

介紹FRIPP開發的OCT-M系列催化汽油加氫脫硫技術在廣州分公司加氫(一)A裝置運行情況,對OCT-M和OCT-MD流程進行對比,分析了實際運行中按照OCT-MD流程運行出現產品汽油硫醇和博士試驗不合格的原因,并提出流程優化的建議。

催化汽油;加氫脫硫;OCT-M技術;選擇性;應用

廣州分公司加氫(一)A裝置由中國石化工程建設公司設計,石油部六公司承建,原設計為加工直餾柴油裝置,設計負荷為20萬t/a,2000年4月進行擴能改造后,處理量擴大到30萬t/a,可處理柴油、航空煤油、焦化汽油。2003年《FCC汽油選擇性加氫脫硫成套技術開發及工業應用》攻關組第一次會議決定采用撫順石油化工研究院(簡稱FRIPP)催化汽油選擇性加氫脫硫單段工藝(OCT-M),在加氫(一)A裝置基礎上進行工業應用試驗。在 2003年加氫(一)A裝置大修期間,對加氫(一)A裝置進行了改造,增加了原料預分餾部分并更換了催化劑(采用FRIPP研制的FGH-11和FGH-20催化劑),裝置改造后反應及分餾部分操作規模為20×104t/a,對于新增的預分餾部分,其進料為全餾分 FCC汽油,分兩種工況:工況一處理量為43 860 kg/h;工況二處理量為37 425 kg/h。預分餾部分兩種操作工況區別在于切割點不同,送至反應部分的重汽油均為20×104t/a,裝置開工時數為8 000 h/a,裝置在不處理催化汽油時仍然按原生產流程生產。

1 OCT-M系列汽油選擇性加氫脫硫工藝簡介

為了控制大氣污染,各國相繼立法對汽油中的硫含量提出了越來越嚴格的限制,國內油品質量升級近幾年也得到了長足的發展。降低汽油中的硫含量是煉油企業必須要解決的問題,為此,FRIPP開發了OCT-M汽油選擇性加氫脫硫技術。在OCT-M技術基礎上,又相繼開發了 OCT-MD和 OCT-ME技術。OCT-MD技術特點是首先將催化汽油進行脫臭處理,FCC汽油經過脫臭處理后,其中的硫醇性硫含量大幅下降,低沸點硫醇硫轉化成了高沸點的二硫化物并成功地從輕餾分(LCN)中轉移到重餾分(HCN)中,然后選擇適宜的切割點溫度,將脫臭后的全餾分FCC汽油,切割成LCN和HCN。采用專用催化劑體系,在較緩和的條件下,對硫含量較高的HCN進行加氫處理,加氫生成油經過汽提后與切割出的LCN調合,得到低硫、低烯烴的清潔汽油產品。OCT-MD技術降低了重汽油加氫的深度,同時最大限度降低最終調合產品的RON損失[1]。由于廣州分公司S Zorb裝置于2010年投產,全廠催化汽油都進S Zorb裝置加工,加氫(一)A作為S Zorb裝置的備用裝置,平時加工柴油,在S Zorb裝置出現故障或檢修期間改煉催化汽油,以完成汽油產品的出廠要求。

2 OCT-M系列加氫脫硫技術應用

2011年11月由于S Zorb裝置檢修,加氫(一)A加氫裝置改為加工催化汽油,原料為重油催化裝置穩定汽油。24日11:00加氫裝置按OCT-MD技術收油開工生產,17:00注氨系統向加氫(一)A裝置反應系統注氨;25日裝置產品干點合格,產品改走產品線,逐步提高反應溫度,降低產品總硫;26日3:00裝置產品硫醇硫16.2 μg/g,混合油硫醇硫10.1 μ g/g,總硫39.1 μg/g,混合油總硫233 μg/g。但由于硫醇硫和博士試驗一直未能合格,28日經過與FRIPP專家討論后決定生產流程由 OCT-MD改回OCT-M流程,12:30原料切回原有流程,停用V4001系統,19:00裝置產品總硫139 μg/g,混合汽油總硫149 μg/g,輕組分總硫170 μg/g,重組分總硫1 099 μg/g,脫硫二裝置汽油產品硫醇硫和博士試驗合格。將反應溫度提至253 ℃,混合汽油總硫降至50 μg/g左右,辛烷值為91,達到了汽油出廠質量要求。

2.1 原料情況

重油催化裝置的汽油先經過汽油脫硫醇裝置后進入選擇性加氫裝置,原料量波動大,最少為43 t/h,最大為50 t/h(超量程)。

原料組分見表1,重油催化汽油硫含量在750~812 μg/g,輕組分硫含量在200 μg/g以下,硫醇為5.1~18.2 μg/g;重組分硫含量在1 200 μg/g左右,辛烷值為91.4,其中重組分硫醇硫含量波動較大(最小4.6 μg/g,最大48.1 μg/g)。

表1 OCT-MD原料組分分析Table 1 Composition analysis of OCT-MD raw materials

2.2 采用OCT-MD技術工藝時裝置存在的問題

(1)裝置超負荷加工是存在的主要問題。加氫(一)A加氫裝置是S Zorb裝置的備用裝置,平時加工柴油。此次改變加工原料后,由于原料量大大超過選擇性加氫裝置設計處理能力,使得未能加工的多余原料直接至產品線。由于重油催化裝置的汽油總硫偏高(大于500 μg/g),使得混合汽油產品總硫一直偏高,產品質量無法控制。

(2)裝置沒有循環氫脫硫系統是存在的另一主要問題。由于OCT-MD技術對循環氫中硫化氫含量要求較高(不大于100 mg/m3)[2],典型的OCT-MD技術都有循環氫脫硫設施。雖然可通過最大量注氨以及排放廢氫等措施來降低系統硫化氫含量,但是效果不佳,循環氫中硫化氫含量依然偏高(2 000 mg/m3左右),這樣會造成部分硫化氫在加氫反應中轉化為硫醇硫,使得產品硫醇硫含量無法達標。

(3)由于裝置超負荷加工,系統中分餾塔的分餾能力也不足,導致輕組分和重組分出現了餾程重疊現象,切割點被迫提高,使部分較重組分沒有進入加氫床層反應,這也是影響混合汽油質量的一個原因[3]。

2.3 改為OCT-M技術工藝后的生產情況

流程改為OCT-M后流程簡圖見圖1。原料先通過預分餾系統,切割為輕、重組分,重組分加氫后與輕組分混合,最后經過脫硫醇裝置后送產品罐區。原料經過預分餾后各組分性質見表2。

圖1 OCT-M原則流程圖Fig.1 Principle flow chart of OCT-M

表2 經預分餾后原料中輕、重組分分析數據Table 2 Analysis data of raw materials in the light and weight components after Pre-fractionation

從表2中數據可以看到,輕組分中硫醇硫波動仍然很大,重組分的硫含量有所降低,辛烷值維持在 91左右,主要是上游裝置調整了操作,使原料性質明顯好轉。

工藝調整后的產品性質見表3。從表3中數據可以看到,加氫后汽油產品總硫控制在較低的水平,混合后的汽油總硫基本在50 μg/g左右,辛烷值損失在1.6~2.0,脫硫醇后汽油的總硫在100 μg/g以下,硫醇硫控制在10 μg/g以下,博士試驗均通過,產品達到國III水平。

表3 混合汽油、汽油產品分析數據Table 3 Analysis data of mixed gasoline and petroleum products

3 裝置改造的建議

(1)當由于生產的實際情況需要改用備用裝置繼續生產時,應當充分考慮兩套裝置實際處理量的匹配情況。比如,鑒于此次生產過程中遇到的問題,或許可以將加氫(二)A裝置(處理量為60萬t/a)改造為OCT-MD裝置,使裝置處理量匹配催化汽油的產量,避免部分原料直接至產品管線,導致產品油的質量無法控制。

(2)通過改造分餾塔,增加塔盤等措施,提高分餾塔處理能力,以便獲得更好輕重組分切割能力,同時增加裝置操作靈活性。

(3)增加循環氫脫硫系統,降低循環氫中硫化氫含量,避免反應過程由于循環氫中硫化氫含量高導致硫醇硫的產生,同時也可為進一步提高成品油質量奠定基礎。

(4)建議采用FRIPP新技術(OCT-ME),先對原料進行預處理,減少原料對裝置的影響。

[1] 段為宇, 龐宏, 趙樂平, 等. OCT-M催化裂化汽油選擇性加氫脫硫技術的工業應用[J]. 工業催化, 2006(5): 25-26.

[2]謝磊.OCT-M加氫脫硫技術在安慶分公司的應用總結[C].2011年全國煉油加氫技術交流會論文集.

[3] 周慶水, 郝振岐, 王艷濤, 趙樂平. OCT-M FCC汽油深度加氫脫硫技術的研究及工業應用[J].石油煉制與化工, 2007(09).

Application of OCT-M Technology in FCC Gasoline Hydrogenation Unit of Guangzhou Petrochemical Company

ZHONG Yu-feng
(SINOPEC Guangzhou Branch Company, Guangdong Guangzhou 510726, China)

The operation of Guangzhou petrochemical company FCC gasoline hydrogenation unit with OCT-M series catalytic gasoline hydrogenation desulfurization technology developed by FRIPP was introduced. OCT-M process and OCT-MD process were compared, the unqualified reason of gasoline mercaptan content and doctor test in real operation in accordance with the OCT-MD process was analyzed, and process optimization suggestions were also pointed out.

FCC gasoline; Hydrodesulfurization; OCT-M technology; Selectivity; Application

TE 624

A

1671-0460(2012)06-0598-03

2012-05-18

鐘宇峰(1973-),男,廣東廣州人,工程師,1997年畢業于四川聯合大學,從事煉油工藝技術管理工作。E-mail:zhongyf.gzsh@sinopec.com,電話:020-62120052。

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