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現河采油廠斷塊油藏人工仿強邊水驅

2012-11-29 03:30劉子超
中國化工貿易 2012年9期
關鍵詞:采收率采油廠動用

劉子超

一、存在的問題

現河斷塊油藏動用含油面積115.3 km2,動用儲量1.424億噸,儲量比重43.6%,產量比重48.7%,標定采油率39.3%,該類油藏具有高溫高鹽特征,水驅為提高采收率主要手段,經過多個階段的調整挖潛,水驅提高采收率難度越來越大。針對目前斷塊油藏整體動用程度較高(采出程度35.78%),已進入特高含水開發后期(綜合含水96.4%),為進一步提高采收率,確定2012年在河68、河31斷塊油藏開展人工仿強邊水驅先導試驗。同時在梁60東、河71-3、河39等斷塊通過人工仿強邊水驅與污水減排相結合,注采完善局部砂體。

二、改進的具體內容及措施

斷塊油藏進入開發后期,通過強化邊外注水,恢復地層壓力保持水平,形成人工仿強邊水,使地下零散分布的剩余油重新向高部位運移,形成相對的富集區,對于特高含水期進一步提高油藏采收率,或者是提高近廢棄油藏開發效果具有較強的指導意義。我廠在開發歷史上,個別井組及單井實施仿強邊水驅,取得了一定的感性認識,為下步繼續實施人工仿強邊水驅提供了借鑒。

為進一步提高現河斷塊油藏采收率,建議通過人工仿強邊水驅,改善水驅效果。

1.制定篩選依據

從油藏因素:構造相對簡單,具有一定地層傾角,含油寬度適中,水體較小、相對封閉。

開發因素:具有一定井網基礎,具有一定的剩余物質基礎和提高采收率空間。

工程因素:井筒、工藝配套、地面配套等具有一定的適應性。

2.制定試驗區塊、井組選取原則

2.1構造相對簡單,儲層穩定發育,具有一定厚度和滲透性;

2.2有一定的含油寬度,斷塊相對封閉,水、油體積比一般在3以內;

2.3具有一定的原始控制井網,現層系生產井少,或近于廢棄;

2.4工藝、工程配套工作量相對簡單,可操作性強。

根據以上原則,優選河68-8、河31等5個斷塊編制人工仿強邊水驅試驗方案,涉及8套開發層系13個注采井組,預計增加日油750t/d。

三、實施過程及實施時間

該建議提出后,得到采油廠改善經營管理建議領導小組的充分重視,經過組織專家充分論證于2012年3月7日立項,并開始在采油廠稀油地區實施。

1.針對注采對應率低和層間動用不均衡的問題,河4-斜93井組,水井于2011年3月補孔相對低滲層沙二33(14.09毫達西)、341(233.8毫達西)下分層注水,測試結果顯示,沙二33、沙二341相對吸水量20.0%,在強化注水的同時(配注由200方調到400方),對應油井河4-斜75多層合采,放大壓差生產,促進多層合采儲量的均衡動用,注水三個月后,對應油井河4-斜75開始見效,日油由3.9t/d上升到7.2t/d,含水由98.0%下降到96.4%,累增油912t。

2.及時轉注優化注采井網,注水見到成效。針對河105-斜6井區地層能量差的問題,在今年3月份采取積極措施,一是轉注河105-斜11完善該區注采井網、二是加強邊外注水,增大河148-斜11的注水量,配注由30方/天上調到60方/天,目前該區產量、能量正在恢復中,井區日液由13.4t/d上升到29.8t/d,日油7.6 t/d 上升到13.9 t/d,動液面由1699m恢復到1204m,累增油252t。

3.在河68-斜45井組,針對沙二75小層水淹情況嚴重的狀況,通過兩口水井持續5年不對稱注水,補充地層能量,促進地下油水重新運移,實現水淹區油井高產。井組中河171井于2012年3月8日補孔單采后,取得18.2*14.6*20%的好效果,累增油626.3t。

四、預測經濟效益

建議工作量從2012年3月份陸續實施,截止2012年10月份全部完成,措施完成后前三個月累積增油1790.3 t,取得了顯著的經濟效益。

經濟效益=增油量×噸油價格-投入的成本費用、增加的運行費用和稅費=(912+252+368.6)*3600/10000-247.65=304.086萬元

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