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EOEG裝置CO2脫除單元運行分析

2013-09-04 05:45
當代化工 2013年7期
關鍵詞:碳酸鉀空速碳酸鹽

王 麟

(中國石化鎮海煉化分公司, 浙江 寧波 315207)

環氧乙烷/乙二醇(EO/EG)裝置以乙烯和氧氣為原料,在銀催化劑、致穩劑、抑制劑和促進劑存在下,在2 MPa左右的壓力和224 ℃左右初始溫度條件下,乙烯與氧氣在列管式固定床反應器中直接反應生成環氧乙烷,同時生成副產物CO2和水。

CO2對乙烯與氧氣生成 EO的氧化反應有抑制作用,抑制機理是CO2與反應物乙烯和氧氣在銀催化劑表面上發生競爭性吸附,部分活性表面被 CO2覆蓋導致氧化反應速度降低。降低反應器入口 CO2濃度有助于最大化催化劑的性能。因此,CO2脫除單元運行好壞對催化劑運行至關重要。

該裝置采用本菲爾工藝脫除 CO2,即用碳酸鉀溶液與CO2反應生成碳酸氫鉀,生成的碳酸氫鉀經過加熱,發生分解生成碳酸鉀和 CO2,碳酸鉀循環利用[1-3]。反應方程式如下:

從圖1可以明顯看出,自7月中旬以來,CO2吸收塔C6301頂CO2有不斷上升趨勢,碳酸鹽系統脫碳效果逐漸變差,見圖1。

1 脫碳單元運行計算

通過對催化劑反應生成CO2量和脫碳單元脫除CO2量的計算可以直觀反映脫碳單元運行情況。

圖1 CO2吸收塔C6301頂CO2濃度Fig.1 CO2 concentration of C6301 overhead

1.1 反應生成CO2量計算

在循環氣總量基本不變的前提下,反應器進出口△CO2反映了生成CO2量的變化情況?!鰿O2計算公式如下:

根據公式(3)和(4),對反應器6月至8月的數據進行統計、計算ΔCO2作圖,見圖2。

公式變量說明見表1。

表1 公式變量說明Table 1 Formula symbol description

圖2 反應器ΔCO2 變化曲線Fig.2 The ΔCO2 variation curve of reactor

從圖2不難看出,ΔCO2呈下降趨勢,說明反應生成的CO2是減少的,主要原因是近期CO2濃度不斷升高引起催化劑活性下降。

1.2 脫碳單元脫除CO2量計算

CO2脫除率定義為脫碳單元脫除 CO2占系統中總CO2的比率,單位:100%??梢杂靡韵陆乒竭M行計算。

CO2脫除率≈(反應出口 CO2濃度-C6301頂CO2濃度)/反應出口CO2濃度×100%。 (5)

對C6301 CO2脫出率從6月至8月進行計算作圖,見圖3。

從圖3看出,C6301自7月中旬以來CO2脫除率有明顯下降趨勢,造成了系統中的CO2不斷累積,濃度不斷上升。

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2 影響脫碳效果的因素分析

吸收CO2的主要影響因素有以下幾個:吸收壓力、脫碳液循環量、脫碳液品質和空速。

明顯地,提高壓力有利于吸收;增加脫碳液循環量有利于吸收[4-6];脫碳液品質越好越有利于吸收,脫碳液品質主要是當量、解析度和熱穩態鹽、雜質含量??账僭礁?,停留時間越短,不利于吸收,尤其是不能超過塔的泛點氣速。

圖3 吸收塔(C6301)CO2脫除率Fig.3 CO2 removal rate of C6301

2.1 空速對脫碳效果影響

7月9日,為了提高EO產量,空速從5 770提高到5 820。7月25日空速從5 820提高到5 930。兩次累計提高空速150,提高了2.6%??梢娍账偬岣吆?,由于碳酸鹽循環量沒有明顯增加,C6301CO2脫碳效果變差,出口CO2有明顯提高。該塔設計氣速為 81 300 kmol/h左右,目前實際達到 83 477 kmol/h左右,超出2.68%(圖4)。

圖4 空速與C6301頂CO2Fig.4 GHSV and CO2 concentration of C6301 overhead

2.2 脫碳液

2.2.1 脫碳液濃度

脫碳液的濃度與CO2脫碳效果關系緊密,隨著脫碳液中 K2CO3濃度上升,CO2吸收性能成先上升后下降趨勢,以 25%作為明顯“分水嶺”[7]。碳酸鹽濃度越高越容易結晶,因此在實際生產中,濃度一般不會超過25%,而且是K2CO3和KHCO3混合溶液。濃度采用當量K2CO3濃度表示:

該裝置自7月份開始通過不斷向系統補加新鮮碳酸鹽,因此當量濃度總體上不斷提高,由 11.5%(其中K2CO3濃度為7%)逐漸上升至13.4%(其中,K2CO3濃度為8%)。

2.2.2 脫碳液解析度

7月份以來,脫碳液轉化率總體稍有上升,由最初的 38%~39%之間,上升至 39%~40.1%,轉化率的上升主要是因降低了加熱蒸汽量。

2.2.3 脫碳液中活性成分

為了提高脫碳效果,脫碳液中增加了硼酸、五氧化二釩等活性成分,分別以硼酸鉀和偏釩酸鉀形式存在。硼酸鉀主要用于提高脫碳液活性,偏釩酸鉀主要作用是防腐。但也有文獻表明,偏礬酸鹽對提高脫碳液活性也有一定促進作用,一般濃度在0.8%以上。目前脫碳液中的硼酸鉀濃度為 4%,偏礬酸鹽濃度為1.3%,均處于正常水平。

2.2.4 脫碳液中雜質含量

脫碳液中雜質包括弱酸、草酸鹽、甲酸鹽、硝酸鹽、亞硝酸鹽等鹽類物質。以上雜質含量越低,脫碳液品質越好,越有利于吸收。隨著使用時間變長,熱穩態鹽、雜質含量都有不同程度的上升。一般地,雜質濃度在10%左右。

2.3 溫度和壓力

碳酸鉀溶液的吸收過程屬化學吸收,是放熱反應,升高溫度雖然不利于CO2氣體吸收過程,但可以加快反應速度,一般溫度每升高 10 ℃,反應速度可增加一倍,還可以增加碳酸鉀的溶解,減少溶液的循環量,也可降低溶液的粘度,從這些方面來說升高溫度有利于 CO2的吸收。但進料溫度必須高于結晶溫度65 ℃以上。增加壓力,可使CO2分壓增加,有利于吸收,操作壓力一般控制在 2 MPa,但增加壓力,一定程度上提高了空速,也會降低脫碳效果??傊?,操作溫度和壓力必須選取一個最佳點。

2.4 脫碳液循環量

理論上,在設計范圍內提高循環量可以有效提高脫碳效果。但必須注意循環量提高帶來的解析溫度下降從而引起的有效K2CO3濃度降低。

3 措施及結論

針對以上分析,裝置從影響吸收CO2的主要因素入手進行優化操作。

(1) 提高碳酸鹽循環量,優化冷熱流配比。

調整前,冷流1 235 t/h,熱流35 t/h,總計1 270 t/h。調整為冷流 1 260 t/h,熱流42 t/h,總計 1 302 t/h,總量提高了2.52%,同時適當提高熱流所占比例。

(2) 提高碳酸鹽品質。

每月 1次進行碳酸鹽置換,每次置換掉 30t。每次置換后補充新鮮碳酸,并適當提高脫碳液濃度,由原來的11.5%提高至13.3%。

(3) 提高解析溫度。

解析塔釜溫度隨著脫碳液當量濃度的提高,由原來的125.2 ℃提高到125.3 ℃,提高了解析效果。

(4) 優化日常操作。

通過優化消泡劑加入方式,在線過濾投用操作,解析塔液控PID參數調整,視脫碳單元操作更加平穩,大大減少了日常操作不當引起的對脫碳效果的影響。

4 結 論

脫碳效果逐漸變差的主要原因是空速提高,脫碳液循環量沒有相應提高引起。其次是脫碳液中的雜質濃度上升,也一定程度上降低了脫碳效果。通過提高脫碳液循環量,置換脫碳液降低雜質含量,提高當量濃度和解析溫度,可以有效提高脫碳效果,見圖5。

圖5 吸收塔C6301頂CO2濃度與CO2脫除率Fig.5 The CO2 removal rate and CO2% of C6301 overhead

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[5] 許潔,奚安,張成芳. K2CO3溶液脫除CO2最佳濃度的研究[J]. 天然氣化工 , 2009,34(04):17-19.

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