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空調連接接頭失效分析及預防

2013-09-18 13:42舒鋼眭敏
制冷 2013年4期
關鍵詞:焊料釬焊售后

舒鋼,眭敏

(珠海格力電器股份有限公司,廣東珠海 519070)

1 前言

TP2M紫銅管路連接件由于可釬焊性優、結構適應性強,為制冷行業目前普遍采用的制冷劑連接管件。同時兼備生產效率高、適合批量加工、耐腐蝕能力佳等優勢,為制冷行業連接件主流。但釬焊工藝、結構等導致的失效問題依然存在,如個別“結構安全系數評估不夠”安裝后振動應力導致的焊料裂漏失效。

本次失效結構為連接用管路件,管件材料牌號為TP2M,規格為?16×1,垂直對接規格為?25×1的管件,售后裂漏位置為焊接處的焊料受振動應離裂漏,具體位置如圖1。

2 理化檢驗

2.1 力學性能試驗

在失效管路件上取樣進行力學性能檢測,結果與 GB/T17791[1]要求相符。

2.2 材料組織、成分檢測

對失效管路件原材、焊料取樣進行材料組織、化學成分分析,結果與 GB/T 5231[2]、GB/T6418[3]要求相符。

2.3 斷口外觀檢驗

管路件裂口位于“T型”釬焊連接位置,附近銅材未見裂漏異常。

圖1 管路件泄漏位置示意

圖2 管路件釬焊連接處“振動應力裂紋”微觀組織100×

2.4 金相檢驗

在開裂處取樣,經鑲嵌、研磨、拋光并且侵蝕后,在顯微鏡下可見焊料明顯的裂紋,裂紋圓滑細長,可以確定為沖擊應力裂紋,見圖2。

3 “沖擊應力裂漏”原因分析

據相關資料[4],“T型”垂直套接接頭 (如圖3),釬焊工藝的結構可靠。安全系數按下式計算:

式中:Y為安全系數 (一般薄件為2~5);L為釬焊設計的理論套接長度 (mm);σb為母材的拉伸強度 (kg/mm2);στ為釬料的剪切強度 (kg/mm2);δ為板厚 (或圓管壁厚)。

依據 (1)式計算失效“T”釬焊結構的安全系數為:

圖3 “T型”垂直套接接頭

式中:σb—經查閱資料[5],TPM2為230 kg/mm2;στ—Cu93P為180 kg/mm2;δ— “T”釬焊結構,為小管壁厚,取1.0mm;L—取實際設計值2.0mm。

經 (2)式核算,目前釬焊結構安全系數存在偏低情況,釬焊設計規范要求Yε(2,5),由于“T型”垂直套接接頭結構振動應力集中于釬焊對接位置,導致圖3失效發生。

4 驗證試驗及結構優化

為了檢驗 (1)式的準確性,將不同結構條件下計算的安全系數與疲勞壓力沖擊次數 (Un)實驗值相比較。

4.1 疲勞壓力沖擊試驗簡介及裝置

試驗具體要求為:用0~4.2MPa的恒定氣體壓力頻率1Hz對待測冷凝器進管組件連續沖擊20萬次后進行檢漏。

將待測件焊至工裝架,一端接于氣壓傳動裝置,與高壓氣源接通,并將待測件其余終端出口焊死,保證壓力沖擊密閉性,接通電源、氣源,將高壓氮氣瓶輸出壓力調節至4.2MPa,對冷凝器進管組件進行沖擊,壓力輸出后,內部的節流裝置將輸出壓力與高壓氣源瞬時切斷,完成一次沖擊,計數器跳動一次,整個過程歷時1s左右。

疲勞壓力沖擊試驗裝置原理圖如圖4。

圖4 疲勞壓力沖擊試驗裝置連接原理圖

圖5 疲勞振動次數Un實驗值與安全系數Y的比較

4.2 試驗結果

如圖5所示,可以看出,計算安全系數Y與實際疲勞振動次數 (Un)呈現明顯線性關系,相對偏差在10%以內,因此 (1)式結合圖5可以很好的指導結構優化。

5 結論

1)“T型”垂直套接接頭釬焊點售后開裂屬于設計過程安全系數評審失效,在售后振動應力作用下產生微觀裂紋導致泄漏。通過可靠的結構模型、實驗驗證 (圖5),調整優化結構保持安全系數在2.66以上,可保證振動實驗20萬次以上及售后6年質量要求。

2)因售后運輸及使用過程,空調的振動及其產生的對焊點的應力難以避免。但通過結構安全系數的評估、驗證與優化結構設計,廠內重復實驗驗證及售后用戶使用,類似“T”型套接釬焊結構沒有再出現“振動應力裂紋”導致裂漏現象。

[1]國家標準GB/T 17791-2007空調與制冷設備用無縫銅管 [S]

[2]國家標準GB/T 5231-2001加工銅及銅合金化學成分和產品形狀 [S]

[3]國家標準GB/T 6418-2008銅基釬料 [S]

[4]魏貞閔.空調配管釬焊套接長度的試驗分析 [J].新技術新工藝,2006(02):6-7

[5]田榮璋,王祝堂.銅合金及其加工手冊 [M].長沙:中南大學出版社,2005

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