楊啟堯
(天?;び邢挢熑喂?,貴州 福泉 550501)
貴州天?;び邢挢熑喂?×130t/h循環流化床鍋爐煙氣脫硫采用氨—肥法煙氣脫硫工藝,在設計工況下脫硫效率能達到96%,系統配置為2爐1塔(2臺130t/h鍋爐配置1套脫硫裝置)。從鍋爐尾部煙道來的煙氣,進入脫硫塔的濃縮段洗滌、降溫后進入吸收段用氨和循環液吸收煙氣中的SO2生產亞硫酸銨。亞硫酸銨與送入的氧化風在氧化段形成硫銨溶液,再經濃縮、結晶、固水分裂及干燥等工序得到成品硫銨產品。
該套裝置自試生產運行以來,設備故障率高、維修及運行成本居高不下,而且環境污染嚴重。根據該裝置的特點和存在的問題,通過局部技術改造以確保裝置“安、穩、長、滿、優”地運行,改善環境污染,減輕環保壓力,十分必要。
該氨—肥法脫硫裝置于2009年12月15日投入運行后,裝置設備故障率高、檢修頻繁,使脫硫裝置運行效率較低而運行成本較高(表1)。
(1)硫塔內襯玻璃鱗片經常出現局部脫層、鼓泡或施工質量等原因,使得硫銨漿液滲透襯里層而直接與碳鋼殼體接觸腐蝕,造成料漿液外漏停車檢修。
表1 2011年運行投入與產出比較
(2)脫硫塔內部噴嘴堵塞損壞,噴淋管爆管也時有發生。
(3)離心泵故障率較高。因脫硫運行工況較差,工藝介質腐蝕性較強等原因,機泵頻繁發生機封損壞、葉輪腐蝕和軸承壽命短等現象。
(4)離心脫水設備故障率高,基本每月更換1套篩網、轉鼓及刮刀等備件。
(5)該套裝置輸送管道采用玻璃鋼(FRP)管,老化嚴重,頻繁發生泄漏,不但使系統短暫停車且泄漏漿液對其他設備造成腐蝕損壞。
(6)氧化風機通過1個壓縮空氣緩沖罐供兩脫硫塔內氧化段所需的壓縮空氣,由于氧化段沒有液位計,在兩塔同時運行時無法控制兩塔的液位和風量的平衡,經常造成其中一塔氧化效率不合格。嚴重影響了產品的質量和產量,甚至影響裝置的連續運轉。
(1)通過改造鍋爐尾部省煤器,降低鍋爐排煙溫度(設計溫度為145℃,實際溫度170~180℃)。脫硫塔長期超溫運行致使玻璃鱗片出現脫層、鼓泡損壞,需修復。
(2)逐步將玻璃鋼(FRP)管更換為電熔焊接式聚乙烯管,減少泄漏點,延長管道使用壽命。將二級循環泵出口過濾器更改至泵進口,并將原玻璃鋼過濾網改為聚乙烯材質(使用時間更長,不易破裂)。隨時清理濾網防止噴頭堵塞爆管。
(3)將原葉輪材質CR30A改為2605N,增加耐腐蝕性;將泵葉輪原錐形孔改直孔并加鎖緊裝置;將原單端面機械密封改為新式雙端機封(圖1);后泵蓋改為新式機封配套泵蓋。
圖1 新機封示意圖
(4)增設1個壓縮空氣緩沖罐,將4臺氧化風機由原來的母管制更改為可切換式單元制。每2臺氧化風機單獨供給1臺塔,中間加設隔離閥,4臺風機正常運行時單元制供氣。
(5)改變脫硫裝置的生產工藝(圖2為原生產流程簡圖)。由公司輸送稀硫銨料漿至該裝置加工造粒。通過增加1套中間貯存輸送系統(150m3中間貯槽1個、中轉泵2臺和漿液輸送管線1根),將公司脫硫裝置吸收濃縮后密度達到1.22~1.24的硫銨料漿輸送至該硫銨裝置進行加工再生產(圖3為改后的工藝流程簡圖)。脫硫裝置后系統備用。產量及裝置運行效率得以大幅的提高,且使氨合成裝置廢氨水和廢液的回收量達到了25t/h,極大地減輕了環保壓力。
圖2 改造前脫硫裝置工藝流程簡圖
圖3 改變生產工藝后的流程簡圖
表2 改造后運行半年的數據統計
通過氨—肥法煙氣脫硫裝置的局部改造,使該裝置運轉率提高了22.31%;煙氣中硫回收率由原來的70%提升到86%;降低噸硫銨的液氨消耗0.002t(比2011年降低0.27t)。直接由2011年虧損4 545.6萬元和2012年虧損1 061.6萬元,到現階段按照運行半年的數據統計盈利2 392.797 6萬元/年(均以年產5萬t計算)。