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氣化爐使用B H W35和Q245R故障原因分析和改進

2013-12-07 01:14鄧聯合董旭輝李海龍肖敬波
中國設備工程 2013年12期
關鍵詞:附著物氣化爐外殼

鄧聯合,鄧 兵,董旭輝,李海龍,葛 鵬,肖敬波

(1.河南煤氣(集團)有限責任公司義馬氣化廠,河南 三門峽 472300;2.中國地質大學,北京 100083)

一、前言

義馬氣化廠引進德國魯奇M a r kⅢ型氣化爐,內筒下部設有膨脹節,以義馬地區長焰煤為原料與氣化劑反應產生煤氣。成份有:C O、H2、C H4、H2S、O2、C O2等。

該氣化爐共有5臺,其中1#、2#爐外殼材料為BH W35,3#、4#、5#爐外殼材料為13M nNi M oNi R;內壁材質均為Q245R。1#、2#爐投用后,分別在2005年5月、2006年6月出現內、外壁泄漏。2008年1月,進行壓力容器檢驗時發現裂紋。隨后對內殼腐蝕部位進行分析,并對外殼進行探傷查找原因、進行修理,通過現場修理實現了安全運行。

二、氣化爐技術參數(表1)

表1 氣化爐技術參數

三、內殼小夾套腐蝕及維修

1.小夾套泄漏原因

1#和2#氣化爐于2001年1月投入使用。2005年5月,1#爐運行中發生內壁泄漏。停車檢查,泄漏部位發生在底部小齒輪外小夾套處。小夾套腐蝕、減薄,并多處穿透。

2.制樣及分析

取Q245R母材、腐蝕部位及附著物樣品。對樣件機械處理后,分別采取了化學成分、力學性能、金相、減薄形態、表面產物、掃描電鏡、物相、俄歇能譜等方法進行分析。

(1)化學分析

按國家標準G B/T223.59-2008進行化學成分分析,使用的儀器主要有紅外C-S分析儀、I CP原子發射光譜等,分析結果見表2。

表2 Q245R鋼板的化學成分分析結果 w t%

(2)力學性能

按國家標準G B/T228.1-2010,試驗結果見表3、表4。

表3 Q245R鋼板拉伸試驗

表4 Q245R鋼板沖擊試驗

(3)金相分析

①試驗設備為O LY M P U S G X71金相顯微鏡。根據G B/T10561-2005《鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法》、G B/T10561-2005《金屬顯微組織檢驗方法》、G B/T 6394-2002《金屬平均晶粒度測定方法》試驗。侵蝕劑溶液為4%硝酸酒精溶液。

②夾雜物評級

根據G B/T10561-2005《鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法》標準,參照評級圖譜II-A ST M標準圖譜,進行夾雜物評定,Q245R鋼板夾雜物級別為D1.0級。

③晶粒度評級

根據G BT6394-2002《金屬平均晶粒度測定方法》標準,Q245R鋼板晶粒度為9級。

④金相組織

金相組織為鐵素體+珠光體帶狀組織,帶狀級別為4級,帶狀組織較嚴重。外壁(接觸水面)有脫碳現象,并伴隨有晶粒長大。

⑤顯微硬度

對正常區域和外表面脫碳區域分別測試其顯微硬度,結果見表5??梢钥闯鐾獗砻婷撎紖^域顯微硬度明顯小于中心部正常區域的顯微硬度。

表5 Q245R鋼板顯微硬度

(4)減薄形貌分析

①減薄形貌金相分析

從金相截面形態分析,減薄區域沒有發現裂紋、晶間腐蝕以及局部深腐蝕坑等,屬于均勻減薄。觀察發現,沿珠光體條帶減薄明顯,形成減薄“臺階”,說明珠光體被優先腐蝕。

②減薄形貌電鏡分析

對鋼板減薄區進行取樣清洗后,對內外表面進行掃描電鏡觀察,發現外層附著物較疏松,呈顆粒狀,也有少量呈熔渣狀。而內層附著物較致密。對試樣表面進一步清洗觀察,發現減薄區內表面為均勻腐蝕。

(5)表面產物分析

①X射線衍射分析

荷蘭P HI L I P S公司X P e r t型X射線衍射儀,輻射C u靶,加速電壓為40k V,加速電流為40mA,石墨單色器,掃描速度2.4/m in。Q245R鋼板表面產物為α。

②E D S分析

采用E DA X-4能譜儀。鋼板減薄區內表面有較多紅色和黑色附著物。對附著物進行了能譜分析,結果表明,這些附著物中含有S元素。能譜分析附著物主要是鐵的氧化物。根據形態判斷,外層為較疏松的F e2O3,內層為較致密的F e3O4。各區域能譜定量分析結果見表6。

③俄歇能譜分析

P HI9595S A M掃描俄歇微區探針3k V,0.2μA。離子槍濺射去除表面吸附污染物后,Q245R鋼板表面腐蝕產物主要為鐵的氧化物及少量硫、碳。

表6 能譜定量分析 w t%

(6)腐蝕機理分析

Q245R鋼屬于強度適中且塑性、韌性很高,焊接性及切削性能良好的鍋爐用鋼,用于壓力、溫度比較低的非腐蝕介質中。高溫硫腐蝕通常指≥240℃的硫腐蝕,包括硫化物腐蝕和硫酸鹽腐蝕,特點是發生在鋼材表面的均勻腐蝕。高溫硫腐蝕屬化學腐蝕,介質直接與金屬發生化學反應如下:

F e+H2S→F eS+H2;F e+S→F eS;F eS+O2→F e3O4+S O2

硫化氫可以通過疏松的氧化鐵層與較致密的F e3O4中的F e O反應,使保護層破壞,引起腐蝕。F e O+H2S→F eS+H2O大約在260℃,煤中硫化物開始分解,對碳鋼變得有腐蝕性,在343~371℃分解生成H2S最快,而在超過427℃高溫分解減弱,約在480℃分解完畢。隨著溫度升高,分解生成的H2S、元素硫與金屬的反應加劇,345~400℃腐蝕性非常強烈。到480℃時分解接近完全,腐蝕開始下降?;钚粤蚝扛?,具有較強的腐蝕性。

分析氣化爐小齒輪附近的內壁,其結構和形狀等因素使得該區域環境溫度低于爐內其他地方,正好處于硫化物最敏感范圍,使得該區域腐蝕速度遠高于其他區域,最終導致腐蝕泄漏。

(7)對實驗結果進行分析認定

Q245R鋼板泄漏主要是由于高溫硫腐蝕造成的。小齒輪附近腐蝕嚴重的原因是該部位結構使其溫度偏低,但是處于高溫硫腐蝕敏感區域,腐蝕速度加快,腐蝕嚴重。Q245R材質化學成分除Si、M n含量與國標Q245R的規定范圍略有差異外,其他符合要求。力學性能符合國家標準要求。此區域使用Q245R材質不能滿足要求。

3.維修方案和效果

魯奇爐內殼全部采用Q245R材質制造,對腐蝕原因分析,考慮其經濟合理性,僅對小夾套部分材質變更為304L按異種材料相應焊接方法進行修理,使用6年后,檢查正常。在1#、2#爐變更基礎上,3#、4#、5#爐制造時小夾套材質直接采用304L,使用也都正常。

四、外殼的修理

1.情況簡介

1#、2#氣化爐(外殼材質為BH W35),于2001年1月投入使用。1#爐于2008年7月,2#爐于2007年8月運行中出現B2和B5焊縫泄漏現象,由于生產負荷限制,僅在外部進行局部處理后投入運行。2007年12月份壓力容器檢驗時,對2#爐外殼體B2和B5焊縫進行100%超聲波檢測,發現圓周方向從內至外存在裂紋。

2.原因分析

外殼材質為BH W35,德國生產,設備國內制造。調閱并分析了出廠資料,未發現直接原因。結合生產運行幾年來的開停車次數和運行負荷,每次開車升溫、升壓的梯度綜合分析認為,開停車次數多;每次開車,夾套鋼板升溫速度快,造成較大的溫差應力。氣化爐運行后為了迅速產氣,提負荷,快速切氧并網的操作使外殼產生了較大的溫差應力;同時由于該設備較長(長度12.5m)的原因,在原始制造中,熱處理控制不到位,應力未徹底消除。BH W35鋼有較好的綜合力學性能,有較高的高溫屈服點和對裂紋不敏感的特性,良好的焊接性能和工藝性能。適用于工作溫度不超過400℃的各種焊接件,如鍋筒、壓力容器等構件。但是,其碳和合金元素含量都較高,有再熱裂紋傾向和延遲裂紋傾向,是焊縫形成裂紋的主要因素。

3.維修方案的編制

(1)編制依據

依據G B150-2011《鋼制壓力容器》、《壓力容器安全技術監察規程》和JB4730-2005《壓力容器無損檢測》等編寫。

(2)外殼焊縫修復焊接工藝及評定

某化建單位承擔了維修任務。氣化爐殼體材料BH W35,1998年制造。本次維修,工藝評定采用了接近BH W35的13M nNi M oN b R代替完成。按照JB47O8-2000有關要求確定評定指導書。焊材標準G B/T5118-1995,焊條型號為E6015-D2,牌號為J607。焊接位置:對接焊縫的焊接位置為2G。保證焊接全過程,預熱溫度不低于180℃,層間溫度不低于180℃。加熱方法:電加熱帶加熱。若焊接過程中斷,不能立即進行焊后熱處理的,要采取后熱。后熱溫度300~350℃,保溫3~4h。焊后熱處理溫度600~640℃,保溫時間2h。

(3)試板焊縫檢驗

焊接試板外觀檢驗合格,100%射線(按JB4730-2005)Ⅱ級合格。機械性能試驗:拉伸、彎曲、沖擊,按照JB47O8-2000,不低于G B/T713-2008規定合格。

(4)施工方案。依據焊接工藝評定編制。

4.現場施工

按照施工焊接方案進行。

5.維修及使用效果

(1)采用雙面焊雙面成型法施焊

重點控制焊道及母材上缺陷的消除及徹底消除的確認,確保終熱處理質量。著色、超聲、射線等無損檢測方法交替使用。最終檢測:滲透(100%)+超聲(100%Ⅰ級)+射線(100%Ⅱ級),合格。熱處理測溫采用鎧裝熱電偶,合格后對焊縫及母材硬度檢測后合格。

(2)使用效果

維修運行到2012年壓力容器全面檢驗時合格,現場維修的合理性得到驗證。

6.B H W35與13M nNi M o N b R效果比較

2006年建造的3#、4#、5#爐,外殼采用13M nNi M oN b R,在2009~2012年期間壓力容器年度檢驗,未出現異常。該爐外殼使用國產13M nNi M oN b R優于德國BH W35。

[1]G B/T223.59-2008鋼鐵及合金磷含量的測定鉍磷鉬藍分光光度法[S].

[2]G B713-2008鍋爐和壓力容器用鋼板[S].

[3]G B/T228.1-2010金屬材料拉伸試驗第1部分:室溫試驗方法[S].

[4]G B/T10561-2005鋼中非金屬夾雜物顯微評定方法[S].

[5]G B/T10561-2005金屬顯微組織檢驗方法[S].

[6]G B/T6394-2002金屬平均晶粒度測定方法[S].

[7]JB4708—2000鋼制壓力容器焊接工藝評定[S].

[8]G B150-2011鋼制壓力容器[S].

[9]TS GR0004-2009固定式壓力容器安全技術監察規程[S].

[10]JB4730-2005壓力容器無損檢測[S].

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