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伺服主軸系統的故障報警及排除

2014-04-08 11:32
設備管理與維修 2014年7期
關鍵詞:數控系統編碼器主軸

徐 萍

(江漢大學機電與建筑工程學院 武漢)

1.主軸不明原因發熱

三菱M70B數控系統,主軸電機型號SJ-V22,伺服驅動器MDS-D-SP-240。使用廠家報告數控系統運行時主軸電機發熱,連主軸電機的三相線也發熱燙手,同時車螺紋時發生亂絲故障。

打開主軸運行監視屏,觀察主軸電機的電流和轉速。在顯示屏上觀察到主軸實際速度不穩定,在指令速度1000 r/min時,實際速度總是在990~995 r/min轉跳動,不能穩定在指令速度1000 r/min。

從觀察到的現象分析,因為在主軸空載狀態,不可能是由于負載過大引起電流過大造成的發熱;也與加減速時間無關;可能與相序,干擾,絕緣損壞等因素有關。

(2)故障排除。仔細檢查了機床周邊情況,發現機床使用一臺55 kW的變頻器驅動輔助設備,而且變頻器控制柜與數控系統控制柜是連通的,可以判斷這是一重大干擾因素,變頻器是一大干擾源。

為此將變頻器控制柜與數控系統控制柜完全隔離;將變頻器接地線加粗到16 mm2,將數控系統接地線加粗到16 mm2。重新檢查并加固各控制信號線的屏蔽層接地。做好以上抗干擾措施后,故障消除。

這一案例說明,由于變頻器發出的諧波信號使主軸編碼器信號線受到干擾,發出了錯誤的反饋信號,即所反饋的電機實際速度總是達不到指令速度,所以該伺服驅動器總在不斷地工作,迫使實際速度達到指令速度,這樣就造成了電機的發熱。

一般伺服電機不明原因的發熱,可以同理分析和處理:先排除機械安裝精度方面的問題,可將電機脫開機械連接,觀察空載電流應該在5%以內。排除周圍的干擾源,特別是排除其對編碼器信號線的干擾;(觀察其實際速度的數值是否變化);將編碼器的電源電纜加粗(達到1 mm2),是有效地措施;提高參數速度環增益的數值,以機床不發生振動嘯叫為標準。

2.數控伺服主軸過熱

(1)系統配置于故障排查。加工中心數控系統是三菱M70B,驅動器型號MDS-D-SP-200,主軸電機型號SJ-V18.5-01ZT。用戶報告該主軸在4000 r/min時可正常工作,電機溫度在30℃。電機在8000 r/min時發熱嚴重,溫度升至80~120℃。此時工作狀態是主軸空轉?,F場觀察,設定主軸速度為4000 r/min,實際主軸速度很快穩定在4000 r/min,溫度30~40℃。設定主軸速度為8000 r/min,實際主軸速度在7990~7999 r/min之間跳動,溫度72~75℃。因為主軸電機空轉沒有發熱現象,所以判斷主軸電機并沒有硬故障。機械精度已經由制造廠家多次測量,保證沒有問題,況且在4000 r/min時能夠正常工作,觀察其空載電流在10%以下,可排除機械系統的安裝精度問題。

查看主軸參數。主軸參數是系統生產商提供的出廠值,到現場后未做調整,而對于主軸伺服電機而言,主軸電機以速度控制為目標,其調節過程是PID調節過程,因此可以調整的參數主要是速度環增益。相當于比例調節系數。

速度環增益參數的調整。速度環增益參數13005=150(標準值),主軸電機在4000 r/min時可正常工作,溫度=30~34℃,空載電流=7%~10%,速度誤差=0~1 r/min。主軸電機指令轉速在7000 r/min時,空載電流在30%~40% 速度誤差=10~20 r/min,從監視畫面上看,實際速度一直在跳動,不能穩定在指令值范圍。主軸電機指令轉速在8000 r/min時,空載電流在50%~70%,速度誤差=10~20 r/min,從畫面上看,實際速度一直在跳動,不能穩定在指令值范圍,溫度在短時內上升到70℃。

設置速度環增益參數13005=220。逐漸升高主軸速度,主軸電機在7000~7600r/min時,工作正常,當主軸電機在8000r/min時,又出現不正常??蛰d電流在50%~70%,速度誤差=10~20r/min,從畫面上看,實際速度一直在跳動,不能穩定在指令值范圍,溫度在短時內上升到70℃。

主軸電機在7600 r/min能正常工作,而在8000 r/min就出現異常,對比很明顯。說明修改參數13005(速度環增益)能改善電機運行。問題不在硬件,而在參數上,伺服電機最主要的參數是速度環增益,因此繼續將參數13005(速度環增益)提高。

設定參數13005(速度環增益)=300,主軸電機的工作狀態有了明顯改善。主軸電機在8000 r/min時,空載電流在13%~14%,速度誤差=0~1 r/min,從監視畫面上看,實際速度穩定在指令值范圍,溫度在40℃。

(2)對速度環增益參數影響過程的分析。參數13005是速度環增益,是實際速度跟隨指令速度的能力。當參數13005(速度環增益)=150,而指令速度升高到7600~8000 r/min,在主軸監視畫面觀察到實際速度一直在亂跳,沒有穩定在指令值范圍,這說明主軸伺服電機一直努力使實際速度達到指令速度,但由于速度環增益(速度環增益)不夠,所以,實際速度一直不能達到指令速度,但伺服驅動器一直在執行實際速度跟隨指令速度的動作,所以,主軸電機的電流就異常增大,電流增大溫度就升高,實際表現為:實際速度一直在跳動,電流值升高達50%~70%。電機溫度在80~120℃。

當提高速度環增益參數13005(速度環增益)=300時,伺服主軸電機的實際速度跟隨指令速度的能力提高,實際速度很快就達到指令速度,所以電機工作狀態就正常了。

3.主軸高速旋轉時出現異常振動

(1)基本配置與故障現象。三菱E68數控系統,主軸系統SJ-PF3.7,伺服驅動器MDS-B-SPJ2-3.7。

數控車床主軸在高速(>3000 r/min)旋轉時,機床出現異常振動。

(2)分析與處理。數控機床的振動與機械系統的設計、安裝、調整以及機械系統的固有頻率、主軸驅動系統的固有頻率等因素有關。但在本機床上,由于發生故障前主軸驅動系統工作正常,可以在高速下旋轉,而且是主軸轉速在>3000 r/min的任意轉速時均存在振動,所以可以排除機械共振的原因。

檢查機床機械傳動系統的安裝與連接,未發現異常,且在脫開主軸與機床主軸的連接后,從控制面板上觀察主軸轉速、轉矩或負載電流值,其數據有較大的變化。因此可以初步判定,故障在主軸驅動系統的電氣部分。經仔細檢查機床的主軸系統配線,發現機床主軸驅動器的接地線連接不良,將接地線重新連接后,機床恢復正常。

4.屏幕上不能顯示實際主軸速度

三菱M64數控系統,屏幕上不能顯示實際主軸速度。在三菱數控顯示屏的S指令下端有一括號,該括號內顯示的是主軸的實際轉速。如果屏幕上不能顯示實際主軸速度,如果是伺服主軸,則可能是其主軸編碼器信號已經直接接入主軸伺服驅動器,通過總線讀入了控制器內。如果主軸由變頻器或普通電機直接驅動或經過變速箱換擋后,實際的主軸轉速必須由直接連接于絲杠的編碼器檢測,再送入基本I/O板上的同期編碼器接口。同期編碼器必須符合1024P/R的要求。

分析后認為,可能是參數設置不當,正確設置如下:

#3238=0004(編碼器反饋信號有效)

#3025=2(對于編碼器串聯型的伺服主軸)

#3025(主軸編碼器的連接選擇)

#3025=0 (無主軸)

#3025=1(主軸編碼器接在機械端,編碼器信號接入I/O板的同期編碼器插口)

#3025=2(主軸電機編碼器信號直接接入主軸驅動器)

與#3025有關的參數是#1236,當 #3025=2時,用#1236選擇R18/R19(主軸實際速度)的脈沖輸入源。當主軸編碼器信號直接接入主軸驅動器內,并使用該信號作為主軸轉速信號時,設置 #1236的bit=0。使用變頻器驅動或普通電機+減速箱驅動主軸,而且在主軸端加裝了編碼器,以此編碼器檢測主軸電機轉速時,設置 #1236的bit=1。在I/F診斷畫面上,監視R18/R19,可以觀察實際主軸速度。

5.E60系統無主軸模擬信號輸出

(1)熱處理機床配三菱E60數控系統,使用模擬主軸,但在屏幕上寫入S***指令后 測定其I/O板上的模擬信號輸出口(AO口)卻沒有電壓輸出。故障發生在調試階段。

對于模擬主軸,必須設定主軸相關參數。

#1039=1(有一個主軸)

#3024=2(模擬主軸)

#3237=0004

#3001=額定速度 (模擬信號=DC 10 V時對應的速度)

檢查系統參數,發現沒有設定#3001,由于沒有設定#3001,系統沒有建立起模擬電壓信號與實際速度的對應關系,故系統沒有模擬輸出,必須根據所使用的變頻器規格正確設定#3001(額定速度)。

正確設定以上參數后,在屏幕上設定S1000這樣的主軸指令,在模擬量接口上就可以測量到相應的DC電壓。在顯示屏的I/F畫面可以觀察R108的值,便是對應的實際主軸速度。對模擬主軸,可以用#3001調整其精確的轉速。

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