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龍門數控五面體鏜銑機床自動換頭控制

2014-12-14 03:56陸震環
設備管理與維修 2014年7期
關鍵詞:拖板銑頭附件

陸震環

(常州創勝特爾數控機床設備有限公司 江蘇常州)

龍門數控鏜銑機床常用來加工大型零件,通過給機床主軸加裝可手動裝夾和回轉的直角銑頭、萬能頭等機床附加頭,實現五面加工零件。由于手動裝夾和回轉的附加頭裝夾過程時間長、效率低,為此可增加1個附加伺服軸作為附件頭庫,再利用數控機床伺服進給軸的定位功能實現附件頭的自動更換控制,提高機床換裝附件頭的效率和可靠性。

以MGE2580龍門數控五面體鏜銑機床(使用840D數控系統)為例,介紹自動換頭的動作控制要求、頭庫動作子程序編程和PLC控制程序設計(附件頭和機床主軸之間機械連接不作詳細介紹)。

1.機床結構和動作要求

機床組成見圖1,拖板(機床Y軸)在橫梁左右運動,滑枕(機床Z軸)在拖板上下運動,頭庫走臺(機床U軸)在機床左側前后運動,其上放置頭罩、直角頭、延伸頭和扁銑頭等附件頭。頭庫在機床左側,利用U軸前后運動定位待交換的附件頭,Y軸將拖板運行到機床左側,然后Z軸上下運動完成放頭、取頭動作。頭庫組成見圖2,換頭動作如下。

(1)第一步放頭,將當前滑枕上安裝的附件頭放回頭庫。①通過開關信號判斷當前滑枕上安裝的是哪個附件頭;②U軸前后運動,將需要放置的附件頭頭架位置運行到位;③Y軸向左運動,將拖板移動到放頭位置;④Z軸向下運動,將滑枕移動到放頭位置;⑤吊頭油缸松開,吊頭拉釘脫開;⑥主軸拉釘松開,附件頭放入頭架;⑦Z軸向上運動回到Z軸零點。

圖1 機床組成

圖2 頭庫組成

(2)第二步取頭,將需要工作的附件頭安裝到滑枕上。①通過程序指令判斷需要安裝的附件頭;②U軸前后運動,將需要安裝的附件頭位置運行到位;③Y軸向左運動,將拖板移動到取頭位置;④Z軸向下運動,將滑枕移動到取頭位置;⑤主軸拉釘夾緊;⑥吊頭拉釘夾緊;⑦Z軸向上運動回到Z軸零點。

2.自動換頭的參數定義

為實現自動換頭動作的安全可靠,機床利用全局變量文件MGUD.DEF定義指令,如附件頭和當前附件頭編號,Y、Z和U軸換頭點坐標等變量。MGUD.DEF文件內容如下。

針對機床頭庫結構特點,利用PLC程序編制的M功能代碼,以零件子程序的形式對頭庫進行控制,主要M代碼:①M60,吊頭油缸小拉釘松開;②M61,吊頭油缸小拉釘夾緊;③M80,判斷當前附件頭號;④M83,主拉釘松開;⑤M85,主拉釘夾緊;⑥M88,判斷附件頭松開到位;⑦M89,判斷附件頭夾緊到位。

3.自動換頭的PLC程序設計

在自動換頭控制中,PLC程序負責控制機床動作,判斷當前附件頭編號。利用PLC編程判斷當前是哪一號附件頭,然后將編號傳給加工程序。定義頭罩、直角頭、延伸頭和扁銑頭分別對應1#~4#附件頭。在滑枕端頭安裝3個接近開關用來判別附件頭,PLC地址為I69.0~I69.2,在附件頭對應位置安裝擋鐵,開關發信:①001,1#附件頭;②010,2#附件頭;③011,3#附件頭;④100,4#附件頭。PLC程序如下。

Network 11中制作M130.0信號作為Network 12中FC21的使能;Network 12調用FC21,將I69.0~I69.2的附件頭開關信號轉換成加工程序能識別的變量信號$A_DBB[1]。

4.自動換頭子程序編制

換頭子程序代號為SPCH,在加工程序中編制以下指令調用自動換頭子程序即可。

多臺數控龍門五面體鏜銑機床實際長期運行上述PLC控制程序和換頭子程序,換頭動作可靠,操作簡單。

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