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MK5212數控龍門導軌磨床電氣系統改造

2014-12-14 03:56步勇兵張志東
設備管理與維修 2014年7期
關鍵詞:磨頭臺達磨床

步勇兵 張志東

(1.北京華泰科思電氣技術有限公司 北京 2.保定標正機床有限責任公司 河北保定)

1.存在的問題

MK52系列動梁式數控龍門導軌磨床由上海重型機床廠與德國瓦特里??票ず献魃a,機床帶有兩個磨頭,周邊磨頭電機為三相交流異步電機,配置變頻器;萬能磨頭電機為直流電機,配置直流調速裝置。機床有X、Y(型號為FANUC15-5)和Z(型號為FANUC25-5)等3個伺服軸,其中X、Y軸分別控制磨頭上下移動,Z軸控制磨頭左右向移動(由電磁離合器切換)。該機床1991年安裝使用至今機械部分保養較好,加工精度仍能滿足要求,強電部分控制基本正常,不影響使用。機床采用FANUC 3M數控系統,目前嚴重老化,系統備件及直流伺服電機已停產。最近幾年機床故障頻發,平均每年停機時間為1~2個月,特別夏天溫度高、濕度大,機床會隨時停機,影響正常生產。

2.改造方案

由于設備故障點主要在數控系統部分,因此改造主要針對數控系統。初期方案是采用FANUC最新的0i-MD系統作為替換,性能可滿足要求。但考慮到該廠特點是非標小批量加工,并以加工平面磨削為主,基本用不上數控系統,加之供貨期及改造成本原因,最終改造方案采用臺達交流伺服電機+PLC+觸摸屏的模式(圖1)。

圖1 改造后的電氣系統控制框圖

3.改造實施

(1)伺服系統采用臺達A2系列交流伺服系統,其中X和Y軸電機型號為 ECMA-F11845SS,28.65 N·m/1500(r/min)/4.5 kW、帶剎車、220 V;Z 軸電機型號 ECMA-F11875R3,47.74 N·m/1500(r/min)/7.5 kW、不帶剎車、220 V;扭矩比改造前有所提升。

(2)PLC是此次改造控制核心,完成所有邏輯關系的處理和伺服系統的控制,采用臺達EH3系列主機加I/O擴展,輸入90點、輸出70點,包括橫梁、周邊磨頭、萬能磨頭和床面等4大部分的控制,主要的程序流程見圖2。

(3)采用PLC擴展模塊01PU-H2(單軸定位模塊)控制3個伺服驅動器。該模塊專門用于步進或伺服電機的速度或位置控制,最高200 kPPS脈沖輸出,內建原點回歸、點動和單段速定位控制等多種輸出模式,覆蓋該機床各項應用功能??紤]到該機床沒有多軸聯動功能,故采用軟硬件結合的方式,實現1個單軸定位模塊控制3臺伺服電機(圖3)。將每個伺服驅動器的多功能輸出(差動)信號來源設置為與脈沖輸入信號一致,這樣3個驅動器能同時接收到定位模塊輸出的脈沖,但只有當指定驅動器的使能信號有效時,對應伺服電機才會運動。

圖2 主要的程序流程

圖3 伺服電機控制原理

(4)采用10英寸彩色觸摸屏作為坐標顯示和參數顯示及輸入。主界面(圖4)根據龍門磨床各項功能設置,可設置寬步走刀及微量進給的數值,并有豐富的輔助功能,可顯示各I/O口的輸入輸出狀態及故障報警信息,方便操作者使用。

(5)其他。①利用原數控柜安裝伺服驅動器及PLC部分,由于現場使用冷卻水,濕度較大,故將所有元件全部安裝在背對機床底板,減少水汽對電氣設備影響;②輸入輸出端口均采用新的多針航空插頭,連接穩固、可靠性高;③PLC輸入端、輸出端和伺服電機抱閘的24 V電源均采用獨立模塊電源,提高抗干擾性及穩定度;④采用新型器件,如波段開關代替十擋旋鈕,采用新型數顯表代替老式顯示表,使懸掛按鈕站內使用到的連線減少約1/3,有效簡化日后檢修工作。

2013年10月完成改造,機床在現場按正常工況運行,操作習慣與改造前基本一致,全中文顯示界面,方便操作。經過一段時間生產考驗,系統運行穩定,加工精度滿足要求。

此次改造也表明利用PLC和伺服電機對MK5212數控龍門導軌磨床的改造經濟、實用,不但可減少投資,而且操作簡便、維護簡單,可靠性高。

圖4 主界面

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