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數控車床電氣控制原理解析及維修實例

2015-02-19 07:47華北機電學校山西長治046000焦連岷山西澳瑞特健康產業股份有限公司長治046000畢長平
金屬加工(冷加工) 2015年11期
關鍵詞:控制電路數控系統觸點

■華北機電學校 (山西長治 046000) 焦連岷■山西澳瑞特健康產業股份有限公司 (長治 046000) 畢長平

數控車床電氣控制原理解析及維修實例

■華北機電學校 (山西長治 046000) 焦連岷
■山西澳瑞特健康產業股份有限公司 (長治 046000) 畢長平

摘要:詳細闡述了沈陽華中數控CAK36S型數控車床主要電路的電氣控制原理,包括整機框圖控制原理、系統啟動控制電路、急??刂齐娐?、伺服驅動控制電路、輸入輸出端口控制電路和系統整機上電過程等;列舉了“急?!焙汀八欧寗悠鞑荒苌想姟眱煞N故障實例,詳盡論述了故障排除的思路與過程。

隨著制造業的發展,數控機床日益普及,然而,維修人員的緊缺成為制約數控技術發展的“瓶頸”,特別是數控機床的維修涉及機械、電氣、液壓、氣動及計算機等多門學科知識,令初學者“望而卻步”。數控機床故障發生率較高的還是“電氣故障”,筆者結合自己多年從事數控機床維修和教學的實際經驗,以沈陽“華中”數控車床為例,對其控制原理做一些剖析與講解,并列舉兩例維修實例加以說明,以便維修初學者快速入門。

1. 數控機床電氣控制組成框圖及工作原理

數控機床電氣控制組成框圖如圖1所示,主要由CNC數控系統,X、Z及主軸驅動模塊與其反饋檢測裝置,PLC控制模塊,輸入輸出(I/O)信號接口模塊,相關的鍵盤、顯示與通信控制等電路組成。

工作過程:用戶首先通過手工或自動編程的方式,將工件的幾何、工藝信息編制成機床所能識別的加工程序,然后由輸入裝

置將其輸入至數控系統,數控系統將指令經過譯碼運算、處理,根據指令描述輪廓的信息,把其轉換成相應主軸、伺服軸位置輪廓的驅動信號,隨后再經過各軸的伺服驅動、放大,驅動執行裝置(電動機),轉換成對應的旋轉或直線運動,同時通過反饋檢測環節的檢測,配合“現場”信號的狀態,對輸出控制信號不斷加以及時調整、修正,最終使刀具與工件及其他輔助裝置嚴格地按照程序規定的加工順序、軌跡和參數有條不紊地工作,從而加工出零件的預定輪廓。

圖1 數控機床電氣控制組成框圖

2. 機床電氣控制電路組成與原理

本文以沈陽華中數控系統CAK36S型數控車床為例,詳細介紹其主要部分電路的控制原理(限于篇幅,主軸控制電路、刀架控制電路等,將在后續的文章中陸續介紹)。

(1)系統啟動控制電路。啟動電路主要完成數控系統及外圍電路的自檢與上電工作。數控機床的啟動電路如圖2所示,主要由啟動按鈕SB2,停止按鈕SB1,啟動繼電器KA0等組成。

工作過程:當機床總電源的空氣開關閉合后,24V電源將有輸出,此時按下啟動按鈕SB2,KA0通過SB1常閉觸點通電并自鎖,同時KA0主觸點接通數控系統的24V電源,I/O端子板、伺服驅動等24V所需電源,為后續的啟動做必要的條件準備。其中,并接在KA0兩端的二極管是在KA0斷開的瞬間提供感應高壓的泄放回路,即起到“續流”的作用,從而保護了與KA0繼電器線圈相連的外圍電路(尤其是數控系統,后續電路同)。

(2)急??刂齐娐?。急?;芈返脑O置是當機床處于“緊急”狀況下,系統能夠立即處于“急?!睜顟B,以防事故進一步擴大,操作人員按下“急?!卑粹o和系統根據“現場”情況可以進入“急?!睜顟B。進入“急?!睜顟B后,數控機床的主軸、伺服軸立即緊急制動并迅速斷電,且處于“鎖死”狀態,直到故障排除或“急?!睜顟B解除。

急??刂齐娐啡鐖D3所示,其中,SB7為“超程解除”按鈕,Q3~Q6分別為Z軸+Z向、-Z向,X軸+X向、-X向超程限位開關,QF0為主軸電動機散熱風扇的空氣開關輔助觸點,以確保主電動機風扇通電的情況下才可正常啟動系統。另ES1和ES3引腳之間是外接“急停按鈕”。

圖2 啟動電路

圖3 急??刂苹芈?/p>

工作原理:當X、Z軸的行程在規定的“有效區域”,即Q3~Q6任意一個行程開關沒有被壓下,致使其斷開,操作面板的“急停按鈕”未被按下(按下后斷開),同時主電動機散熱風扇通電(電動機可以很好的散熱,不會被燒毀),此時,KA28繼電器方可通電,主觸點閉合(連接至圖5輸入端口板的X2.4),“允許運行”信號有效。

當Q3~Q6其中任意一個行程開關一旦被壓下(即X、Z軸在任意一個方向超程)或QF0斷開,KA28繼電器都會斷電,“允許運行”信號無效,系統處于“急?!睜顟B。

“超程解除”按鈕是當X、Z軸在任意一個方向超程時,為了使系統“解除急?!睜顟B,可以通過手動按下操作面板上的“超程解除”按鈕,強制使KA28通電,“允許運行”信號有效,機床處于“臨時正?!睜顟B,而此時按下對應超程軸的反方向運動手動按鈕,可使超程軸移動至“有效區域”,行程開關被“松開”后,系統的“急?!睜顟B被解除(即使松開“超程解除”按鈕)。

(3)伺服驅動電路。伺服驅動的主要功能是接受數控系統的基本指令信息,并對功率進行提升,從而通過進給機構,把數控系統的“基本命令”轉換成“對

應的動作”。對伺服驅動的基本要求是“穩定性”、“準確性”和“快速性”,即系統首先應該是“穩定”的系統,其次是系統的響應時間要短,動作速度要快,且要保證足夠的控制精度。

伺服驅動電路如圖4所示(限于篇幅,編碼器的反饋信號及與數控系統連接的命令信號線并未畫出),“復位”、“使能”信號分別來自數控系統PLC的Y0.1 和Y0.2(線號593和595),X軸的“READY”信號與Z軸的“故障”輸入信號相連,形成“級聯連鎖”控制,最后連接至數控系統PLC的X2.5,即作為“伺服準備”信號(線號443)輸入系統;24V直流電源在系統啟動時加載,為后續加載三相220V強電做準備;伺服上電完成的必要條件除了內部檢測“無故障”,“使能”信號有效外,另外一個重要的條件是KA20繼電器通電,主觸點閉合,KM0接觸器線圈通電,主觸點接通三相交流220V電源(KA20繼電器通電的過程后面詳細敘述)。

(4)輸入輸出端口控制電路。I/O接口電路是連接數控系統與外圍電路的橋梁,主要起信號“轉換”、“匹配”、“隔離”、“信號線延伸”和“轉接”等作用。CAK36S型數控車床采用專門為華中數控系統配套設計開發的20路輸入16路輸出的信號轉接板,其端口類型分P型和N型,圖5是輸入端子接口板電路圖,圖6是輸出端子接口板電路圖,電源(直流電壓24V,標號為“24VE”)采用集中供電,當系統啟動時接通。其中的“允許運行”、“伺服復位”和“刀架、主軸、冷卻”等信號,其對應的輸入輸出點如圖5、圖6所示(P型為高電平有效,N型為低電平有效)。

圖4 伺服驅動控制電路

圖5 輸入端子接口板

(5)系統整機上電過程。機床總電源開關閉合——啟動電路的24V直流電源接通,同時三相220V、110V電源變壓器接入——按下數控系統“啟動”按鈕——K A0繼電器線圈通電并自鎖——主觸點接通24VE電源——數控系統啟動及輸入輸出(I/O)端口板與伺服系統模塊24VE電源上電——伺服系統自檢無故障時將“READY”信號(線號443)通過PLC X2.5送入CNC系統,CNC系統同時檢測主軸報警信號(PLC X3.0)是否正常,外部“允許運行”信號是否正常(±X、±Z開關未被按下,操作面板上的“急?!卑粹o未被按下,主電動機的散熱風扇正常接入,此時的KA28繼電器線圈通電且主觸點閉合,即“急?;芈锋湣闭#?,三相信號確認無誤——CNC系統向伺服驅動器通過PLC Y0.2發送“使能信號”,同時通過PLC Y0.0發送“允許運行”信號有效——KA20繼電器線圈通電——KM0接觸器通電并自鎖——伺服系統三相220V交流電

源接入,同時刀架、冷卻電路所需的110V交流電源接通——啟動完畢。

圖6 輸出端子接口板

3. 維修實例

下面結合兩例具體實例,闡述如何根據電氣控制原理進行排除故障的過程。

(1)事例1:“急?!惫收?。

故障現象:沈陽華中數控系統CAK36S型數控車床,打開機床電源,啟動系統后,出現“急?!眻缶?,如圖7所示。

故障分析:“急?!惫收峡梢杂捎布?,也可以由軟件引起,硬件往往會發生在“急?;芈锋湣鄙?,而軟件引起一般是因為PLC配置文件損壞、丟失,或者是人為誤操作,修改了與實際硬件不符的配置等。經過詢問機床操作人員,并未有其他人員接觸過該機床,通過查看PLC配置文件,確定配置正確無誤,與實際硬件設置相符一致,因此,此故障定性為“硬件”故障。

圖7 “急?!惫收袭嬅?/p>

故障診斷:由“急?!笨刂齐娐吩矸治龅弥?,硬件“急?;芈锋湣敝饕蒟軸與Z軸的正負限位行程開關、操作面板的“急?!卑粹o、接通主軸電動機風扇電源的空氣開關輔助觸點QF0和KA28中間繼電器的線圈與觸點等組成。為了盡快判斷故障部位,先按下“超程解除”按鈕SB7,結果機床“急?!睜顟B時而“有效”,時而“解除”,很不穩定,說明±X、±Z的限位行程開關及連線存在故障,且其他相關電路存在“接觸不良”問題。

首先檢測±X、±Z的限位行程開關,通過觀察,發現X軸正向限位行程開關按鈕被加工過的切屑卡住,使其不能復位彈起,對其清除后,行程開關工作正常。

然后再根據“急?;芈锋湣钡慕M成繼續進行檢查,發現在QF0觸點閉合、KA28繼電器線圈正常通電的情況下,查看PLC的“輸入輸出”菜單項卻發現“允許運行 ”(X2.4)信號“無效”,至此,可以判斷在KA28繼電器的觸點與PLC的輸入端口之間存在“接觸不良”的故障。

就此電路逐一檢查,最終發現是連接至系統輸入端子板的“圓柱形”導線插頭(線號441,即X2.4的輸入信號線)松動,且表面已經出現銹跡,屬于“接觸不良”所致,更換同型號的新插頭,重新安裝、旋緊螺釘,開機后一切正常,故障排除。

心得體會:維修的依據是電氣原理圖,本事例中采用的是“逐一排查”的方法,這種方法對于初學者非常值得推薦,而且效果良好,唯一不足之處是比較“耗時”。當然,如果有了比較豐富的經驗,可以首先查看PLC的“輸入狀態”,然后再結合判斷KA28中間繼電器是否通電(可以通過指示燈是否點亮判斷)、觸點是否閉合及按下“超程解除”按鈕后故障是否能夠解除,很快判斷出故障部位。

(2)事例2:伺服驅動器不能上電故障。

故障現象:沈陽華中數控系統CAK36S型數控車床,打開機床電源,啟動系統后,出現“急?!眻缶?,且顯示報警信息:“P L C提示:伺服電源模塊報警”。

故障分析:“急?!惫收习l生的原因在事例1中已經詳細闡述,結合當前的報警提示信息,此故障應當是伺服驅動器沒能正確上電,不滿足運行條件所致,如果系統正常啟動,伺服驅動器工作正常了,“急?!惫收峡赡?/p>

會隨之“消失”。據此分析,“急?!惫收虾芸赡苁恰氨砻婕傧蟆?,真正的故障原因是伺服上電沒能完成,導致“急?!?。所以,排查的重點應該放在“伺服上電”及其相關的電路上。

圖8 伺服驅動器不能正常工作故障檢查流程圖

故障診斷:系統整機上電的原理過程前已述及,伺服驅動器不能正常工作故障的檢查流程如圖8所示。

按圖8所示流程進行檢查(因為已有提示信息,“伺服電源模塊報警”,所以可以直接從第2個菱形框開始。),當檢查到KA20中間繼電器時,發現其線圈通電情況良好,但其觸點并未閉合,關閉數控系統及機床電源,把KA20中間繼電器從繼電器插座中拔出,進行單獨檢查,發現觸點已經燒毀、變形,這樣導致KA20中間繼電器線圈雖已經通電,但控制信號并未能得到很好地傳遞,KM0接觸器的觸點并未閉合,伺服驅動器的三相220V電源也不會被接通,最終導致“上電失敗”。

更換同型號的KA20中間繼電器,重新插入繼電器插座,接通機床電源,啟動系統,一切正常,故障排除。

心得體會:此類故障現象往往給人的感覺是“綜合故障”,實際上也確實存在“綜合故障”的可能,但維修的一個重要原則之一是:“由簡單到復雜,由表及里”。本事例中,伺服上電問題解決了,“急?!惫收弦蚕?。在維修前,如果多注意觀察一下KA20繼電器的線圈通電指示燈情況、KM0接觸器吸合情況及PLC的輸入輸出信號狀態,就可以很快地鎖定故障部位的范圍。

4. 結語

數控車床是數控機床中一種結構較為簡單的機床,同時也是維修初學者首選的“入門級”機床。本文雖是以華中數控為例,但“基本思路”是相通的,對于其他系統也同樣適用,通過本文的敘述,旨在使初學者能夠掌握其基本“理念”,盡快入門:即首先必須掌握宏觀整體概念,比如數控機床的整體組成框圖,各組成部分的功能與意義等;其次要對各部分組成電路進行仔細地研讀,了解各信號的“來龍去脈”,意義與作用。

對于數控機床的工作過程,不但要“知其然”,而且還要“知其所以然”,只有“熟知”了“工作原理”,才有可能對機床進行維修,當然,要真正達到其目的,還要我們不斷地在實踐中進行多觀察、多記錄,勤于思考,善于實踐,只有這樣,才可能對機床的工作過程 “了如指掌”,為以后能夠從事數控機床的維修、維護工作奠定必要的基礎。

參考文獻:

[1] 沈陽第一機床廠技術中心. 沈陽華中數控系統CAK36S型數控車床電氣原理圖[E]. 沈陽:沈陽第一機床廠,2012.

[2] 華中數控有限公司. 世紀星數控裝置連接說明書[E]. 武漢:華中數控有限公司,2010.

[3] 華中數控有限公司. HSV-16交流伺服驅動系統說明書[E]. 武漢:華中數控有限公司,2010.

收稿日期:(20150227)

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