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新型胺基抑制劑FYZ-1在白廟油田的應用

2015-06-26 15:59郭建華馬文英孫東營
精細石油化工進展 2015年2期
關鍵詞:井深胺基抑制率

郭建華, 馬文英, 孫東營,鐘 靈

(1.中原石油工程有限公司鉆井工程技術研究院,河南濮陽 457001;2.中原石油工程有限公司鉆井二公司,河南濮陽 457001)

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新型胺基抑制劑FYZ-1在白廟油田的應用

郭建華1, 馬文英1, 孫東營2,鐘 靈1

(1.中原石油工程有限公司鉆井工程技術研究院,河南濮陽 457001;2.中原石油工程有限公司鉆井二公司,河南濮陽 457001)

針對白廟油田沙三組鉆井過程中泥巖地層井壁易失穩的難題,評價使用了新型胺基抑制劑FYZ-1,加量0.2%,在120 ℃/16 h、150 ℃/16 h老化后的相對抑制率分別達90.6%和93.5%;加量0.3%時,一次回收率達96.0%,相對回收率達99.6%。與白廟油田常用的聚磺和聚磺鉀鹽鉆井液具有良好的配伍性,加入FYZ-1后鉆井液抗溫達130 ℃,110 ℃老化88 h性能穩定,可有效提高鉆井液的抑制能力。在白-平2HF井和白-3HF井進行了現場應用,結果表明,胺基抑制劑FYZ-1具有良好的抑制性,可有效解決坍塌、掉塊等復雜情況的發生。

白廟油田 胺基抑制劑 抑制性 鉆井液 井壁穩定

白廟油田的沙三組地層巖性主要為淺灰色粉砂巖、深灰色泥巖和灰色泥質細砂巖,泥巖中伊蒙混層的含量大于50%,最高達67%,易坍塌掉塊;泥巖與砂巖互層頻繁造成井壁易發生失穩現象,針對此情況,在提高鉆井液封堵能力的基礎上,選用撫順石油化工研究院[1]開發的新型胺基抑制劑FYZ-1提高穩定井壁能力。FYZ-1是含雙主鏈、可形成網狀結構的聚胺類聚合物,運動黏度為500~1 300 mm2/s,陽離子度為1.0~3.0 mmol/g[2-3],可充填在黏土層間,通過靜電引力、氫鍵作用、錨固作用及疏水作用,將其束縛在一起,有效減少黏土的吸水傾向,同時該類處理劑具有生物毒性小、環境相容性好的特點[4-6]。筆者對FYZ-1進行了性能評價,并與白廟油田常用聚磺和聚磺鉀鹽鉆井液進行了配伍性研究,對FYZ-1的現場應用效果進行了分析。

1 白廟油田沙三組巖樣分析

在白-平2HF井斜井段施工過程中,發生井壁失穩,返出大量掉塊,取其進行巖樣分析。黏土礦物分析結果表明,黏土礦物相對含量為:伊利石12%,高嶺石16%,綠泥石14%,伊/蒙混層58%,間層比25%;將巖樣粉碎過篩,測其陽離子交換容量CEC為7.2 mmol/(100g土),屬易膨脹中等分散泥頁巖[7];進行巖心回收率實驗,結果表明,巖樣清水回收率達93.5%,可見其在水中的分散性不是很強;將巖樣進行浸泡實驗,室溫條件下浸泡巖樣無變化,90 ℃條件下浸泡3 d后,巖樣可見明顯紋理裂縫,見圖1(a),且部分掉塊已經裂開,見圖1(b)。以上實驗結果表明,白廟油田沙三組的巖石有紋理存在。楊坤鵬等[8]指出,此類地層雖是硬脆性但井塌還很嚴重,其原因是鉆井液的封堵性及濾液的抑制能力不足,致使濾液沿紋理發育方向侵入地層,引起膠結物的水化膨脹,造成孔隙壓力升高,經一定時間的累積最終導致井壁坍塌掉塊。

圖1 白-平2HF井掉塊

2 FYZ-1的抑制性評價

2.1 相對抑制率實驗

相對抑制率表征胺基抑制劑FYZ-1對膨潤土水化作用抑制強弱的程度,對FYZ-1在不同老化溫度下進行相對抑制率的評價,準確量取350 mL蒸餾水,加入1.05 g碳酸鈉,加入試樣,高速攪拌5 min;加入35.0 g膨潤土,高速攪拌20 min,高溫養護16 h,測定100 r/min下的讀數,相對抑制率按下式計算。結果見表1。

式中,X為相對抑制率,%;φ1為純水漿的100 r/min下的讀數;φ2為含樣品鉆井液在100 r/min下讀數。

從表1看出,當FYZ-1加量大于0.2%,不同溫度老化后的相對抑制率均大于90%,表現出良好的抑制性;當加量為0.4%時,相對抑制率達最高,再提高加量,相對抑制率沒有變化。同時隨著老化溫度升高,相對抑制率呈升高趨勢,抗溫性良好,說明胺基抑制劑在高溫條件下可更好地吸附在膨潤土上,因此抑制性更好。

表1 不同溫度老化后的相對抑制率

2.2 頁巖滾動回收率實驗

采用清水作為測試基準液,以頁巖回收率實驗考察不同濃度胺基抑制劑FYZ-1水溶液的抑制能力。所用巖心取自馬12井,取樣井深2 708.5~2 715.0 m,巖心粒徑6~8目,巖性為灰色泥巖,實驗條件135 ℃滾動16 h,結果見表2。FYZ-1加量0.3%時,頁巖滾動回收率達96.0%,相對回收率達99.6%,說明FYZ-1具有較好的抑制能力。

表2 抑制劑FYZ-1頁巖回收率

綜上所述,FYZ-1加量以0.2%~0.5%為宜。

2.3 與現場常用頁巖抑制劑比較

白廟油田沙三組地層鉆井施工時常使用硅醇抑制劑DS-302、聚合醇及KCl等處理劑預防井壁坍塌,因此,采用頁巖回收率進行抑制性對比實驗,各處理劑使用其推薦的有效加量,結果見表3。胺基抑制劑FYZ-1較其他3種頁巖抑制劑的回收率大幅提高,復配后具有良好的協同增效作用,可進一步提高抑制能力。

表3 抑制劑頁巖回收率

3 FYZ-1與現場鉆井液配伍性的研究

FYZ-1能改變膨潤土顆粒的電性和分散狀態,進而影響鉆井液性能。因此,通過FYZ-1與白廟油田常用鉆井液進行配伍性研究,確定其在白廟油田的適應性。FYZ-1加量為0.3%進行實驗。

3.1 配伍性

調研白廟油田白21井、白廟平1井、白側24井等8口完鉆井情況,該油田沙三組地層鉆井時使用鉆井液多為聚磺或聚磺鉀鹽鉆井液,密度為1.30~1.80 g/cm3,因此取現場不同密度的實鉆鉆井液,加入0.3%胺基抑制劑FYZ-1,考察其配伍性,結果見表4。加入胺基抑制劑后鉆井液性能變化不大,說明FYZ-1與現場鉆井液配伍性良好。

表4 FYZ-1與不同密度鉆井液配伍性

胡114-1井取樣井深3 37 0m,聚磺鉆井液;文138-側41井取樣井深3 425 m,聚磺鉆井液;白-平2HF井取樣井深3 990m,聚磺鉀鹽鉆井液。FV為漏斗黏度,PV為塑性黏度,YP為動切力,FL為失水量;下同。

3.2 鉆井液抗溫及穩定性能

沙三組埋深約4 000 m,鉆井液循環溫度約100 ℃,因此長期老化溫度為110 ℃,實驗鉆井液為白-平2HF井聚磺鉀鹽鉆井液,根據井深確定實驗溫度,對加入FYZ-1的鉆井液考察抗溫能力和穩定性,結果見表5。加入FYZ-1的鉆井液在不同溫度條件下老化后,鉆井液的黏度、切力、濾失量變化不大。

表5 鉆井液抗溫及穩定性能

3.3 抑制性能

采用白-平2HF井鉆井液,加入0.3%FYZ-1,進行巖心回收率實驗,考察鉆井液的抑制性能,所用巖心取自馬12井,結果見表6。加入胺基抑制劑后,鉆井液抑制能力提高,巖心一次回收率略提高、二次回收率和相對回收率明顯提高,分別從79.5%和79.6%提至95.6%和98.5%。二次回收后的巖心見圖2。

表6 頁巖滾動回收率

圖2 二次回收后的巖心

加入胺基抑制劑后的鉆井液二次回收后的巖心棱角分明,說明胺基抑制劑與氯化鉀的抑制機理不同,聚胺可長期吸附在黏土表面并將黏土片層束縛在一起,阻止水分子進入。

4 現場應用

胺基抑制劑FYZ-1在中原油田白廟油田的白-平2HF和白-3HF井進行了現場應用,結果表明,FYZ-1具有良好的抑制性,與鉆井液配伍性好,有效地解決了坍塌、掉塊等復雜情況,取得了良好的應用效果。

4.1 白-平2HF井的現場應用

4.1.1 基本情況

白-平2HF井位于中原油田東濮凹陷白廟構造主體北部白44塊,井身結構為:鉆頭直徑×井深:一開φ508 mm×350 m;二開φ333.4 mm×2 900 m,三開φ241.3 mm×4 158 m,四開φ152.4 mm×5 363 m;套管尺寸×下深:一開φ406.4 mm×350 m,二開φ273.1 mm×2 900 m,四開114.3 mm×(3 630~5 363 m);三開尾管尺寸×下深φ193.7 mm×4 158 m。該區塊沙河街組巖性為深灰色泥巖,地層水敏性強,易發生坍塌掉塊,為保證井下安全該井三開鉆井液體系為氯化鉀聚磺防塌鉆井液。

4.1.2 復雜情況及措施

在井斜大于30°后,鉆井液密度需提高0.05 g/cm3才能穩定井壁,抑制垮塌。三開造斜段(井斜75°~86°)在井斜達87°時已在沙三下目的層鉆進,使用聚磺鉀鹽鉆井液,施工過程中泥巖層段井壁穩定性差,垮塌掉塊嚴重,鉆進至井深3 987~3 992 m時井下出現復雜情況,時有遇卡現象。

定向鉆進至井深4 025 m時憋泵,上提鉆具遇卡,經多次上提下放,并且轉動鉆具,提至210 t提開。定向鉆進至井深4 035 m上提鉆具遇卡,提至180 t提開,隨后劃眼3遍正常,無顯示后準備定向,下放至距離井底1 m處憋泵,上提遇卡,反復活動鉆具,最大上提至220 t解卡。解卡后循環過程中有小掉塊返出。鉆至井深4 038 m因井下復雜,起鉆簡化鉆具結構,下牙輪鉆頭通井,下鉆到底循環后返出大量掉塊,掉塊最大尺寸10 cm,見圖3。

圖3 白-平2HF井三開井內返出掉塊

為保證井下安全,鉆井液中KCl加量保持為6%,并加入3 t硅醇抑制劑DS-302,6 t聚合醇PAL和50 t原油。出現井下復雜后先后采取了以下技術措施:鉆井液密度由1.70 g/cm3提高至1.78 g/cm3,加入硅醇抑制劑DS-302和KCl繼續提高鉆井液抑制性,加入磺化瀝青、超鈣等加強封堵提高井壁穩定性能,加入大分子聚合物加強鉆井液包被能力。但效果均不理想,仍有掉塊。因此,決定加入胺基抑制劑提高井壁穩定性能。

4.1.3 現場應用效果

現場從井深4 039 m開始,按循環周期加入1 t胺基抑制劑FYZ-1,加入后鉆井液性能穩定,變化不大,鉆井液性能見表7。

表7 現場加入胺基抑制劑前后鉆井液性能比較

AV為表觀黏度。

隨著胺基抑制劑的加入,掉塊明顯減少且尺寸較小,沒有井下復雜情況發生;定向及復合鉆進均正常,起下鉆暢通,順利鉆至井深4 160 m三開中完。中完通井過程中無阻卡現象,鉆具輸送電測一次成功,下套管及固井作業順利。三開斜井段平均井徑擴大率為4.9%。

4.2 白-3HF井的現場應用

4.2.1 基本情況

白-3HF井是中原油田部署在東濮凹陷黃河南白廟構造主體北部白12塊的1口非常規水平井。鉆探目的是白廟氣田主體調整挖潛,目的層為沙三下組,設計井深5 071.59 m,完井方式采用裸眼完井,完鉆井深5 086.00 m,垂深3 779.40 m,水平位移1 438.13 m,水平段長1 000 m,最大井斜95.8°,水平段垂直落差58.98 m,完井方式采用裸眼完井。白-3HF井地層簡序表見表8,井身結構設計為:鉆頭直徑×井深:一開φ508 mm×350 m,二開φ333.4 mm×3 300 m,三開φ241.3 mm×4 070.33 m,四開φ152.4 mm×5 071.59 m;套管尺寸×下深:一開φ406.4 mm×350 mm,二開φ273.1 mm×3300 m,四開φ114.3 mm×(3 570.00~5 071.59 m);三開懸掛尾管尺寸×下深:φ193.7 mm×(2 700~3 400 mm)/φ180 mm×(3 400.00~4 070.33 mm),回接套管尺寸×下深:φ193.7 mm×(0~2 700 m)。

表8 白-3HF井地層簡序表

4.2.2 現場技術難點

1)白廟油田沙二下、沙三上、中、下地層,巖性以泥頁巖為主,且對水敏感性較強;受鉆井液濾液侵入的影響,地層吸水后膨脹垮塌,垮塌塊較大,造成井眼穩定性極差。

2)三開泥巖段長,巖屑水化分散性強,對鉆井液污染嚴重,造成鉆井液性能不穩定,膨潤土和固相含量升高,黏切急劇變化,給鉆井施工帶來極大危害。

3)三開段長,需增斜至A靶85.3°,做到定向不脫壓,摩阻小、無黏卡,鉆井液潤滑性是關鍵。

4)鉆井液密度窗口窄,涌、漏、塌同存,給安全鉆井帶來極大不準確性。

4.2.3 現場應用效果

鑒于白-平2HF井斜井段在出現井壁失穩情況后使用胺基抑制劑取得的良好效果,白-3HF井鉆進進入三開斜井段前轉換為聚磺鉀鹽鉆井液,使用胺基抑制劑預防井壁失穩情況的發生。

在三開施工過程中,始終保證全井鉆井液原油含量不低于10%,FYZ-1含量不低于0.2%,減少了井壁掉塊,克服定向脫壓嚴重等問題,遏制了因鉆井液密度過高造成的井漏和井下復雜情況的發生,提高了三開定向井段機械鉆速。

1)三開前徹底清理循環系統,配新漿140 m3,與老漿混合均勻,加重至1.50 g/cm3。3 300 m加入胺基抑制劑600 kg,循環均勻后鉆井液性能:密度1.52 g/cm3,黏度62 s,失水量4 mL,初切/終切1/2 Pa,pH=10,含砂量0.2%,氯離子含量4.3×104mg/L,坂含量21 g/L,高溫高壓失水量14 mL。井深3 445 m再次加入FYZ-1 200 kg,此后每鉆進100 m補充100~200 kg。該井三開斜井段施工中施工井段的分段鉆井液性能見表9。

2)白-3HF井在三開鉆進過程中沒有復雜情況出現,施工正常,基本沒有掉塊出現,井壁穩定,定向順利,起下鉆通暢,每一次下鉆均能順利到底。

3)白-3HF井鉆井液密度小于1.65 g/cm3,而鄰井白-平2HF井鉆井液密度最高達1.78 g/cm3,且多次出現井壁坍塌掉塊現象。三開井段白-3HF井(3 304~4 086 m)鉆井周期同比白-平2HF井(3 300~4 087 m)縮短22 d。

表9 白-3HF井部分井段鉆井液性能

5 結論

1)胺基抑制劑FYZ-1加量0.2%時,相對抑制率超過90%;加量0.3%時,頁巖滾動一次回收率達96.0%,相對回收率達99.6%,在較低加量下即具有良好的長效抑制能力。

2)FYZ-1與白廟油田常用的聚磺、聚磺鉀鹽鉆井液具有良好的適應性,抗溫130 ℃,連續老化88 h性能良好,并可提高鉆井液的抑制性能。

3)在白-平2HF井和白-3HF井的現場應用,說明胺基抑制劑可有效抑制泥巖的剝落掉塊、水化分散,達到井壁穩定作用,減少井下復雜的目的。

4)由于井壁失穩是由多種原因引起的,而DS-302、聚合醇、KCl及FYZ-1等頁巖抑制劑的作用機理不同,建議針對施工地層巖性及井壁失穩機理,對各種頁巖抑制劑進行選擇性配伍使用,以達到更好的防塌效果。

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Application of New Ployamine Shale Inhibitor FYZ-1 in Baimiao Oilfield

Guo Jianhua1,Ma Wenying1,Sun Dongying2,Zhong Ling1

(1.DrillingEngineeringTechnologyResearchInstituteofSinopecZhongyuanPetroleumEngineeringCo.Ltd.,Puyang,Henan457001; 2.No. 2DrillingCompanyofSinopecZhongyuanPetroleumEngineeringCo.Ltd.,Puyang,Henan457001)

In view of the problem of sidewall instability during the drilling process in the mudstone formation at No. 3 Tiansha Group in Baimiao Oilfield, a new polyamine inhibitor, i.e. FYZ-1, was used after evaluation. When 0.2% FYZ-1 was added and aged at 120 ℃ and 150 ℃ for 16 h respectively, the relative inhibition percent reached 90.6% and 93.5%. When 0.3% FYZ-1 was added, the once-through recovery percent reached 96.0%, and the relative recovery percent reached 99.6%. FYZ-1 is well compatible with polysulfonate drilling fluid and polysulfonated potassium drilling fluid commonly used in Baimiao Oilfield. The drilling fluid can resist the high temperature up to 130 ℃ after FYZ-1 is added and exhibits stable performance after aged at 110 ℃ for 88 h, and therefore FYZ-1 can enhance the inhibition capacity of drilling fluid effectively. Polyamine inhibitor FYZ-1 has been used in Bai-Ping 2HF Well and Bai-3HF Well. The results of application have shown that Polyamine inhibitor FYZ-1 has good inhibition property, and can be used to solve the problems of collapse and sloughing-off, etc.

Baimiao Oilfield; polyamine inhibitor; inhibition property; drilling fluid; sidewall stability

2014-12-29。

郭建華,高級工程師,碩士,主要從事管理、鉆井液及防漏堵漏技術研究工作。

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