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超高功率雙石墨電極直流煉鋼電弧爐運行實踐

2015-06-27 05:55李可卿郝宏偉
冶金設備 2015年5期
關鍵詞:電弧爐造渣噴射器

計 宏 寇 君 李可卿 郝宏偉

(西安電爐研究所有限公司 陜西西安710061)

超高功率雙石墨電極直流煉鋼電弧爐運行實踐

計 宏①寇 君 李可卿 郝宏偉

(西安電爐研究所有限公司 陜西西安710061)

世界上最大的420t超高功率雙石墨電極直流電弧爐設計年產量260萬t鋼,此爐型代表最新的市場趨勢,即煉鋼者越來越關注提高鋼廠的生產率和保證鋼的高品質。介紹了爐子的主要技術參數、化學能設備的布置、控制和自動化系統。

雙石墨電極 超高功率 直流電弧爐 運行實踐

近十年由于大功率晶閘管技術的發展和應用,直流電弧爐依其所具備的優點又重新引起人們的重視,以滿足鋼廠對更高生產率和效率的需求。

最近在東京制鋼田原工廠成功投產的420t配備有Consteel?廢鋼預熱技術的超高功率雙石墨電極直流電弧爐是迄今為止所建最大的,設計最大出鋼量420t/爐,平均出鋼量300t/爐。這臺EAF具有高效率、低運行成本特點。

1 爐子結構特點

由于對爐容量增大的需求,采用2根,3根頂電極, 4~9根底電極設計,用多根小電極代替單根大電極,來擴大爐容量。

Consteel?廢鋼預熱技術的特點是帶有連續供料裝置及廢鋼預熱器,從供料裝置連續向預熱器內加入廢鋼和造渣材料。預熱器利用電爐熔煉時所產生高溫煙氣的余熱及煙氣中的CO氣體在進行二次燃燒時產生的化學熱,可將廢鋼及造渣材料加熱至600℃~800℃,被預熱器預熱的廢鋼及造渣材料進入直流電弧爐進行熔煉。與常規直流爐相比.這種爐的生產效率可提高30%以上。電能消耗也可降低30%。其投資隨著爐容量的增大而降低[1]。

420t超高功率雙石墨電極直流電弧爐綜合以上技術特點,代表最新直流電弧爐的優點。其爐子主要技術參數見表1[2]。

對于該爐175MW高功率來說,采用Consteel?廢鋼預熱技術和雙石墨電極直流技術是最好的方案。采用Consteel?技術比普通2料筐加料EAF縮短輔助作業時間約4min,通電時間約2min。留鋼操作、連續加料和雙石墨電極直流供給,使得在通電初始階段,就能獲得穩定、優質的電弧質量,即較高的輸入有效功率。高熔化率得益于弧集中在2個電極之間,以及廢鋼朝著弧集中區域加料。由于直流電弧的陽極效應,使電弧傳給熔池的熱量,在相同輸入功率下,要比交流時大l/3[3]。

表1 420t超高功率雙石墨電極直流電弧爐主要技術參數

而電弧穩定性非常好,它產生的電流波動遠遠小于交流電弧爐,而且很少產生短路和斷弧現象,提高了20%~30%的熱效率。

因等離子體由陰極流向陽極,所以電弧一直由頂電極底端朝向鋼液,熱能也一在電極端下部,這就是升溫快的原因。按照NKK的經驗,精煉期的升溫時間相當于交流電弧爐的50%~60%[4]。

通過如圖1所示點連續添加造渣劑,可獲得所需的渣成分和粘稠度。由于造渣劑熔化的非???,添加時應靠近弧集中區域和噴氧區,熔化率達到2.1t/h/MW。

直流電弧爐爐型的最大區別在于底電極的不同。此臺EAF設計有2個陰極(雙石墨電極直流技術)和4個水冷底陽極,同單個陰極設計相比較,功率高,電極直徑小,對電網干擾少。主回路接線圖如圖2所示。

圖1 爐子結構圖

A1、A2、A3、A4-底電極; C1、C2-頂電極

圖2 主回路接線圖

在直流電弧爐中,有對冶煉和石墨電極都有利的特點:陽極的發熱量和溫度比陰極高得多。即:陽極區的溫度高,使爐料熔化加快;而陰極區的溫度低,使電極消耗減少。所以該爐的石墨電極消耗大幅度降低。該爐功率調節通過獨自控制4個陽極的電流傳導和分布。具有特殊設計特點的水冷底陽極可以使用普通耐火材料(見圖3)。導電體是銅棒,其下部鑄有通冷卻水的銅套,水冷的效果好,底電極可整體更換,在8h內可更換完畢。水冷底電極安全問題,完全可以解決,只要技術措施嚴密。水冷底電極安全運用同樣有保障[5]。

圖3 水冷底陽極示意圖

2 爐子化學能設備的布置

一種特殊的氧、碳噴射器設計滿足高熔化率、大熔池尺寸要求。最優化的噴射器分布保證恰當的攪拌、鋼水溫度均質和快速脫碳。特點是:碳噴射器靠近氧氣增強了碳的反應能力,提高造泡沫渣效率,這在平熔池操作時是很重要的,可提高弧的覆蓋范圍、鋼水的熱轉換率、保護爐墻、耐火材料和爐壁塊免受熱應力侵蝕。

超音速氧槍和碳槍采用Parpi機械手通過爐門進入爐內,可移動朝向熔池層,在初始階段,增強噴射效率。氧噴嘴和碳管安裝在水冷凸出的銅箱內(見圖4),可恰當保護噴射器,縮短噴射器頂部和鋼水之間的距離,延長噴射器下部耐火材料壽命。

圖4 水冷箱式氧噴嘴和碳管

管式錯排水冷爐壁相比密排式增大了面積,降低了單位面積的熱流密度,更有利于掛渣,保護了爐壁免受侵蝕,雙管層的特殊設計,能使熱輻射損失低于25%,達到顯著節能目的,同時提高爐壁塊壽命(已運行超過20000爐次)。

3 爐子控制和自動化系統

通電時間僅4min后,即達到最大值:廢鋼加入率9t/min,功率175MW,氧速15000m3/h,廢鋼加入同時超音速氧槍運行(4000m3/h),碳噴射慢慢增加是為了在每個階段獲得電能和化學能的最佳平衡,以產生均質的CO氣泡。連同噴入的造渣劑,保證足夠的泡沫渣,獲得了熱轉換的高效率。

自動化系統包括設備控制(1級)和過程控制(2級),基于最先進的軟、硬件平臺。電極控制程序包Hireg?和液壓系統設計響應時間非???。電和化學能參數根據工藝階段不同,自動變化工作點,保證鋼品質和能耗的最佳化。

4 爐子機電一體化程序包

Motank機械裝置,其設計牢固,可以在通電其間,安全、持續地保持渣門清潔。自動出鋼系統包括紅外照相機,可以快速、可靠的遠程檢測出鋼流,其快速熱圖像反應避免了渣遺留。自動出鋼系統還包括高分辨率照相機用于遠程EBT控制和EBT自動瞬間再裝滿系統。

5 結論

1)由420t超高功率雙石墨電極直流電弧爐運行的實踐經驗發現:直流電弧爐技術之所以受到部分國家的重視,是因為它與三相交流電弧爐相比,有下列優點:

(1)石墨電極消耗量減少1/2~2/3;

(2)相同級別電爐的相比,電弧長度長,冶煉全周期熱效率較高,熔煉單位電能消耗下降3%~10%;

(3)直流電弧燃燒穩定,對前級電網造成的電壓閃爍只是相同功率交流電弧爐的30%~50%,不需要動態補償裝置(SVC);

(4)噪音水平可降低10dB~15dB;

(5)能夠消除偏弧及爐壁熱點,耐火材料消耗也減少;

(6)對鋼液具有很強的攪拌力。

2)該爐超高功率供給,沒有對電網干擾,整個工藝過程采用穩定的高功率。通過化學能結構的最佳化設計和新型、全集成自動化系統的實施,達到了工藝高效率。新型機電一體化程序包縮短了輔助作業時間,提高了操作的安全性和效率。

[1]羅加.直流電弧爐與交流電弧爐的比較及發展概況[J].馬鋼技術,1997(3):51.

[2]Toshio Adachi. The Jumbo Size 420t EAF at Tokyo Steel, Japan[J]. MPT International,2012,Vol.35(2):54-62.

[3]蔡剛,劉新文.直流電弧爐的特點及在特鋼生產中的應用[J].特鋼技術,2003(1):76.

[4]牧敏道.王曉峰譯.直流電弧爐的優越性[J].工業加熱,1994(1):6.

[5]陳文修.直流電弧爐的最近進展.煉鋼,1995(5):59.

[6]Romano S.The Largest DC EAF in the World Put into Operation in Japan[J]. Industrial Heating,2010,VLXXVIII,No.9,34.

Operation Practice of Ultra High Power Supply DC Electric Arc Furnace with Twin Graphite Electrodes

Ji Hong Kou Jun Li Keqing Hao Hongwei

(Xi’an Electric Furnace Institute Co.Ltd., Xi’an 710061)

With a designed yearly production of 2.6 million t, the furnace is operated in the Tokyo Steel plant of the world largest ultra high power DC EAF wiht twin graphite electrodes. The design is representative of the recent market trend, which has led steel producers to focus more and more on the increse in meltshop productivity and efficiency for products, while ensuring high quality of the steel produced. Introduced main technical characteristics, arrangement of chemical energy equipment, control and automation system of the EAF.

Twin graphite electrodes Ultra high power DC EAF Operation practice

計宏,女,1969年出生,畢業于陜西師范大學企業管理專業,助理工程師,從事電爐項目管理與科技信息工作

TF748.41

B

10.3969/j.issn.1001-1269.2015.05.017

2015-05-24)

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