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Malaysia礦正交燒結試驗及應用

2015-12-22 06:21楊玉兵周永平張紅麗
河南冶金 2015年2期
關鍵詞:原料比例性能

楊玉兵 周永平 張紅麗

(安陽鋼鐵股份有限公司)

0 前言

目前,鋼鐵行業處于產銷兩難、效益特別不好的時期,降本增效是企業生存的關鍵,鐵前成本占鋼鐵成本的70%以上,鐵礦石又占鐵水成本約70%,因而降低原料結構成本是降低鐵水成本的關鍵。在目前鐵礦資源種類繁多的情況下,尋找非主流低價礦是降低鐵水成本的一個重要途徑[1-2]。

Malaysia 礦相比于巴西、南非、澳大利亞等進口礦,運距有著天然優勢,且其作為新開發資源,具有一定的價效優勢,用來替代某些中低品位礦石對公司脫貧解困有重要意義?;c此有必要對Malaysia礦的燒結試驗和相應的性能檢測,為生產使用提供技術支撐。

1 試驗條件

1.1 試驗設備參數及工藝條件

試驗所用原料均取自安鋼原料現場。試驗的各種原料按配比采用人工稱量倒入圓錐混合機內,首先混勻90 s,添加霧化水的同時再混勻90 s,然后消化5 min,再混勻180 s 進入布料器中進行布料,燒結終點由人工進行判斷。燒結達到終點后倒出燒結餅,經單輥破碎后,進行自然冷卻。具體試驗設備參數和工藝條件見表1。

表1 實驗設備規格和工藝條件

1.2 原料條件

本試驗所用Malaysia 礦取自原礦產地,其具體化學成分和粒度組成見表2、表3,其余含鐵礦物和熔劑均取自原料現場,固體燃料為無煙煤和焦粉(比例為1:1)。

表2 Malaysia 礦粒度組成

表3 Malaysia 礦化學成分

本試驗燒結礦堿度為1.95 倍,MgO/Al2O3為1:1,利用生石灰調整燒結礦堿度,白云石調整燒結礦MgO 含量,為模擬現場,另外添加3kg 返礦,總返礦比例為11.3%。試驗具體結構及比例見表4。

表4 試驗結構配比 /%

根據表4 中的數據,選取S3、S6、S7(燃料量相同、Malaysia 礦比例不同)三個為基礎試驗方案,對Malaysia 礦配加比例、工藝參數和操作參數進行正交優化試驗。選擇L9(34)正交表[3-4],其為四因素、三水平問題構成,共需要進行九組試驗。因素和水平的具體數據見表5、表6,每個因素均為三水平,都具有出現的機會均等和搭配均衡的特點。

2 試驗結果分析

2.1 試驗結果

根據以上設計的L9(34)正交表配料做燒結杯試驗,其燒結礦技術經濟指標見表7。

將所列的因素和水平進行整理,根據表7 的燒結礦技術試驗數據進行綜合評比試驗結果,正交優化試驗結果見表8。

2.2 試驗指標的正交結果極差分析

根據表8 正交化實驗結果進行極差分析,結果分析見表9。

表5 設計因素水平(工況條件)

表6 L9(34)正交表

表7 燒結礦技術經濟指標

表8 正交優化試驗結果

表9 試驗結果分析(正交極差分析)

由表9 可以看出,對試驗指標轉鼓指數影響最大的是Malaysia 礦配加比例,其次為燃料比例,其影響次序為 ADCB,最優的工藝參數組合為A1B1C1D2;對-10 mm 含量試驗指標影響最大的是混合料水分,其次是Malaysia 礦配加比例,對-10 mm含量指標影響的次序為CABD,指標最優的Malaysia 礦比例和工藝參數組合為A3B1C2D3。Malaysia 礦配加比例為7% ~14%時對燒結礦指標影響不大,但考慮到生產中要配加Malaysia 礦和高爐的接受能力,Malaysia 礦配加比例建議選擇7% ~10%。

2.3 高溫性能結果

為考察Malaysia 礦配加比例對燒結礦融滴性能的影響,選擇S3 和S6 燒結礦試樣進行了高溫冶金性能對比,配加Malaysia 礦后熔滴性能變化見表10。

表10 配加Malaysia 礦礦后熔滴性能變化

由表10 可以看出,配加7%的Malaysia 礦后,軟化區間變窄,軟熔區間略微變寬,最大壓差有所下降,但與配加前相比,高溫冶金性能變化不大。在降低成本的同時,仍可滿足高爐對燒結礦冶金性能的要求。

3 試驗結論

綜合上述試驗及分析,得到如下結論:

1)隨著Malaysia 礦取代SSF 礦,隨著配比的增加,轉鼓指數和- 10 mm 含量指標逐漸劣化,-10 mm粒度指標劣化程度更為明顯。

2)由正交分析結果可知,影響轉鼓指數最大的因素是Malaysia 礦的配比,其次是燃料配比;對-10 mm含量指標影響最大的因素是混合料水分,其次是Malaysia 礦配比。

3)配加Malaysia 礦后,熔滴區間稍微變寬,綜合高溫冶金性能變化不大。

4)在綜合考慮質量要求的前提下,盡可能的降低燒結礦的成本,Malaysia 礦配加比例和工藝參數選擇A3B1C2D3 組合較適宜。即在該原料結構下選擇7%的Malaysia 礦配加比例,生產中采取適當降低負壓和增加混合料水分,并適當增加固體燃料比例等措施可生產滿足高爐要求的燒結礦。

4 工業應用情況

2014年1月,原料場未配加Malaysia 礦之前,燒結礦性能指標穩定,選取為基準期。另選取Malaysia 礦應用比例最大的5月做為試驗期,根據試驗結論,運輸部煉鐵廠調整用料計劃和操作參數,保燒結礦產質量各項經濟指標見表11。

表11 煉鐵廠1#燒結機1、5月燒結礦技術經濟指標

由表11 可以看出,與基準期相比燒結礦品位進一步提高,轉鼓指標變化不大,Al2O3含量有一定的降低,有利于高爐生產,但-10 mm 的含量有一定的增加,總體而言燒結礦質量指標未發生明顯變化。

5 結語

利用正交試驗方法研究表明:通過優化燒結工藝參數,配加一定比例的Malaysia 礦不會影響燒結礦經濟技術指標,同時可通過強化操作過程改善燒結礦質量。Malaysia 礦較SSF 礦有一定價效優勢,配加Malaysia 礦可有效降低燒結礦成本,從而達到降低鐵水成本的目的。

[1]華旭軍,申愛民,周長強,等. 濟鋼320 m2燒結機配加經濟礦料生產實踐[J]. 山東冶金,2011,33(3):1 -4.

[2]張紅麗. 印度GOA 低品位礦燒結正交優化試驗[J]. 河南冶金,2013,21(2):4 -5.

[3]欒軍.現代試驗設計優化方法[M]. 北京:上海交通大學出版社,1995:45 -62.

[4]北京大學數學力學系數學專業概率統計組.正交設計[M].北京:人民教育出版社,1976:36 -38.

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