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旋轉閥在聚丙烯裝置S502排料系統的應用

2015-12-22 02:44汪濤楊強陜西延長中煤榆林能源化工有限公司聚烯烴中心陜西榆林718501
化工管理 2015年17期
關鍵詞:細粉排料粉料

汪濤 楊強(陜西延長中煤榆林能源化工有限公司聚烯烴中心,陜西 榆林 718501)

陜西延長中煤榆林能源化工有限公司聚烯烴中心300kt/a聚丙烯(一線)裝置(以下簡稱PP1裝置)由中國石化工程建設有限公司(SEI)設計,采用國產化二代環管本體聚合加氣相反應的組合式工藝,能夠生產均聚物、無規共聚物和抗沖共聚物全范圍的聚丙烯本色粒料產品,共計50個產品牌號;PP1裝置于2014年7月正式投產。傳統的聚丙烯裝置S502排料系統采用時序控制,PP1裝置采用旋轉閥排料,目前排料系統運行狀況良好,本文就兩種排料方式進行比較,對旋轉閥排料運行情況進行總結。

1 S502排料系統簡介

聚丙烯粉料干燥采用的是熱氮氣循環干燥法。熱氮氣連續循環流過干燥器,當聚合物通過干燥器的螺旋通道時,熱氮氣使聚合物產生流化,傳遞熱量,并將聚合物中的水份帶走。為了在熱氮氣和聚合物之間產生有效的熱傳遞,需要充分地流化。在料位控制下,干燥后的聚合物靠自身重力從干燥器底部流到粉料風送系統,氮氣從干燥器頂部流到旋風分離器S502中,以除去氮氣中夾帶的聚合物細粉,從S502中分離出的聚合物細粉先收集到聚丙烯細粉料斗D520中,然后再送到D801A/B或D802中。

(4)打開HV531B,由限位開關HZSH531B確認(D520排料)。

(5)保持此狀態一定時間(20秒-2分鐘,由定時器控制)。

(6)關閉HV531C,由限位開關HZSL531C確認。

(7)關閉HV531B,由限位開關HZSL531B確認。

(8)打開HV531D,由限位開關HZSH531D確認(平衡S502和D520壓力)。

(9)保持此狀態一定時間(10秒-30秒,由定時器控制)。

(10)關閉HV531D,由限位開關HZSL531D確認。

(11)打開HV531A,當此閥被打開時(由HZSH531A確認),定時器KC531啟動,經過預先設定的時間后(15-150分鐘),KC531將激活I511。

注:如果PK801A系統停車或者HS531停被激活時,I511將被禁止操作。如果在I511已經執行時PK801A系統停車或者HS531停被激活,I511將自動進入步驟6,然后運行至結束。

2 兩種排料方式簡介

2.1 傳統排料方式

S502傳統排料方式采用時序控制4個氣動球閥的交替開關來實現,為間歇式排料,

氣動球閥HV531A/B/C/D均有開、關反饋,該系統有兩種操作模式:自動模式和手動模式;手動模式時可任意開關四個閥門,而在自動模式時,排料過程如下:

在D520裝料時,HV531B、HV531C、HV531D關閉,HV531A打開。D520的排料程序(I511)由定時器KC531或HS531的啟動激活。

當I511激活后,定時器KC532啟動,如果經過預先設定的時間(30秒-5分鐘)后,I511仍然沒有正確完成,控制板上會顯示報警信號。

I511動作程序如下

(1)關閉HV531A,由限位開關HZSL531A確認。

(2)打開HV531C,由限位開關HZSH531C(給D520加壓)確認。

(3)保持此狀態一定時間(10秒-1分鐘,由定時器控制)。

圖1 S502兩種排料排料方式流程簡圖

2.2 旋轉閥排料方式

S502旋轉閥排料方式采用兩個旋轉閥連續運行實現連續排料,旋轉閥兩側通有軸封氮氣,防止粉料泄漏損壞軸承;緩沖料斗D520上方有一袋式過濾器,經過濾后的氮氣被排入大氣,袋式過濾器上設有脈沖反吹系統。

RF502A規格參數:

型號:A1 200/5;流量:2t/h;平均粒徑:1mm;電機功率:0.75kW;額定轉速:20rpm;轉子直徑:200mm;轉子容積:5.4L;

RF502B規格參數:

型號:HDS200;流量:2t/h;平均粒徑:1mm;電機功率:0.75kW;額定轉速:20rpm;轉子直徑:200mm;轉子容積:5L;

旋轉閥排料程序啟動條件:只有在粉料風送系統PK801A在運行狀態時,才允許啟動S502排料系統,且只能是手動啟動。停止條件:正常時可手動停止S502排料系統;當PK801A系統停止時,聯鎖自動停止S502排料系統;此時若要啟動旋閥,可將旋閥打至就地操作模式,手動啟動旋閥。

3 兩種排料方式常見問題

3.1 傳統排料方式常見問題

(1)啟動球閥內漏:某300kt/a聚丙烯裝置曾因為HV531B內漏導致S502排料不暢現象;粉料風送系統PK801A的壓力正常生產時在60kPa以上,壓力易竄至D520,導致S502排料不暢,細粉料被帶至T502,;而且有的裝置將D502干燥氮氣過濾器設計在T502頂部的封頭處,無法在線清理,所以若經常出現S502排料不暢,有可能導致D502干燥氮氣過濾器堵塞,被迫停車處理;目前國內大部分聚丙烯裝置均使用國產主催化劑,產生的細粉料量相對較多,設計上均將D502干燥氮氣過濾器單獨設計在T502頂部出口處,并增加副線閥,便于在線清理。

(2)易架橋:時控程序程序執行一次需要約3min,S502中的細粉料容易堆積,導致架橋;而旋閥則是持續排料,細粉料在S502、D520中基本不停留,避免了架橋的可能性。

(3)閥門狀態反饋故障,會導致程序無法執行,S502無法排料;此時需要操作人員將各閥改為手動操作,逐個打開相應的閥門維持S502排料,工作強度大且容易出錯。

3.2 旋轉閥排料方式常見問題

(1)在裝置第一次停車時,打開旋轉閥檢查,發現轉子刀片中積滿細粉料,旋閥上部管線也積滿細粉料,S502排料不暢,T502溢流口細粉較多;針對這一情況,我們在旋轉閥下部管線增加了一路吹掃氮氣

(2)RF502B平衡管堵塞,導致RF502B排料能力下降,細粉料聚集在D520中,最終導致D520料位音叉高報,及時疏通平衡管后旋轉閥排料恢復正常。

(3)脈沖反吹系統故障:反吹脈沖電磁閥故障,反吹氣無法正常吹入,濾袋部分堵塞,導致D520頂部呼吸閥起跳,大量細粉外泄。

4 旋轉閥運行中注意事項

(1)注意濾袋反吹氣系統運行情況:包括是否有脈沖反吹聲音、反吹氣壓力、濾袋壓差等。防止D520頂部呼吸閥起跳,大量聚丙烯細粉外泄。

(2)注意T502溢流口細粉量,若溢流口細粉量突然增大,而前系統操作沒有波動,則很有可能是S502排料系統運行不正常,需認真檢查并予以排除。

(3)定期吹掃旋轉閥,防止細粉料在轉子中積存導致不下料。

(4)經常檢查旋轉閥軸封氮氣流量是否正常,防止細粉料進入軸承導致損壞。對于閉式轉子的旋轉閥,正常時軸封氮氣的流量應很小甚至為零,若軸封氮氣流量明顯增大,則需要引起注意。

(5)冬季注意旋轉閥的電伴熱、保溫是否正常,若伴熱、保溫缺失,熱氮氣中的水分很容易凝結出來并結冰,造成旋閥卡澀甚至損壞旋轉閥;而且由于旋轉閥轉子和殼體的間隙很小,旋轉閥內外的溫差過大引起的形變也可能造成損壞。

根據近10個月的運行情況來看,聚丙烯裝置S502旋轉閥排料系統運行穩定,能夠實現S502連續排料,彌補了傳統時控間歇式排料方式的諸多弊端,暴露出了一些問題,保證了裝置的長周期平穩運行。

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