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水庫溢洪道多級消能優化研究

2015-12-24 08:27劉志芳
中國水能及電氣化 2015年7期
關鍵詞:溢洪道優化

水庫溢洪道多級消能優化研究

劉志芳

(山西省禹門口水利工程管理局,山西 太原030002)

【摘要】水電站多具有長泄水道、大落差發電特點,對于這類電站單級消能工已經不能滿足安全和經濟要求,因此,宜采用多級消能。本以大河邊水庫為研究對象,針對溢洪道原設計方案中的不利水力現象進行了方案修改,取得了良好效果。

【關鍵詞】大河邊水庫;溢洪道;多級消能;優化

中圖分類號:TV651.1

Research on reservoir spillway multistage energy dissipation optimization

LIU Zhifang

(ShanxiYumenkouWaterConservancyProjectAdministration,Taiyuan030002,China)

Abstract:Hydropower station is mostly characterized by long sluiceway and big drop power generation. Single-stage energy dissipation work of the power station can not meet requirement on safety and economy. Therefore, multi-stage energy dissipation can be suitably adopted. In the paper, Dahebian Reservoir is adopted as a research object, plan is modified aiming at adverse hydraulic phenomenon in original design plan of spillway with excellent effect.

Key words: Dahebian Reservoir; spillway; multi-stage energy dissipation; optimization

1工程概況

大河邊水庫位于云南省祿勸縣馬鹿塘鄉境內,主要建筑物包括大壩、輸水隧洞和溢洪道,壩頂高程2585.00m,最大壩高52m,壩頂寬6m,壩頂長191.79m。為Ⅳ等工程,主要水工建筑物級別為4級,次要水工建筑物級別為5級,總庫容784.61萬m3。

溢洪道位于大壩右岸,設計為無閘開敞式岸邊溢洪道,消能防沖設計為20年一遇洪水標準,洪水泄量為28.47m3/s。溢洪道消能工設計為三級消能,總長347.12m,落差51.51m。溢洪道進口斷面寬度10.10m,控制段(樁號溢0+000.00~溢0+012.00)堰頂高程為2581.13m 。

2原消能方案存在的問題

2.1原消能方案簡介

第一級消能(樁號溢0+012.000~溢0+104.200)由漸變段和泄槽段組成。漸變段寬度由10m漸變為5m,泄槽段采用階梯形加糙消能段之后接底流消力池。第一級消能全長92.20m,高差24.70m,平均坡角15°。

第二級消能(樁號泄0+010.000~泄0+148.620)由收縮段和泄槽段組成,泄槽段由雙人字形加糙消能段結合底流消能段組成,長138.61m,高差12.5m,平均坡角5°;第一級消能與第二級消能之間轉彎段長22.16m,平底,轉角為119°18′7″。

第三級消能(樁號泄0+178.403~泄0+230.748),由交錯形加糙消能段和底流消能段組成,長52.35m,高差13.29m;第二級消能與第三級消能之間由反弧轉彎段連接,長21.203m,坡角60°,轉弧半徑30m,轉角139°30′16″。

溢洪道整體布置平面圖見圖1。

圖1 大河邊水庫溢洪道平面圖

2.2模型試驗方案

2.2.1模型試驗控制范圍

為最大限度模擬泄洪道的實際水力狀態,模型試驗以壩軸線為起點,上游制作長度100m,下游由溢洪道末端向下延伸150m。結合實際校核水位,上游地形高程設定為2590.00m,下游設定為2540.00m[1]。

2.2.2模擬實驗工況設定

模擬試驗按表1所列三個工況進行。

表1 模擬實驗主要工況

2.3原消能方案存在的問題

三種工況下的模擬試驗結果顯示,對整個溢洪道進行多級消能,基本能夠完成泄洪消能要求,各工況下不存在高速水流現象,因此,發生空蝕、磨蝕及建筑物振動等不利影響的可能性不大,但在個別工況和一些特殊位置仍然表現出一些不利現象,主要是工況3下的交錯加糙段,在流量較小情況下,會形成局部空腔,并產生較大負壓,容易產生空蝕破壞,其原因是加糙段與水流方向垂直,并且高度較大[2];其次是在泄洪道進口段,在工況2水位條件下,水位已經越過導流墻頂部并橫向進入溢洪道,出現脫壁繞流問題;一、二級間的彎道過渡段轉彎幅度較大,在大流量狀態下,右邊墻有少量溢水,并導致第二級水面擺動幅度增大,二、三級連接段也存在類似問題;交錯加糙段起到了良好的阻水消能效果,但是摻氣過度使水深增加,并導致水流從邊墻溢出。

3消能方案優化

3.1溢洪道體型修改方案

針對原方案不足之處,提出兩點修改建議:首先,將溢洪道進口段導流墻頂高程改為2585.00m(見圖2);其次,取消溢洪道加糙段底板加糙條,以改善下泄水流的流態。

圖2 溢洪道進口導流墻修改示意圖

3.1.1優勢

泄洪道進口段修改方案實施后,高水位進口流態明顯改善,過流能力略微增加,但與原方案相差不大;模擬試驗結果顯示,各個測壓孔壓力值總體有所減小,最重要的是負壓消失,原因是去掉底板加糙條后,下泄水流流態有明顯改善,下泄流速增大,壓能相應減小,由加糙條造成的漩渦區消失,因此負壓不復存在。

3.1.2不足

由于取消了泄流槽底板的加糙條,在改變流態的同時,水流速度明顯增加。流速增加的負面效應就是溢洪道末端消力池內難以形成水躍,并且在消力池末端以后形成了典型的挑流流態,挑距與水舌高度比原方案有明顯增加。試驗結果顯示:在所有三種工況下,消力池均失去其基本的消能作用。很明顯這一現象是由于消力池長度和深度不夠造成的。但是要實現消力池內的底流消能,消力池的長度和深度需要大幅度增加,例如:在工況2的條件下,要實現底流消能必須將消力池深度由現在的1.20m增加到4m以上,顯然在經濟上是不可取的[3]。

3.2進一步優化

3.2.1優化措施

針對原修改方案存在的消力池失效問題,擬將溢洪道出口消力池由底流消能改為挑流消能。根據消力池周邊地形及下游河道狀況,經過優化比對,決定挑流方案中的挑流鼻坎末端高程為2532.30m,樁號為0+222.590,比原方案消力池末端向上游移動約8.16m,挑流鼻坎的挑角設計為25°,其具體設計體型如圖3所示。

圖3 挑流鼻坎設計體型示意圖

3.2.2模擬試驗結果及分析

3.2.2.1動水壓力分析

經過模擬試驗對不同工況下的時均動水壓力值進行測量,結果顯示,各工況下各個測壓孔均無負壓值出現,壓力值均符合設計要求。

3.2.2.2溢洪道流速、流態及水面線分析

由于此次修改措施只影響溢洪道下游的水流態勢,因此,在模擬試驗過程中只對泄0+178.042向下游進行測量,實測結果顯示各工況水流下泄平穩,流態良好。部分流速值見表2。

表2 部分位置底部流速實測值 單位: m 3/s

取消加糙條后流速會增加,是否會產生空化對過流壁造成危害,需要進行分析計算 [4]。根據模擬試驗數據,利用水流空化數計算公式,計算出各個測量斷面的空化數(見表3),計算結果顯示水流空化數都遠大于0.30,因此,溢洪道過流壁不會因為水流空化遭到空蝕破壞。

試驗結果顯示:挑流消能工運行良好,達到了預期消能效果(水舌的最大挑距和最小挑距及最高點距鼻坎的距離見表4),從水舌挑流形態來看鼻坎挑流順暢,水舌形態良好。

表4 各工況挑流水舌形態特征值 單位: m

3.2.2.3下游河道流速及流態

各工況下,下游河道各測速點實測流速值見表5。從中可知,各工況下岸邊流速都在4m/s以下,其中,工況2下不超過3m/s。下泄設計流量以下時,下游河道流態良好。在工況1和工況3下,在泄0+253.297斷面左岸附近有回流,但是回流流速不超過4m/s,不會對下游河道流態造成負面影響。

表5 不同工況各流速測點及實測流速值 單位: m 3/s

3.2.2.4下游河道沖淤

在模擬試驗中,各工況下水流對河道的沖刷時間均保證在5h以上,以便使河道沖淤達到形態不再變化的平衡狀態[5],并將測得的各特征值列于表6。由試驗數據可以看出,各工況沖坑底到挑流鼻坎的距離在22~34m之間,并且坡度很緩,不會危及溢洪道安全。

表6 各工況沖淤特征值 單位: m

4結語

通過加高導流墻可以有效解決高水位狀態下,溢洪道進口導流墻脫壁繞流現象;交錯形加糙段加糙條阻水作用明顯,拆除后流速有所加大,但不存在超過20m/s的高速水流現象,并且水流流態明顯改善;原方案各工況下,溢洪道末端消力池內不能形成底流消能流態,將底流消能改為挑流消能后,消能效果良好,下游流速較小,回流流速都在4m/s以內,不會對岸坡造成明顯沖刷,滿足出口水流銜接要求。

參考文獻

[1]董玉蓮,劉亞坤,孫洪亮,等.彎曲溢洪道多級跌水與底流復合消能研究[J].水利與建筑工程學報,2013(5):1-4,9.

[2]王均星,鄒鵬飛,黃先敏.溢洪道彎道前陡槽內水流的消能研究[J].水力發電學報,2004(3):98-101,120.

[3]潘輝.溢洪道多級跌水消能探析[J].水利技術監督,2010(4):27-29.

[4]何占斌,鄭春城.彎曲溢洪道綜合消能的試驗研究[J].中國水運,2012(3):107,109.

[5]楊磊,徐宏亮,唐培磊,等.許家崖水庫溢洪道消能防沖方案模型試驗研究[J].水力發電學報,2014(6):149-154.

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