?

影響銦富集渣含銦的因素和控制措施

2016-02-11 06:13尹榮花
中國有色冶金 2016年5期
關鍵詞:浮渣含鋅氧化鋅

尹榮花

(河南豫光鋅業有限公司, 河南 濟源 454650)

?

稀貴金屬

影響銦富集渣含銦的因素和控制措施

尹榮花

(河南豫光鋅業有限公司, 河南 濟源 454650)

分析了影響富集渣含銦的因素,通過選擇合適的沉銦用氧化鋅,嚴格控制氧化鋅中浸、鋅精礦還原和中和沉銦過程,沉銦前液鐵鋅含量降低、含銦提高,銦富集渣含銦由0.4%左右提高至0.8%以上。

鋅冶煉;氧化鋅;中和鐵;銦富集渣

0 前言

銦多隨鉛鋅礦伴生,作為鉛、鋅冶煉的副產品回收。本公司每年產電鋅25萬t,回收精銦約25t。綜合考慮物料特點,即氧化鋅含銦較低且配入鉛系統產出的氧化鋅比例高(含砷較高),公司采用分段回收銦的方式,即低酸濾液中和水解產出銦富集渣,銦富集渣再經過浸出、萃取等產出精銦。中和沉銦避免了低酸濾液直接萃取帶來的萃余液體積大對鋅生產系統的沖擊,也避免了采用鋅粉置換存在砷化氫氣體安全問題。

銦富集渣是生產精銦的原料,其含銦的高低直接影響萃取工藝的穩定、銦產能,以及銦在二次渣、除硅渣中的損失等。因此,銦富集渣含銦及雜質成為生產控制的一個關鍵指標。

1 工藝流程簡述

本公司鋅冶煉采用常規濕法煉鋅工藝,主要工藝流程為鋅精礦焙燒,兩段浸出,溶液三段凈化,凈化的新液電積產出析出鋅,析出鋅熔鑄產出鋅錠。兩段浸出產出的渣一般含鋅在20%左右,經過壓濾,壓濾渣采用揮發窯處理,產出的氧化鋅多膛爐脫除氟氯后送入氧化鋅料倉。料倉中的氧化鋅首先用本工序產出的上清液沖礦送入球磨機,經過球磨的礦漿泵入連續中性浸出,中性浸出的礦漿送入濃密機。濃密機產出的上清一部分返至沖礦,剩余部分送至焙砂浸出混合液槽;濃密機底流送低酸浸出。低酸壓濾渣高酸浸出,產出鉛泥和高酸濾液。高酸濾液返低酸浸出,低酸浸出液用鋅精礦還原,還原后液(即沉銦前液)用氧化鋅進行中和沉銦。產出的銦富集渣送精銦工序生產精銦,沉銦后液返至焙砂浸出系統。沉銦工藝流程如圖1。

圖1 沉銦工藝流程圖

2 中和沉銦原理

沉銦前液一般含銦200~400 mg/L、含酸30~50 g/L,另含有Fe2+和Fe3+、鋅離子等。中和沉銦過程首先是濾液中的酸與氧化鋅反應,再者是銦鐵沉淀進入銦富集渣。

銦生成氫氧化銦沉淀的初始pH值為2.9, pH值至4.5時反應基本完全,沉銦前液一般含酸35 g/L左右,需使用中和劑使溶液的pH值逐漸升高。銦沉淀反應方程式如下:

In3++3H2O==In(OH)3↓+3H+

(1)

3 影響銦富集渣含銦的主要因素

3.1 中和劑的影響

考慮到其他中和劑可能對鋅主系統造成影響,選用氧化鋅作為中和劑。通常氧化鋅含鋅50%~75%、鐵~7%、鉛~10%,中和時鋅與酸反應進入溶液,鉛以硫酸鉛形式進入渣中,氧化鋅中的鐵進入富集渣中。富集渣再次浸出時,鉛以硫酸鉛形式留在渣中,鋅和鐵進入溶液,將對萃取有較大的影響。氧化鋅含雜影響富集渣的產量,導致富集渣含銦降低,對后續處理也有影響。

3.2 沉銦前液中銦、鐵離子濃度的影響

從沉銦前液所含銦和鐵離子的比例看,經過鋅精礦還原后的溶液仍含有2~5 g/L左右的Fe3+,而In3+含量僅200~400 mg/L,沉銦前液中Fe3+離子濃度是In3+的10倍左右。鐵在中和過程中以氫氧化鐵或堿式硫酸鐵的形式沉淀,導致渣量大幅度增加,稀釋了富集渣中銦品位,而且Fe(OH)3膠體的存在也影響富集渣的壓濾。沉銦前液含銦降低,相對于含雜升高,鐵銦濃度的比例也相應升高,也會降低銦富集渣含銦。

3.3 沉銦前液酸度、鋅離子濃度的影響

沉銦用氧化鋅含有一定的雜質,這部分雜質即影響氧化鋅與酸的充分反應,最終又以沉淀形式進入銦富集渣中。酸度的高低直接影響氧化鋅的使用量,使用量增加導致渣量增加,富集渣含銦降低。沉銦前液含鋅過高,中和沉銦時將會有部分鋅進入渣中,導致渣量增加,含銦降低。

3.4 沉銦過程操作的影響

加入氧化鋅速度過快,氧化鋅反應不充分,導致中和劑過量。操作終點pH控制過高,使富集渣產量增加,含銦下降。

4 提高銦富集渣含銦的主要措施

4.1 沉銦用氧化鋅的選擇

從沉銦的原理看,氧化鋅品質越高越有利于提高銦綿品位,綜合考慮銦富集渣質量和工序成本,最初選用回轉爐產氧化鋅和納米氧化鋅搭配的方式,產出的銦富集渣質量較好。因納米氧化鋅價格高,改用外購的含鋅較高的普通氧化鋅,但由于其來源范圍窄,需要量大,導致品質波動較大,且有結塊,對沉銦過程和富集渣含銦均造成一定的影響。為了穩定沉銦用氧化鋅的質量,選用析出鋅熔鑄過程的浮渣,該浮渣含鋅75%~80%(其中有少量金屬)、含氯1%左右、砷銻等雜質微量。為避免氯的影響,浮渣在回轉爐進行高溫脫氯處理,高溫脫氯過程也使浮渣中的金屬鋅轉化為氧化鋅,即脫除了氯又避免了金屬鋅沉銦存在的安全隱患。年產25萬t電鋅的系統產浮渣約8 000 t,沉銦氧化鋅的用量約6 000 t,熔鑄產出的浮渣可滿足沉銦氧化鋅的用量。

4.2 降低沉銦前液Fe3+的含量

氧化鋅低酸濾液鐵含量一般在20 g/L左右,其中大部分為Fe3+,隨著中和反應的進行,Fe3+沉淀進入富集渣中,即降低了富集渣銦含量,也影響壓濾過程。為此,采用鋅精礦對低酸濾液進行還原,其反應方程式如下:

ZnS+2Fe3+=Zn2++2Fe2++S0

(2)

為降低還原后液中Fe3+含量,對加料設施進行改造,保證鋅精礦均勻緩慢加入;選用低鐵和粒度細的鋅精礦作為還原劑;嚴格控制還原時間、溫度,鋅精礦分次、間隔加入,并在作業現場采用還原后液比色方法直接判定還原后液Fe3+含量。通過以上改進和工藝控制,還原后液含Fe3+由原來的平均3.5 g/L降低至1.5 g/L以下,同時還原后液 Fe3+含量也趨于穩定。

4.3 提高沉銦前液中銦的含量

沉銦前液含銦高低除受原料氧化鋅含銦的影響外,過程控制對其也有較大影響。中浸渣率的降低,有利于提高沉銦前液中銦的含量。具體措施:一是改進料倉結構,穩定氧化鋅均勻下料,增加廢液流量計,保證氧化鋅與廢液的充分反應;二是在球磨機出口處礦漿中增加廢液加入點,延長廢液與氧化鋅的反應時間;三是嚴格控制中性浸出各槽pH值的控制。通過上述措施,中浸底流含鋅由原來的28%左右降低至20%左右,含銦由原來的0.08%提高到0.1%以上。

4.4 降低沉銦前液鋅離子濃度和酸度

降低沉銦后液的鋅離子濃度可減少銦富集渣含銦,同行業中多家采取中浸底流壓濾的方式,中浸濃密機底流礦漿含固量一般在30%左右,上清含鋅在140~160 g/L之間。通過壓濾,每立方礦漿可減少帶入低酸浸出工序的鋅量近100 kg,同時降低了中浸渣量,也使后續低酸、高酸以及還原等溶液含鋅大幅度降低,進而減少了進入富集渣中的鋅。如氧化鋅車間無法增加濃密機底流的壓濾,可考慮對銦富集渣進行中性水洗浸鋅,提高富集渣中銦含量。

選擇較高酸度是為了避免較低酸度下沉釩的發生,將低酸浸出的溫度降低至65 ℃左右,進而使低酸浸出酸度降低至35 g/L以下,低酸濾液酸度降低,減少了中和沉銦時氧化鋅的使用量。

4.5 強化沉銦過程的精細化操作

沉銦過程操作對富集渣產出量也有一定的影響,在加料口放置平臺格篩、擋板,并采取分批次加入氧化鋅的方式,避免氧化鋅集中加入過快、過多造成的局部反應不完全的問題。為此制定了沉銦細節工藝控制要求,終點pH值3.5~4.0、加入量第一次2 t左右、第二次1 t左右、第三加入少量氧化鋅調節終點pH 值,并適當加入生產水稀釋溶液的鋅,提高pH值,每次相隔半小時,即保證氧化鋅的充分反應,又減少鐵在攪拌過程的氧化沉淀。

5 結論

采取上述一系列措施后,銦富集渣含銦由0.4%左右穩定提高至0.8%以上,含鋅由22%降低至17%,含鐵由10%以上降低至5%以下,含鉛由10%降低至1%以下。精銦工序萃取過程的乳化現象大幅度減少,精銦段收率也由80%提高到86%以上,料液含銦由0.6 g/L左右提高至1.5 g/L,萃取壓力得到緩解,產能由原來的20 t提高到25 t以上。

[1] 王樹楷等.銦冶金[M].北京:冶金工業出版社, 2010.

[2] 梅光貴.濕法煉鋅學[M].長沙:中南大學出版社,2001.

[3] 李洪桂.冶金原理[M].北京:科學出版社,2005.

[4] 重有色金屬冶煉設計手冊·鉛鋅鉍卷[M]. 北京:冶金工業出版社,1995.

中科院金屬研究所研發出新型可降解鎂銅合金

中國科學院金屬研究所生物材料研究團隊,成功開發出一種具有重大臨床價值的新型可降解鎂銅二元合金,具有抗菌、促成骨、促血管化等多重生物醫學功能,其醫學意義已獲得國際認可。

鎂合金是目前極具臨床應用前景的新型醫用金屬材料。中國科學院金屬研究所研發出的鎂銅二元合金,既可確保生物安全性和力學支撐作用,又可實現可降解鎂合金結構和生物醫學功能一體化,有助于解決植入材料在臨床中引發的感染等問題,使可降解鎂合金發揮更大的臨床治療作用。

金屬研究所已將這種新型可降解鎂銅合金申報中國發明專利,且相關研究結果已在國際頂級期刊《自然》旗下綜合性科學期刊上刊登。

Factors affecting indium content in the In-enriched residue and its control measures

YIN Rong-hua

The paper analyzes factors affecting indium content in the In-enrched residue. The properly zinc oxide is adopted for indium precipitation to strictly control neutral leaching by zinc oxide, zinc concentrate reduction and indium precipitation by neutralization. As result, the iron and zinc content in the solution before indium precipitation is reduced and indium content increased and consequentially indium content in the indium-enriched residue is improved from about 0.4% to minimally 0.8%.

zinc hydrometallurgy; ZnO; neutralized iron; In-enriched residue

尹榮花(1969—),女,河南商丘人,主要從事鋅濕法冶煉技術工作。

2016-02-23

TF813; TF843.1

B

1672-6103(2016)05-0034-03

猜你喜歡
浮渣含鋅氧化鋅
鋼鐵企業含鋅固廢綜合利用技術分析和發展
氧化鋅及改性氧化鋅對仔豬生長性能和腸道健康的影響
關于鋼鐵廠含鋅塵泥綜合利用的探討
嘆失眠
溫度對內配碳含鋅球團還原的影響探究
高氯鋅浮渣回用電鋅系統技術試驗研究
氧化鋅壓敏電阻特性
鋅浮渣高效回收試驗研究
2018003 一種鉛浮渣的冶煉方法
氧化鋅在仔豬飼料中應用
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合