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銀泥濕法冶煉脫鋅與分銀工藝的優化

2016-05-18 03:00吳宋超
湖南有色金屬 2016年3期
關鍵詞:投料投加量硝酸

黃 健,吳宋超

(1.湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410100;2.湖北鑫榮礦業有限公司,湖北十堰 442000)

銀泥濕法冶煉脫鋅與分銀工藝的優化

黃 健1,吳宋超2

(1.湖南有色金屬研究院,湖南長沙 410100;2.湖北鑫榮礦業有限公司,湖北十堰 442000)

金銀濕法生產試驗研究得出優化脫鋅工藝過程中,硫酸投加量由原先理論用量的2.5倍降為投加2倍硫酸理論用量,反應溫度控制在70℃,能穩定保持較高的脫鋅率,脫鋅渣中鋅含量在1.5%左右,有效地減少了脫鋅過程中硫酸的消耗(同比降低了20%硫酸消耗)以及脫鋅率的提高(由原先80%左右的脫鋅率提高到現在的87.5%)。分銀工藝的優化重心在調整硝酸配比,通過生產試驗探索,找到了較為理想的硝酸配比,由原先水比硝酸1∶1調整為水比硝酸3∶2(重量比),顯著提高了硝酸利用率,節約了生產成本,和原工藝相比,硝酸利用率提高了12.5%。

銀泥;脫鋅;分銀;工藝優化

目前國內外貴金屬礦山多為金礦、銀礦等獨立礦山,貴金屬冶煉企業主要從金精礦或銀精礦中提純金、銀,其工藝主要采用火法冶煉工藝與濕法冶煉工藝[1]。金銀火法冶煉工藝經過長期的實踐,它對原料的適應性強,處理能力大,且隨著設備及操作條件的不斷改進,已日臻完善和成熟,金銀回收率達到比較高的水平[2]。但火法流程復雜冗長,金、銀回收率不高,返渣多,生產周期長,積壓大量資金[3],影響企業資金周轉,還存在能耗高、污染環境嚴重等缺點。濕法冶煉工藝[4]一般運用氰化浸出、鋅粉置換、硫酸脫鋅、硝酸分銀、氯化分金、水合肼還原,從而實現金銀提純。該工藝過程簡單,制備的銀粉、金粉經過濾、洗滌、烘干后即可鑄錠,銀、金回收率達99%以上,沉銀母液和還原后液中的銀含量均小于0.001 g/L。

1 試驗原料

某公司氰化-鋅粉置換工藝處理后制得的銀泥中銀含量70%~75%,金含量5 000~6 000 g/t,主要有害金屬雜質鋅含量8%~12%、銅含量1%~1.2%。試驗主要研究銀泥在處理過程中脫鋅與分銀工藝的優化。

2 試驗原理及方法

2.1 脫鋅工藝

在脫鋅工藝階段需濃硫酸才能同時除去金屬雜質鋅與銅,考慮到銅雜質含量少及后續廢液殘酸的處理,利用稀硫酸處理脫鋅即可,銅雜質在后續硝酸分銀中除去。

Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑

Cu+H2SO4(濃)=CuSO4+H2↑

2.2 分銀工藝

硝酸分銀是金屬銀與硝酸發生化學反應,反應方程式如下:

3Ag+4HNO3(?。?AgNO3+NO↑+2H2O Ag+2HNO3(濃)=AgNO3+NO2↑+H2O

由上述反應式可知,避免金屬銀與濃硝酸反應,可大大提高硝酸的利用率。

2.3 試驗研究方法

在脫鋅與分銀工藝優化試驗過程運用單因素試驗法開展研究工作,找出最佳的脫鋅與分銀工藝條件,降低生產成本,提高工藝技術水平。

3 試驗結果與討論

3.1 脫鋅工藝優化

試驗考察不同硫酸投加量對脫鋅效果的影響,其它工藝條件為:銀泥重量600 kg,反應溫度60℃,攪拌時間4 h,液固比3∶1。試驗結果見表1。

表1 不同硫酸投加量試驗結果

不同硫酸投加量對渣含鋅的影響如圖1所示。

圖1 不同硫酸投加量對渣含鋅的影響

由上述試驗結果可知,硫酸投加量為200 kg最為合適,硫酸投加量過多,則浪費硫酸的消耗,硫酸投加量少于200 kg,則銀泥中鋅脫除不凈,因此硫酸投加量定為200 kg較為合適。

試驗考察不同反應溫度對脫鋅效果的影響,其它工藝條件為:銀泥重量600 kg,硫酸投加量200 kg,攪拌時間4 h,液固比3∶1。試驗結果見表2。

表2 不同反應溫度試驗結果

圖2 不同反應溫度對渣含鋅的影響

不同反應溫度對渣含鋅的影響如圖2所示。

由上述試驗結果可知,當反應溫度達到70℃后,脫鋅渣中鋅含量大致維持在1.5%左右,前期投料銀泥過程中由于硫酸與鋅反應是放熱反應,且硫酸濃度較高,所以脫鋅能順利進行,隨著硫酸的消耗,硫酸濃度變稀后,只有加熱才能促進硫酸進一步的脫鋅反應,因此投料完畢后,升溫至70℃最為理想。

試驗考察不同反應攪拌時間對脫鋅效果的影響,其它工藝條件為:銀泥重量600 kg,反應溫度70℃,硫酸投加量200 kg,液固比3∶1。試驗結果見表3。

表3 不同反應攪拌時間試驗結果

不同反應攪拌時間對渣含鋅的影響如圖3所示。

圖3 不同反應攪拌時間對渣含鋅的影響

由上述試驗結果可知,投料完畢后反應攪拌時間達到2 h則脫鋅反應基本完成,達到平衡狀態,反應攪拌時間不足的話,則液固介質交換擴散滲透不充分,影響銀泥顆粒內部鋅的脫除;反應攪拌時間過長則無謂消耗動力,因此反應攪拌時間定為2 h最為合理。

綜合上述試驗得到的最佳工藝參數組合起來進行試驗驗證,最終檢驗分析脫鋅渣中鋅含量都能穩定在1.5%左右,試驗結果證明該脫鋅優化項目取得了顯著的效果和成績。

3.2 分銀工藝優化

試驗考察不同水與硝酸配比對分銀投料效果的影響,其它工藝條件為:硝酸用量定為200 kg,投料完畢后升溫至85℃,攪拌時間4 h。在試驗投料脫鋅渣過程中以投料后基本無氣泡產生為試驗終點,記錄試驗結果見表4。

表4 不同水與硝酸配比試驗結果

不同水與硝酸配比對脫鋅渣投料量的影響如圖4所示。

圖4 不同水與硝酸配比對脫鋅渣投料量的影響

由上述試驗結果可知,水與硝酸重量比為1.5∶1時,硝酸利用率最高,200 kg硝酸能投料分銀360~370 kg,硝酸濃度偏高的話,投料前期以濃硝酸分解銀為主,隨著反應進行,硝酸濃度降低后,則是稀硝酸開始分解銀,但如果水與硝酸重量比過大,水投加過多,硝酸濃度偏稀,則投料分銀反應過程緩慢,在漫長的投料過程中,部分硝酸也揮發損失。因此通過試驗得出,最佳水與硝酸重量比為1.5∶1為最佳。

試驗考察投料完畢后升溫加熱促進反應,生產過程中不同溫度對分銀浸出率的影響,其它工藝條件為:硝酸用量定為200 kg,加水300 kg,投料完畢后加熱溫度分別為60℃、70℃、80℃、90℃、100℃,攪拌時間4 h,試驗考察各溫度下分銀渣中銀含量,記錄試驗結果,見表5。

表5 投料完畢后不同升溫溫度對分銀渣含銀的影響

不同升溫溫度對分銀渣含銀的影響如圖5所示。

圖5 不同升溫溫度對分銀渣含銀的影響

由上述試驗結果可知,加熱溫度為90℃時效果最佳,分銀渣中銀含量只有1.23%,銀浸出率達到99.2%,加熱到100℃后,存在生產安全隱患,溶液劇烈沸騰,有冒槽的危險,因此排除。

4 結 論

1.生產試驗研究得出優化脫鋅工藝過程中,硫酸投加量由原先理論用量的2.5倍降為投加2倍硫酸理論用量,反應溫度控制在70℃,能穩定保持較高的脫鋅率,脫鋅渣中鋅含量在1.5%左右,減少了在脫鋅工藝過程中硫酸的消耗量,節約了生產成本。有效的減少了脫鋅過程中硫酸的消耗(降低了20%硫酸消耗)以及脫鋅率的提高(由原先80%左右的脫鋅率提高到現在的87.5%),減少了后續工藝堿物料的消耗,同時減少了分銀工藝生產過程硝酸與鋅金屬雜質的副反應的發生,提高了硝酸分銀的利用率。

2.分銀工藝的優化重心在調整、優化硝酸配比,通過近半年生產試驗探索,找到了較為理想的硝酸配比,由原先水比硝酸1∶1調整為水比硝酸3∶2(重量比),300 kg水投加200 kg硝酸可比原先200 kg水投加200 kg硝酸的分銀工藝參數條件下多投料脫鋅渣40 kg左右(原先投320~340 kg脫鋅渣,現在投360~380 kg脫鋅渣)。顯著提高了硝酸利用率,節約了生產成本,和原工藝相比,硝酸利用率提高了12.5%,即節省了原先硝酸消耗的12.5%。并且分銀過程產生的煙氣濃度也相應降低,顏色變淡,給冶煉尾氣凈化裝置充分的凈化緩沖余地,提升了凈化裝置處理能力,降低了尾氣對環境的污染。

[1] 黃振泉,胡躍華,鐘平,等.黃金提取方法與工藝現狀及其發展前景[J].贛南師范學院學報,1994,(5):54-67.

[2] 陳芳芳,張亦飛,薛光.黃金冶煉生產工藝現狀及發展[J].貴金屬,2011,2(1):11-18.

[3] 汪蓓.銅陽極泥預處理富集金銀新工藝研究[D].長沙:中南大學,2009.

[4] 黎鼎鑫,王永錄.貴金屬提取與精煉[M].長沙:中南大學出版社,2001.549-559.

Process OptiMization of Zinc Rem oval and Silver Separation of Silver M ud by Hydrometallurgy

HUANG Jian1,WU Song-chao2
(1.Hunan Research Institute of Nonferrous Metals,Changsha 410100,China;2.Hubei Xinrong Mining Co.,Ltd.,Shiyan 442000,China)

In the process of zinc removal by gold and silver hydrometallurgy,the amount of sulfuric acid was reduced from 2.5 times to 2 times of the theoretical amount,reaction temperature was controlled at70 degrees,which could maintain the stability of the high zinc removal rate and the zinc content in zinc slagwas about1.5%,and effectively reduce the sulfuric acid consumption 20%and increase the rate of zinc from the original 80%to 87.5%.The optimization of silver separation process focused on adjusting the ratio of nitric acid.Through the exploration,it cracked the ideal ratio of nitrate,adjusting from the original ratio 1∶1 to 3∶2(weight ratio),and significantly increased the nitrate utilization rate,saved the cost of production.Compared to the original process,the nitrate utilization rate was increased by 12.5%.

silvermud;zinc removal;silver separation;process optimization

TF803.2

A

1003-5540(2016)03-0031-03

2016-04-22

黃 ?。?983-),男,工程師,主要從事環境工程、有色金屬資源回收等方面的研究工作。

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