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鑫匯公司排尾系統優化改造

2016-08-15 07:49蔡明明曲洪俊張擁軍蔣瑞新
現代礦業 2016年7期
關鍵詞:選廠耗水量礦漿

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(山東黃金礦業(鑫匯)有限公司)

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鑫匯公司排尾系統優化改造

蔡明明曲洪俊林海張擁軍張青蔣瑞新

(山東黃金礦業(鑫匯)有限公司)

摘要1994年建礦以來,山東黃金礦業(鑫匯)有限公司(下簡稱“鑫匯公司”)尾礦輸送經歷了200,500,1 400,2 100 t/d的改造擴建,充填分級后細粒級排礦系統無法滿足現有生產需求,故引進GZXN-2200濃縮沉降設備和2DGN120/2.0排礦設備進行了優化改造。改造效果顯著,提高了溢流水質量和設備使用效率,降低了水的循環耗能,產生良好的經濟效益和社會效益。

關鍵詞尾礦輸送環保節能降耗

鑫匯公司排尾系統完成1 400 t/d改造后,其他設備陳舊、老化等問題突出,生產能力不足,已不能滿足生產需求。為此,鑫匯公司對排尾系統進行了設備更換及工藝流程改造,選取高效新式濃密機,在提高處理能力的同時更好地降低生產能耗。

1 鑫匯公司選廠原排尾系統

原排尾系統工藝流程見圖1。

1.1礦石沉降特性

目前鑫匯公司選廠處理能力為2 100 t/d,精礦產率約5%,每天排出約2 000 t尾礦。尾礦經水力旋流器分級后,粗粒級礦砂用于井下充填,細粒級礦砂經濃密機濃縮后排入尾礦庫。按現有生產工藝,每天約1 500 t干礦需經濃密機外排至尾礦庫。礦漿基本性質見表1。

對溢流尾礦進行了一系列礦漿沉降試驗,當到達84.5 min時產生拐點,其沉降清水層深度為18.7 cm,前期沉降可以看成線性關系,平均沉降速度為13.3 cm/h。沉降曲線見圖2。

表1 礦漿性質

圖2 尾礦漿沉降曲線

采用φ24 m濃密機[1-3],其參數見表2。

表2 φ24 m濃密機參數

1.2排尾系統存在的問題

尾礦經分級后,細粒級尾砂流到φ24 m高效濃密機進行濃縮,底流使用QGB200和QGB100球隔離泵排至尾礦庫,QGB150球隔離泵備用,濃密機溢流水,使用D280清水泵供到選廠生產水池使用。根據多年運行,該球隔離泵存在以下缺點:

(1)耗水量大。球隔離泵的正常耗水是20%,由于使用長久浮球,其腰帶磨損,耗水量逐漸增大,可達35%。按照正常耗水量20%計算,2臺球隔離泵(QGB200/1.6,QGB100/1.6各一臺)每天耗水1 440 m3,全年運轉330 d,共計耗水475 200 m3。尾礦庫返水到排尾車間,每立方水需要0.47 元,因球隔離泵耗水每年費用22.33萬元。由于耗水量較大,為滿足正常的排尾需要,尾礦庫回水消耗較大,不僅造成輸送水的循環能量浪費,而且經常導致選廠生產用水不能及時供應,影響生產。

(2)維修費。球隔離泵維修成本高,每年需更換一套逆止閥組總成,QGB200/1.6球隔泵和QGB100/1.6球隔離泵總和約20萬元,外加備用QGB150球隔離泵,清水閥,液壓油及防塵圈、密封圈等更換維修費用10萬余元,每年正常維修維護成本約30萬余元。

(3)耗電量。QGB200/1.6電機功率250 kW,一臺QGB100/1.6電機功率90 kW,按照電機80%的有效率計算每天可耗電6 528 kWh,按每年生產330 d,工業用電0.9元/kWh,年耗電可達193.88萬元。

2 排尾系統改造

2.1排尾系統改造投資

為了解決上述問題,鑫匯公司投資1 460余萬元,對整套排尾系統進行了優化改造,原球隔離泵作為備用系統。改造后以一臺2DGN120/2.0瑪爾斯泵(備用1臺)、一臺GZXN-2200 高頻振動斜板沉降濃密機組成新的排尾輸送系統。輸送設備投資655.35萬元。輸送使用2條φ180 mm耐磨鋼編復合管路,投資697萬元。輸送泵房建設投資108萬元。

2.2改造后的工藝流程

改造后選礦廠排除的尾礦經旋流器分級后,粗砂進入充填砂倉,細粒級物料進入GZXN-2200 高頻振動斜板沉降濃密機和φ24 mm高效濃密機進行濃縮,大大增加了物料的沉降面積。經過濃縮后底流經過2DGN120/2.0瑪爾斯泵輸送到尾礦庫。既不造成原有濃密機的浪費,又增加了沉降面積,提高了底流濃度和尾礦輸送能力,保證了充足的溢流水供選廠使用,且水質清澈[4-6]。

GZXN-2200濃密機參數見表3[4-6],改進后的工藝流程見圖3。

表3 GZXN-2200濃密機參數

2.3改造后排尾系統優勢

(1)降低水耗。2DGN120/2.0瑪爾斯泵為油隔離柱塞驅動泵,具有流量大、揚程遠、效率高等優點,而且排礦濃度高,不耗水,大大節省了水資源的循環浪費,節約能耗22.33萬元/a。

(2)節約能耗。2DGN120/2.0瑪爾斯泵采用一用一備,配用電機90 kW,并配備90 kW變頻器可調節功率,按照電機80%的運轉率,每天耗電1 728 kWh,按每年生產330 d,工業用電0.9元/kWh計算,年耗電51.32萬元。配備的其他附屬設備有渣漿泵和攪拌槽(配備變頻器),總電機功率41 kW,按照電機80%的運轉率,每天耗電787 kWh,按每年生產330 d,工業用電0.9元/ kWh,年耗電23.37萬元。能耗總計74.69萬元/a。

(3)維護成本低。GZXN-2200高頻振動斜板沉降濃密機維護費用很低,放礦閥

圖3 改進后尾礦輸送系統示意

門、管路費用2萬元/a;設備維修、維護費用:2DGN120/2.0瑪爾斯泵備件和渣漿泵和攪拌槽備件費及輔助費用20萬余元,費用總計22萬元/a。

3 綜合經濟效益

排尾系統改造后,2014年10月正式運行,經過約1 a的運轉,效果顯著,取得了良好的經濟效益。

(1)經濟效益。原系統每年需要的運行、維修、維護總費用為246.21萬元,新系統每年需要的運行、維修、維護總費用96.69萬元,每年節約149.52萬元。

(2)社會效益。新系統運行后,節能效果顯著,實現了節能減排,促進綠色礦山建設,設備維護周期延長,節省了設備備件和大量的人力資源,減少了工人的勞動強度,降低職業病危害幾率,創造了良好的社會效益。

參考文獻

[1]李榮,梁革義,賴慎志.普通φ18 m濃密機改造成高效濃密機[J].新疆有色金屬,2009(5):43-45.

[2]楊保東,謝紀元,李鵬.高效濃密機機理研究[J].有色金屬:選礦部分,2011(5):38-41.

[3]王瑞紅.提高濃密機效率的最佳途徑[J].湖南有色金屬,2004(1):49-53.

[4]孫崇萍.白馬選礦廠提高尾礦輸送濃度研究與實踐[J].現代礦業,2016(1):82-85.

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[6]鄒嘉.淺談某金礦尾礦輸送[J].有色冶金設計與研究,2008(6):38-40.

(收稿日期2016-05-09)

蔡明明(1985—),男,助理工程師,266715 山東省平度市新河鎮大莊子村522號。

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