?

670 MW機組脫硫旁路擋板封堵及控制策略優化

2016-11-15 08:21張巖李修成張筱
科技資訊 2016年19期
關鍵詞:優化

張巖++李修成++張筱

DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2016.19.022

摘 要:脫硫旁路煙道取消后,為了保證主機系統的安全穩定性和突發故障的保運行方式,對脫硫旁路煙道取消后的各種因素進行了分析,對因為外界變化引起的安全問題,就熱控系統進行了保護邏輯優化,以應對相關變化。旁路煙道取消后采取的主要優化措施有主機MFT邏輯的相關改動,增壓風機旁路建設優化,脫硫系統各設備邏輯優化,增壓風機RB邏輯設計及實踐等筆者從以上幾方面進行詳述。

關鍵詞:MFT RB 增壓風機小旁路 優化

中圖分類號:TM7 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2016)07(a)-0022-02

華能集團某電廠一期工程建設2×670 MW超臨界燃煤發電機組,其煙氣脫硫裝置與發電機組同步建設,采用石灰石——石膏濕法,1爐1塔布置無煙氣換熱器(GGH),每套脫硫裝置對應處理1臺鍋爐的100%全煙氣量,且設有全煙氣旁路。根據國家環境保護部辦公廳發文《關于火電企業脫硫設施旁路煙道擋板實施鉛封的通知》,為了實現對脫硫設施的嚴格監管,該電廠于2012年10月大修期間進行了脫硫旁路改造,在原旁路擋板門前進行鋼板封堵,保留增壓風機,增設增壓風機旁路等。

1 封堵后主機和旁路擋板情況及控制策略

在原旁路擋板門前加鋼板封堵,保留增壓風機,考慮增壓風機故障會對主機可靠性造成影響,增設增壓風機旁路,旁路煙道尺寸按原煙道尺寸截面積35%設計。由于取消脫硫旁路后,吸收塔成為鍋爐煙氣的必需通道,為防止煙氣超溫對吸收塔設備造成損害,在吸收塔入口煙道處增設事故噴淋系統,對電氣及熱控系統做必要改造,增加系統的可靠性。取消旁路后,原運行邏輯中涉及到旁路開啟的連鎖控邏輯要修改,修改后的邏輯要保證主機和脫硫設備的安全,還應減少機組停爐。

1.1 封堵后脫硫系統觸發主機MFT邏輯條件優化

封堵后保留邏輯中,FGD進口原煙氣溫度(3取2)>180 ℃,且吸收塔出口煙溫(3取2)>65 ℃,延時300 s觸發MFT條件;取消吸收塔3臺漿液循環泵全部跳閘,觸發MFT條件,改為報警;增加兩臺及以上漿液循環泵運行時,FGD進口原煙氣溫度(3取2) >200 ℃,開啟A、B兩路事故噴淋系統,鍋爐降負荷,20 min后仍 >200 ℃,觸發MFT條件;1臺漿液循環泵運行時,FGD進口原煙氣溫度(3取2)>165 ℃,開啟A、B兩路事故噴淋系統,鍋爐降負荷,20 min后仍>65 ℃,觸發MFT條件;“FGD入口擋板門關且增壓風機旁路擋板門關”或者“增壓風機出口擋板門關且增壓風機旁路擋板門關”,觸發MFT條件。

1.2 封堵后增壓風機跳閘邏輯優化

在增壓風機保護停邏輯中,增加鍋爐MFT跳增壓風機邏輯;增加FGD入口煙氣壓力低于-3 000 Pa(3取2),跳增壓風機邏輯;取消吸收塔3臺漿液循環泵全部跳閘,跳增壓風機邏輯;取消增壓風機進氣箱內筒與煙氣壓差<250 Pa,延時240 min,跳閘增壓風機邏輯;修改增壓風機主軸承振動一個>160μm且另一個>62μm,延時2 s跳閘,增壓風機主軸承振動一個大于160μm且另一個>120μm,延時3 s跳閘;修改增壓風機軸承溫度高與軸承潤滑油流量低,延時10 s跳閘,>70 ℃報警為增壓風機軸承溫度高(>85 ℃增壓風機前中后每相3取2)與軸承潤滑油流量低,延時10 s跳閘。

1.3 增壓風機旁路設置及控制優化

增壓風機設置旁路電動門是封堵的一個亮點,這種設置降低了增壓風機由于機械或油路出現故障不能轉動時,機組沒有暢通的煙氣通道的可能性,可以減小爐膛內壓力波動的范圍,當不是機械或油路故障時,增壓風機動葉可以全開時,增壓風機旁路電動門不開情況下,也可以穩定爐內壓力的波動范圍?,F在說明一下旁路擋板的聯鎖開的條件,當增壓風機跳閘;增壓風機運行超過120 s后,入口原煙氣擋板未開;增壓風機導葉全關(開度<5%);增壓風機動葉開度≤35%,且增壓風機入口壓力≥1 000 Pa(3取2)延時2 s。增壓風機旁路的關允許為,增壓風機運行且增壓風機入口擋板門全開。

1.4 RB邏輯優化設計及實踐

1.4.1 RB邏輯優化設計

在RB邏輯設計上,考慮到增壓風機跳閘后,由于設計的增壓風機旁路是原煙道的縮小尺寸,所以必須考慮到RB功能。當RB功能投入,機組負荷>350 MW(機組負荷-增壓風機RB目標負荷>50 MW),“增壓風機跳閘”或“增壓風機動葉開度≤35%,且增壓風機入口壓力≥2 500 Pa(3取2)”,延時2 s后觸發RB,目標負荷為300 MW。增壓風機RB發生后,送給煤機指令為45.6%(0.152×300),其他輔機RB時送給煤機指令為50.92%(0.152×335),其他動作過程與單臺輔機RB動作過程一致。

根據引風機最大通風量試驗表明,增壓風機跳閘后,在動葉全開條件下,引風機有效載荷最大機組負荷可以從300~373 MW,滿足爐內氧量及壓力波動需求,但從引風機的狀態上看,在300 MW時電流在正常范圍內,但在370 MW左右時,電流已經嚴重超限,對風機有傷害,所以在大負荷運行中,如果增壓風機跳閘,機組必須要有RB動作進行保護,在300 MW時沒有太大影響,所以可以把RB目標負荷定在300 MW左右。

1.4.2 增壓風機跳閘后機組RB實踐舉例

2013年10月31日上午1K1點11分,某電廠#2機組負荷530.7 MW,爐膛內壓力261.2 Pa,煙氣氧量3.13%,此時增壓風機Y向振動突然增大到171.7μm,超過動作定值160μm,增壓風機電流從169 A降到0 A,增壓風機跳閘,機組執行主機RB邏輯,隨后主機側參數爐膛負壓從-73 Pa開始波動最高至171 Pa,最低至-101 Pa,機組負荷從530.7 MW降至336 MW,總二次風量從1 902 t/h降至1 595 t/h。脫硫系統的參數主要是增壓風機入口壓力從-526 Pa升至124 Pa,調節過程效果良好。

2 改造優化效果

華能電廠某機組脫硫旁路擋板封堵于2012年12月完成,完成后機組啟動正常,熱控邏輯合理,據統計2號機改造后機組已安全運行9個多月,累計減排二氧化硫約2.1萬t,減排效果明顯。

3 結語

脫硫擋板旁路煙道的取消,脫硫系統的正常運行關系主機運行的安全,其系統的安全可靠性直接關系到機組的安全運行。此次機組脫硫旁路擋板改造,考慮問題比較全面,從機組的經濟性、安全性、長遠性都做了考慮,經過精細地調試,確保了每個邏輯的正確性與合理性,防止拒動和誤動的發生,不但達到了環保部門預期的節能減排要求,而且為機組安全經濟運行提供了保障,并為大型機組的同類改造提供成功的參考實例。

參考文獻

[1] 聶鵬飛.王灘電廠脫硫系統經濟運行初探[J].電力科技與環保,2010,26(4):57-59.

[2] 王森,余鵬,李慶.2×1 000 MW機組無旁路脫硫系統可靠性分析與優化措施[J].華北電力技術,2012(5):17-20.

[3] 朱北恒.火電廠熱工自動化系統試驗[M].北京:中國電力出版社,2006:117-124.

[4] 田興英,劉樹立,王卓韜,等.脫硫旁路煙道封堵及應對措施[J].北方環境,2011,23(5):117-118.

[5] 林澄勇.環保企業煙氣脫硫技術發展方向[J].機電技術,2006(1):56-60.

猜你喜歡
優化
超限高層建筑結構設計與優化思考
PEMFC流道的多目標優化
民用建筑防煙排煙設計優化探討
關于優化消防安全告知承諾的一些思考
一道優化題的幾何解法
由“形”啟“數”優化運算——以2021年解析幾何高考題為例
圍繞“地、業、人”優化產業扶貧
事業單位中固定資產會計處理的優化
4K HDR性能大幅度優化 JVC DLA-X8 18 BC
幾種常見的負載均衡算法的優化
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合