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循環流化床鍋爐低氮燃燒改造

2016-12-23 18:59黑君
科技創新與應用 2016年34期
關鍵詞:循環流化床鍋爐改造

黑君

摘 要:3臺240t/h鍋爐是年產85萬噸甲醇裝置的動力源輸出設備,為單汽包、自然循環、循環流化床燃燒方式。為滿足鍋爐現有SCR煙氣脫硝裝置后煙氣使用條件,同時提高鍋爐出力負荷,降低鍋爐爐膛出口氮氧化物排放量,文章介紹甲醇分公司已實施的2臺240t/h鍋爐本體改造過程及達到的改造效果。

關鍵詞:循環流化床鍋爐;低氮燃燒;改造

1 3臺鍋爐運行現狀介紹

(1)鍋爐帶負荷困難,240t/h的循環流化床鍋爐最高能帶至

220t/h負荷,有時只能帶180t/h負荷,影響對化工工藝主裝置的供汽及供電。

(2)鍋爐床溫偏高(975℃),偏離設計值(790℃-920℃),爐內整個溫度場分布不均勻,爐膛底部床層溫度和爐膛出口煙氣溫度相差較大,爐膛出口水平煙道溫度較低。鍋爐稀相區壓差小,鍋爐風帽、分離器結構及回料器風系統設計不合理,鍋爐主循環回路運行不正常。

(3)氮氧化物生成量高,最高達到650mg/Nm3,而爐膛出口水平煙道(脫硝噴槍位置)溫度較低,影響SNCR煙氣脫硝效率。鍋爐各主要運行風量測點設置空氣預熱器入口,屏幕顯示的鍋爐風量受空氣預熱器漏風影響,不能準確反映鍋爐運行狀況。

(4)為了使鍋爐能帶較大負荷必須高爐溫運行,爐膛供風量偏大,導致鍋爐磨損嚴重,能耗較高。

2 項目實施內容

2.1 鍋爐布風裝置改造

改造方案選取了較低的風帽外罩小孔速度以降低外罩磨損,通過芯管小孔調節布風板阻力以保證布風板具有良好的阻力特性。針對甲醇分公司循環流化床鍋爐風帽磨損嚴重的問題,對風帽外罩小孔區域進行了加厚,以提高其耐磨性和使用壽命。將風帽外罩風孔向下傾斜20°,減少相鄰風帽風孔的擾動,減少床料反竄;風帽芯管上端部利用端板焊死,防止風帽脫落從芯管漏渣,便于安裝施工。材質方面采用鑄造方式進行加工,風帽外罩及芯管材質統一采用ZG40Cr25Ni20。改造后的風帽阻力從2.3kPa提升至4.3kPa,由于目前風機余量較大,加之改造后可以降低一部分一次風量,因此風帽阻力可以滿足運行需要。

2.2 旋風分離器中心筒改造

改造方案采用Cr25Ni20MoMnSiNRe材料鑄造中心筒,內徑縮至2.016m,高度減少為3200mm(插入深度縮減300mm,),內徑適當收縮能適當提高分離效率,筒體厚度δ=16mm。這種中心筒耐高溫達1150-1200℃,完全可以滿足中心筒工作環境的溫度要求,耐高溫程度接近Cr25Ni20,而耐磨性遠高于Cr25Ni20材料,并且鑄造中心筒厚度增加,能有效避免鋼板卷制中心筒在運行中易受脹縮應力而變形成橢圓,分離效率下降,燃燒工況惡化的后果;鑄造中心筒增厚后強度遠高于鋼板卷制的筒體,不會產生變形現象。

3 改造后的效果

3.1 鍋爐布風裝置改造效果

3.1.1 由于采用良好結構的風帽結構,鍋爐主床的流化特性增加,改造后一次風風量降低10%,鍋爐床溫下降15℃。

3.1.2 改造后額定負荷下布風板阻力4000Pa。

3.1.3 由于分級燃燒效果加強,床溫下降,使得鍋爐的原始NOx排放下降10%。

3.2 旋風分離器中心筒改造效果

3.2.1 通過中心筒和分離器入口截面改造,分離器效率提高,循環灰量增加,有利于鍋爐運行床溫的降低、污染物排放的減少并節約爐內干法脫硫用石灰石耗量。改造后分離器的阻力提高約150Pa,現有引風機滿足改造后阻力增量的要求。

3.2.2 鍋爐運行床溫下降30-50℃。

3.2.3 NOx原始排放濃度降低10%;

3.2.4 稀相區壓力增加至1.0kPa以上。

3.3 總體指標

2臺鍋爐出力不低于240t/h;240t/h負荷運行時,床層溫度低于950℃,床層溫度與爐膛出口溫差小于50℃;爐膛出口氮氧化物降至<350mg/Nm3;出口煙氣氧含量不大于6%;空預器漏風率不大于2%;鍋爐爐膛差壓介于1.5-2.5kPa之間;鍋爐出口排煙溫度低于140℃。

4 結束語

此次鍋爐本體改造不僅解決了甲醇分公司鍋爐長期出力不足問題,同時解決了SCR脫硝改造后鍋爐本體設備部件腐蝕等瓶頸問題,為甲醇分公司年產85萬噸甲醇裝置奠定了良好的基礎。

參考文獻

[1]DL/T5047-95.電力建設施工及驗收技術規范(鍋爐機組篇)[S].

[2]ASME PTC4-1-1998.鍋爐性能試驗規程[S].

[3]GB 9222-2008.水管鍋爐受壓組件強度計算[Z].

[4]GB 13223-2011.火電廠大氣污染物排放標準[S].

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