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氯堿企業自動化及儀表管理探索

2017-03-09 17:28潘登鐘國院閆建國
氯堿工業 2017年8期
關鍵詞:氯堿調節閥儀表

潘登,鐘國院,閆建國

(陜西北元化工集團有限公司,陜西 榆林 719319)

【儀表與自動化】

氯堿企業自動化及儀表管理探索

潘登*,鐘國院,閆建國

(陜西北元化工集團有限公司,陜西 榆林 719319)

自動化;隱患;事故;人員;DCS;現場儀表;閥門

從隱患、事故、人員、DCS、現場儀表、閥門等方面介紹了氯堿企業日常生產中自動化及儀表的管理辦法。

陜西北元化工集團有限公司化工分公司現有110萬t/a聚氯乙烯樹脂、88萬t/a離子膜法燒堿生產裝置,年可消化電石165萬t,自產鹵水制堿。整套生產裝置引進了國內外先進的設備,是目前國內一次性投產規模最大的PVC項目。

氯堿裝置采用中控集團ECS-100控制系統,乙炔裝置采用ABB AC800M控制系統,PVC裝置采用橫河CS 3000控制系統??刂崎y及五大類儀表選用以知名品牌為主。

裝置維護人員現有36人,其中氯堿裝置12人,乙炔裝置8人,PVC裝置16人。每個裝置配備2名專業點檢員。每個裝置分若干工段,按照工段實行包片管理。

1 生產運行總結和人員設備管理現狀

裝置從2008年開始建設,2012年3月開始運行,至今已有5年,到2017年3月累計發生停車降流量事故51起,其中DCS類11起,閥門類17起,現場儀表類21起,誤操作類2起。

DCS類事故概述:連鎖設計缺陷導致工藝切換主旁路觸發連鎖;電磁閥控制線接線松動導致閥門誤動作;24 VDC電源接線松動導致繼電器端子板失電相關電動機停運;UPS供電空開出線松動導致直流電源模塊和端子板失電,關鍵閥門關閉而系統停車;UPS故障導致控制柜失電而系統停車;DCS修改參數下載組態過程中控制回路失控導致系統停車;24 VDC電源長期高負荷運行燒毀導致系統降流量。

閥門類事故概述:開關閥反饋故障連鎖電解槽停車;調節閥定位器反饋桿斷裂,閥門全開導致系統降流量;調節閥膜片損壞,調節閥全開導致系統停車;調節閥氣源管斷裂,閥門全開導致系統停車;調節閥氣缸串氣導致系統降流量;調節閥閥體橡膠密封面鼓包導致閥門卡滯系統降流量。

現場儀表類事故概述:陽極液罐音叉液位開關腐蝕故障導致系統停車;遠傳液位計導壓管結凍導致系統降流量;氫氣氣柜雷達液位計故障連鎖放空閥打開導致系統降流量;VCM混合器溫度故障連鎖系統停車。

誤操作類事故概述:氫氣孔板流量計檢修過程中裝反導致停車檢查;3#乙炔發生器氣相溫度測點故障,檢修人員在檢查時誤將4#乙炔發生器氣相溫度測點拆除,導致4#乙炔發生器停車。

通過以上停車降流量事故可以總結出人員及設備管理存在以下問題。

(1)人員的培訓不到位,未能真正掌握四懂三會,處置問題過程中出現誤操作。

(2)設備點巡檢維護不到位,未能及時發現系統和設備存在隱患,最終導致系統停車降流量。

(3)儀表在設計和選型過程中,未充分考慮現場使用環境等因素,因腐蝕、結凍、高溫等導致事故發生。

(4)管理人員業務技能和管理知識欠缺,未形成體系化和長遠規劃,導致管理存在漏洞。

2 自動化及儀表的管理

通過對事故的梳理和人員、設備管理的總結,提出以下管理思路。

首先,立足當下,解決好新問題和舊隱患,實現閉環管理,杜絕新問題轉變成舊隱患;其次,回顧歷史,對待事故要始終懷有敬畏之心,杜絕在同一個地方跌倒兩次;最后,系統規劃,從人到事通盤考慮,立制度定流程,杜絕人浮于事權責不清。

理清了思路,重點從以下幾方面對自動化及儀表進行管理。

2.1隱患管理

(1)每月組織協調會,聽取各服務部門意見,了解儀表人員服務質量,記錄生產過程中存在的問題,并限期整改。

(2)落實好分廠、班組隱患檢查,每周、每月、每季度及專項檢查按照計劃進行,檢查前制定檢查重點,確保每次檢查不走過程,不流于形式。

(3)執行隱患庫核銷機制,將所有排查出的問題和隱患納入分廠隱患庫,對每一條定人,定時間,定整改措施。每周進行跟蹤,實現隱患閉環管理[1]。

2.2事故管理

(1)通過對事故的梳理,在每起事故的周年,通過QQ、微信、紙質宣傳等方式,以“歷史上的今天”對事故進行學習回顧,安排現場巡視,檢查事故整改措施執行情況和持續情況,以此希望喚起員工危機意識和責任意識。

(2)在每起事故現場設立警示牌,展示事故發生的經過結果及處置過程,警示大家在同類場所、同類設備、同類操作時,吸取教訓,杜絕同類事故再次發生。

(3)節選典型事故案例,每季度組織各級管理人員、技術人員和操作人員,在事故發生現場,當事人陳述事故發生的經過及處置過程,以“重走長征路”的形式,喚醒集體記憶,凝聚團隊,錘煉意志。

2.3人員管理

(1)自動化及儀表專業作為技術性崗位,須突出專業化管理,從理論與實踐兩方面進行培訓,工器具配置使用,作業票證流程,安全監督管控等環節,都須體現專業化。

(2)為夯實責任,傳遞壓力,所有人員對接工段,實行包片制,確保每個區域、每臺儀表都有第一責任人。為確保點檢質量和效率,在氯堿、乙炔和PVC區域各選取兩位實踐經驗豐富、責任心強的人員作為專業點檢員,負責每天對現場核心儀表進行設備點檢,點檢發現的問題匯總到分廠隱患庫,管理人員依據隱患等級和整改難度制定整改時間,并指定整改負責人,跟蹤到隱患被徹底整改。

2.4DCS管理

(1)DCS是控制核心。首先,制定DCS管理辦法,從溫度、濕度、交直流供配電、網絡系統、組態編程、組態備份、接地電阻測試、檢維修操作等方面進行規范;其次,成立DCS管理小組,在每個區域選拔兩名人員,負責對DCS進行專業點巡檢、軟硬件故障處理、組態編程維護、備件管理申報、施工管理監督等和DCS作業相關的一切工作。

(2)為了提升DCS培訓效果,創建DCS實訓室,員工可以在實訓室進行基本組態、控制操作、故障排除、設備測試等操作,為員工的技能提升和培訓考核提供良好平臺[2]。

2.5現場儀表管理

(1)每周組織員工學習工藝知識和現場儀表的基礎理論和基本操作。

(2)合理安排做好現場儀表排污、潤滑、保溫、防護工作。

(3)對關鍵主機、日常消耗等類型的儀表設備及部件實行科學定額,確保檢維修工作科學有序開展。

(4)關注儀表設備的穩定期,當關鍵連鎖點上同批儀表設備出現非外因故障時,須考慮對此類儀表進行更換,對更換儀表進行降級使用,確保系統安全穩定運行。

2.6閥門管理

①北元化工整個氯堿裝置I/O控制點超過3萬點,控制回路超過4 000點,開關閥、調節閥數量品牌之多,給維護和備件增加了很大困難。因此在使用過程中,積極總結使用經驗,確定出開關閥和調節閥及其附件的優選品牌,作為定額庫存和后續使用的首選項。②通過關鍵閥門及其附件的定額,在檢修期間進行更換,對下線的閥門進行返廠維修,實現線上線下交替,確保閥門的可靠運行[3]。

3 結語

自動化及儀表管理作為一個系統工作,只有通過大膽實踐,認真研究總結,才能提煉出一套符合氯堿企業的管理方法。應立足當下,回顧歷史,系統規劃,通過隱患管理、事故管理、人員管理、DCS管理、現場儀表管理、閥門管理等管理措施,共同實現企業安全穩定生產的偉大愿景。

[1] 林貝納.化工自動化儀表在生產中的應用和管理[J].山東工業技術,2017(2):21.

[2] 郭占一.從自動化儀表的常見故障探討儀表設備管理[J].科技資訊,2016(12):32,34.

[3] 高偉.石化企業自動化儀表管理及創新分析[J].科技創新與應用,2014(20):96.

[編輯:董紅果]

Chlor-alkalienterprisesautomationandinstrumentsmanagement

PANDeng,ZHONGGuoyuan,YANJianguo

(Shaanxi Beiyuan Chemical Group Co. Ltd.,Yulin 719319,China)

automation; hidden danger; accident; personnel; DCS; field instrument; valve

The management methods of automation and instruments in the daily production of chlor-alkali enterprises were introduced from the aspects of hidden trouble, accident, personnel, DCS, field instruments and valves.

TQ056

B

1008-133X(2017)08-0029-03

潘登(1984—),男,工程師,2009畢業于延安大學電子信息工程專業,現于陜西北元化工集團有限公司化工分公司動力檢修分廠,從事化工自動化及儀表工作。

2017-04-20

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