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一種堿渣/鹽泥廢液綜合處理設備的研發及應用

2017-03-27 23:05王秀忠王健璠
純堿工業 2017年3期
關鍵詞:堿渣純堿脫硫劑

王秀忠,王健璠

(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)

參考文獻

一種堿渣/鹽泥廢液綜合處理設備的研發及應用

王秀忠,王健璠

(唐山三友化工股份有限公司,河北唐山 063305)

闡述了一種堿渣/鹽泥廢液綜合處理設備的研發思路,對其工作原理、設備構造、軸與攪拌裝置等關鍵部位的設計依據進行了詳細論述,并據此利用公司閑置淡液塔進行了設備改造,利用成型裝置進行堿渣廢液制備液體脫硫劑試驗。結果表明該設備可成功去除廢液中直徑大于0.5 mm的砂粒,堿渣處理能力達到600 m3/h,所制備的脫硫劑產品符合熱電公司煙道氣脫硫各項指標的需求。

氨堿法;堿渣廢液;煙道氣脫硫劑;切削式攪耙;綜合處理

1 堿渣廢液的處理現狀

氨堿法純堿生產過程中,堿渣廢液是一種產量極高的副產物,堿渣的處理歷來就是制約氨堿法純堿企業發展的難題。對于堿渣的處理,通常是將堿渣廢液引入渣場自然沉淀,少部分企業則使用澄清桶澄清壓濾,清液經酸中和處理達標后排海,固體物料或用作其他輔料,或在渣場堆存。隨著產能的提升,堿渣排放量日益增加,渣場庫容越來越小,且渣場維護成本高昂。澄清桶體積龐大,需要很大的占地面積,采用的耙式攪拌器由于其結構形式,經常因底部刮泥阻力太大而將驅動裝置憋停。迫于頻繁檢修及高額維護費用的壓力,以及國家環保要求的日益強化,使得純堿企業急需尋求一種有效的堿渣廢液處理方式。

我公司氨堿法純堿生產已有近三十年的歷史,為突破制約堿渣廢液處理這一制約公司發展的瓶頸,公司成立課題組進行堿渣回收利用的技術攻關,并成功開發出利用堿渣廢液制取煙道氣液體脫硫劑的工藝技術路線。但采用傳統設備需要分砂器、澄清桶、洗泥桶等諸多設備聯合使用,需要大量資金和場地,在我公司內部不易實現,因此,大型堿渣、鹽泥廢液綜合處理設備的研發勢在必行。

2 設備主體研發

2.1 設備總體設計思路

根據總體技術要求,處理裝置必須具備結構簡單、易于制作安裝, 且綜合性能高的特點,能夠集澄清、分砂和制備脫硫劑的功能于一體,達到簡化生產工藝流程的目的,因此,設備設計采用豎式結構,以充分利用有限空間。設備主體由兩部分組成,上部澄清、提取脫硫劑,下部錐段儲砂排砂,結構見示意圖1,其關鍵亮點部位在于軸和攪拌裝置的設計。

2.2 工作原理

生產系統內的堿渣廢液輸送到中心桶內,其中的較大顆粒狀物料在重力作用下沿中心桶豎直方向沉積,落到排砂錐段筒壁上,沿內壁滑落,并經排砂/放凈口排出,進行二次回收;清液沿設備殼體內壁向上經溢流口排出,匯入堿渣管線;中層泥在切刀式大攪拌框的作用力下,經驅動裝置變頻調速,得到滿足生產要求的懸浮中層泥,達到脫硫劑指標之后的中層泥經出液口或備用出液口排出,在洗泥桶內稠厚、降濾后輸送到電廠作為濕法脫硫劑進行煙道氣脫硫。

2.3 設備主體設計

2.3.1 筒體

上部筒體部分具有澄清桶的功能,利用重力沉降原理進行固液分離。其采用帶有中心桶的直筒形結構,為充分保證沉降分離效果,滿足脫硫劑生產的工藝需要,選擇適當的流通面積和長徑比是其設計關鍵。

2.3.2 軸

傳動軸設計采用沉軸式設計理念,上端由滾動軸承定位并承受攪拌裝置自重,軸整體結構較長,在中心桶下部位置增加設計了中間定位軸瓦,防止軸的擺動過大,并設計了外部防護罩殼,阻止泥沙進入軸瓦間隙加速磨損。軸的下端采用浮動形式,不設計定心軸承,避免因下部泥沙多,軸瓦磨損過快而增加檢修工作量,同時也減少了對下部泥沙排出的影響,結構更加簡化。該軸整體設計由三段組成,各段軸之間采用凹凸面法蘭結構剛性直聯,改變了傳統夾殼聯軸器強度不足的缺陷,同時也保證整根軸的直線度。此外,在保證軸強度和剛度的情況下,中段軸采用兩端封閉的空心軸結構,既減輕攪拌裝置重量又能滿足使用要求。

2.3.3 切削式攪耙

由于堿渣廢液中含有大量的泥沙,在設備沉降作用下沉積到錐段儲桶內部,此時錐段內固液比相對很大,介質黏度大,且泥沙易于搭橋堵塞流通通道。為此設計了獨特的具有切削作用的攪拌裝置來滿足工藝使用要求。切削式攪耙設計為對稱框式結構,由耐磨性能優良的8塊金屬板條切刀組焊而成,外圈切刀的錐度與儲砂段筒壁的錐度相同,二者之間的安裝間隙不大于10 mm。該裝置與傳動軸采用剛性連接,當其隨著傳動軸轉動時,實現對儲砂段內沉積的砂礫液封層的切削作用,使得砂礫在切削作用下緩慢向下滑動,但又不破壞其液封作用。下部排砂部位設計了具有防堵功能的小攪耙,其結構設計理念與切削式攪耙相同,外圈也為切刀形式,與設備內壁的安裝間隙不大于10 mm。兩套切削式攪拌裝置設計均采用對稱布置方式,整個轉動系統受力平衡,不會產生偏擺,使得轉動系統下部具有了自動調心定位的能力,從而實現傳動軸底端無需設置定位軸承的目的。

2.3.4 脫硫劑出液口

為提取不同濃度的脫硫劑有效成分,設計標高不同的兩個脫硫劑出口。出口1出料的濃度高于出口2出料的濃度,生產過程中,可以根據用戶對脫硫劑濃度需求不同來調整兩個出口的出料量,達到配比制取不同濃度脫硫劑的目的。

3 效果檢驗

設備設計完成后,公司于2014年利用閑置設備淡液塔進行了改造試驗,設備直徑為3 000 mm,安裝標高20 m,投入使用至今,可成功去除廢液中直徑大于0.5 mm的砂粒,得到合格的脫硫劑產品,堿渣處理能力達到600 m3/h。液體脫硫劑產品經我集團熱電公司煙道氣脫硫試驗檢驗,脫硫效果良好,可實現超低排放,長周期運行下各項指標符合國家排放標準。

4 結 語

為成功解決純堿生產的堿渣廢液治理問題,對堿渣廢液處理設備進行了有效的探索,設計出一種新型的堿渣鹽泥綜合治理設備,與傳統設備相比,具有結構簡單小巧,能力大,功能多的特點,兼具除砂、濃縮提取、澄清的功能,實現了現有技術中多種設備聯合才能達到的效果。隨著我公司堿渣、鹽泥等固體廢棄物綜合治理能力的不斷提升,液體脫硫劑產品的推廣,該項技術可為公司后續相關產品的開發提供設備技術保障,為同行業內相關技術的開發提供經驗。

參考文獻

[1] 陳敏恒,叢德滋,方圖南,等.化工原理(第三版)[M].北京:化學工業出版社,2006

[2] 成大先.機械設計手冊(第五版)[M].北京:化學工業出版社, 2013

[3] 王秉鈞,耿縣如,劉忠華,等. 堿渣綜合利用制備液體脫硫劑技術研究[J]. 純堿工業, 2015(6):12-15

X781.2

C

1005-8370(2017)03-12-03

2017-04-17

王秀忠(1965—),高級工程師,唐山三友化工股份有限公司純堿分公司研發部部長,主要從事化工設備的研發與應用工作,已有數項技術成果獲得國家發明專利、實用新型專利授權。

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