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煤制甲醇項目原料氣深度凈化精脫硫工藝方案和催化劑選型研究

2018-03-23 01:43,,,,
化肥設計 2018年1期
關鍵詞:硫含量合成氣水解

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(1.神華寧夏煤業集團煤制油分公司,寧夏 靈武 750411;2.中國五環工程有限公司,湖北 武漢 430223)

在大型甲醇合成裝置(60萬t/a以上)中,合成催化劑大多采用Cu/Zn系催化劑,要求合成氣中總硫含量<30 μg/m3,以降低催化劑中毒的風險,確保催化劑壽命。以煤、焦爐氣、天然氣等為原料生產的粗合成氣,經氣體凈化裝置脫除酸性氣體后可實現硫含量低于1mg/m3的目標,因此,在近年建設的大型甲醇合成項目中,多數設置合成氣精脫硫保護裝置,以控制進入合成系統中的硫,防止硫使甲醇合成催化劑中毒,降低硫對關鍵設備、管道的腐蝕風險[1]。

神華寧煤煤炭間接液化項目是400萬t/a煤制油項目和100萬t/a煤泥綜合利用制甲醇項目組成的聯合煤化工項目。其中,煤氣化和合成氣凈化裝置同時供2個項目使用。合成氣凈化裝置將合成氣中CO2、H2S脫除后送至油品合成和甲醇裝置合成。常規來說,甲醇裝置的合成氣需要一定量CO2調整合成氣中(H2-CO2)/(CO+CO2)比例,本項目甲醇裝置引入合成氣凈化裝置副產的CO2氣體作為原料氣之一,調節合成甲醇原料氣的(H2-CO2)/(CO+CO2)比例。因而,合成氣和CO2原料氣中都含有硫,且原料中含硫量、硫的形態有較大差異。本文針對本項目工藝和原料氣組成特點,優化不同原料氣的脫硫工藝方案和催化劑選型,提高了工藝安全性,取得了良好的使用效果。

1 合成甲醇工藝路線及粗原料氣條件

本項目以煤和煤泥為原料,通過干粉煤加壓氣化、CO變換、低溫甲醇洗、甲醇合成、甲醇精餾等系列工藝過程生產雙A級甲醇。甲醇合成采用魯奇低壓水冷合成工藝,原料合成氣的(H2-CO2)/(CO+CO2)比一般控制為2~2.05,入塔原料氣總硫含量(COS+H2S)<30 μg/m3。

本項目為煤制甲醇和煤制油聯合項目,合成氣凈化裝置脫硫、脫碳后的原料氣中CO2摩爾分數較低(<0.5%),且原料氣(H2-CO2)/(CO+CO2)為2.26,不是合成甲醇最佳比例。為了調整氫碳比,從凈化裝置CO2壓縮系統(用于煤氣化裝置煤粉氣力輸送)向甲醇合成原料氣配一定量的高壓CO2氣,以調節合成氣的氫碳比。合成氣和CO2原料氣特性見表1。

表1 合成氣和CO2原料氣特性

由于合成氣凈化裝置生產的合成氣總硫含量保證值為≤0.1 mg/m3,CO2氣總硫含量保證值為≤20 mg/m3,兩種氣體混合后總硫含量≤0.45 mg/m3,原料氣中總硫含量遠高于合成塔入口氣總硫≤30 mg/m3的要求,因此,需要原料氣在進入甲醇合成反應器前設置精脫硫裝置,以確保催化劑活性,延長催化劑壽命。

2 常用精脫硫催化劑選型研究

近年來,我國精脫硫工藝及其催化劑的研究十分活躍[1,2],其中華爍科技股份有限公司(原湖北化學所,以下簡稱華爍科技)、昆山精細化工研究所、北京三聚公司等均做了大量的研究工作,并開發了各自的脫硫劑和配套的脫硫工藝。

根據本項目原料和工藝特點,我們選擇了上述3家國內知名廠家及國外2家脫硫劑廠家進行方案設計和催化劑選型。因為CO2氣中COS含量高,各廠家均選擇了先將COS水解為H2S,然后采用精脫硫的工藝。各催化劑廠家推薦的催化劑見表2。

表2 脫硫催化劑類型

注:三聚環保采用吸附劑。

2.1 COS水解催化劑

從上表看出,COS水解催化劑多是γ-Al2O3負載K、Na、Zn、Pb、Co/Mo活性組分的負載型鋁基催化劑。其中,COS在負載K、Na、Zn、Pb的催化劑中主要發生堿催化反應[3],COS 是吸附在氧化鋁表面羥基團上,在這個過程中生成的中間產物硫代碳酸鹽迅速分解形成H2S 和CO2。

γ-Al2O3負載K、Na活性組分的催化劑是在40~200 ℃時使用的一種常見寬溫COS水解催化劑,它可將丙烯、合成氣、CO2氣、液態烴及煤油中微量COS、CS2等有機硫水解為H2S,操作壓力在0~8.0 MPa范圍,在COS含量<20mg/L時,轉化率可以實現90%~99%。該催化劑系統具有使用溫度和壓力寬、轉化率高、工藝設計簡單的特點,被廣泛應用。

γ-Al2O3負載Zn/Pb活性組分的催化劑,其中Zn以ZnO形態存在。該類型COS水解催化劑多與ZnO、CuO等深度凈化精脫硫催化劑分層裝填使用,用于脫除合成氣中的COS和H2S,該組合方案可以實現精脫硫后總硫<30 μg/m3,操作的溫度(40~200 ℃)和壓力(0~8.0 MPa)相對較為寬泛。在高濃度CO2介質情況下,多用于尿素和食品級CO2的項目設置CO2脫硫裝置中,使用溫度40~180 ℃,操作壓力0~2.8 MPa。本裝置原料為6.5 MPa高壓CO2,該催化劑尚未有類似條件下的使用業績。部分廠家表示,在高壓、高濃度下,CO2與 ZnO存在發生反應生成碳酸鋅的可能,使催化劑失活。為保證催化劑能正常使用而不會生成ZnCO3,催化劑床層溫度控制在300 ℃以上,以規避該反應發生,建議該類型催化劑在320 ℃左右使用。

γ-Al2O3負載Co/Mo活性組分催化劑,COS在Co/Mo負載型催化劑作用下發生加氫反應,生成H2S和CO2,該催化加氫反應的操作溫度250 ~ 550 ℃,反應過程中需要增加一定量的氫氣作為還原劑。在本裝置CO2原料氣條件下,反應需要在超過250 ℃以上的條件下進行,為保證催化反應的轉化率在95%以上,仍需補充一定量的H2。該催化反應活性組分為CoMoS相[3],該類型催化劑供貨時Co/Mo以氧化態存在,需經過預硫化使其中的Co/Mo轉化為硫化物,催化劑才具有活性。

本裝置CO2原料氣壓力為6.5 MPa,CO2含量>98%,H2含量~0.26%(不穩定)。因操作壓力較高、CO2含量高,Zn/Pb-γ-Al2O3催化劑存在與活性組分ZnO和CO2發生反應而影響催化反應活性和壽命的風險。因此,未采用CO2原料氣進行單獨COS水解后脫除H2S的工藝方案,而是采用CO2原料氣與合成氣混合后,對混合氣進行深度脫除H2S的工藝方案。該工藝方案在CO2原料氣與合成氣混合后設置精脫硫反應器,降低原料氣中CO2分壓,從而規避CO2高分壓下ZnO的碳酸鹽化反應。

Co/Mo-γ-Al2O3催化劑需要配置高壓力等級的氫源(> 6.5 MPa)以保證COS的轉化率,同時,提供>250 ℃的熱源以確保催化加氫反應的溫度。雖然該催化劑用于本裝置,工藝設計上具有可行性,但需設置補氫系統和預熱系統,工藝設計比選K/Na-γ-Al2O3催化劑系統更復雜。

2.2 深度凈化精脫硫催化劑

本項目要求精脫硫后合成氣總硫≤30 μg/m3,系統操作壓力為9.01 MPa。該條件下要求精脫硫催化劑脫硫精度高、硫容大、強度高,同時,要求催化劑不得有析硫的情況發生。根據本項目原料和工藝特點,催化劑廠家推薦采用金屬氧化物型催化劑ZnO、Fe2O3、CuO等幾種催化劑方案。

盡管氧化鐵脫硫劑硫容大(可達20%以上)、活性好、操作方便且可再生,但其脫硫精度稍差,對COS 僅起吸附作用,脫除的能力較差;使用空速較低,當吸附的硫達到一定量后會有放硫現象[4]。此外,專利商魯奇要求精脫硫不得引入含鐵催化劑,避免催化劑粉塵進入合成反應器,發生費托合成反應,或者生成羰基鐵導致甲醇合成催化劑中毒。

氧化鋅脫硫劑因具有脫硫精度高、硫容大、強度高、有機硫轉化和脫硫雙重功能等特點,所以被供應商所推崇,在工業上有大量成功應用的業績。氧化鋅脫硫劑與H2S 及COS、CS2發生很強的化學吸附反應,出口氣體中含硫體積分數可達0.03×10-6的要求。在達到凈化度要求的情況下,穿透硫容可達30%左右。

某廠氧化鋅脫硫催化劑在煤制甲醇/油/乙二醇等項目中使用業績見表3。

表3 合成氣深度凈化精脫硫催化劑業績

ZnO催化劑中加入CuO形成復合催化劑,進一步改善了ZnO催化劑的脫硫性能,但含CuO的催化劑可與合成氣發生甲醇合成、費托合成反應。其中費托合成反應將導致蠟的生成,費托蠟是難分離的副產物,容易導致合成系統結蠟,影響系統的正常生產。同時,會造成合成氣損失,從而降低合成反應的效率。

由此可見,氧化鐵精脫硫催化劑存在脫硫精度不夠,可能導致合成副反應或催化劑中毒的問題;而CuO/ZnO復合催化劑則因CuO易發生費托反應而影響甲醇合成的生產效率和穩定生產。因此,甲醇合成裝置更適合選用ZnO深度凈化精脫硫催化劑。

3 工藝方案研究

從兩種脫硫催化劑的業績可看到,僅考慮脫除合成氣中硫并非難點,如何設計合理的工藝流程、選用CO2脫硫催化劑是本項目難點。解決高壓CO2脫硫的問題,工藝設計上有如下幾種方案。

(1)方案1:將高壓CO2降壓至合成氣壓力(3.05 MPa(g)),經COS水解反應器將COS水解,與合成氣混合進入壓縮機一段,混合氣經加壓至9.01 MPa后進入精脫硫反應器脫除H2S。本方案中,CO2先減壓再升壓,壓力損失折壓縮功約4 800 kW,400 ℃、4.0 MPa(g)過熱蒸汽增加消耗約21.5 t/h。

(2)方案2:高壓CO2經COS水解反應器后,與合成氣在壓縮機二段混合,混合氣經壓縮機二段加壓至9.01 MPa后進入精脫硫反應器脫出H2S。由于設置COS脫硫反應器能將98%以上COS轉化為H2S,同時脫除部分H2S,降低總硫量。CO2與合成氣混合后,降低了CO2組分濃度,可避免高壓條件下CO2與ZnO發生化學反應的風險,原料氣可經精脫硫催化劑將硫脫除至30 μg/m3以下。由于CO2脫硫反應器脫除部分硫,因而精脫硫反應器催化劑裝填量可以減少。

(3)方案3:降低CO2分壓,CO2原料氣在壓縮機一段入口與合成氣混合,在壓縮機二段出口設置深度凈化精脫硫反應器。由于合成氣流量遠大于CO2流量,如果不設置CO2脫硫反應器,混合后合成氣中總硫含量<0.4 mg/m3。雖然混合后總硫含量比合成氣提高,混合后CO2含量降低為約2%,可避免高壓條件下CO2與ZnO發生化學反應的風險。原料氣經精脫硫反應器后,可將硫脫除至30 μg/m3。

3個方案的工藝流程見圖1。

圖1 3個方案的工藝流程

3個CO2脫硫方案的技術經濟對比見表4。

表4 CO2脫硫方案的技術經濟比較

從上表可見,方案1中CO2在低壓下水解,高壓段精脫硫,損失了4 800kW壓縮功;方案3僅設置精脫硫反應器,因進入脫硫反應器的原料氣中硫含量高,使用的精脫硫催化劑量較大。精脫硫催化劑價格要遠高于CO2水解催化劑,方案3催化劑投資過大。

綜上所述,從工藝流程適用性、公用工程消耗、催化劑量等方面進行分析,采用方案2更為合理。

4 COS水解劑和精脫硫催化劑的使用情況

神化寧夏煤業集團煤制油公司100萬t/a甲醇合成裝置自2016年9月28日接氣投產以來,COS水解和精脫硫催化劑運行狀況良好。CO2原料氣經過COS水解反應器后,COS的水解率能達到90%以上,混合氣經過精脫硫反應器后,總硫指標控制在<0.025 mg/m3(儀器的檢測下線)。截至2017年9月15日,催化劑使用效果良好,未發生硫穿透的情況,該水解和精脫硫工藝配置有力地保證了甲醇合成催化劑的活性。該公司COS水解和精脫硫催化劑使用情況見表5。

表5 COS水解和精脫硫催化劑運行情況 mg/m3

注:總硫<0.025 mg/m3為儀器檢測下線。

5 結語

本文研究了合成氣和CO2原料氣中H2S、COS脫除的工藝設計和催化劑比選。根據原料氣高壓CO2氣體性質,采用合成氣壓縮機段間設置COS水解脫硫反應器,選用K、Na系金屬負載型催化劑,將CO2原料氣中COS轉化為H2S,脫除部分硫。同時,在合成壓縮機出口(甲醇合成反應器前)設置深度凈化精脫硫反應器脫除H2S,選用ZnO型精脫硫催化劑,將原料氣中的總硫脫除至30 μg/m3以下。實際運行數據表明,COS水解催化劑的轉化率可以達到90%以上,而精脫硫催化劑幾乎可以脫除所有的H2S和COS。該裝置運行1年以來,未發現精脫硫催化劑硫穿透的現象,可見原料氣脫硫的工藝流程設置合理,催化劑選型實用性強。

[1] 郭漢賢,苗茂謙,張允強,等.我國脫硫技術發展的回顧及展望[J].煤化工,2003,31(2):51-54.

[2]梁麗彤,上官炬,李春虎.國內外COS 水解技術研究狀況[J].天然氣化工,2005,30(1):54-57.

[3]杜彩霞.有機硫加氫轉化催化劑的使用[J].工業催化,2003,11(9):13-17.

[4]向銀風.鐵系干法脫硫劑研究[J].川化,1993(2):26-31.

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