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氯堿化工污水處理方案探究

2018-03-29 01:47崔紅軍
現代鹽化工 2018年1期
關鍵詞:氯堿濾池去除率

崔紅軍

近年來,我國工業發展迅速,氯堿化工取得卓越成績,但也面臨著污水處理問題,要求氯堿化工企業提高認識,建立污水處理長效機制,做好污水處理工作,避免污水污染,為我國化工工業的健康、可持續發展做好鋪墊。

1 氯堿化工企業概況

某燒堿生產企業每年生產燒堿18萬噸,附帶鹽酸、高級鹽酸、聚丙烯、雙氧水等其他產品。面對政府整頓污染力度的不斷加強,企業在污水處理上投入大量資金,經過專家的充分論證,確定合理的污水處理方案,部分污水進行處理后回收利用,有效降低了生產成本。

該企業根據污水生產情況,設計污水處理量為500 m3/d,污水來源:日常污水、生產聚丙烯、雙氧水、燒堿等污水等(如表1所示,污水來源及水量情況)。污水處理后應滿足當期政府規定的污水排放標準要求。

表1 該企業污水來源及水量表(密度:mg/L)

2 污水處理方案確定

2.1 污水處理總體原則

企業對污水產生及排放標準進行充分研究,確定污水處理總體原則:首先,積極響應國家環保號召,嚴格遵守相關法律法規,從事生產工作。其次,對純堿污水處理時,要求選用成熟、合理的技術,保證出水具有較好的穩定性,方便污泥的處理。再次,采取的污水處理方案應經濟,耗能少,污水處理管理方便,設備運行可靠。最后,做好污水設備平面布置,既要與周圍環境相適應,又要做好噪聲控制。

2.2 污水處理工藝要求

為滿足純堿及其他產品生產中污水處理要求,采用的污水處理方案應注意考慮以下問題:首先,經處理后能大大降低污水中鹽含量,并將懸浮物、有機污染物去除。其次,降低水堿度,滿足當地政府部門頒布的排放標準要求。同時,污水的濁度、懸浮物濃度達標。最后,該污水處理系統中,生化反應以及添加的處理試劑,導致大量化學污泥的產生,為避免污泥發生二次污染,應用濃縮脫水工藝對污泥進行處理,而后外運。

2.3 處理工藝的確定

該企業結合污水處理要求,參考國內同類企業的污水處理工藝路線,確定了污水處理方案,即,使用氣浮脫油、脫鹽,生物處理,污泥濃縮相結合的處理工藝,具體工藝流程如圖1所示。

圖1 該企業氯堿污水處理流程

現對上述純堿生產中污水處理工藝進行分析:污水先進入內部設有小型隔油池的調節池中處理,收集污水中油污后統一抽出運走。同時,對污水的水質、水量進行調節。該環節處理非常重要,通過該環節的處理,將有效降低污水中的油污含量,避免給以后工序中其他設備造成腐蝕與污染。

在泵的作用下,將污水提升至氣浮設備,將適量的絮凝劑PAC添加其中,以達到去除剩余油脂、有機物的目的,同時降低SS濃度。處理完成后,對污水進行缺氧水解酸化處理,即,將污水導入到缺氧池后,借助產酸菌的分解作用,將部分有機物降解。同時,為提升廢水的可生化性,為后續處理提供方便,該過程將降解難度較大的高分子有機物分解為小分子有機物。

污水經厭氧處理后,導入到接觸氧化池進行氧化處理。工藝采用生物氧化法進行處理,它是一種處于生物膜法和活性污泥法之間的處理工藝。處理過程中將填料設置在接觸氧化池內部,使得部分微生物懸浮生長在水中,部分微生物固定在填料表面。另外,為實現泥水的分離,借助斜管沉淀池進行處理,最終經活性炭的吸附,滿足污水排放標準。

2.4 污水處理結果

對該工藝的污水處理效果進行分析,利用曝氣生物濾池中生物膜降解,配合加藥澄清系統去除CODCr,結果經測定CODCr的去除率超過80%。與此同時,BOD5也得以有效去除,去除率超過90%。同時,在曝氣生物濾池中在反硝化、生物硝化作用下,配合二氧化氯消毒系統、微動力濾池等,去除污水中的氨氮,經測定去除率超過95%。懸浮物SS經過加藥澄清系統及曝氣生物濾池的吸附、過濾作用,濁度值降低明顯,不足5.0NTU。另外,在加藥澄清系統中降低污水中的堿度,即,利用NaOH或Ca(OH)2和HCO3-發生反應,轉化為CO3

2-,形成沉淀除去,最終堿的去除率達到50%;在微動力池以及曝氣生物濾池系統中去除磷元素,即,利用生物膜中的聚磷菌,吸收污水中的無機磷、有機磷,以聚合狀態藏在體中,形成含磷量較高的污泥,在污泥濃縮脫水系統排出,實現去除磷元素效果。經測定系統總磷的去除率超過70%。污水處理過程中需要調節pH,這一功能的實現主要借助加藥澄清系統,最終污水的pH符合標準要求,即,pH為6~9??紤]到污水中含有有害微生物及致病菌,利用過濾消毒系統實現消毒,即,以二氧化氯為消毒劑,不僅能起到消毒作用,而且能夠去除部分有機污染物。

3 污水處理方案效益分析

從環境效益與經濟效益兩方面對該工藝效益進行分析,以掌握該污水處理工藝的綜合效果。

3.1 環境效益

使用該工藝對廢水處理中,難免出現一些對環境不友好的因素,企業及時進行了處理,保證了污水處理工藝的正常運行。一方面,污水處理過程中有輕微氣味,企業借助自然風處理,有效降低了其給環境造成的影響。同時,為防止二次污染,污水經脫水處理后,及時外運形成的泥餅。另一方面,污水處理過程中鼓風機、水泵會產生一些噪聲,企業及時對其進行隔離處理,降低噪聲污染。另外,污水處理后,滿足當地政府制定的排放標準要求,但大部分水可回收利用。

3.2 經濟效益

污水處理系統按照一年360 d運行計算,每年COD的量減少600多t,1 tCOD處理成本僅為1 200元左右,減少運行費用高達72萬元。另外,污水處理系統每年處理90萬m3污水,其中90%污水處理后得以回收再用,每年節約用水量87.3萬m3,節約資金將近140萬元左右。

4 結語

氯堿化工污水處理是企業生產工作的重點,要求生產企業以良好的責任心、強烈的社會責任感,做好氯堿化工污水排放處理工作,追求經濟效益的同時,更要注重環境效益。本文通過研究得出以下結論。

(1)本文氯堿生產企業積極響應當地政府環保號召,做好生產各個環節的研究與分析,確定污水來源以及水量,明確污水總體處理原則及污水處理要求,提出科學的污水處理方案。

(2)將污水處理方案應用到實際生產中,結果發現污水中的有害物得以有效去除,滿足當地政府頒布的污水排放標準。同時,污水處理系統運行中,企業對相關細節進行優化,降低了給周圍環境造成的污染,而且每年節約生產成本達到140萬元左右,獲得良好的經濟效益。

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