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基于甘蔗葉中的木糖催化加氫制備木糖醇的研究

2018-04-23 10:00錢朋智張梅娟
農產品加工 2018年8期
關鍵詞:木糖木糖醇反應釜

錢朋智,張梅娟

(1.齊齊哈爾大學食品與生物工程學院,黑龍江齊齊哈爾 161006;2.齊齊哈爾大學生命科學與農林學院,黑龍江齊齊哈爾 161006)

我國甘蔗葉年產量高達400×104t,資源十分豐富,但除少部分作為動物飼料外,大部分作為農作物廢棄物被蔗農就地焚燒,造成資源的極大浪費,并嚴重環境污染[1-2]。相關資料顯示,667 m2產5 t原料蔗,約有500 kg蔗葉(干基),蔗葉的木聚糖約占干基的20%,且蔗葉采收集中、價格低廉、原料清潔,在我國南方是理想的生產D-木糖的原料。

甘蔗葉中的木聚糖經水解,結晶出木糖,木糖再經催化加氫獲得木糖醇,這種用甘蔗葉中的木糖制取的木糖醇,其化學結構和自然界中的完全相同。國際上歐洲、美國、日本等幾十個國家,均把木糖醇批準為公認安全的食品添加劑。

試驗以甘蔗葉為原料,先制備出木糖,木糖產品在最佳的工藝參數,經化糖、脫色、鎳合金催化劑加氫、離子交換、濃縮、結晶等工序制備出木糖醇產品。

1 材料與方法

1.1 試驗原料與試劑

甘蔗葉,采自蔗田。

活性炭,輝縣市元銖吸附材料廠提供;離子交換樹脂,江蘇蘇青水處理有限公司提供;Raney Ni合金催化劑RTH-311,大連通用化工有限公司提供。

1.2 主要設備

RE-5002 50L型旋轉蒸發器,廣州乙勝實驗儀器有限公司產品;有機玻璃離子交換柱,江蘇金三陽水處理科技有限公司產品;SGD-Ⅳ型全自動還原糖測定儀,山東科學院生物研究所產品;YS-10L型雙層玻璃立式結晶槽,廣州乙勝實驗儀器有限公司產品;CD-UPTL-I-40L型超純水器,成都越純科技有限公司產品;SUP-DB型實驗室用高壓靜音氫氣壓縮機,濟南思明特科技有限公司產品;GSH-3型實驗室反應釜,威海匯鑫化工機械有限公司產品;高效液相色譜系統,賽智科技(杭州)有限公司產品;AJO-4493 4×3 mm型鈣型保護柱,廣州菲羅門儀器有限公司產品;Rezex RCM-Monosaccharide Ca2+色譜柱300 mm×7.8 mm,廣州菲羅門儀器有限公司產品。

1.3 工藝路線

甘蔗葉粉碎→熱水預處理→稀硫酸水解→水洗回收糖→第1次脫色→第1次濃縮→第2次脫色→第1次離子交換→第2次濃縮→第2次離子交換→第3次濃縮→結晶→分離→木糖產品→化糖→脫色→微濾→氫化→回收催化劑→脫色→離子交換→濃縮→結晶→分離→烘干→木糖醇→高效液相色譜檢測純度。

1.4 分析方法

總可溶性固形物含量(折光儀法) 采用手持式折光儀法[3];電導率值測定采用按照電導儀說明方法進行測定;透光度測定采用分光光度計法[4];殘糖含量的測定,按照SGD-Ⅳ型全自動還原糖測定儀的說明方法進行測定;轉化率的計算方法采用轉化率=(折光-殘糖)×100%/折光;純度的測定采用高效液相色譜法。

產品得率計算方法:

式中:m1——烘干后的木糖醇晶體質量;

m0——木糖的質量。

2 結果與討論

2.1 甘蔗葉木糖提取工藝

正交試驗優化得出最佳水解參數為硫酸質量分數1.2%,料液比1∶8,水解時間150 min,水解溫度123℃,經過脫色、離子交換、濃縮、結晶等多步分離純化工序,制備出外觀潔白、晶體均勻一致、流動性好的木糖晶體。

24 kg絕干甘蔗葉能生產2.43 kg木糖產品,產品得率為10.13%。高效液相色譜檢測木糖產品的純度為99.87%,符合GB/T 23532—2009的要求。

2.2 化糖

工藝過程及參數為恒溫水浴溫度65℃,以轉速100 r/min攪拌,玻璃燒杯中倒入質量為2.44 kg的木糖晶體,往燒杯中添加純水,用手持糖量計測溶液的折光濃度,當折光度為35%時停止加水。

2.3 脫色

正交試驗優化得出最佳脫色參數為活性炭添加量為料液質量的1%,溫度80℃,轉速200 r/min,保溫30 min,布氏漏斗抽真空過濾。

手持折光儀測得濾液折光度為34.91%,分光光度計測定透光度94.78%。

2.4 微濾

工藝過程:將0.22 μm微濾膜放置在玻璃砂芯過濾器中,漏斗裝置中倒入脫色液,采用無油隔膜真空泵進行抽濾。

手持折光儀測得濾液折光度為34.87%,分光光度計測定透光度100%。

2.5 氫化

(1) 工藝過程及參數。將微濾液倒入3 L加氫反應釜中,用濃度2 mol/L的NaOH溶液調pH值至7.5~8.0,備用;按W(催化劑) ∶W(濾液) =1∶9稱取催化劑,反應釜裝液量不超過釜面的2/3,蓋上釜蓋,設定溫度124℃,攪拌轉速1 200 r/min,開始升溫。先用氮氣置換空氣,通入氮氣,升壓至0.5 MPa,放壓到0.1 MPa,如此反復3次,再用氫氣置換氮氣,方法同氮氣,重復3次,仔細檢查(肥皂水法)反應釜有無漏氣現象。

(2)氫化過程。氫氣壓縮機向反應釜通入氫氣,觀察反應釜壓力表數字,當壓力升至6~7 MPa,溫度升至80~110℃,關閉氫氣閥,壓力表數字下降比較明顯,說明釜內物料吸氫比較明顯;釜內壓力升至11 MPa,關閉氫氣閥門,反應釜壓力表數字維持在11 MPa不下降,溫度穩定在124℃左右,說明物料不再吸氫,氫化反應完畢。用水經反應釜夾層冷卻盤管進行內冷卻,當釜內溫度下降到90℃以下時,打開反應釜排空閥,使釜內壓力緩慢降至為0.1 MPa,利用反應釜內部壓力,從釜底出料口排出木糖醇料液。氫化過程用時75 min。

(3)注意事項。①反應釜加熱升溫時,升溫速度不應大于80℃/h,加熱功率應從低壓緩慢加起。工作時磁力攪拌器與釜蓋間的水套應通冷卻水,保證水溫小于35℃,以免磁鋼退磁;②當釜內溫度超過100℃,磁力攪拌器與釜蓋間的水套應通冷卻水,保證水溫小于35℃,以免磁鋼退磁。

2.6 回收催化劑

將盛有木糖醇液的玻璃燒杯靜止放置,使催化劑自然沉降,取上清液備用,上清液外觀顏色接近無色,測得木糖醇液的透光度為88.93%,pH值6.19,氫化反應的轉化率99.87%。用純水將催化劑清洗至折光度為1%,收集水洗液與上清液混合。

2.7 脫色

經正交試驗確定最佳脫色參數:0.5%木糖醇醇液質量活性炭,溫度75℃,轉速150 r/min,保溫35 min,布氏漏斗過濾。測脫色液透光度93.26%。

2.8 離子交換

離子交換順序:脫色液進依次進入樹脂柱的順序為強陽離子交換樹脂柱(型號為D001)-弱陰離子交換樹脂柱(型號為D301-FD)。測離子交換后木糖醇溶液折光度21.59%,透光度100%,電導4.13 μs/cm,pH值6.49。

2.9 蒸發濃縮

工藝參數為溫度80℃,轉速25 r/min;測得醇漿質量2.88 kg,折光度83%,高效液相色譜分析醇漿中木糖醇純度為99.98%。

2.10 結晶、離心、烘干

工藝參數為降溫幅度1℃/h,轉速15 r/min,0.5%醇漿質量的晶種,降溫總時間40 h。結晶結束,將醇膏移入離心機內,開啟離心機進行分離,間隔10 min添加少量無水乙醇淋洗;離心至木糖醇晶體潔白、無母液時放料。設置電熱鼓風干燥箱溫度45℃,干燥時間25 min。

烘干后的木糖醇外觀為結晶性顆粒,大小均勻一致、流動性好、結構松散;測得木糖醇晶體質量為1.69 kg,水分0.45%,高效液相色譜分析木糖醇產品純度99.96%。相對于木糖產品來說,木糖醇得率為69.4%。即1.44 t木糖通過化學催化加氫可制備出1 t木糖醇。

3 結論

以硫酸為酸化劑水解甘蔗葉,硫酸質量分數1.2%,料液比1∶8,水解時間150 min,水解溫度123℃,經過脫色、離子交換、濃縮、結晶等多步分離純化工序,制備出外觀潔白、晶體均勻一致、流動性好的木糖晶體。24 kg絕干甘蔗葉生產2.43 kg木糖產品,產品得率為10.13%。高效液相色譜檢測木糖產品的純度為99.87%,符合GB/T 23532—2009的要求。

利用大連生產的Raney Ni合金催化劑RTH-311對木糖產品進行氫化,氫化液經過脫色、離子交換、濃縮、結晶、離心、烘干等工序制備出大小均勻一致、流動性好、結構松散的木糖醇晶體,測得木糖醇晶體質量為1.69 kg,高效液相色譜分析木糖醇產品純度99.96%。對木糖產品來說,木糖醇得率為69.4%。即1.44 t木糖通過化學催化加氫可制備出1 t木糖醇。

參考文獻:

[1]鄧家剛,侯小濤,李愛媛,等.甘蔗葉的藥效學初步研究 [J].廣西中醫藥大學學報,2008,11(3):77-79.

[2]吳建中,歐仕益,汪勇,等.甘蔗葉中黃酮類物質的提取及其抗氧化性研究 [J].現代食品科技,2009,25(2):165-167.

[3]任鴻鈞.木糖醇生產技術問答 [M].北京:化學工業出版社,2008:229-230.

[4]任鴻鈞.木糖醇生產技術問答 [M].北京:化學工業出版社,2008:234.◇

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