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煤層氣井示功圖影響因素、異常類型及治理技術研究

2018-06-08 03:05梁春紅趙晨光宋振坤賈慧敏王思佳
中國煤層氣 2018年2期
關鍵詞:示功圖抽油泵沖程

梁春紅 王 寶 趙晨光 宋振坤 賈慧敏 王思佳

(1.中國石油華北油田山西煤層氣勘探開發分公司,山西 048000;2.中國石油華北油田煤層氣成莊作業分公司,山西 048000)

1 煤層氣井抽油泵正常工作示功圖特征

如圖1所示,理論示功圖為一個規則的平行四邊形,橫坐標為位移(m),縱坐標為載荷(KN),反映抽油機懸點載荷隨位移的變化情況。其中線段ab、cd分別為加載和卸載曲線,反映懸點載荷增加或降低的過程;線段bc、da分別反映上沖程、下沖程曲線。線段a-b-c-d表示加載、上沖程、卸載、下沖程一個完整的沖程。

Sz為抽油泵柱塞沖程;Sg為抽油機光桿沖程;Pz為懸點靜載荷;P1為抽油桿柱在液體中重力;P2柱塞上液柱重力;Pz為懸點靜載荷;a為下死點;c為下死點。圖1 理論示功圖

圖2 煤層氣井抽油泵正常工作時實際示功圖

研究區塊煤層埋深一般在800m以淺,煤層氣井日產水量在0~150m3之間,其中主要產氣井日產水量分布在0~15m3之間,水量較小,懸點載荷一般在15~25KN之間;沖程一般在0.8~2.8m之間,沖程隨煤層氣單井日產水量的增加而增加。如圖2所示,煤層氣井抽油泵正常工作時示功圖整體上為一個平行四邊形,四邊形完全充滿。由于生產過程中存在振動載荷、慣性載荷,因此加載、卸載以及運行過程中位移線會略有波動,但整體上煤層氣井動載荷可以忽略,因此實際示功圖與理論示功圖非常接近。

2 煤層氣井示功圖影響因素

煤層氣井示功圖主要受煤粉、產液量、氣體的影響,示功圖是否正??梢詮恼w形狀、充滿度以及線段平滑程度等三個方面來判斷。

2.1 煤粉影響

煤層氣井中煤粉主要來源于構造作用對煤層的構造破壞和鉆井、作業過程中對煤巖機械破壞,煤粉隨著煤層氣井排出水運移到井底、泵筒中,對抽油泵運行狀況具有重要影響。

煤層氣井投產初期,煤粉主要來源于鉆井、壓裂等作業過程,此時煤粉影響形成的示功圖如圖3所示,整體上為平行四邊形,但每個邊都有鋸齒狀波動。這主要由于,在該階段煤層產水量較大,攜帶煤粉能力較強,煤粉進入泵筒與油管之間空隙中,使泵筒運行過程中增加額外的摩擦載荷,出現載荷突增情況。由于煤粉分布不均勻,摩擦載荷時大時小,導致示功圖呈鋸齒狀波動。煤粉越多、顆粒越大,影響程度越大鋸齒波動越明顯。

圖3 煤粉影響示功圖

在煤層氣井解吸產氣初期,氣泡未形成連續氣流,氣泡流攜煤粉能力較強,導致煤粉產出增多。而氣泡流持續時間較短,一般為7~15天。隨著煤層氣解吸量增加,形成氣、水兩相流,產水量大幅降低,攜帶煤粉能力急劇下降。此時,氣泡流階段形成的大量煤粉逐漸在篩管、凡爾甚至泵筒內沉積,導致泵效降低,產水異常。

2.2 煤層供液量影響

如圖4所示,示功圖顯示煤層氣井供液不足,主要特征是平行四邊形右下角缺失,呈 “刀把形”。這是由于煤層向井筒中供液量不足,液體不能充滿泵筒,活塞下行一段距離后才能觸及液面,卸載延遲。煤層產液量越小,平行四邊形右下角缺失面積越多,即“刀把”越長。

圖4 供液不足示功圖

當煤層氣井產水量較小時,攜帶煤粉能力較低,大量煤粉沉積在泵筒中,尤其沉積在游動凡爾和固定凡爾處,導致凡爾不能正常關閉,形成漏失,大大降低泵效,嚴重的可能導致抽油泵不出液,導致煤層氣井流壓回升,氣量下降。

2.3 氣體影響

氣體進入泵筒會導致氣鎖發生,造成抽油泵無效往復運動,凡爾不能正常打開,井筒中水量不能正常產出。當套壓較高時,油管和套管環空中的氣體極易膨脹而進入泵筒,造成泵筒氣鎖?,F場統計發現,套壓高于2MPa時,氣體極易進入泵筒導致氣鎖發生。煤層氣井排采后期,動液面降至煤層以下接近泵吸入口位置,氣體極易進入泵筒中。因此,煤層氣井在鉆井過程中就應該留足“口袋”,將泵下入煤層底板以下15~20m的位置,即使液面降至煤層以下,泵仍然有一定的沉沒度,可以有效防止氣鎖發生。

3 煤層氣井示功圖異常類型及治理方法

3.1 凡爾漏失

凡爾漏失主要是由于煤粉在凡爾處沉積導致凡爾球與閥座密封不嚴,包括固定凡爾漏失、游動凡爾漏失和雙凡爾漏失三種情況。

其中游動凡爾漏失如圖5(a)所示,特點是左下尖、右上圓,表現為加載延緩、卸載提前。由于游動凡爾漏失,上沖程時液體滲漏,加載緩慢;上沖程還未完成,液體滲漏至柱塞下面,造成頂托,壓力提前卸載。這類功圖在煤層氣不正常井中較為常見,當煤層氣井產水量較低或者排采不連續時,煤粉極易沉積在游動凡爾處,造成游動凡爾不能完全閉合。固定凡爾漏失如圖5(b)所示,特點是左下圓,右上尖,表明卸載緩慢。主要是由于柱塞下行過程中,液體從固定凡爾漏失,不能形成有效憋壓,導致卸載緩慢。固定凡爾漏失在煤層氣井中極為少見。雙凡爾漏失如圖5(c)所示,特點為一個窄條,不能加載,也不能卸載,泵完全失效。雙凡爾漏失在煤層氣井中相對多見。尤其是在大幅調氣后,或是套壓有大幅波動后,引起井筒中煤粉激動,大量煤粉瞬時進入泵筒,造成雙凡爾漏失。

該類異常井治理方法為快抽、碰泵或檢泵作業??斐榫褪鞘钩橛蜋C最高沖次運轉,快速提放活塞,使活塞上行速度大于游動凡爾漏失速度,提高加載速度,用較高壓力的液體沖洗游動凡爾閥座上的煤泥,這對于游動凡爾漏失井有效。碰泵就是通過抽油泵柱塞與固定凡爾罩撞擊產生震動,去除凡爾處煤泥,這對于游動凡爾和固定凡爾漏失嚴重的井較為有效。一般凡爾漏失井,先進行快抽,無效后進行碰泵,可以快抽、碰泵循環兩次,無效時進行檢泵作業。該類不正常井主要是由于煤粉沉積引起的,有效清除煤粉是預防和治理的關鍵,應根據出煤粉情況進行定期洗井,及時清除井筒和泵筒中的煤粉;另外保證排采連續,避免煤粉沉積。

圖5 煤層氣井凡爾漏失理論示功圖

3.2 氣鎖

氣鎖是由于泵筒內存在氣體,上下沖程中氣體發生壓縮和膨脹,泵筒內壓力始終小于液柱壓力,固定凡爾和游動凡爾無法打開。其示功圖如圖6所示,呈“軟刀把形”,由于柱塞到下死點處,泵筒余隙中還殘存一定氣體,上沖程中氣體膨脹固定凡爾滯后打開,下沖程中氣體壓縮,卸載變慢。

圖6 煤層氣井氣鎖理論示功圖

煤層氣井開發進入后期,動液面降至煤層附近,井底流壓完全等于套壓,容易發生氣鎖現象。研究區塊85%的井動液面降至煤層以下,部分井套壓在0.5MPa以上,該類井最容易發生氣鎖。該類井可以通過使動液面適度回升,然后快抽的方式進行解決。具體實施步驟是,第一,調慢沖次,恢復動液面至煤層30m以上,這樣一方面可以避免氣體繼續進入泵筒,另一方面形成一定的液柱壓力,使液體更多的進入泵筒;第二,將抽油機沖次調至最高,現場實施快抽,使液體充滿泵筒,排出泵腔內氣體;第三,逐步調整沖次,使供出液平衡,保證液面恢復至煤層附近。如此,重復2~3次,如果不能恢復正常則進行檢泵作業。

(a)H1-1井故障時功圖;(b)H1-1井碰泵后功圖圖7 H1-1井故障前后示功圖

(a)H1-2井氣鎖時示功圖;(b)H1-2井氣鎖解除后示功圖圖8 H1-2井氣鎖治理前后示功圖對比

4 現場應用情況

4.1 凡爾漏失治理

H1-1井2012年投產,目前產氣量650m3/d,產水量1.3m3/d,套壓、流壓均為0.24MPa,處于排采后期,水中含有煤粉。排采過程中,該井氣量突降,現場核實產液量減少為0.5m3/d,實測示功圖7顯示最大載荷為31.5kN, 最小載荷為13.1kN,顯示加載延緩、卸載提前,判定為游動凡爾漏失。決定先采用快抽方式進行治理,將沖次由0.12次/分逐步提高至5次/分,快抽20分鐘后不出液,又提高至8次/分,快抽20分鐘仍不出液,表明快抽無效。

然后采用碰泵措施,首先下調防沖距,使抽油泵柱塞觸及固定凡爾罩,然后以沖次1次/分進行碰泵,碰泵30分鐘后開始出液,液體中含有大量煤粉。1小時后,出液量恢復至故障前的1.3m3/d,水質變清,有少量煤粉,氣量上升至650m3/d,再次監測示功圖顯示為平行四邊形,充滿度較好,表明泵效提高、泵況改善。

4.2 氣鎖治理

H1-2井2012年投產,目前產氣量1400m3/d,產水量0.6m3/d,套壓、流壓均為0.3MPa,處于排采后期,液面降至煤層底板以下,煤層全部裸露。上調氣量150m3后瞬時大幅下降,現場核實無液,快抽、碰泵無效。示功圖8顯示該井氣鎖,為了消除氣鎖影響,采取“沖次調慢+快抽”的方式進行治理,先將沖次調慢至0.2次/分,密集監測動液面回升情況,動液面回升到煤層以上20m時,提高沖次至8次/分快抽出液,最后逐步調節沖次,使液面達到平衡值。通過整改后該井套壓、日氣量、日產水恢復正常值,復測示功圖為較規則平行四邊形,表明抽油泵恢復正常。

參 考 文 獻

[1] 劉春花,劉新福,周超,等.煤層氣井有桿泵排水采氣設備示功圖[J].煤田地質與勘探.2014,42(5):38-43.

[2] 賈慧敏.高煤階煤巖孔隙結構分形特征研究[J].石油化工高等學校學報,2016,29(1):53-56.

[3] 姚征,曹代勇,熊先鉞,等.基于示功圖監測的煤粉相關井下故障預警[J].煤炭學報,2015,40 (7):1595-1600.

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