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燕子山礦放頂煤工作面礦壓顯現規律分析及應用

2018-07-24 02:03張永楊勇
同煤科技 2018年3期
關鍵詞:礦壓安全閥選型

張永 楊勇

燕子山礦現侏羅系資源枯竭,工作面已全部轉入石炭系,設備也全部更換,因缺乏石炭系礦壓觀測資料和管理經驗,首個放頂煤工作面,支架選型偏小,以及施工隊組對放煤工藝不熟悉、對礦壓管理不重視,導致自2014年10月份起燕子山礦首個放頂煤工作面8216推進600米后,ZF10000支架與工作面生產條件不相適應,經四次大面積頂板來壓后,支架頂梁、掩護梁等構件陸續出現嚴重損壞的現象,見圖1。本文通過分析燕子山礦4#層礦壓顯現規律,對支架重新進行選型,加強初撐力管理等措施,保證了后續工作面的順利回采。

圖1 支架壓架和損壞

1 工作面概況

4#302盤區煤層厚度6.5 m~8.5 m,平均7.95 m,傾角0~4°,平均3°,含0~4層夾矸,蓋山厚度400 m~430 m。盤區工作面老頂厚28 m~47 m,巖性為粗、細、粉粒砂巖、高嶺巖,直接頂厚7 m~12 m,巖性高嶺巖、中、細粒砂巖、粉砂巖,直接底2.5 m~7.2 m,巖性粉砂巖、高嶺巖、砂質泥巖。4#層地層綜合柱狀圖如圖2所示。

圖2 地層綜合柱狀

2 首采面礦壓觀測及分析

2.1 礦壓監測方式

首采面自回采起,工作面支架均安裝YHY-60型礦壓表,同時每隔10架布置1塊KJ216-F型頂板壓力監測分站,監測分站數據通過專用電纜傳送至KJ216-F2監測分站,及KJ216-Z主站,主站經電話線將井下的數據信號傳送至地面接收主機(KJ216-J礦壓數據通訊接口),實現礦壓數據的實時傳輸。

2.2 礦壓顯現特征

(1)初次和周期來壓時,老頂發生斷裂,頂板迅速下沉,支架壓力迅速增大,當壓力達到支架的額定工作阻力后,安全閥開啟卸液,支架立柱行程縮短,嚴重時,造成支架無行程,即出現支架“壓死”情況。

(2)來壓時支架頂板破碎,支架接頂不嚴,背矸嚴重,初撐力達不到要求,進而易導致支架傾斜,影響工作面的正常推進。

(3)來壓嚴重時,機道頂板同樣發生破碎,超出支架前探梁及護幫板的支護范圍時,則易發生頂板竄煤、漏頂事故,造成采煤機組、刮板輸送機損壞及人員傷亡等。

2.3 數據分析

通過首采工作面從初采至回采結束連續將近1年的礦壓實時監測數據分析,得出首采面礦壓顯現規律。

2.3.1 來壓步距

初采時,推出切眼支護范圍時(約推進9m后),頂煤開始垮落,推進至15 m~20 m時,直接頂開始垮落,至推進至55 m~65 m時,老頂垮落,即老頂初次來壓步距為55 m~65 m之間,周期來壓步距一般在35 m~45 m之間,來壓規律、明顯。具體數據如圖所示。

圖3 首采面各監測點來壓步距

2.3.2 動載系數

(1)正常時,支架壓力均保持在24 MPa~27 MPa之間,通過對首采面前20次來壓統計,各監測點來壓的平均壓力,如表所示,中部30#~70#架來壓壓力大,平均可達40 MPa,工作面兩頭,10#~20#架、80#~90#架來壓壓力較小,一般在35 MPa以下。

根據礦壓觀察數據記錄計算,動載系數一般在1.5~1.7之間,平均1.6。

圖4 首采面各監測點來壓壓力

2.3.3 安全閥開啟統計

圖5 首采面各監測點來壓安全閥開啟率

首采面自初次來壓起安全開啟頻繁,初次來壓時30#~70#架安全均開啟,開啟率達到安全閥總數的45%,中部40#~50#、60#~70#架出現支架壓死情況,根據礦壓觀測工記錄,每次周期來壓安全閥開啟率26%~36%之間,安全閥開啟頻繁,且支架出現“壓死”次數頻繁。

3 支架支護強度驗算

按現行較通用的巖石容重法公式計算支架的動載支護強度

式中:

q-支架的動載支護強度,kN∕m2;

kd-動載系數,根據首采面礦壓觀測情況取1.6;

M-一次采厚6.6 m,(放頂煤采厚7.95 m×回采率0.83);

Kp-上覆冒落帶巖石碎脹系數,取1.3;

γ-頂板巖石平均容重,取25 kN∕m3。

按照上式計算:首采面支架的動載支護強度為880 kN∕m2。

ZF10000支架,支架寬1.5 m,有效控頂距長6.37 m,額定支護強度為1 046 kN∕m2,實際支架工作阻力在額定工作阻力84.1%,科學合理的支架工作阻力應在額定工作阻力的60%~80%之間,理論驗算和支架實際使用情況均證明4#層首采面采用ZF10000支架對其生產條件來說,選型偏小。

4 支架重新選型及應用

在燕子山礦第2個工作面8218穩裝前,特重新進行支架選型,ZF12000支架,支架寬1.5 m,有效控頂距長5 980 mm,額定支護強度為1 338 kN∕m2,結合我礦4#層礦壓顯現情況,通過理論計算,在4#層生產條件下,該支架工作阻力達到額定工作阻力65.8%。

該礦更換ZF12000支架后,已順利回采8218及8214兩個放頂煤工作面,現正在回采8212工作面,未出現任何支架嚴重損壞情況。理論與實踐均表明ZF12000支架對4#層放頂煤生產條件適應性較好。

5 結論

(1)合格的初撐力,能夠維護頂板完整,保證老頂的順利破斷,保證周期來壓正常、規律。

現場觀測及數據統計發現,在保證初撐力合格的前提下,推進約3 m~5 m的距離即可通過周期來壓。但若初撐力合格較低時,即使未達到周期來壓步距,也會導致頂板來壓。

(2)工作面布置成偽斜,可使工作面來壓由大面積來壓逐步轉向分段來壓。如8218回采期間,頭尾采位差經常會達到約15 m以上,此時工作面來壓明顯可分為上、中、下三段來壓。

(3)在工作面保持正常的推進速度時,周期來壓規律、明顯,當工作面推進速度減慢時,老頂下沉對支架的作用時間加長、壓力加大,增加頂板管理難度。當工作面推進速度加快時,老頂下沉相對作用于支架時間、壓力均會減小,有利于頂板管理。

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