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螺桿式壓縮機負壓采氣可行性分析及方案設計

2018-08-02 02:08冉紅斌龍儼麗范華豐
天然氣技術與經濟 2018年3期
關鍵詞:螺桿式單井氣田

梁 兵 冉紅斌 張 波 宋 偉 何 鑫 龍儼麗 范華豐

(1.中國石油西南油氣田公司重慶氣礦,重慶 400000,2.漢緯爾機械(上海)有限公司,上海 201612)

0 引言

在川東地區,大部分氣田已進入開發中后期,目前均采用活塞式壓縮機增壓維持氣井生產,隨著地層能量進一步衰竭,進氣壓力(0.27~2.1MPa)逐步接近增壓機組極限進機壓力(0.12~1.38MPa),處理氣量降低,機組負荷降低,其運行工況的不適應性和不經濟將進一步凸顯;同時一些氣田尚未增壓,其井口油壓已接近輸壓,且由于下游直供用戶其輸壓進一步降低的可能性不大,因此下步需要考慮進行增壓開采。為此,有必要探索低壓氣田和小規模氣田增壓開采、負壓采氣的新工藝新技術,開展使用螺桿式壓縮機增壓進行負壓采氣的可行性論證及現場試驗,提高氣田采氣速度和采收率[1-4]。由于討論的氣田暫時不需要采用真空泵,因此這里的“負壓采氣”不是指在絕對真空下的吸氣,部分螺桿式壓縮機可以承受的負壓吸氣也在一定范圍內(-0.067~0.345MPa)。筆者以中國石油西南油氣田公司重慶氣礦(以下簡稱重慶氣礦)為例,探討螺桿式壓縮機負壓采氣在重慶氣礦應用的可行性,以及具體方案的設計。

1 負壓采氣技術應用現狀

使用螺桿式壓縮機增壓進行負壓采氣的技術在中國石化應用較廣泛,川西采氣廠對14個井組總計69口井使用15臺螺桿式壓縮機增壓進行負壓采氣(機組最低進壓0.05MPa,最高排壓2.1MPa),其中直接增壓井18口,初級增壓井51口。平均井口壓力降低0.49MPa(降幅為0.07~1.4MPa),生產壓差增大使總的日產量由10.44×104m3增加到12.15×104m3,日均增產1.7×104m3(未含機組自耗氣0.5×104m3),日均單井增產0.025×104m3,負壓采氣效果明顯。

1.1 方案及運行情況

川西采氣廠采取負壓及中壓吸氣技術,針對不同工況采用不同的方案。方案一為直接增壓法。主要針對18口邊遠井設置7個增壓點,增壓后直接進入外輸管網。方案二為初級增壓法。主要針對51口初級增壓井設置7個增壓點,初級增壓后進入下游增壓站二次增壓外輸。兩種方案的運行參數對比見表1。從表1、圖1、圖2中可以看出,實際運行參數與設計參數均較吻合。

表1 螺桿式壓縮機設計與運行參數對比表

圖1 漢緯爾機組不同進排氣壓力、轉速下處理量曲線圖

圖2 展望機組不同進排氣壓力、轉速下處理量曲線圖

1.2 運行效果

運行效果如表2所示,增壓效果明顯的7個井組平均井口壓力下降0.39MPa,日增產量1.66×104m3,單井日增產0.037×104m3;增產效果平穩的6個井組平均井口壓力下降0.40MPa,日增產量0.17×104m3,平均單井日增產0.007×104m3;1個井組沒增產效果,但是井口、井底壓力均下降0.8MPa。

1.3 存在問題及處理

1)壓縮機的故障情況。15臺壓縮機組分別運行3~5個月,累計出故障14次,平均運行時率為94.74%。故障原因主要有機組進水、進氣壓力過高、進氣空氣濾芯堵塞等3類,通過加裝氣水分離器與增大壓縮機進氣分離罐尺寸、加裝進氣調壓閥、更換濾芯等技術措施,運行時率提高到96.09%。

2)壓縮機的噪聲情況。在燃氣引擎驅動方式下,不降噪條件下在1m范圍測得噪聲為100~110 dB,安裝降噪廠房后廠界噪聲為50~60dB,滿足工業企業廠界噪聲標準要求。

1.4 實際運行成本

川西采氣廠根據機組實際運行情況對單臺燃氣驅動螺桿壓縮機(軸功率25~55kW)單天運行成本進行了核算,若不考慮人員費和折舊費,日運行成本合計675.6元,其中自耗氣成本為458.2元/d,維護保養成本為217.4元/d。

2 重慶氣礦應用可行性分析及方案設計

2.1 機組適用性評價

雖然活塞式壓縮機具有機組振動大,噪聲大,有脈動、易損件多、故障率高、運行維護成本高等缺點,但是對于氣田大規模增壓開發來說,活塞式壓縮機仍是適應性極強、不可或缺的重要設備。然而從進一步降低氣井廢棄壓力,提高最終采收率來說,螺桿式壓縮機能在一定范圍內允許負壓吸氣的同時,還具有無脈動、振動小、易損件少、故障率低、安裝移動方便、投資少、運維成本低等優點,具有功率小、處理量低、排壓低等特點,特別適合gx等小產量、低壓氣田或單井的增壓開采。

另外,從運行成本來看,以軸功率170kW為等同條件,燃氣驅動螺桿壓縮機日運行成本約1800元,ZTY170整體式增壓機組日運行成本約2300元,螺桿式比活塞式壓縮機日運行成本低近500元。從建設投資來看,整體式壓縮機增壓站建設投資約500萬元,而螺桿式壓縮機建設投資約270萬元。因而從投資和運行成本的角度,對于低壓、小產量氣田增壓開采,螺桿式壓縮機比活塞式壓縮機具備較大優勢。

2.2 氣田適用性分析

1)對于井口油壓低(略高于輸壓)、輸壓低(小于3.45MPa)、產量小的氣田或單井的增壓開采、負壓采氣相當適用,例如gx氣田。

表2 增壓效果統計表

2)對于氣田或單井的初級增壓,特別是對于具有進氣壓力接近增壓機組極限進機壓力、處理量小于10×104m3/d、輸壓相對高且無進一步降低輸壓的可能性、工藝適應性改造費用高、利用閑置機組進行二次增壓風險大等特征的已增壓氣田可以采用。

3)對于無水無電無人值守井站,且電驅成本高于燃氣驅動,推薦燃氣引擎驅動有油螺桿式壓縮機。

4)在使用螺桿式壓縮機進行增壓開采的中后期,可考慮在增壓機組前端設置“真空泵”來實現嚴格意義上的負壓采氣。

2.3 負壓采氣方案設計

以重慶氣礦某氣田為例,提出使用螺桿式壓縮機增壓進行負壓采氣的解決方案。截至2016年12月底,氣田剩余可采儲量為8.92×108m3,可采儲量采出程度為16.48%,地層壓力為8.951~14.546MPa,現有生產井3口,產氣(2~3.5)×104m3/d,生產油壓為2.5~3.0MPa,直供用戶,輸壓為2~2.5MPa。

某氣田增壓設計處理規模為3×104m3/d,進氣壓力為0.3MPa,排氣壓力為2.5MPa,建設軸功率186kW的燃氣引擎驅動有油螺桿式壓縮機及配套,估算總投資約270萬元,日運行成本約1792.6元,工程費用及運行成本估算見表3和表4。

表3 工程費用估算表 萬元

表4 燃氣驅動螺桿壓縮機日運行成本表

3 結論及建議

1)使用螺桿式壓縮機增壓進行負壓采氣是可行性的,適用于重慶氣礦。對于井口油壓低(略高于輸壓)、輸壓低(小于3.45MPa)、產量小的氣田或單井,使用螺桿式壓縮機(單機處理量小于10×104m3/d)增壓進行負壓采氣,相對于使用活塞式壓縮機,無論是從投資、日常的運行維護還是提高最終采收率來說都具有相當的優勢。

2)某氣田負壓采氣方案為:增壓設計處理規模為3×104m3/d,進氣壓力為0.3MPa,排氣壓力為2.5MPa;建設軸功率186kW的燃氣引擎驅動有油螺桿式壓縮機及配套,估算總投資約270萬元,日運行成本約為1792.6元。建議在該氣田開展使用螺桿式壓縮機增壓進行負壓采氣的現場試驗。

[1]楊亞聰,穆謙益,白曉弘,等.蘇里格氣田后期負壓采氣工藝可行性研究[J]. 石油化工應用,2012,31(8):34-36.

[2]鐘聲,劉玉泉,劉奇林,等.濕式工藝螺桿壓縮機在低壓氣井開采中的應用[J]. 天然氣工業,2007,7(6):142-144.

[3]禹繼貧.鄧井關氣田負壓采氣工藝效果分析[J].天然氣工業,1997,17(1):83-84.

[4]王焰東.負壓采氣技術在蘇里格氣田實施的可行性論證[D].西安:西安石油大學,2009,5.

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