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主動鉸接盾構機的中前盾體加工變形及糾正工藝措施

2018-10-17 03:22張明勝
現代制造技術與裝備 2018年9期
關鍵詞:內孔毛坯示意圖

張明勝

(濟南重工股份有限公司,濟南 250109)

主動鉸接盾構機的中前盾體,直徑6.6m,高度2m,由于盾體的剛性較差,很容易引起鉸接部分變形,導致鉸接部分的盾體厚度30+2.5-0.5mm加工后厚度不均,無法保證圖紙要求,如圖1和圖2所示。

圖1 中前盾體結構示意圖

圖2 鉸接部分盾體示意圖

按照示意圖3所示,對中前盾體的毛坯的上部、中部、下部的圓度進行反復檢測,鉸接部位的毛坯外圓橢圓度為5mm,造成后續加工壁厚30+2.5-0.5mm不均勻,加工后的厚度在26~31mm不等,無法保證圖紙要求。對中前盾體的鉸接部位進行毛坯調圓處理后,轉機械加工工序。

圖3 中前盾體毛坯測量示意圖

立車加工卸活后,對平置在地面上的中前盾體的鉸接部位的內孔進行測量,如表1所示,發現已加工內孔橢圓度為3mm左右,將中前盾體轉180°,仍然測量內孔同一位置點,尺寸發生了變化,但橢圓度仍然為3mm左右。

1 原因分析

(1)受焊接車間和機械加工車間的行車結構的限制,在毛坯、立車工序、鉗工工序的過程中,盾體平移和翻個,鋼絲繩斜吊盾體的吊耳,造成盾體的鉸接端受擠壓變形。

表1 中前盾體的鉸接部位內孔測量數據表

(2)在立車工序的加工過程中,裝夾力不均勻,導致盾體鉸接端變形。

(3)水平放置過程中,底部墊鐵不平,盾體剛性較差,導致盾體鉸接端變形。

2 采取的工藝措施

(1)在焊接車間和機械加工車間現有的行車條件下,盾體的平置平移的起吊,必須采用橫擔起吊,如圖4所示。

圖4 盾體橫擔起吊示意圖

(2)盾體的翻個,必須用行車進行空中翻個,如圖5所示。

圖5 盾體空中翻個示意圖

(3)立車加工

立車8個卡爪上活找正。

立車加工盾體鉸接端口內孔尺寸,要按三步工序執行:第一,粗加工,留余量;第二,半精加工:松卡爪,借偏調整壁厚均勻性,輕夾緊,車加工留余量;第三,精加工:再次松壓板,輕夾緊,精車達圖要求。

(4)中前盾體平放,須用6件等高墊鐵墊平后,方能測量盾體鉸接端口的加工尺寸,如圖6所示。

圖6 中前盾體墊平示意圖

表2 平置上盾體后測量數據表

經現場分析,4個支撐點雖然已經打平,但4個點的位置沒有均布在圓周上,其中有2個點距離偏大,約在三分之一圓弧上,盾體的自重下垂導致上部變形。將6個支撐點打平,平置上盾體后再次測量(見表2),橢圓度在1mm以內。

3 結語

按照上述工藝措施,經過加工后檢驗,主動鉸接盾構機的中前盾鉸接部分的尺寸加工精度,達到了盾構機設計性能要求。

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