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同層側鉆水平井技術在埕北油田的應用

2019-02-27 02:30張羽臣李巍然劉長柱劉海龍林家昱
鉆采工藝 2019年1期
關鍵詞:防砂井眼鉆具

張羽臣, 李巍然, 劉長柱, 劉海龍, 林家昱

(1 中海石油(中國)有限公司天津分公司 2中國石油集團渤海鉆探工程有限公司定向井技術服務分公司)

渤海油田是目前中國海上最大的油田,近年來原油產量持續超過3 000×104m3,成為我國第二大原油生產基地。隨著油氣開發進程加快,部分油田已經進入開發中后期,產量下降速度較快,且近年勘探難度逐漸增大,渤海油田急需解決穩產、增產難題。截至目前渤海油田低產低效井數約150口,關停井數近200口,低產低效井、關停井已成為制約油田穩油上產的關鍵因素。因此,為延長老油田壽命,盤活油井資產,鉆完井專業需要豐富和創新技術手段,提出低成本油水井綜合治理技術。埕北油田位于渤海西部海域,處在埕北低凸起的西端,其西南側緊靠埕北凹陷,其油氣層段集中在東營組上段和新近系館陶組。為了挖掘埕北油田的潛力,改善油田開發效果,提高油氣采收率,采用同層側鉆技術對埕北油田低效井進行治理。AX井是埕北油田A平臺的一口調整井,為了恢復低效井AX井產能,進一步動用NgⅢ砂體的儲量而設計的一口同層側鉆水平井。AX井完鉆井深2 223 m,垂深1 413.02 m,割拔回收老井?215.9 mm水平裸眼段的部分?139.7 mm防砂管柱,注棄井及側鉆水泥塞,在?215.9 mm裸眼內側鉆,并在該側鉆點鉆水平段完鉆,裸眼段長394 m。該技術能夠有效利用老井套管,減少施工井段,采用大井眼完鉆,保證泄油面積,同時節省作業綜合成本,延長海上老油田的生產壽命,取得較好的經濟效益。

一、同層側鉆水平井作業主要技術難點

AX井?244.48 mm套管鞋上端選擇位置割拔篩管,然后打水泥塞,選擇在裸眼段側鉆水平新井眼。同層側鉆作業主要面臨以下技術難點。

(1)老井低效原因分析。多重因素造成老井的產量下降,如儲層傷害、篩管堵塞、防砂失效等,因此需要對老井低效原因進行準確的分析研究,否則治理效果難以保證[1-2]。

(2)防砂管柱切割打撈回收難度大。

(3)水平井棄井及側鉆水泥塞質量難以保證,且易卡鉆。由于重力的影響,使得鉆具總是會貼在下井壁,而水泥漿也總是會沿著下井壁一邊前進,極易形成水泥漿在井筒內的“指進”現象,影響頂替效率,從而使得水泥塞的質量大打折扣,導致水泥強度不夠而影響側鉆。?73.03 mm NU油管進入防砂管后,鉆具與井眼環空間隙小,井內的泥砂、巖屑混合物、水泥漿和鉆井液容易在小間隙處發生沉積,導致卡鉆。水泥漿密度大于壓井液密度,與地層形成一定壓差,且下部鉆具處于井眼低邊,鉆具與井眼之間的摩擦阻力較大,容易造成壓差卡鉆[3-4]。

(4)水平段儲層砂巖有效鉆遇率難以保證。該砂體存在一定的泥巖夾層,由于泥巖易水化膨脹、易坍塌,容易堵塞篩管,如果鉆遇較長泥巖段,既影響產能,又影響油井壽命。

二、關鍵技術及實施要點

1.老井低效原因研究分析

1.1 儲層評價落實

AX井在鉆井之前,通過鉆領眼AXP1井對該井儲層厚度及發育情況進行了評價,評價表明,該儲層厚度12 m左右,且儲層發育良好,且周邊生產井產量較好,因此判斷該井儲層沒有問題。

1.2 老井低效原因分析

通過AX井水平段測井解釋成果可知:該井油層砂巖有效段鉆遇率低,共鉆進344 m,其中泥巖84.4 m,干層23.4 m,差油層36.2 m。該井采用優質篩管防砂完井,分析認為由于鉆遇泥巖段太長,泥巖縮徑或坍塌,堵塞篩管,造成產液產油量較低。該油田原油黏度高,儲層溫度67℃,原油黏度577 mPa·s(見圖1),應采用礫石充填防砂完井[5],該井最初方案設計為礫石充填防砂,但在施工過程中循環測試壓力高而無法充填,最后被迫更改為優質篩管防砂。因此,該井低效根本原因是水平段油層有效段低,泥巖鉆遇較長,防砂效果差。

圖1 該油田黏度與溫度關系圖

2.水平井裸眼段防砂管柱切割打撈回收技術

2.1 切割深度選擇

為充分利用老井眼,并考慮側鉆需求,本次鉆井側鉆方案選取側鉆點深度為1 834 m(套管鞋深度:1 824 m),為確保側鉆順利,至少應回收至管鞋以下30 m,根據以上條件,選取切割深度如下:

(1)基礎數據:SC-1R頂部封隔器深度1 767 m,套管鞋深度1 824 m。

(2)切割深度:第一次切割點深度1 854 m,第二次切割點深度1 810.81 m,其中第一次切割點位置為水平段某一篩管中部位置,第二切割點為頂部封隔器以下80 m左右某根盲管的中部,選擇此位置既方便切割作業進行,又能在回收頂部封隔器時盡可能打撈出較多盲管;切割方式為從下至上切割,避免回收頂部封隔器后再切割將無法定位后續切割點。所有切割點盡量選在篩管本體盲段即圖2所示2號位置,避開接箍和打孔段即1、3號位置。

圖2 切割位置示意圖

2.2 防砂管柱打撈回收技術

防砂管柱打撈回收需注意以下幾點:

(1)切割管柱前,應將井筒清洗干凈,保證切割管柱順利下入,減少卡鉆風險[6],通井洗井鉆具:?114.3 mm錐形磨鞋(帶側水眼)+?73 mm鉆桿12根+變扣211×310+變扣311×410+?165 mm震擊器+?127 mm加重鉆桿1根+?127 mm鉆桿18柱+?127 mm加重鉆桿12根+?127 mm鉆桿。

(2)水力割刀切割?139.7 mm篩盲管,要保證割刀與切割盲管的匹配性,選用47 mm刀片確保在任何情況下切割開盲管[7],切割鉆具:?114.3 mm水力割刀(配47 mm刀片)+?73 mm鉆桿5柱+變扣211×310+變扣311×410+?165 mm震擊器+?127 mm加重鉆桿1根+?127 mm鉆桿18柱+?127 mm加重鉆桿6柱+?127 mm鉆桿68柱。

3.水平井注水泥塞棄井技術

(1)加強對配水泥漿用水的水質監測,做好配伍性試驗。

(2)在注水泥塞過程中上下活動鉆具,防止因鉆具在井內靜止時間較長,造成黏附卡鉆,同時加大頂替排量,避免水泥漿的指進現象,提高水平段水泥塞的質量。

(3)在注水泥作業結束后,適當加快起鉆速度,縮短鉆具在井內的靜止時間,降低卡鉆風險。

(4)起注水泥管柱至預定位置后,大排量1 000~1 200 L/min正循環洗井,一方面可提高頂替效率,另一方面可在水泥漿安全稠化時間內盡量縮短施工時間。

(5)洗井期間上下活動施工管柱防止水泥漿在鉆具貼井壁側而沉積卡鉆。

4.水平段鉆進泥巖規避技術

根據分析,AX井低效的根本原因是鉆遇泥巖段太長,因此側鉆新井關鍵點之一是如何規避鉆遇泥巖,保證儲層段的有效鉆遇率。

4.1 鉆前優化軌跡設計

油藏專業推薦AX井位距離老井較遠,該井位只能采用常規側鉆模式,而該模式為在上部井段套管開窗,老井井段利用率低,井身結構相對復雜,費用較高。綜合考慮鉆井成本及滿足油藏需求,提出同層側鉆方案,通過對AX井的軌跡及鉆遇地層的分析,可知該井的關鍵點在于井位優選及軌跡設計優化,并盡量避開或盡快鉆穿泥巖夾層,保證儲層的有效鉆遇率。在垂深1 408.4~1 409.2m為泥巖夾層,而該井著陸點垂深(套管鞋垂深)為1 407 m,井斜85°,因此水平段無論如何都必須鉆遇該泥巖夾層。該井所在位置西北高,東南低,存在一定的地層傾角,且東南方向油層逐漸變厚。因此新井位應布置在老井眼的東南方向,這樣既有利于快速穿越泥巖夾層,且儲層厚度也有所增加。AX井鉆遇泥巖13 m左右,未影響后期的礫石充填防砂,相對常規側鉆模式,能充分利用老井段。見表1。

表1 CB-AX井軌跡優化對比表

由表1可知,優化井位前,側鉆點最深選擇在1 300 m,進尺954 m,水平段長度313 m,且需要?244.48 mm套管開窗側鉆,水平段只能采用?152.4 mm井眼;而通過優化井位,側鉆點可選擇在?244.48 mm套管鞋以下10 m左右,進尺及水平段長394 m,相對優化前,進尺減少560 m,水平段增加81 m,且減少一層套管,采用?215.9 mm裸眼側鉆至完鉆,同時增加泄油面積。

4.2 鉆井軌跡控制技術

水平段井眼軌跡控制的重點是規避泥巖,因此要求及早發現泥巖,及時調整軌跡,施工過程采取以下措施[6-7]。

(1)根據地層及軌跡情況,優選鉆具組合,考慮AX井在鉆水平段時采用馬達鉆具,軌跡調整極其困難,也是造成鉆遇泥巖段較長原因之一,因此AX井的水平段作業采用旋轉導向鉆具組合,以便及時調整軌跡。

(2)加強動態監控,加強地質錄井,并使用LWD隨鉆測井儀器進行跟蹤評價[8],最好配近鉆頭伽馬,能更早發現儲層鉆遇情況,以便及時調整軌跡,最大限度的提高砂巖鉆遇率。

圖3 AX井設計與實際垂深對比

通過以上措施,該井新井眼完鉆點與老井眼距離79.74 m,軌跡貼合設計,實時鉆進時存在一定的軌跡調整,實鉆軌跡在設計軌跡之上,井眼軌跡與設計吻合度比較高(見圖3、圖4)。

圖4 AX井設計與實際軌跡平面投影對比

通過鉆前設計軌跡優化及現場鉆井軌跡控制技術,該井水平段儲層砂巖鉆遇率達到95.8%,水平段長度394 m,其中泥巖7.1 m,致密層9.8 m,油層377.3 m。

三、應用效果評價

1.鉆完井成本大幅下降

采用同層側鉆技術鉆完井費用相對常規側鉆費用能節省大概40%,而該井通過管理手段繼續降本,最終該井成本為常規側鉆成本的31%(見圖5)。

圖5 CB-AX井費用對比

圖6 CB-AX井生產情況

2.產量大幅增加

通過對AX井的綜合治理,該井產液和產油量均有大幅提升,挖潛增油效果明顯,投產產量為鉆后配產的3.5倍左右;該井2015年10月投產,交井產量達34.28 m3/d,投產之后產量一直很穩定,目前產油量46.99 m3/d,為治理前的6.8倍(見圖6)。

四、結論和建議

(1)同層側鉆水平井技術在埕北油田取得了成功應用,為海上油田挖潛增儲、延長老油田生產壽命提供了有效途徑,值得進一步推廣應用。

(2)同層側鉆技術油藏再認識,油藏風險低;鉆完井施工難度、設備能力要求低;且見效快,費用低。

(3)同層側鉆水平井技術適合因工程原因造成初期產能低的水平井,或儲層具備產能條件,由于初期認識不清造成的鉆遇泥巖、強水淹層等問題影響產能的水平井。

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