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加氫裂化裝置提高柴油收率的措施

2019-04-16 09:35崔啟福陶貴金鄭重
科學與技術 2019年17期
關鍵詞:收率柴油措施

崔啟福 陶貴金 鄭重

摘要:文章通過對影響柴油收率的因素進行分析,并提出具體的解決措施,使裝置柴油收率低的問題得到了很好的解決,保證了加氫裂化裝置的安全高效生產。

關鍵詞:加氫裂化;柴油;收率;措施

1、裝置簡介

某石化公司130萬噸/年加氫裂化裝置是上世紀90年代設計、建設和投產的裝置,原設計是以直餾蠟油(VGO)和焦化蠟油(CGO)按5:1混合油為原料,采用一段串聯中間餾分油循環流程,主要生產重石腦油和一定量的加氫未轉化油,設計規模100萬噸/年。1998年4月和2001年5月,裝置先后進行了擴能改造和生產方案的變更,改造后除了生產重石腦油和部分未轉化油外,同時也生產柴油、航煤等高附加值產品,并采用一次通過的工藝流程,生產規模有100萬噸/年提高到130萬噸/年。隨著2006年12月全輸全煉俄油的550萬噸/年常減壓裝置的開車成功,使加氫裂化裝置的原料實現了由低硫型向含硫型的轉變。

2、工藝流程

3、柴油收率低的因素

裝置的第二分餾塔(T1105)生產航空煤油、柴油(0#)和加氫未轉化油。2010年以來來,柴油與未轉化油重疊較多,柴油沒有充分采出,柴油(0#)的干點要求<370℃,而實際操作中柴油干點經常在330-340℃,部分柴油組分進入未轉化油,造成極大浪費。分析原因如下:

3.1重石腦油帶入第二分餾塔。由于第一分餾塔(T1103)操作不穩,重石腦油組分帶入第二分餾塔(T1105),造成T1105真空度下降,底溫下降,柴油組分不能有效蒸發,落入未轉化油當中。

3.2塔底重沸爐循環量不足。裝置的原料實現了由低硫型向含硫型的轉變后,硫化物對

第二分餾塔塔底泵(P1113A/B)葉片腐蝕加劇,并且泵運行時間較長,泵體流道沖刷嚴重,這些原因都降低了泵的流量。塔底重沸爐出口溫度要求小于399℃,以防止油品過度裂化,由于塔底重沸爐循環量不足,重沸爐的爐膛溫度稍高,就會使爐出口溫度超過限制,只能降低爐膛溫度,這樣很難保證塔內物料蒸發要求的熱量。

4、采取措施

4.1加強第一分餾塔的操作。保證第一分餾塔的底溫和塔頂回流量,增加氣液相交換,保證重石腦油的充分采出,嚴防重石腦油餾分進入第二分餾塔。

4.2更換第二分餾塔塔底泵。2012年秋季,加氫裂化裝置借助高危泵密封改造的契機,對第二分餾塔塔底泵(P1113A/B)進行了徹底的更換。塔底泵改造后,重沸爐循環量大幅增加,現將換泵前后的各數據列表如下:

由上表所知,重沸爐循環量每分支增加10 t/h左右(共四路分支),爐膛溫度顯示雖然降低,但重沸爐的燃燒火嘴數量增加,燃料消耗增加,爐膛溫度的降低應該是重沸爐循環量加大后,取熱量增加所致。換泵后第二分餾塔的底溫明顯上升,爐出口溫度也不超標,柴油的干點得到了顯著的提高,柴油收率提高了3%左右。

參考文獻

[1] 韓崇仁,加氫裂化工藝與工程,中國石化出版社,2001年7月

[2] 李立權,煉油加氫技術工程化的問題及對策[J]煉油技術與工程,2011,VOL.41

作者簡介:崔啟福,男,1992年參加工作,2012年7月畢業于遼寧石油化工大學,大專學歷?,F任遼陽石化分公司煉油廠加氫一車間加氫裂化裝置值班長。中石油集團公司技能專家,遼陽石化遼化公司煉油專業技能大師工作室主任。

(作者單位:遼陽石化公司)

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