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孤島工作面末采貫通壓架分析及防治措施

2019-05-16 01:46靳彥偉
同煤科技 2019年1期
關鍵詞:孤島采煤機巖層

靳彥偉

(山西省長治經坊煤業有限公司,山西省長治市,046000)

1 工作面概況

杜兒坪礦1605孤島工作面沿走向布置,回采煤炭資源為五采區大巷煤柱及殘留邊角資源,工作面北側為已回采的1602和1603工作面,南側為斷層及已回采的1606 綜放工作面,西側為已回采的3-邊角02 和3-邊角03工作面,東側為五采區三條大巷。工作面走向長678 m,傾斜長160 m,煤層平均厚度為5.8 m,傾角4°,工作面標高為710 m~734 m,開采深度為230 m。該煤層老頂厚度為5.70 m~7.30 m 的粗、中、細粒砂巖、粉砂巖;直接頂厚度為0.15 m~4.80 m 的泥巖,泥巖裂隙發育,砂泥質膠結,易冒落;直接底厚度為3.00 m~7.50 m的泥巖,深灰色,疏松,易碎,易風化。經測定,工作面瓦斯絕對涌出量為3.79 m3/min,相對涌出量為0.85 m3/t,二氧化碳絕對涌出量為5.21 m3/min,相對涌出量為1.17 m3/t,屬低瓦斯工作面。

在工作面切眼發育F5-23斷層,在工作面南側發育F1斷層和X-51 陷落柱,回風順槽沿F1斷層布置,斷層煤柱留設20 m,斷層落差18 m~20 m,傾角75°;受陷落柱影響,工作面在遇陷落柱前留20 m 煤柱并拐彎,工作面成“刀把子”設計;距切眼186 m揭露斷距為3.5 m 的正斷層,該斷層處頂部、幫部破碎嚴重;工作面中部有兩條空巷為五采區舊軌道和回風巷,軌道巷與工作面平交,回風巷位于工作面上方。受上述構造影響1605 工作面回采時局部地段圍巖破碎,并伴有裂隙水,工作面頂板易冒落、可能會出現頂板破碎情況。

回采工作面平均煤厚為5.8 m,采用走向長壁式綜采放頂煤采煤法。工作面采用全部垮落法管理頂板,選用ZF2600/16/24B型液壓支架支護頂板(114臺),支架額定工作阻力2 600 kN,初撐力1 932 kN,支護強度0.47 MPa~0.53 MPa;工作面選用6MG200-W 型采煤機,SGB-630/2×110 型刮板輸送機。工作面采用綜采放頂煤工藝,循環進度0.6 m,采高2.2 m,放煤3.6 m,采放比1:1.64,采取“隔一放一”放煤法,放煤步距0.6m,即“一循環一放”。

圖1 孤島工作面布置示意

2 壓架分析

1605孤島工作面于2018年5月14日貫通,中班清煤。貫通后,工作面45 架出現漏矸,頂板壓力增大。支架回撤過程中,1605 孤島工作面回撤通道頂板下沉,導致80架到機頭段大部分支架壓死。2018年5月17~18日支架活柱最大下縮量達到1.5 m,此期間支架壓死,停采,采取措施復采后支架活柱下縮量有所減小,直到5月29日中班,孤島工作面開始試運轉,本次搬家倒面總共15天完成。

1605 孤島工作面貫通后頂板下沉,壓死支架,致使此次搬家時間長達15天。且末采期間,設備頻繁故障,影響該工作面貫通時間。為避免今后孤島工作面回撤時壓架導致工作面貫通時間滯后,本文將對孤島工作面回撤時壓架原因進行分析,并提出防治措施。

3 壓架技術原因與機理分析

3.1 壓架技術原因分析

經分析,導致壓架的主要技術原因有以下:

1605孤島工作面與采空區動壓傳動未切斷,孤島工作面頂板受采空區動壓傳動影響較大,易導致應力集中,壓力顯現大于以往的綜采工作面,是造成主回撤壓架的主要原因;該面末采時等壓時間為5小時,等壓時間比較短,也是影響回撤頂板下沉的主要原因之一;現場施工時,貫通前提前降低了采高,導致底板不平,留設的頂煤不足,使得支護效果變差也是原因之一。

3.2 機理分析

工作面基本頂巖層存在細粒砂巖層,通過對頂板鉆孔取芯發現,基本頂垂高35 m范圍內巖層變化及層高變化較明顯,細粒砂巖的高度最大為16 m,且通過實驗室對其力學性質進行測量,得出其單軸抗壓強度為36.78 MPa,單軸抗拉強度為4.2 MPa,屬于比較堅硬的巖層,為巖層控制的關鍵層。在其下方巖層為中粒砂巖,屬于亞關鍵層,其抗壓強度為23.3 MPa。孤島工作面回撤時,相鄰采空區與工作面的動壓影響會導致關鍵層應力集中明顯,關鍵層的礦壓會傳遞到其下方的亞關鍵層,相鄰巖層會由于協同變形形成組合梁結構,上部巖層傳遞到下部巖層的應力如下公式所示:

其中:hi--第層i 巖層的厚度,γi--第i 層巖層的體積力,Ei--第i 層巖層的彈性模量。

由于亞關鍵層在礦壓較大的情況下不易形成穩定的砌體梁結構,通常會斷裂形成懸臂結構,基本頂次關鍵層斷裂就會導致支架活柱最大回縮量突變,導致壓架狀況的發生。

采用相似模擬試驗對工作面回撤期間頂板形態進行研究[1],試驗搭建的模型如圖2 所示,用槽鋼通過螺栓固定,模型幾何尺寸為3 m×0.2 m×3 m.經驗算,上部巖層作用下,對工作面的作用很小,所以此模型上部為自由面,不施加額外荷載。

圖2 相似模擬試驗架

試驗前,布置116個水平位移及垂直位移測點,并且用精度為2″的光學經緯儀進行測量位移的測量。工作面開采按正常進尺每班3 刀,頂板位移在開采初期均很小,推進19.2m時礦山壓力開始顯現,且周期來壓強度不大,工作面推進36 m 時頂板開始出現離層現象,且隨著開采工作繼續,離層逐漸發育,直至關鍵層破斷失穩,頂板完全垮落成扇形,垮落角約55°,如圖3所示為垮落效果圖。

圖3 頂板垮落效果圖

4 壓架處理及預防

4.1 壓架處理措施

(1)通過挖底增加采高,在底板不平及采高較低處可采用鉆眼爆破法進行挖底,鉆眼爆破的炮眼深度取2 m,炮眼與底板的夾角取30°,在支架前距離輸送機邊緣0.3 m開始布置炮眼,且每個炮眼的裝藥量不宜太多,一般不超過2卷。

(2)采用挖底增加采高的同時,可采用拆卸護幫板的措施增加采煤機與支架之間的高度,6MG200-W 型采煤機拆卸護幫板后采煤機和支架之間的高度最高可增加0.5 m,可在一定程度解決壓架問題,但是在支架活柱下縮量太大時,或者支架被壓死時,此種措施仍不能保證工作面正?;爻?。

(3)通過破除頂板增加支架活柱行程可防止壓架。頂板破除的方法仍然采用鉆眼爆破法。打眼前,將支架頂梁的煤塊、矸石清理干凈,然后在頂煤上鉆進深度1 m的鉆孔,鉆孔水平布置。爆破完成后,在挑起平衡油缸的同時,升緊支架,將支架的初撐力增加到25.2 MPa 后放頂處理,工作面可正?;爻?。圖4 為處理措施示意圖。

圖4 采取起底、破頂處理支架壓死措施示意

4.2 壓架預防措施

(1)增加回撤巷道的高度,原有巷道高度為2.2 m,增加到2.6 m時支架活柱下縮量超過0.7 m時支架才會被壓死,才會影響采煤機通過;對孤島工作面通過爆破或者注高壓水的方法進行切頂卸壓,提前切斷孤島工作面與1602、1603 采空區的動壓傳動,減小采空區對孤島工作面頂板的影響。

(2)對工作面礦壓情況進行實時監測,并且隨著礦壓的變化,及時調整錨桿支護的參數,并且制定相關應對礦壓顯現情況的預案。

(3)ZF2600/16/24B 型液壓支架工作阻力偏小,針對本工作面實際情況,可選擇工作阻力相對較大的液壓支架,保證液壓支架有足夠的工作阻力;施工過程中,嚴格控制采高,貫通前不得隨意改變采高,始終保證支架活柱的下縮量有余量。

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