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Mercury Marine 公司采用新除氣系統

2019-06-06 06:52
資源再生 2019年4期
關鍵詞:空穴熔體鑄件

Mercury Marine 公司是美國Brunswick 公司的下屬分公司,Mercury Castings鑄造廠是Mercury Marine 公司下屬廠,建在美國威斯康星州的Fond du Lac,于20世紀90年代建成,該廠是船用引擎和部件的全球領先制造商,除了生產高壓壓鑄機部件用于引擎之外,還加工生產娛樂、農業、工業和汽車工業的部件。目前,Mercury Castings鑄造廠有超過40臺壓鑄機在生產運行中,主要采用廢鋁作為原料,原鋁僅占5%。

在高壓壓鑄機的研究和開發方面,Mercury Marine 公司也處于領先地位,已經開發出來許多注冊專利的鋁合金,滿足用戶對引擎的性能、耐用性和可行性的需求。

Mercury Marine 公司在鑄造廠安裝了能降低孔隙性風險的先進超聲波除氣系統。

超聲波除氣

傳統的超聲波除氣研究可以追溯到20世紀70年代冷戰時期的蘇聯,利用高強度超聲在鋁水中生成空穴氣泡,這些空穴氣泡壽命非常短,在其存在的短時間里,其中一些空穴氣泡收集溶解的氫并飄浮到表面,另外有氧化物膜和重金屬氧化物被這種強壓力波打碎并在熔體里擴散開來。盡管小型實驗室顯示,在清理過程中采用這種除氣和清理是有效的,但對于工業生產,這一工藝技術并不太有效。

美國Southwire 公司在超聲波除氣系統實現了兩大技術飛躍,使向鑄造廠和鍛造廠提供潔凈鋁金屬所必須擁有的耐用性和效率成為可能。

第一個技術飛躍是在強超聲波場引入吹洗氣體,第二個技術飛躍是開發出來陶瓷超聲波噴頭。

傳統吹洗除氣依靠幾種方法使氣體進入熔體,但都不理想?,F代方法是利用一個旋轉的轉子在熔體里散開氣泡,采用氫氣時達到最高效率。超聲波除氣系統引入吹洗氣體通過一強的聲波場,和傳統方法相比擁有3倍的效果。吹洗氣體在空穴氣泡破碎之前收集空穴氣泡,極大地增加了超聲波除氣效果。聲波場打碎吹洗氣泡,變成可能最小氣泡和收集鋁水中的夾雜物,氣泡表面積實現最大化,聲波場通過聲波流在向下運動中分布這些氣泡,達到徹底處理鋁柱,超聲波除氣展示的效果和采用氫氣或氮氣的效果一樣。

研究開發陶瓷噴頭為超聲波除氣系統提供了耐用性。傳統的除氣系統中,超聲波通過鈦金屬噴頭進入熔體,然而,在鋁熔體里,鈦金屬噴頭僅能使用九分鐘就因為化學浸蝕和機械磨損而不能用了;采用耐火材料金屬制成的噴頭,例如金屬及其合金,在最好情況下,使用時間稍長一些,可用12個小時,但成本太高。而Southwire 公司研究開發的陶瓷噴頭,性能達到最佳化,可使用超過500個小時,在連續使用期間,只需要每兩天對陶瓷噴頭進行5分鐘清理和打磨。

減少孔隙

Mercury Castings鑄造廠擁有超過40臺高壓壓鑄機,配置有一座電動輻射靜置爐;鋁水采用大鋁水包,用叉車運輸;有一座二次熔爐,可熔化所有類型鋁廢料,生產高壓壓鑄機所用注冊專利的鋁合金。在熔爐放流后,鋁水進入靜置爐,達到穩定溫度,裝備有一個2000磅大型鋁水包接收來自靜置爐的鋁熔體,然后送到旋轉除氣站(采用氮氣),停留5分鐘,再送到鑄造機。

在熔體里空氣產生的孔隙由壓鑄機捕獲,這是壓鑄生產的一個主要擔憂,因為孔隙會留在鑄造部件里,造成各種缺陷,特別具有挑戰的是因為孔隙缺陷并不經常被發現,直至和另一部件連接,如果在此階段后,進行加工,發現了孔隙缺陷,兩種部件都必須報廢。在Mercury Castings鑄造廠,一個報廢鋁組件成本超過一個單一的鋁鑄件的成本。為應對這一挑戰,Mercury Castings鑄造廠引入了該超聲波除氣技術。

2016年5月, Mercury公司采用一個雙噴頭超聲波除氣系統,利用氮氣裝在一臺高壓壓鑄機的浸漬井(dip well)對一個最普通的鋁鑄件進行了兩天的試驗,每個鑄造周期重量為15磅,通過實時溶解氫分析,確定工藝在超聲波除氣工作6小時后達到穩態,這在本質上更具有學術研究價值。

這一試驗提供了一個統計值,展示鑄造體密度上升,X光分析也證實了這一點。當時沒有進行正式的成本效益分析,因為試驗中所展示的效益是重要并且令人信服的。所以Mercury公司決定向前走一步,購買一臺雙頭超聲波除氣系統,該系統可以在工廠里移動,用于最需要減少孔隙的部件生產。

2018年4月,這一系統安裝在一臺高壓壓鑄機的浸漬井試車。超聲波除氣系統安裝在一臺生產AA 380.1合金的壓鑄機上,這一合金鑄件對孔隙十分敏感,并且在機加工之前要進行涂漆和涂層工序,這表明如果部件顯示有孔隙缺陷,不能只經過簡單重熔工序就能回收,其鑄造的和機加工增值工序在部件報廢時都損失了。此外,還有在內部重熔部件之前,損失的時間和對環保負責任的去涂漆的花費,所有這些加到一起,一種部件報廢成本約為25萬美元/年。

超聲波除氣系統連續運行4天,起始H2值為0.20-0.25ml/100g,最低值為0.03ml/100g,這一低值表示H2水平在熔體中遠遠處于平衡狀態之下,因此在凝固時沒有產生氫氣孔隙的機會。

對沒有安裝超聲波除氣系統的鑄件的歷史數據和安裝超聲波除氣系統連續運行4天的初步試驗廢品率加以比較,廢品率從10%下降到1%,最少節省了約為19.2萬美元,這不包括機加工時間的節省或者節省浸漬過程工序的潛在優勢。節省浸漬費用12萬美元,機加工成本7.5萬美元,總共成本節省了38.7萬美元/年。

結論

通過采用先進的超聲波除氣工藝技術,Mercury Castings鑄造廠能夠控制鋁鑄件中孔隙缺陷到一定限度,從而減少生產中報廢部件的數量,對于這一新技術的投資體現在已故Mercury Marine 公司前冶金學家、Ray Donabue 博士的聲明中:“我的工作是發現最好新技術,并帶到Mercury Marine 公司,這樣我們能制造更好的船用引擎?!?/p>

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