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交叉巷道立交安全施工技術措施研究

2019-07-15 00:51劉秀洲
山東煤炭科技 2019年6期
關鍵詞:工字鋼架設錨索

劉秀洲

(大同煤礦集團虎龍溝煤礦,山西 懷仁 036000)

1 概況

大同煤礦集團虎龍溝煤礦51505巷位于井田東盤區,主要擔負著81505工作面回采期間回風任務。施工巷道南部與軌道大巷相鄰,北部與21505-1相接,西部與軌道大巷相接,東部與21505巷相接。51505巷設計長度為1600m,巷道斷面規格為寬×高=4.0×3.5m,沿5#煤層掘進。地測科提供5#煤層頂底板巖性柱狀圖顯示,51505巷掘進期間,無偽頂,直接頂主要以砂質泥巖為主,平均厚度為3.5m;基本頂主要細砂巖為主,平均厚度為7.8m;直接底主要以炭質泥巖為主,平均厚度為2.1m;基本底主要以粗砂巖為主,平均厚度為5.2m。

根據施工設計,51505運料繞道施工到位、反掘51505巷直至與回風巷貫通后,再繼續巷道正向掘進,當巷道反掘60m后施工巷道過盤區軌道巷頂板,層間距為1.5m,為了保證后期巷道掘進運輸安全,需在兩巷道交叉點處施工立交。

2 傳統立交施工方法及問題分析

2.1 傳統立交施工方法

(1)按傳統方法,當51505巷反掘進至55m處時,采用分層松動爆破法掘進,上分層斷面規格為寬×高=4.0×2.5m,下分層留底煤厚度為1.0m。

(2)施工巷道分層掘進過盤區軌道巷頂板后,及時在軌道巷指定位置架設密集工字鋼棚,鋼棚間距為0.5m,共計架設15架。

(3)鋼棚架設完成后,在51505巷過巷段人工采用風鎬進行起底,起底深度為1.5m,長度為5.0m,寬度為4.0m。

(4)起底后,在起底處鋪設密集工字鋼梁、澆筑等施工人工立交,立交長度為5.0m,寬度為4.0m,厚度為0.5m。

2.2 主要存在的問題

(1)施工工藝復雜,效率低。傳統立交施工工藝相對復雜,立交施工時需分層掘進、起底、澆筑、架設鋼棚等工序,施工效率低,整個立交需用時8d才可完成,加大了巷道掘進成本費用。

(2)支護成本費用高。傳統立交施工工藝需在下水平巷道架設密集工字鋼棚,每架鋼棚成本費用達2400元,需5名施工人員相互配合架設鋼棚,每天僅可架設5架,需2d架設完,共計需勞動、支護成本費用達4.2萬余元。

(3)薄巖層預留難度大。傳統立交施工完后,51505巷與盤區軌道巷之間預留厚度為1.0m頂巖,該巖石層無法采用錨桿、錨索支護,支護難度大,僅利用鋼棚進行維護,支護效果差,受巷道采動應力影響,該巖石層很難預留,對軌道巷安全運輸產生一定影響。

3 1#立交施工工藝優化

為了保證1#立交施工安全,提高立交施工效率,決定采用人工假頂的方法替代傳統工藝。

(1)51505巷反掘施工時,在盤區軌道巷立交位置進行挑頂施工,為了便于軌道行人、行車,對軌道巷頂板采用分段挑頂。

(2)采用松動爆破法挑頂施工,挑頂斷面規格為長×寬×深=6.0×4.5×1.5m,挑頂斷面與軌道巷平行。

(3)軌道巷頂板挑頂完成后,在挑頂處兩端上下各施工一組起重錨索,每組四根,錨索長度為8.0m,直徑為21.6mm,錨索間距為1.2m。位于挑頂上方兩組起重錨索施工在距挑頂兩端0.5m處,錨索施工完后各起吊一根長度為4.5m工字鋼梁,鋼梁距挑頂面間距為1.0m。位于挑頂下方兩組起重錨索施工在距挑頂兩端0.2m處,錨索施工完后各起吊一根長度為4.5m工字鋼梁,鋼梁起吊面與軌道巷設計頂板齊平,如圖1所示。

圖1 虎龍溝煤礦東盤區1#立交施工平面示意圖

(4)挑頂處上下吊棚施工完后,在上吊棚之間密集鋪設長度為5.5m工字鋼梁,鋼梁間距為0.2m,共計鋪設21根。鋼梁鋪設完成后及時采用風動打壓千斤對鎖具預緊,確保所有工字鋼梁與頂板接觸嚴實。下吊棚之間依次鋪設密集工字鋼梁、金屬網、風帶等,鋼梁共計40根。

(5)上下吊棚鋪設完密集工字鋼棚后,采用長度為3.0m、寬度為1.2m、厚度為0.02m木板對挑頂處支盒,支盒后木盒地面與下吊棚面接觸嚴實且平整。

(6)51505巷掘進至距兩巷交叉點0.5m處時,在巷道內向挑頂處施工3個傾斜注漿鉆孔,鉆孔間距為1.5m,深度為1.0m,直徑為120mm,并對注漿鉆孔安裝直徑為118mmPVC管。

(7)注漿鉆孔施工完后向挑頂處注射混凝土漿液,混泥土配比為水泥∶砂子∶石子=1∶2∶2,注漿1d后51505巷方可繼續掘進。

(8)為了加強人工假頂安全穩定性,假頂施工完后在軌道巷架設3架工字鋼棚,鋼棚間距為2.0m,相鄰兩架鋼棚之間采用兩組長度為2.0m連接桿進行連接,如圖2所示。

圖2 虎龍溝煤礦東盤區1#立交施工剖面示意圖

4 應用效果

(1)提高了立交施工效率。與傳統施工工藝相比,優化后方案立交施工與51505巷掘進可同時進行,提高了立交施工效率,簡化了立交施工工序。1#立交施工共計用時2.5d,縮短了立交施工周期,降低了勞動費用。

(2)提高了立交安全性能。傳統立交施工方案立交施工后,需在其下方預留薄煤層,加大了薄煤層支護難度,降低了巷道施工安全,而優化后的施工方案直接采用人工假頂代替,無需預留薄煤層,提高了軌道巷運輸安全。

(3)降低了支護費用。與傳統立交施工方法相比,優化后的立交施工方案多鋪設鋼梁20根,少架設工字鋼棚12架,共計節約支護成本費用達2.43萬元。

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