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堆石混凝土技術在打鼓臺水庫的應用與探索

2019-08-28 03:21何濤洪張全意張文勝
水利規劃與設計 2019年8期
關鍵詞:堆石芯樣壓水

曾 旭,何濤洪,張全意,張文勝

(遵義水利水電勘測設計研究院,貴州 遵義 563000)

1 工程概述

堆石混凝土技術是一種全新的混凝土材料與建造施工技術,具有工藝簡便、施工快速、溫控易行、成本低廉、環境友好和高強耐久等特點。其施工工藝是將粒徑大于300mm的塊石或卵石直接入倉,形成有自然空隙的堆石體,利用無需振搗的高自密實性能混凝土(High Self-Compacting Concrete,簡稱HSCC),依靠其自重充填堆石體空隙,形成完整、密實的混凝土[1- 3]。堆石混凝土技術從2005年進入工程應用以來,已在20余個省市自治區建設了超過60座堆石混凝土壩[4- 5]。

打鼓臺水庫位于烏江支流敖溪河左岸一級支流后溪溝上,地處余慶縣境內,壩址距余慶縣城63.0km。大壩為堆石混凝土重力壩,壩頂高程799.00m,最大壩高41.0m,壩頂寬度6.0m,壩底最大寬度33.94m,壩頂長198.0m。壩體上游面設有厚0.5m的C9015自密實混凝土防滲面板,壩基設置厚1.0m的二級配C15混凝土墊層,兩壩肩未設置混凝土墊層,大壩主體材料采用C9015堆石混凝土,防滲面板與大壩主體同步澆筑上升[6]。為減少施工干擾,加快施工進度,考慮大壩基礎巖性不均勻,僅在大壩基礎巖性顯著變化處(樁號壩0+030.54、壩0+164.54)設置了2條橫縫,中間壩段長134.0m。另外,大壩防滲面板分別于樁號壩0+030.54、壩0+058.54、壩0+086.54、壩0+112.54、壩0+138.54、壩0+164.54處設置6條橫縫,最大縫距28.0m??p內距上游壩面0.2m處設置一道銅片止水,并采用聚乙烯閉孔泡沫板材填縫[6- 7]。

混凝土骨料利用三迭系下統茅草鋪組(T1m)薄至中厚層灰巖、白云質灰巖進行破碎獲得,水泥采用P.O 42.5水泥,粉煤灰采用Ⅱ級粉煤灰,外加劑采用HSNG-T自密實混凝土專用外加劑性,工程設計配合比和實際實施配合比見表1。

模板采用組合鋼模,由300×1500×4mm和100×1500×4mm輕型鋼模交錯支立而成,采用外綁DN50mm鋼管和倉內拉Φ20、Φ10鋼筋固定方式。石料自料場開采后,挖掘機篩選,高壓水槍沖洗,采用自卸車運輸至倉面,挖掘機配合人工堆石。自密實混凝土采用罐車運輸至壩前,泵送至倉面后采用泵管配合布料機或泵管直接入倉兩種澆筑方式。

表1 專用自密實混凝土配合比

2 堆石混凝土實際水化溫升

為了解壩體堆石混凝土施工期和運行期的溫度變化情況,在溢流壩段布設一個溫度監測斷面,如圖1所示。769.00m高程布置了溫度計3支(T1、T2、T3),于2016年10月10日埋設完成,埋設時氣溫23℃;從圖2可知,779.00m高程布置溫度計2支(T4、T5),于2016年11月24日埋設完成,埋設時氣溫12℃;789.00m高程布置溫度計1支(T6),于2017年3月8日埋設完成,埋設時氣溫11℃。壩體溫度監測成果見表2。

圖1 打鼓臺堆石混凝土重力壩溫度監測斷面示意圖

表2 打鼓臺壩體堆石混凝土溫度監測成果表

壩體溫度監測結果表明:壩體堆石混凝土澆筑兩周之內,因受水化溫升影響,其溫度達到最高,然后開始緩慢下降,實測壩體堆石混凝土最大溫升值小于10℃,在類似工程應用中,可簡化分縫設計。

3 堆石混凝土壩體施工質量

為了解堆石混凝土澆筑質量,在壩體上布置3個進行鉆孔取芯、抗壓強度試驗和容重檢測,布置2個鉆孔進行壓水試驗,如圖2所示。由圖2可知,1#取芯孔布置在右壩段,2#號、3#號取芯孔布置在左壩段,選用Φ219mm金剛石鉆頭旋轉鉆進,所取芯樣直徑200mm,詳見表3。實際芯樣照片見圖3。J2壓水試驗鉆孔布置在左壩段,選用Φ73mm金剛石鉆頭旋轉鉆進,成孔直徑76mm。

圖2 打鼓臺堆石混凝土重力壩芯樣鉆孔、壓水試驗鉆孔布置示意圖

表3 取芯鉆孔統計表

圖3 打鼓臺堆石混凝土重力壩芯樣照片

鉆孔取芯累計進尺80.57m,所取柱狀芯樣長78.05m,芯樣獲得率96.87%,其中1#號取芯孔進尺20.12m,所取柱狀芯樣19.36m,芯樣獲得率96.22%;2#號取芯孔進尺25.45m,所取柱狀芯樣24.84m,芯樣獲得率97.6%;3#號取芯孔進尺35m,所取柱狀芯樣33.85m,芯樣獲得率96.71%。所取芯樣共有斷口197個,其中機械、人工折斷斷口29個,占14.72%;澆筑層面折斷斷口24個,占12.18%;自密實混凝土與堆石膠結面折斷斷口95個,占48.22%;堆石接觸面折斷斷口49個,占24.87%。以上數據表明,堆石混凝土澆筑層面、自密實混凝土與堆石膠結面為其薄弱環節。芯樣試驗結果見表4。

壩體堆石混凝土芯樣抗壓強度及容重試驗成果>表明,1#鉆孔堆石混凝土芯樣抗壓強度檢測值25.6~31.9MPa,平均值28.15MPa;芯樣容重檢測值2340~2570kg/m3,平均值2483kg/m3。2#鉆孔堆石混凝土芯樣抗壓強度檢測值25.9~32.1MPa,平均值29.56MPa;芯樣容重檢測值2440~2610kg/m3,平均值2509kg/m3。3#鉆孔堆石混凝土芯樣抗壓強度檢測值26.5~30.6MPa,平均值28.37MPa;芯樣容重檢測值2330~2610kg/m3,平均值2480kg/m3。由此可知,堆石混凝土抗壓強度檢測值超出設計值約91%,工程應用中可結合不同的摻合料優化混凝土配合比設計。

表4 打鼓臺堆石混凝土芯樣抗壓強度及容重試驗成果表

表5 J1鉆孔壓水試驗成果表

表6 J2鉆孔壓水試驗成果表

鉆孔壓水試驗成果見表5—6。

由表5、表6現場壓水試驗成果可知:壩體透水率小于1Lu,堆石混凝土自身抗滲性較好,中低壩可取消防滲面板。

4 結論及建議

壩體溫度監測成果、壩體堆石混凝土芯樣抗壓強度及容重試驗成果、壩體現場壓水試驗成果和蓄水運行情況表明,堆石混凝土技術在打鼓臺水庫的應用是成功的,主要結論與建議如下:

(1)堆石混凝土實際水化溫升較低,打鼓臺堆石混凝土壩體實測最大溫升值小于10℃,在類似工程中應用,可簡化分縫設計。

(2)堆石混凝土澆筑層面、自密實混凝土與堆石膠結面為其薄弱環節,在工程應用中應加強上述部位的質量控制。

(3)堆石混凝土抗壓強度檢測值超出設計值約91%,自密實混凝土配合比可結合不同的摻合料優化。

(4)壩體透水率小于1Lu,堆石混凝土自身抗滲性較好,中低壩可取消防滲面板。

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