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淺談極薄煤層采煤工作面隅角瓦斯治理技術的研究

2020-01-08 14:10楊顯明
中國電氣工程學報 2020年20期
關鍵詞:瓦斯治理

楊顯明

【摘? 要】:煤礦采煤工作面隅角是瓦斯積聚程度最高的地方,是瓦斯治理的重點區域。本文通過分析采場瓦斯的分布規律和超限的原因,提出了均壓通風系統的建構和具體操作方法,通過楠木寺井實際應用,較好的解決了采煤工作面隅角瓦斯超限問題。

【關鍵詞】:均壓通風;隅角;瓦斯治理;

1.引言

近年來,針對井工煤礦采煤工作面隅角瓦斯治理的方法很多,成功的案例也不少,諸如頂板高位鉆孔抽卸壓瓦斯,懸空密閉低負壓抽采空區瓦斯,這些方法都是切實可行的,但每個礦井地質和瓦斯賦存條件不一致,選擇的方法也不徑相同。本文以內江雙鷹楠木寺井1101采煤工作面為例,其礦井絕對瓦斯涌出量為6.14m3/min,礦井相對瓦斯涌出量15.00m3/t,采煤工作面絕對瓦斯涌出量2.58m3/min,是典型的相對瓦斯涌出量高而定義的高瓦斯礦井。該礦通過分析割煤速度、采空區懸頂垮落、通風方式等因素與瓦斯涌出的規律,通過調整為“U+Y”型均壓通風方式,并配套相應的瓦斯防治管理辦法,成功解決了采煤工作面隅角瓦斯超限的難題,應用效果極佳。

2.概述

(1)煤層賦存情況

楠木寺井開采的硬炭煤層賦存于三疊紀上統須家河組第五段(T3Xj5)頂部??刹擅簩雍?.3~1.1m,平均0.52m,煤層頂板為砂質泥巖。硬炭煤層以下1.5~2m為的泡炭煤層,煤厚0.05~0.15m,泡炭為不可采煤層。礦井采用斜井開拓,傾斜長壁采煤法,普通機械化采煤,全部垮落法管理頂板。

(2)瓦斯參數基本情況

硬炭煤層最大瓦斯壓力0.42MPa,瓦斯含量3.85~4.62m3/t,鉆孔瓦斯衰減系數0.0929~0.1410d~1,透氣性系數0.0152~0.0185m2/(MPa2·d),屬較難抽采煤層。煤的堅固性系數0.8,瓦斯放散初速度10。

礦井絕對瓦斯涌出量為6.14m3/min,礦井相對瓦斯涌出量15.00m3/t。采煤工作面絕對瓦斯涌出量2.58m3/min。

(3)工作面通風及瓦斯情況

1101采煤工作面為傾斜長壁機械化對拉式回采,采用“W”型通風方式,中間運輸巷進風,兩條回風巷回風。1101采煤工作面絕對瓦斯涌出量2.58m3/min,初次來壓出現卸壓瓦斯后,回風流瓦斯濃度0.4%~0.5%,隅角瓦斯濃度達到1.0%~1.5%,經常處于報警狀態,如何解決隅角瓦斯超限就成了工作面安全開采的首要問題。

3.瓦斯來源及分布規律

(1)瓦斯來源

一是采煤工作面煤壁和采落煤的瓦斯。隨著工作面的回采,瓦斯涌出量隨采煤機截割速度成正比關系,截割速度越快,煤壁和落煤的瓦斯涌出量越大;

二是進風巷和運輸巷中來自輸送機的煤炭和巷道的瓦斯。輸送機中煤炭瓦斯涌出量,隨工作面煤炭的產出量增加而增加,巷道的瓦斯涌出量則較小,原因是巷道頂幫已全部噴漿支護;

三是采空區中來自遺煤和鄰近煤層泡炭煤層的瓦斯。風流進入工作面后,分為兩部分,一部分沿工作面流動;另一部分則進入采空區,在采空區內部沿一定的流線方向流動,將瓦斯和其他有害氣體帶出,并逐漸返回工作面,與工作面風流匯集于隅角處,造成隅角瓦斯積聚。

(2)分布規律

沿工作面回采方向,從進風巷到回風巷,瓦斯濃度逐漸升高。在工作面回風側,瓦斯增加梯度較大且較快。在進風側至中部位置,瓦斯濃度增加梯度較小且較慢。在垂直煤壁的方向上,從煤壁到采空區,瓦斯濃度變化趨勢呈“高、低、高”狀態。隅角瓦斯濃度高于工作面其他地點。

4.瓦斯超限主要原因分析

(1)采空區卸壓瓦斯

工作面初次來壓或采空區懸頂10m2以上突然垮落,采空區大量卸壓瓦斯瞬間壓出并涌入工作面,工作面風流把瓦斯帶動上浮到隅角積聚,易造成隅角瓦斯超限。

(2)工作面風流運動

風流進入工作面后,一部分風流進入采空區,將采空區瓦斯帶出,在隅角處與工作面風流匯集,而隅角處風流速度較低,局部位置處于渦流狀態,無法將隅角處瓦斯濃度稀釋降低。瓦斯在隅角處循環運動,從而積聚在隅角渦流中,瓦斯濃度逐漸上升至超限狀態。

(3)隅角處兩端風壓壓差

通風系統中任一斷面的全壓差的大小決定著風流的方向和速度,隅角處兩端面的靜壓和位壓相等,風流速度不同,工作面風流流經此處時轉彎,導致隅角處風流速度變慢,兩端的風流速度差減小,出現瓦斯積聚在隅角處,易造成瓦斯濃度超限。

5.瓦斯治理方法

工作面推進后,造成上下巖層松動卸壓,增加煤層透氣性,調動采后應力場,裂隙場及其形成的應力降低區和裂隙發育區,為形成卸壓解析瓦斯流動通道,形成瓦斯富集區創造了條件。楠木寺井嘗試了以下幾種方法。

(1)安裝移動瓦斯抽采系統

楠木寺井井下移動抽采系統于2012年建成并投入使用。抽采泵型號為ZWY15/30G,配套電機功率為30kw。布置有頂板走向鉆孔,終孔位于隅角處冒落帶上方6~8倍采高裂隙帶中,同時回風巷砌懸空密閉,埋管抽隅角和采空區瓦斯。但由于抽采濃度過低,管路收集口較小,加之隅角瓦斯受切頂回采工作影響,極不穩定。使用移動抽采后,隅角瓦斯濃度均無明顯降低的趨勢,效果不佳。

(2)嚴格控制采空區懸頂

當采空區懸頂面積超過10m2以上時,則必須縮小切頂支柱間距,必要時采取強制放頂措施,避免采空區頂板大面積垮冒,瞬間將采空瓦斯壓入工作面。

(3)均壓通風抑制采空區瓦斯涌出

均壓通風,是指設置調壓裝置或改變通風系統,降低通風通道兩端的風壓差,以達到減小漏風量的目的,抑制采空區瓦斯進入工作面。結合1101采煤工作面現場情況,其主要做法是:調整1101采煤工作面通風系統,將1101采煤工作面調整為“U+Y”型通風方式。其中1101采面南段為“Y”型,1101采煤北段為“U”型。然后將1101北回風巷調節風窗通風斷面縮小,減少1101采面北段風量,增加回風側風壓;再將1101南回風巷調節風窗增大,增加1101運輸巷進風和1101采煤南段進風,降低工作面進風側風壓。通過此方式,將1101采面北段采空區兩端風壓差變小,直至趨近于零,從而減少了大部分瓦斯進入工作區域,抑制了采空區瓦斯涌出造成隅角瓦斯積聚。

6.效果

1101采面采用均壓通風后,回風瓦斯濃度降低為0.2%~0.3%,隅角瓦斯濃度降低為0.25~0.5%,從工作面初次來壓到工作面回采結束,回采期14個月從未發生一起瓦斯超限報警。

7.結論

均壓通風是防止高瓦斯礦井采煤工作面隅角瓦斯超限的重要方法,但在現場瓦斯管理過程中,必須對隅角瓦斯加強監測,根據工作面具體變化情況和瓦斯涌出規律,適當調節均壓通風系統,確保瓦斯“零”超限。

參考文獻

[1]張沿松,《煤礦爆炸、火災及其防治技術》,中國礦大出版社

[2]劉湘杰,《上隅角瓦斯治理中均壓通風技術應用研究》,能源與節能,2016

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