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葛洲壩船閘水工建筑物運行維護管理實踐

2020-02-26 06:06劉振嘉
水運工程 2020年2期
關鍵詞:葛洲壩船閘廊道

劉振嘉

(長江三峽通航管理局,湖北 宜昌 443002)

葛洲壩工程是長江上修建的第一個大型水利樞紐,是上游三峽水利樞紐的反調節水庫和航運梯級。葛洲壩水利樞紐在左、右岸分別布設兩條航道,左岸為三江航道,設置了2#、3#船閘;右岸為大江航道,設置了1#船閘。3座船閘均為單級船閘,設計最大工作水頭27 m,通航凈空18 m,1#、2#船閘閘室有效尺寸分別為280 m×34 m×5.5 m(長×寬×門檻水深,下同)、280 m×34 m×5.0 m,可通過1萬噸級大型船隊和大型客貨輪;3#船閘閘室有效尺寸為120 m×18 m×4.0 m,可供小型船隊和單船過壩,是船舶過壩的快速通道。

水工建筑物是船閘的基礎建筑物,是保證船閘正常運行的前提條件,對船閘的使用壽命有直接影響。葛洲壩1#、2#、3#船閘的水工建筑物均由上下閘首、閘室、上下游導航墻、上下游靠船墩等鋼筋混凝土設施組成。船閘的橋墩段、上下閘首、閘室及與輸水系統等部位為Ⅰ級建筑物,導墻、靠船墩和導航墻為Ⅱ級建筑物,其余為Ⅲ級建筑物。葛洲壩水利樞紐通航建筑物平面布置見圖1。

圖1 葛洲壩樞紐通航建筑物布置(單位:m)

葛洲壩2#、3#船閘,于1981年6月通航。大江1#船閘,于1988年9月開始試通航,1990年5月正式通航。

隨著沿江經濟和長江航運的快速發展,船舶大型化、標準化程度的提高,葛洲壩船閘年貨運量快速增長,從1982年的347萬t到2011年的1億t,2018年更達到1.49億t,增長近43倍。葛洲壩船閘自1981年通航以來共安全運行53.69萬閘次,通過船舶247.77萬艘次,通過貨物16.12億t,通過加大科研投入、深入創新挖潛等措施,船閘的通航效益、安全監管及科研開發能力、服務水平等日益提升,為流域經濟發展提供了安全暢通的水運通道,樹立起樞紐通航管理的成功范例,極大地促進了國家西部大開發戰略的實施以及長江經濟帶的發展。

1 堅持日常檢查監測,加強水工建筑物規范管理

1.1 水工建筑物運行維護

隨著運行時間的增加,受運行環境等各方面因素影響,葛洲壩船閘水工建筑物不可避免地出現裂縫、滲漏、剝蝕等現象,影響船閘的運行效率和安全使用年限[1]。

遵循《通航建筑物運行管理辦法》《通航建筑物維護技術規范》等管理規定和標準,制定相應工作程序和方法,設置專門機構對葛洲壩船閘水工建筑物進行維護管理。采取日常檢查、年度檢查、應急檢查、定期檢查等方式開展定期和不定期巡檢,及時發現水工建筑物的異?,F象及存在的隱患和缺陷,提出補救措施或改善意見,作為水工建筑物維護、加固或修復的依據[2]。

在日常檢查方面,每月完成對葛洲壩3座船閘的水工建筑物及附屬設施巡查工作,同時完成裂縫、滲漏量監測等重點監測及數據的統計分析,形成可查的記錄表格,建立臺賬;在年度檢查方面,完成汛前、汛后葛洲壩船閘水工建筑物的巡視檢查,并形成專門的巡視現場檢查報告,分析水工建筑物年度觀測資料,全面反映和評價水工建筑物的安全狀況;在應急檢查方面,針對性地開展汛前、汛后、有感地震等特殊情況下的專項巡視檢查;在定期檢查方面,結合《水電站大壩安全定期檢查辦法》,組織專家組對水工建筑物的結構安全性和運行狀態開展定期檢查(每5年1次),評價安全等級,提交檢查報告。

通過對水工建筑物的巡視檢查,有效掌握水工建筑物運行的基本情況,對于發現的問題,根據問題的輕、重、緩、急研究制定相應的處理措施或方案,安排年度工程修理項目對常見的缺陷及時進行處理,以消除設施缺陷、恢復使用性能為目的,確保水工建筑物的正常運行[3]。

1.2 監測設施運行維護

葛洲壩船閘觀測項目多、測點分散,造成人工觀測強度大,特別是受閘室頻繁充泄水的影響,船閘水工建筑物在短時間內承受反復水壓力荷載,變形比較復雜。

為了解和掌握各船閘的運行性態,葛洲壩船閘設置了數量眾多的內、外部變形監測點,其中外部變形監測主要包括垂直位移、水平位移、撓度以及各監測基點的控制測量項目等;內部監測包括基巖變形,結構縫、裂縫、閘體和基巖接觸縫開合度,鋼筋應力,混凝土應力、應變,閘體溫度等。

船閘安全監測設備維護范圍為葛洲壩1#、2#、3#船閘水工安全監測設施和安全監測儀器。其中安全監測設施包括:各類觀測室、引張線系統、垂線系統、精密量距系統、垂直位移監測系統、內部觀測電纜、交通通道及觀測豎井、自動化觀測系統、觀測照明系統等。安全監測儀器包括各類專用儀器及其附件。觀測儀器定期檢驗,觀測設施或儀器在維護周期內出現故障影響正常觀測時,及時進行維護修理,不合格儀器嚴禁使用。

隨著科學技術的發展,葛洲壩1#、2#、3#船閘水工建筑物監測設施逐步實施了自動化改造,改造后系統運行正常,采集了大量監測數據,提高監測數據的可靠性和觀測精度,減少系統維護的工作量,實現了自動化實時監測的目的。

2 實施專項技術改造,確保水工建筑物安全運行

葛洲壩船閘長期超負荷運行,同時受船閘大型化、閘室頻繁充泄水、輸水系統高速水流等因素影響,在運行過程中也表現出一些缺陷和隱患。對檢查發現的水工建筑物設備設施的常規缺陷,采取日常巡檢、維護保養、專項技術改造和計劃性大修等設備管理方式,及時進行消除或改善,保證船閘的安全運行。

2.1 裂縫預應力錨索加固

在1989年大江船閘竣工驗收和1996年葛洲壩大江工程鑒定預備會上,與會專家明確指出:“葛洲壩1#船閘下右2裂縫位于要害部位,應由設計單位提出處理措施和方案”“及早對該裂縫采取補強措施,對裂縫進行必要的監測”。為達到改善下右2裂縫端部應力狀況,防止裂縫繼續發展的目的,采用預應力錨固和灌漿相結合的綜合處理措施,并以預應力錨固為主。

在1999年的1#船閘計劃性大修中,對下右2裂縫進行了補強處理施工。以對穿錨索為主,共布置3 000~4 000 kN錨索28束,其中膠結錨3束。根據目前觀測資料和巡視檢查情況,從1999年至今所有測點測縫計的年平均變幅在-0.35~0.16 mm,表明裂縫變形已趨于穩定,沒有發展跡象。

2.2 結構縫滲漏處理

葛洲壩船閘結構縫滲漏主要體現在葛洲壩1#、3#船閘基礎排水廊道,如1#船閘基礎排水廊道滲漏水早在施工期就已出現,并進行了相應的工程處理。在船閘投入運行后,利用歷次船閘大修均進行了不同規模程度的工程處理,處理后漏水情況有所減輕。但在船閘運行過程中,由于閘室頻繁充、泄水導致閘墻受力交替變化,結構縫開合頻繁,結構縫內止水容易失效,導致計劃性大修后船閘基礎排水廊道滲漏狀況發展較快,呈逐年遞增趨勢。

針對葛洲壩船閘基礎排水廊道的滲漏問題,在計劃性大修期間均采取工程措施進行了處理,其中2011年對結構縫滲漏處理方案進行重新設計,在閘室底板縱縫表面增設敞開型表止水,對其他部位采用局部化學灌漿的方式進行處理,在2012年1#船閘計劃性大修期間實施。處理完成后,在基礎觀測廊道結構縫、左上樓梯井結構縫基本無滲漏,觀測廊道滲漏量小于10 Lmin;基礎排水廊道下右2縱縫處滲漏量明顯減小,整體滲漏量約為100 Lmin,處理效果較為明顯。

2.3 水下設施破損處理

受高速水流沖刷、磨蝕作用,船閘水下設施特別是輸水系統混凝土破損現象長期存在,其破損程度與輸水系統布置形式、充泄水方式(閥門啟閉方式與速率)、水流含沙量(如三峽蓄水后水流含沙量變化)等因素的不同而有所差異。主要表現為表面混凝土蝕損、結構縫面混凝土破損以及局部沖坑等,其中蝕損破壞主要體現在閥門井段反弧門下游側墻、分流口段等水流條件較為復雜的過流部位;廊道結構縫混凝土破損分布較分散,破損程度不一,分流口處縱縫破損較為嚴重;混凝土沖坑主要集中在檢修門槽等過流面突變部位,破損程度較輕。

基于不同修補材料的性能特點,做好現場試驗,針對不同蝕損部位采用不同的復合施工方法,滿足一次性澆注成型和不同材料多層復合修補的需要,有效保證修補材料與基面的黏結強度,減少流掛,達到內部密實、表面平整光滑,滿足廊道高速過流面抗沖耐磨要求。

2.4 浮式系船柱改造工程

船舶大型化后,船舶干舷高度增加,空船系纜樁高度遠高于浮式系船柱高度,船閘水工建筑物、系纜設備設施使用條件也發生相應變化,出現浮式系船柱磨損加劇、變形甚至斷裂損壞等現象。

2012年1#船閘計劃性大修中,完成了浮式系船柱改造和導槽加高。新浮式系船柱共2層系船架,以適應不同船舶的系纜需求,同時提高浮式系船柱設計允許受力。改造后浮筒高5.6 m,浮筒上的系船柱頂距水面1.8 m,系船架上的系船柱頂距水面4.4 m。設計拉力為縱向150 kN,橫向100 kN,合力值約為180 kN。加高后的浮式系船柱能較好地適應不同船型系纜靠泊需要,系船柱后期維護量大幅減少,提高了閘室靠泊的安全可靠性,保證了船舶在閘室內的良好停泊條件。

2.5 門楣補氣改造

葛洲壩船閘設計水頭27 m。根據葛洲壩船閘初期運行資料表明,門楣、面板、導軌及混凝土等部位均發生不同程度的空化與氣蝕現象,充泄水過程中伴有不同程度的振動轟鳴聲,影響金屬結構與水工建筑安全運行。

為降低輸水閥門段的空化與聲振,改善閥門運行工藝,葛洲壩1#、2#、3#船閘充、泄水閥門分別實施了門楣補氣工程(表1),增加了門楣通氣裝置,在輸水閥門門楣處加設負壓板和通氣系統,利用負壓自動補氣。通過一系列工程措施,有效避免了門楣等部位空化、聲振現象,改善了輸水閥門的運行工況,為船閘的安全運行創造了條件。

表1 葛洲壩船閘增加反弧門門楣通氣裝置情況

2.6 自動化監測設施改造

1996年對2#船閘水平位移監測系統進行了自動化改造,2001、2003年分別進行了技術升級、設備更新。2004年對3#船閘安全監測設施進行了自動化改造。目前這兩套系統運行正常。

2011—2012年對葛洲壩1#船閘左右管線廊道6條引張線及4個量距測點進行自動化改造。其中引張線改造項目包括新建6條無浮托引張線,無浮托引張線系統能夠達到較高的精度、可靠性及穩定性。

3 打造創新科技隊伍,做好水工建筑物檢修保障

通過不斷總結管理經驗,探索體制機制創新,圍繞影響船閘大修工期、質量和安全等問題,在檢修技術標準、施工組織、工藝和裝備等方面開展相關研究,逐步形成了一套獨特的船閘計劃性大修管理模式和辦法,構建船閘快速檢修體系,組建一支專業齊全、技術過硬、經驗豐富的船閘檢修隊伍。檢修隊伍除承擔三峽、葛洲壩船閘10余次計劃性大修外,也對外承接并圓滿完成了廣西長洲和桂平船閘、江蘇藺家壩船閘、漢江王甫洲船閘、廣西左江電站等大修任務。

在總結船閘檢修組織、成套技術與裝備、技術標準的基礎上,編制了交通行業強制性標準《船閘檢修技術規程》[4],于2014年1月施行。該規程主要技術內容包括船閘閘閥門、啟閉機械、電氣設備、水工建筑物、附屬設施檢修和調試等。規程的發布實施,使船閘檢修的技術標準有據可依,質量得到有效保證,國內船閘水工建筑物檢修的技術標準均按此規程執行。

隨著長江黃金水道的蓬勃發展,船舶過閘通航壓力日益增大,對船閘檢修提出了“快速檢修”的需求,葛洲壩船閘水工建筑物檢修在施工方法、工藝和技術等方面取得了多項成果:

1)輸水廊道施工展布裝備。根據輸水廊道環境特點,設計、制作了分流口快速交通梯、閥門井段等斜坡梯和檢修平臺,實現了檢修裝備快速展布,將交通梯搭設等施工前期工作從原來的2~3 d搭設時間縮短至0.5 d,裝備的模塊化、輕便化程度大幅提升,安全性也進一步提升[5]。

2)高速過流面破損修補技術。根據高速過流面破損的面積、深度、位置,針對各種不同情況,研究制定了包括修補材料和工藝等內容的修補技術,保證修補質量,實現快速修補,縮短檢修工期。

3)結構縫滲漏灌漿處理方法。對各種結構縫滲漏灌漿處理方法進行研究比較,設計一種風引化學灌漿裝置及灌漿方法,應用該方法提高了漿液在縫內的擴散距離和填充效果,保證滲漏處理質量,實現快速處理。該方法獲得國家發明專利[6],并已在多個船閘及大壩結構縫滲漏的處理中成功應用,取得良好效果。

4 結語

1)規范船閘水工建筑物運行管理,加強日常檢查、監測工作,是掌握船閘水工建筑物結構運行狀態的有效手段之一。

2)船閘水工建筑物檢查發現的設備設施缺陷,通過常規性修理及專項工程、計劃性大修等不同層級檢修方式的實施,及時進行了消除或改善,保證了船閘的安全運行。

3)通過檢修管理方式創新、技術工藝創新、工裝及材料創新,積極探索BIM技術在船閘運行和維護中的應用等創新檢修方式,錘煉形成專業化檢修隊伍,適應了船閘“快速檢修”需要,確保水工建筑物檢修“安全、質量、效率”三者的有機統一。

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