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利用升溫法處理空預器堵塞的探索與實踐

2020-03-08 15:30崔炎召張海金
裝備維修技術 2020年19期
關鍵詞:控制

崔炎召 張海金

摘要:隨著國家環保管控措施的不斷升級,燃煤發電機組超低排放改造煙氣中NOx排放濃度由200mg/m3降至50mg/m3,空氣預熱器堵塞現象日趨突顯,重影響了鍋爐的安全、經濟運行。為保障發電機組的安全運行,通過實踐和摸索,利用升溫法成功使空氣預熱器堵塞狀況得到控制,本文將升溫法的操作要點及消除空氣預熱器堵塞的經驗進行總結,便于更好的維護空氣預熱器正常運行。

關鍵詞:空氣預熱器;單側升溫;差壓;控制

前言

某廠1、2號機組鍋爐均為東方鍋爐廠生產的300MW亞臨界W火焰鍋爐,型號為DG1025/17.4-Ⅱ14,每臺鍋爐配置兩臺型號LAP10320型三分倉容克式空氣預器,根據美國ABB-CE預熱器公司技術進行設計和制造,立式布置,轉子直徑為10320mm,2016年完成超低排放改造,脫硝采用SCR工藝,其中蓄熱元件冷、熱端高度均為1000mm。冷端搪瓷換熱元件采用“干法”靜電噴鍍搪瓷工藝。搪瓷蓄熱元件基材采用進口脫碳鋼(C%≤0.004%),基材厚度0.75mm。其余熱段蓄熱元件為碳鋼。

隨著國家環保管控措施的不斷升級,燃煤發電機組超低排放改造煙氣中NOX排放濃度由200mg/m3降至當前的50mg/m3,空預預熱器堵塞現象日趨突顯,嚴重影響了鍋爐的安全、穩定、經濟運行。為保障發電機組的安全運行,通過實踐和摸索,利用升溫法成功使空氣預熱器堵塞狀況得到控制,本文將升溫法的操作要點及消除空氣預熱器堵塞的經驗進行總結,便于更好的維護空氣預熱器正常運行。

1 空氣預熱器堵塞的原因

某廠#1、2機組鍋爐均為東方鍋爐廠生產的300MW亞臨界W火焰鍋爐,均采用SCR脫硝工藝,通過還原劑氨(NH3)達到除去煙氣中NOx。在反應過程中,氨氣可以選擇性的和NOx反應生成氮氣和水,氨氣與NOx不可能完全混合反應,因此氨氣逃逸無法避免。逃逸的氨氣與煙氣中的三氧化硫反應生成硫酸氫銨,在煙氣溫度下降時凝結并附著在蓄熱元件上,造成空氣預熱器堵塞。硫酸氫銨的形成可用反應方程式表示為:NH3+SO3+H2O==NH4HSO3。NH4HSO4是一種高粘性液態物質,易冷凝沉積在空氣預熱器蓄熱元件表面,粘附煙氣中的飛灰顆粒,堵塞蓄熱元件通道,減小空氣預熱器內流通截面,從而導致空氣預熱器阻力增加,換熱元件效率降低等問題,直接威脅鍋爐的安全穩定經濟運行。

2 空氣預熱器堵塞的危害

空氣預熱器堵塞后,對鍋爐運行的安全、經濟運行產生不利影響,主要體現在以下方面:

2.1 空氣預熱器因結垢致使通流面積減小,從而引起阻力增大,在低負荷、低煙氣量時引風機發生搶風現象,造成爐膛負壓波動幅度大,鍋爐運行安全系數下降。

2.2 由于鍋爐尾部采取雙煙道結構布置,兩側空氣預熱器堵塞程度不均勻,引發一、二次風壓和爐膛負壓周期性波動,兩側排煙溫度偏差大導致低溫側空氣預熱器堵塞越來越嚴重。

2.3 空氣預熱器堵塞導致風煙系統阻力增大、耗電量增加,引風機出力無法滿足機組高負荷運行的需要,造成機組限負荷運行。

2.4 空氣預熱器堵塞后,通流面積減小,送風不足,高負荷工況下引起缺氧燃燒,并且加劇爐膛負壓波動趨勢。

2.5 空氣預熱器堵塞造成運行阻力增加,蓄熱元件效率降低,一、二次風溫低,限制制粉系統出力,最終可造成機組被迫停運。

3 空氣預熱器堵塞的常規處理方法

處理空氣預熱器堵塞的方法常規有投運空氣預熱器連續吹灰、高壓水沖洗、停爐清洗等方法,從處理效果和經濟性的角度分析各有利弊,分析如下:

3.1 投運空氣預熱器連續吹灰:連續吹灰只能用在空氣預熱器堵塞初期或者有堵塞跡象時,一旦空氣預熱器發生堵塞,空氣預熱器連續吹灰便沒有效果;同時長期的連續吹灰加劇了空氣預熱器蓄熱元件迎風面的磨損程度,降低了空氣預熱器蓄熱元件的使用壽命。

3.2 機組運行時啟動空氣預熱器高壓水泵進行水沖洗,沖洗壓力為17~20 MPa,每次連續沖洗不低于30h,高壓水沖洗極易造成冷端蓄熱原件發生變形,同時產生大量清污費用,高壓水沖洗雖有效果但不能徹底消除堵塞,空氣預熱器連續運行周期短,同時導致布袋除塵器黏結嚴重。

3.3機組停爐進行處理。受發電量及機組非停制約,成本巨大,并且空氣預熱器再次堵塞依舊無法處理。

4 升溫法可行性分析

為提高處理空氣預熱器堵塞的效果和經濟性,利用硫酸氫銨的特性,使用升溫法消除空氣預熱器堵塞,可行性分析如下:

4.1 硫酸氫銨的汽化溫度為150~230℃,在實驗室進行反應釜升溫試驗,試驗結果表明硫酸氫銨在此溫度范圍內由固態全部轉化為氣態,在爐膛負壓下將其抽出爐膛,空氣預熱器堵塞可得到治理。

4.2 布袋除塵器入口煙溫上限值為160℃,經過對空預器后煙溫采取降溫、冷卻措施,在確保濾袋壽命的前提下盡可能的提高空氣預熱器出口溫度,可以實現硫酸氫銨汽化的條件。

4.3 空氣預熱器蓄熱元件材質為碳硅鋼,變形溫度為440℃,因此空氣預熱器本體升溫后對蓄熱元件使用性能無影響。

經過分析,在空氣預熱器運行中利用降風量、升煙溫的方法處理堵塞是可行的。

5 升溫法的實踐

根據硫酸氫銨的物理特性及可行性分析,結合設備特點,分別針對鍋爐高負荷運行工況及低負荷運行工況,制定單側升溫處理空氣預熱器堵塞操作措施如下:

5.1 機組高負荷運行中利用升溫法處理空氣預熱器堵塞的實踐

5.1.1 機組出力保持在250MW以上;

5.1.2開啟堵塞側空氣預熱器出口煙道臨時人孔冷卻;

5.1.3空氣預熱器堵塞側送風機出力降至30-35A,另一側送風機出力保持55-60A之間運行,單側氧量保持2.0%以上;

5.1.4 堵塞側除塵器入口溫度不得超過160℃,除塵器出口溫度不得超過150℃;

5.1.5 空氣預熱器連續吹灰方式按照下層連續吹灰3次,上層吹灰1次進行,吹灰壓力保持1.1MPa;

5.1.6 爐膛負壓保持-30~-50pa,同時保持堵塞側引風機電流較對側高3-5A運行;

5.1.7 單側升溫期間,加強對風煙系統、空氣預熱器運行工況的檢查(包括空氣預熱器就地有、無摩擦聲及電流變化趨勢),特別注意該側引風機軸承溫度變化趨勢。

6 升溫法的效果

自2019年底以來,按照上述方案常態化實施,空預器堵塞問題等得到了很好的解決,同時消除了鍋爐爐膛負壓波動、引、送風機電流增大,引風機搶風、機組負荷受限等一系列問題,與此前相比,處理過程中無需投運高壓沖洗水泵,有效延長了蓄熱元件壽命,減少勞務成本投入,機組安全、經濟運行得到有效保障。

(河南中孚電力有限公司,河南 鄭州 451200)

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