?

變壓吸附制氫解吸氣壓縮機選型方案探討

2020-05-01 01:38胡景輝惠生工程中國有限公司河南化工設計院分公司鄭州450018
化工設計 2020年2期
關鍵詞:活塞式產氫制氫

胡景輝 李 雨 何 瑾 惠生工程(中國)有限公司河南化工設計院分公司 鄭州 450018

國內某公司新建一套以煤為原料的煤制氫及合成氨生產裝置,建設規模為30萬t/a合成氨,氫氣75000Nm3/h,配套輔助生產裝置和公用工程,年操作時間8000h,氨合成最大、最小設計能力分別為液氨產量45萬t/a和20萬t/a,相應的PSA制氫設計能力分別為產氫37500Nm3/h和100000Nm3/h。

1 解吸氣壓縮機工況

解吸氣是PSA制氫裝置提純產品氫氣后的副產物,主要成分為H2、CO、N2等,具有氫氣含量高、熱值較高的特點,通常情況下,各生產裝置會結合實際生產將解吸氣加以回收利用[1-4]。三種工況下解吸氣具體組成見表1。

表1 解吸氣詳細參數

結合該項目實際情況,PSA解吸氣的回收利用分兩種:一股由0.13MPa(A)壓縮至0.45MPa(A),送至燃料氣管網用于氣化磨煤機干燥所需燃料氣(用量為Norm.5000Nm3/h、Max.7150Nm3/h,LHV≥2000kcal/Nm3),剩余部分解吸氣經壓縮至4.35MPa(A)送至上游變換單元回收利用。壓縮機主要工藝數據條件見表2。

2 解吸氣壓縮機選型比較

PSA制氫解吸尾氣操作壓力接近常壓,需要進行增壓才能回收利用,壓縮機型式以往復機和螺桿機居多[5-7]。

考慮到壓縮機的穩定操作及裝置的運行經濟性,有以下三種方案可供選擇:

表2 PSA解吸氣壓縮機主要工藝數據條件

注:①二段解吸氣量不允許為0,可按廠家要求進行調整;②壓縮機入口壓力波動范圍±10kPa; ③產氫100000Nm3/h對應于110%操作工況,表中數據對應產氫90900Nm3/h。

2.1 方案一:兩臺活塞機(壓縮機設計工況產氫100000Nm3/h)

設置2臺活塞式壓縮機,壓縮機設計工況為產氫100000Nm3/h,5級壓縮,1開1備,氣化燃料氣(0.45MPa(A))從壓縮機2級出口抽出,剩余解吸氣經3、4、5級壓縮至4.35MPa(A)后送至上游變換單元回收利用。

(1)產氫100000Nm3/h操作工況,壓縮機一段解吸氣流量11676Nm3/h,壓縮機二段解吸氣流量5794~7567Nm3/h。

(2)產氫75000Nm3/h操作工況,壓縮機一段解吸氣流量7018Nm3/h,壓縮機二段解吸氣流量1136~2937Nm3/h;壓縮機一段需考慮約40%回流,二段需考慮的回流量約61%。

(3)產氫37500Nm3/h操作工況,解吸氣流量只有3040Nm3/h,而送至氣化的燃料氣需要量約為4109 Nm3/h,燃料氣量不足;壓縮機2級出口抽氣,3、4、5級壓縮機全回流。

對于壓縮機設計工況在產氫100000Nm3/h時,不同操作工況下壓縮機各段氣體回流量及壓縮機軸功率見表3。

表3 不同操作工況下各段氣體回流量(解吸氣壓縮機設計工況產氫100000Nm3/h)

注:①二段解吸氣量不允許為0,可按廠家要求進行調整;②產氫100000Nm3/h對應于110%操作工況,表中數據對應產氫90900Nm3/h;③燃料氣不足部分由進PSA制氫前抽出的一部分工藝氣進行補充。

2.2 方案二:兩臺活塞機(壓縮機設計工況產氫75000Nm3/h)

針對方案一,由于操作工況差異,如在操作工況產氫75000Nm3/h或37500Nm3/h運行時,存在氣體回流量大的缺點。因此,可將壓縮機設計工況設定在產氫75000Nm3/h,對于操作工況在產氫100000Nm3/h時兩臺全開;操作工況在產氫37500Nm3/h時,相對于壓縮機設計工況為產氫100000Nm3/h,可減少氣體回流量,節省運行能耗,詳細參數見表4。

2.3 方案三:1臺螺桿式壓縮機+1臺活塞式壓縮機

針對方案一能耗高的缺點,可設置1臺噴油螺桿式壓縮機+1臺活塞式壓縮機,螺桿式壓縮機用于氣化燃料氣壓縮(壓縮至0.45MPa(A)),活塞式壓縮機用于將解吸氣壓縮至4.35MPa(A)送至上游變換單元。

螺桿壓縮機運行穩定、可靠,故障率低,且基本上無易損件,可實現連續不間斷運行,不設備機。

表4 不同操作工況下各段氣體回流量(解吸氣壓縮機設計工況產氫75000Nm3/h)

注:①二段解吸氣量不允許為0,可按廠家要求進行調整;②產氫100000Nm3/h對應于110%操作工況,表中數據對應產氫90900Nm3/h。

當活塞式壓縮機故障時,可短期將返回變換的解吸尾氣送火炬,活塞式壓縮機的檢修周期一般為5天左右。

此外,PSA低負荷運行時(產氫37500Nm3/h工況),活塞機可以停運,節省能耗。詳細參數見表5。

表5 不同操作工況下各段氣體回流量(解吸氣壓縮機設計工況產氫37500Nm3/h)

注:①若二段解吸氣量不允許為0,可按廠家要求進行調整;②該氣體流量已減去螺桿壓縮機氣量約為4109Nm3/h;③產氫100000Nm3/h對應于110%操作工況,表中數據對應產氫90900Nm3/h。

3 運行費用對比

三種方案下PSA解吸氣壓縮機運行費用對比詳見表6~表8。

表6 PSA解吸氣壓縮機運行費用對比表(實際操作工況產氫100000Nm3/h)

注:①往復機按運行6個月檢修一次,每次持續時間為5天;②電價按0.5元/kW,標準煤按650元/t考慮。

表7 PSA解吸氣壓縮機方案對比表(實際操作工況產氫75000Nm3/h)

注:①往復機按運行6個月檢修一次,每次持續時間為5天;②電價按0.5元/KW,標準煤按650元/t考慮。

4 結語

(1)運行費用分析。若操作工況長期在產氫100000Nm3/h,運行費用上方案一是優選,方案三次之;若操作工況長期在產氫75000Nm3/h,運行費用上方案二是優選方案,方案一次之;若操作工況長期在產氫37500Nm3/h,運行費用上方案三是優選方案,方案二次之。

表8 PSA解吸氣壓縮機方案對比表(實際操作工況產氫37500Nm3/h)

注:①往復機按運行6個月檢修一次,每次持續時間為5天;②電價按0.5元/kW,標準煤按650元/噸考慮。

(2)設備投資占地分析。方案一(設備投資約1500萬元,占地42×21m)>方案二(設備投資約1360萬元,占地42×21m)>方案三(設備投資約1020萬元,占地32×21m)。

綜上所述,基于操作工況差異大的現狀(產氫37500Nm3/h、75000Nm3/h、100000Nm3/h),建議將壓縮機設計工況設定在產氫75000Nm3/h;對于操作工況在產氫100000Nm3/h工況下,壓縮機兩臺全開;操作工況在產氫37500Nm3/h下,相對于壓縮機設計工況為產氫100000Nm3/h,可減少氣體回流量,節省運行能耗。

猜你喜歡
活塞式產氫制氫
天然氣制氫在氯堿產業中的作用
LNG制氫加氫一體站技術方案分析
g-C3N4基納米復合材料在光催化領域的研究進展
鈷氮共摻雜多孔碳材料的制備及電催化產氫性能研究
贏創全新膜技術有望降低電解水制氫的成本
青島:開發出一系列電化學制氫納米電催化劑
食品3D打印噴頭流道有限元優化分析
差動活塞式燃氣自增壓系統參數設計方法
復合催化劑NiS/g-C3N4的制備及光催化產氫性能
“表面光化學動力學研究”2013年度報告
91香蕉高清国产线观看免费-97夜夜澡人人爽人人喊a-99久久久无码国产精品9-国产亚洲日韩欧美综合