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國產鎢基催化劑在烯烴歧化制丙烯工業側線裝置上的性能研究

2020-05-12 06:31劉站華于洪波劉剛強
煤化工 2020年2期
關鍵詞:小試異構化丁烯

劉站華,于洪波,劉剛強

(1.寧波富德能源有限公司,浙江 寧波315200;2.中國科學院寧波材料技術與工程研究所,浙江 寧波315201)

隨著聚丙烯及其衍生物需求的強勁增長,丙烯成為近年來需求增長最快的化工原料之一。2017 年我國丙烯總產量為2 839 萬t,而丙烯消費量為3 149 萬t,缺口達310 萬t。雖然丙烯產能逐年增加,但丙烯供需缺口仍存在[1],需開發一些新的丙烯增產途徑。

前些年油價居高不下,結合我國的能源特點,通過其他手段增產丙烯比通過石油增產丙烯更好一些[2]。DMTO 過程副產一定量的丁烯,我國每年約有800 萬t的丁烯作為低附加值的燃料使用,因而丁烯的綜合利用也越來越迫切[3]。寧波富德能源有限公司采用的丁烯和乙烯歧化增產丙烯技術(OCT 技術, Olefins Conversion Technology)是技術成熟度高、已通過工業化廣泛驗證的丙烯增產技術,具有收率高、能耗低、環保的優點,與DMTO 裝置聯合,可充分利用DMTO 裝置所生產的乙烯和副產的丁烯來增產丙烯[4]。但是該技術選用的進口BASF 魯瑪斯歧化催化劑價格昂貴、生產周期長、運輸及儲藏條件苛刻,使得研制國產催化劑替代進口產品成為了必然。寧波富德能源有限公司與中科院寧波材料研究所合作開發了鎢基(WO3/SiO2)歧化催化劑[5-6],并在實驗室小試裝置和寧波富德能源有限公司OCT 工業側線裝置上進行了性能測試,結果表明,自主開發的鎢基催化劑性能與進口催化劑相當[7],為催化劑的國產化打下了良好的基礎。

1 催化劑評價裝置及其流程

1.1 試驗裝置與原料

1.1.1 裝置

OCT 固定床評價反應器小試裝置1 套,反應器尺寸:DN30 mm×5 mm×1 000 mm,從下往上依次鋪放絲網180 mm、Φ3 mm瓷球310 mm 和歧化催化劑/ 異構化催化劑510 mm,浙江衢州沃德儀器有限公司生產。OCT工業側線固定床評價反應器中試裝置1 套,反應器尺寸:DN45 mm×6 mm×1 180 mm,從下往上依次鋪放絲網180 mm、Φ3 mm瓷球490 mm 和歧化催化劑/ 異構化催化劑510 mm,浙江衢州沃德儀器有限公司生產。氣相色譜儀1 臺,型號美國安捷倫7890B。

1.1.2 原料

實驗室小試試驗原料用鋼瓶從工廠采集。瓶裝OCT 工業生產混合C4原料組成(體積分數):1,3 丁二烯2.07%、異丁烷0.13%、正丁烷4.00%、1- 丁烯33.62%、異丁烯3.35%、2- 順- 丁烯27.52%、2- 反-丁烯29.31%。瓶裝OCT 工業生產聚合級乙烯組成(體積分數):乙烯99.97%、甲烷+乙烷0.03%。

工業側線中試試驗裝置直接連通工業裝置現場反應氣,原料組成(體積分數):乙烯48.30%、乙烷3.49%、丙烯0.06%、1,3 丁二烯0.02%、正丁烷7.06%、異丁烷0.14%、1- 丁烯5.45%、異丁烯3.51%、2-順-丁烯12.07%、2-反-丁烯19.38%、C50.52%。

1.2 工藝流程

OCT 小試裝置工藝流程示意圖見圖1。反應物料分別從混合C4鋼瓶和乙烯鋼瓶引到小試裝置,首先經過切斷閥,當裝置出現故障時,DCS 控制切斷閥,以阻斷物料。然后由電加熱器1 將物料溫度由200 ℃加熱至280 ℃,接著物料通過質量流量計和流量調節閥,實現對物料量的計量。被預熱到反應溫度(280 ℃)的物料經過保溫管線進入反應器,在催化劑上進行反應。物料從反應器上端進入,產物從反應器下端出來,反應壓力由下游的背壓閥來控制。反應器內部上、中、下3 個位置設有3 個測溫點。反應產物經過循環水冷卻器降溫后,進入氣液分離罐,進行氣液分離。分離后的尾氣進入氣相色譜儀進行分析,液相反應物排放至氣柜。

圖1 OCT 小試裝置工藝流程示意圖

OCT 工業側線中試裝置工藝流程與上述小試裝置流程相同,其原料來自工業裝置現場,反應器為OCT 工業側線固定床評價反應器。

1.3 催化劑性能測試

在小試裝置上進行催化劑性能測試,考察反應溫度、壓力、乙烯與丁烯摩爾比對其性能的影響。首先將76 g WO3/SiO2和MgO 混合歧化催化劑(WO3/SiO2與MgO質量比為1∶3)裝入固定床反應器中,再在上床層裝入19 g 異構化催化劑MgO。然后在N2氣氛下,以3 ℃/min的升溫速率將反應器升溫至400 ℃,預處理2 h,用H2和N2的混合氣(H2、N2摩爾比為1∶10)在此溫度下還原20 min,之后切換到N2氣氛,繼續升溫至550 ℃干燥24 h,整個過程反應器中氣體流速為50 mL/min。最后將反應器冷卻降溫至280 ℃,接通反應物料,流速為50 mL/min,調節背壓閥至2.8 MPa。試驗過程中,通過控制混合C4鋼瓶和乙烯鋼瓶出口流量來調整乙烯、丁烯摩爾比。為防止產物氣中氣相物料冷凝,反應器出口至色譜六通閥之間的管線均用伴熱蒸汽保溫在150 ℃。反應趨于穩定后,進行在線分析。

在工業側線裝置上進行催化劑的中試試驗,與進口BASF 催化劑進行對比,并考察其使用壽命。首先將228 g WO3/SiO2和MgO 混合歧化催化劑(WO3/SiO2與MgO 質量比為1∶3)裝入固定床反應器中,再在上床層裝入57 g 異構化催化劑MgO。按上述小試裝置升溫、還原、干燥流程進行催化劑的升溫、還原、干燥后,接通現場反應物料,進行評價。

2 結果與討論

2.1 小試試驗結果

2.1.1 反應溫度的影響

在乙烯、丁烯摩爾比為2.36,壓力3.0 MPa 條件下,反應溫度對WO3/SiO2、MgO 催化劑催化性能的影響見圖2。由圖2 可知,1-丁烯的異構化率隨反應溫度的升高逐漸升高,當反應溫度為200 ℃時,1- 丁烯的異構化率為73.9%,當溫度提高到280 ℃時,1- 丁烯的異構化率達到了83.0%。由此可見,升高溫度有利于反應的進行。此外,丙烯的選擇性也隨著反應溫度的升高逐漸增大,當反應溫度由200 ℃升高到280 ℃時,丙烯的選擇性由83.0%增加到87.0%。

圖2 反應溫度對催化劑催化性能的影響

2.1.2 反應壓力的影響

在乙烯、丁烯摩爾比為2.36,反應溫度280 ℃條件下,反應壓力對WO3/SiO2、MgO 催化劑催化性能的影響見圖3。由圖3 可知,反應壓力從2.0 MPa 增加到3.0 MPa,1-丁烯的異構化率基本不變,說明壓力對反應的影響不大,這是因為歧化反應式(1)和異構化反應式(2)均為等摩爾反應,壓力不影響兩個反應進程??紤]到工業應用OCT 技術中選取的壓力為2.8 MPa~3.2 MPa,實驗選取的壓力為工廠反應器工作壓力3.0 MPa。

圖3 反應壓力對催化劑催化性能的影響

2.1.3 乙烯、丁烯摩爾比的影響

歧化反應進料中乙烯、丁烯摩爾比直接影響1-丁烯的異構化率和丙烯的選擇性。在反應溫度280℃,壓力3.0 MPa 條件下,考察了乙烯、丁烯摩爾比對催化劑催化性能的影響,結果見圖4。乙烯含量過高時,在高溫高壓情況下易發生裂解反應,乙烯含量過低時,歧化反應不徹底,故選取乙烯、丁烯摩爾比分別為2.36、1.78、1.60 進行實驗。

圖4 乙烯、丁烯摩爾比對催化劑催化性能的影響

由圖4 可知,隨著乙烯、丁烯摩爾比的增加,1-丁烯的異構化率和丙烯的選擇性都相應增加。當乙烯、丁烯摩爾比為2.36 時,1- 丁烯的異構化率達到最高為83.6%,相應的丙烯選擇性也達到91.3%;當乙烯、丁烯摩爾比降為1.60 時,1- 丁烯的異構化率降到77.0%,這說明進料中丁烯量增加時丙烯的選擇性會下降,而乙烯過量時,會抑制副反應的發生,增大丙烯的選擇性和1-丁烯的異構化率。綜合丙烯選擇性和1- 丁烯異構化率,乙烯、丁烯摩爾比2.36 為國產鎢基催化劑歧化反應的最佳操作條件。

2.2 中試試驗結果

2.2.1 國產OCT 鎢基催化劑與進口催化劑中試運行情況對比

在壓力2.8 MPa,溫度280 ℃,乙烯、丁烯摩爾比為1.20(工廠實際值,由于乙烯價格高于丙烯價格,工藝控制乙烯、丁烯摩爾比較低),同等催化劑裝填量下,采用進口BASF 魯瑪斯催化劑在工業側線裝置進行了110 h 試運行,并與國產鎢基催化劑進行對比,結果見圖5。從圖5 可以看出,國產催化劑與進口催化劑的丙烯產品收率相當。

圖5 國產催化劑與進口催化劑運行對比

2.2.2 國產OCT 鎢基催化劑中試運行情況

在反應溫度為280 ℃,反應壓力為2.8 MPa,原料氣進料空速為15 h-1,乙烯、丁烯摩爾比為1.20 條件下,國產鎢基催化劑500 h 運行情況見圖6。從圖6 可以看出,工業側線裝置生成丙烯體積分數約40.0%,與進口魯瑪斯催化劑反應生成丙烯體積分數相當,前400 h 催化劑活性較為穩定,后100 h 受現場工況不穩定影響,丙烯產品收率出現波動??傮w而言,在500 h 穩定性測試試驗中,國產催化劑丙烯收率與進口催化劑相差不大,展現了良好的穩定性。

圖6 國產鎢基催化劑500 h 運行情況

3 結 論

3.1 實驗室小試結果表明,在乙烯、丁烯摩爾比為2.36、反應壓力3.0 MPa 以及反應溫度280 ℃條件下,國產鎢基催化劑表現出最佳的反應性能。

3.2 工業側線中試試驗結果表明,國產催化劑達到進口催化劑的丙烯產品收率,且其長時間的反應穩定性良好。

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