任振遠, 呂苗苗
(唐山不銹鋼有限責任公司, 河北 唐山 063100)
當前,我國汽車工業的發展不僅使高強度鋼板的用量不斷加大,而且對鋼板的質量和性能提出了更高的要求。針對不同車型的不同需要。唐鋼集團在保證鋼板質量和性能的基礎上,使汽車車輪結構用鋼板進一步向低成本、系列化、高強化方向發展[1]。使用傳統SAPH400 成分體系及熱軋工藝,其熱軋性能雖然優異,滿足用戶需求,但大量合金元素的加入會導致成本的增加。在這種情況下,如何通過鋼的化學成分和工藝條件的匹配來降低SAPH400 的生產成本,成為主要研究課題。
SAPH400 的物理性能要求見表1。
表1 SAPH400 性能要求
歷史生產SAPH400 性能見表2。
表2 歷史SAPH400 性能
歷史SAPH400 成分設計見表3。
表3 SAPH400 歷史成分設計 %
應用C-Mn 鋼成分體系設計,利用合金元素固溶強化作用,提高強度至目標要求。由于Mn 元素的含量大,生產成本增加。故如何通過鋼的化學成分和工藝條件的匹配來降低SAPH400 的生產成本,是本課題主要研究內容。
汽車結構鋼的制造流程為:(鐵水預處理)—轉爐—LF 精煉—連鑄—板坯加熱—高壓水除磷—熱連軋—卷取—質量和性能檢驗—包裝標志—入庫。
3.2.1 碳含量
冶煉過程中,當含碳量偏低達不到強度要求,增加煉鋼成本,需要增加Mn 元素來提高強度。隨著碳含量的增加,鋼的塑性、韌性下降,而且碳當量的增大,焊接性能下降。綜合考慮400 MPa 級的強度級別和成本,采用中碳含量(質量分數)設計0.11%~0.13%。
3.2.2 錳含量
錳元素的固溶強化作用可提高強度,改善韌性。錳與硫結合形成硫化錳,還可降低熱脆性。但Mn 元素過高友會在鋼表面富集,造成鋼表面氧化而降低表面質量[2]。綜合考慮400 MPa 級的強度級別和成本,采用低錳含量(質量分數)設計0.44%~0.50%。
3.2.3 硅含量
硅含量較高時,會使熱軋過程中氧化鐵皮嚴重,影響表面質量,而且會增加成本。根據實際經驗,在生產過程中按低硅控制,硅含量(質量分數)設計≤0.03%。
3.2.4 磷和硫含量
磷和硫時鋼種有害元素,隨著磷含量的增加,不僅形成冷脆,還會增加合金化產品的粉化敏感性。磷含量的增加,不僅形成熱脆,其MnS 夾雜在軋制方向拉長分布,造成鋼板的各項異性。實際生產,確定磷含量和硫含量按低值控制,w(S)≤0.012%,w(P)≤0.020%。
3.2.5 鋁含量
鋁能與氮形成氮化鋁抑制氮在鐵素體內的固溶,消除應變時效,改善成型性能。但是鋁過高形成Al2O3水口結瘤。綜合以上因素,確定酸溶鋁控制范圍為 w(Al)=0.020%~0.060%。
3.3.1 煉鋼工藝
按照上述成分要求,冶煉20 爐試驗鋼,實驗鋼化學成分見表4。
表4 實驗鋼化學成分 %
3.3.2 冶煉工藝
試驗鋼在100 t 氧氣底吹轉爐上進行的,入爐鐵水全部經過脫硫預處理,盡可能降低鐵水S 含量;出鋼時采用高碳錳鐵,采用擋渣出鋼技術,降低鋼包渣量;爐后吹氬攪拌,以均勻化學成分,使夾雜物上浮,定氧喂鋁線,確保鋼的純凈度。電加熱繼續吹氬并補鋁線和鈣處理,對鋼中MnS 夾雜物進行變性,以達到控制鋼中夾雜物形態的目的。
3.3.3 熱軋工藝
1)板坯加熱溫度及粗軋溫度。板坯加熱溫度和粗軋溫度采用常規汽車結構鋼的生產工藝,均熱段溫度 1 250~1 330 ℃;出爐溫度 1 200~1 250 ℃。
2)終軋和卷曲溫度。終軋溫度和卷曲溫度是熱軋過程中控軋控冷的主要參數[3],為獲得理想的組織和晶粒度,使材料具有優良的綜合性能。終軋溫度應略高于Ar3 進行軋制,試驗表明卷曲溫度一定時,終軋溫度越低鐵素體晶粒細化,鐵素體晶粒尺寸越小。鐵素體晶粒度在10~12 級,金相組織為鐵素體+少量珠光體,從而鋼的強韌性提高;終軋溫度一定時,隨著卷曲溫度的提高,鋼卷強度降低,延伸率提高。為使鋼板綜合性能提高,根據鋼的化學成分和軋制規格不同,合理設計終軋和卷曲溫度。
3)冷卻模式。冷卻模式的設定也是決定熱軋性能的重要參數,通過層冷優化,可得到適宜比例的鐵素體+珠光體組織,鋼種綜合性能提高。
以往SAPH400 熱軋工藝制度設計中,層冷冷卻模式用前段冷卻。此次新成分體系設計,在原基礎上降低了C、Mn 含量。C、Mn 含量降低,導致強度降低,通過調整冷卻模式以提高強度,滿足標準要求。
此次試驗鋼冷卻模式設計,采用雙相鋼冷卻模式,兩段冷卻,通過增加前段冷卻速率,鋼帶精軋出來后快速冷卻到500 ℃以下,增加中間空冷溫度680~730 ℃左右,增加空冷時間。采用此種冷卻模式,可有效減少鐵素體轉化比例,進而提高產品強度[4],達到SAPH400 性能要求。
在熱軋成品取樣,做性能均勻性實驗,鋼卷號:6810DB2800,規格 1 040 mm×2.75 mm,1-3 為橫向拉伸實驗,4-8 為縱向拉伸實驗,如圖1 所示。
圖1 試驗鋼性能均勻性
由圖1 可知,抗拉強度最大值455 MPa,最小值437 MPa,平均值447 MPa,較平均值波動范圍8~10 MPa;屈服強度最大值391 MPa,最小值355 MPa,平均值372 MPa,較平均值波動范圍17~19 MPa;延伸率最大值45%,最小值38%,平均值42%,較平均值波動范圍3%~3.5%,整體性能均勻。
由圖1 可見,各項力學性能均符合標準要求,性能合格率達到100%。
對試驗鋼進行金相組織分析,放大倍數為100倍,橫、縱向金相組織如下頁圖2 所示。
對橫、縱向組織進行晶粒度評級如下頁表5所示。
圖2 金相組織分析
表5 橫、縱向組織評級
金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度10 級,鐵素體比例達到85%~86%,滿足400 MPa 級汽車結構鋼組織要求;晶粒均勻,適合沖壓成型。
冷彎試驗是評價汽車結構用鋼的主要性能指標之一。在b=20 mm,d=2a 彎曲條件下,大量取樣進行180°冷彎試驗,均未出現開裂現象,冷彎合格率100%,表明試驗鋼具有良好的冷成型性能。
試驗鋼成分與SAPH400 典型成分對比如表6所示。
表6 試驗鋼與以往SAPH400 成分對比 %
試驗鋼Mn 含量較以上成分體系SAPH400 低0.5%,Mn 含量對煉鋼成本影響大,Mn 含量降低,生產成本隨之降低。
試驗鋼性能與以往SAPH400 典型性能及性能標準對比如表7 所示。
試驗鋼與以往SAPH400 對比,抗拉強度平均值降低43 MPa,屈服強度平均值降低39 MPa,延伸率平均值提高6%,在滿足SAPH400 性能要求的同時,實現了性能窄區間控制。
表7 試驗鋼與SAPH400 性能對比
試驗鋼生產成本與SAPH400 對比如表8 所示。
表8 試驗鋼與以往SAPH400 成本對比 元/t
由表8 可知,試驗鋼成本比以往SAPH400 成本降低64.78 元/t,明顯降低了成本。采用新成分體系設計,配合熱軋工藝優化,通過層流冷卻工藝優化,采用“水代合金”的方法,不僅達到SAPH400 強度要求,同時降低了生產成本。
1)采用新成分設計的SAPH400 汽車結構鋼,組織均勻,工藝可行,各項性能指標完全滿足技術標準要求。
2)通過重新設計煉鋼成分,降低Mn 含量;軋鋼過程中利用控軋控冷工藝,合理設計熱軋溫度制度及冷卻策略,提高熱卷強度,彌補由于成分降低影響的強度損失,達到SAPH400 標準要求。利用此種“水代合金”技術,在滿足汽車結構鋼SAPH400 的性能要求的同時,降低生產工藝成本,提高產品效益。