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二次加砂壓裂技術在海上低孔滲砂巖氣藏的應用

2020-06-23 10:25姚鋒盛王書彬胡忠太
科學技術與工程 2020年14期
關鍵詞:支撐劑壓裂液排量

姚鋒盛, 曹 冰, 王書彬, 胡忠太, 夏 瑜, 唐 亮

(1.中海石油(中國)有限公司上海分公司,上海 200335;2.海油發展工程技術上海分公司,上海200335)

東海砂巖油氣藏,中下部低滲儲層規模大,埋藏深3 000~4 000 m,溫度為120~160 ℃,孔隙度為8%~12%,滲透率為0.5~15 mD,邊底水發育,巖石水敏水鎖特征強,資源儲量豐富,但目前有效動用率低,經濟釋放產能低,只有依靠高效的水力加砂壓裂技術才具備海上工業開發的價值?!笆濉币詠頄|海油氣田開展了20多井次的常規加砂壓裂作業,普遍測試產量低、壓后壓降快、有效產能低、穩產時間短,無法達到海上經濟有效開發的產能目標。陸地頁巖氣及致密氣成功經驗[1-4],大規模體積壓裂改造是擴大滲流面積和提高產能的最有效方式[5-7],但是對于海上油氣田考慮平臺空間、規模、吊機能力、甲板承重、海域涌浪工況等因素,實施大規模大排量的壓裂增產作業風險高、成本高、難度大。因此,針對東海低滲儲層壓裂特殊性及難點,以擴大加砂造縫有效率和提高裂縫導流能力為目標[8-12],開展二次加砂壓裂技術研究,充分利用海上平臺資源,優化工藝方式,以期實現降低施工難度和安全風險、降低溝通邊底水風險,提高低品位資源整體開發效果,為海上低滲油氣藏經濟有效開發提供一種新的增產技術手段。

1 平臺壓裂的特殊性及難點

鑒于東海低滲油氣藏已有平臺設施和配套條件,評估二次加砂壓裂的適應性[13-15],集成壓裂設備、綜合利用甲板空間,優化作業工序,滿足平臺二次加砂施工作業。但從地質和工程上,存在以下幾個難點。

(1)含水飽和度偏高,氣水關系較復雜,儲隔層應力差較小,為2~3 MPa,隔層厚度薄,若縫高過度延伸、壓竄水層,導致壓裂效率降低,降低油氣井生產周期。

(2)低孔低滲儲層埋藏深,導致施工管柱摩阻高,壓開地層破裂壓力高,施工排量受限,加砂難度增大,導致形成寬窄縫,易出現砂堵現象。

(3)儲層溫度高、水敏水鎖特征強,對壓裂液優選及儲層保護提出了苛刻條件,同時滿足二次加砂停泵及補砂的時間需求,液體體系具有耐高溫、低傷害、低摩阻等特性。

(4)海上平臺空間小,甲板面積不足300 m2,壓裂設備的擺放展布難,壓裂材料種類多、數量大,吊裝風險高。

(5)平臺儲液空間小,大規模配液及存儲難,同時作業工況復雜,支持船配合壓裂風險高,施工周期長,作業成本高,不利于經濟有效開發的目標。

2 海上二次加砂壓裂增產機理

基于東海地區低滲儲層特點、海上工況條件及平臺化壓裂施工等因素,探索出一種提高海上平臺壓裂單井產量的二次加砂壓裂模式,其增產機理為:實施第一次加砂壓裂后,停泵、壓裂液濾失擴散、支撐劑運移沉降,期間補充吊裝第二次用砂量[16-17];待裂縫接近閉合后,重啟起泵進行第二次加砂,作業排量相對更高,先泵入小粒徑支撐劑,支撐次級裂縫,后續再進行更大規模的加砂,從而使水平方向裂縫向前繼續推進延伸[18],增加了裂縫長度和寬度,充填了次生縫,形成一條較高導流能力的有效支撐裂縫及支叉型的次生縫[19-20],增強了層內流動空間和滲流區域,達到增產增效的目的,如圖1、圖2所示。

對于海上低滲油氣藏,二次加砂與常規加砂壓裂相比,具有以下優勢。

(1)第一次加砂后,形成裂縫底部人工隔層,控制向下延伸,避免穿入下部水層。

(2)提高縫內凈壓力,利于裂縫擴展延伸,并增加縫寬,從而提高人工裂縫鋪砂濃度和有效導流能力。

(3)重新開泵增加施工排量時,裂縫不再向下延伸,而朝長度方向發展,同時開啟次級裂縫并有效充填,提高了改造面積和滲流區域。

(4)小粒徑多級段塞方式可降低壓裂液濾失,減少海上平臺壓裂砂堵風險,可有效提高二次加砂壓裂造縫率和成功率,提高壓裂井的生產周期。

圖1 二次加砂示意圖Fig.1 Diagram of secondary sanding

圖2 二次加砂縫寬剖面對比圖Fig.2 Comparison diagram of the width of secondary sanding

3 海上二次加砂壓裂技術優化

3.1 選井選層原則

針對海上低滲儲層壓裂的復雜性和風險性,在選井選層時可遵循以下主要原則。

(1)具有一定的可采儲量、供給能力和地層壓力較充足。

(2)海上投入產出比考慮:油層滲透率大于5 mD,氣層滲透率大于0.5 mD;油層孔隙度大于10%,氣層孔隙度大于6%,氣層含水飽和度不高于45%。

(3)地層壓力系數不小于0.7,儲層有效厚度大于4 m。

(4)上下隔層厚度大于3 m,儲隔層應力差大于3 MPa。

(5)裂縫距離斷層的最短距離不小于120 m。

3.2 二次加砂壓裂施工參數優化

基于東海平臺空間及作業能力,采用FracproPT對DH-B5井進行施工排量、加砂規模、二次加砂比例和停泵時間等參數模擬分析,優化二次加砂壓裂關鍵工藝參數。

DH-B5井P11層基本參數:有效厚度為27 m,滲透率為14.9 mD,孔隙度為11.4%,壓力系數為1.24,溫度為144 ℃,距離邊水63.3 m,隔層應力差為3.9 MPa。

3.2.1 施工排量

設置前置液比例為40%情況下,模擬排量在2.0、2.5、3.0、3.5、4.0 m3/min得到壓后裂縫長度、寬度及高度,如圖3~圖5所示。

模擬結果表明:當增加施工排量,動態及支撐縫長、縫高和縫寬都呈增大的趨勢??紤]海上平臺作業能力,同時達到控縫高、獲得寬裂縫的目的,優化施工排量范圍為3.0~3.5 m3/min。

圖3 排量與裂縫長度的關系Fig.3 Relation between rate and fracture length

圖4 排量與裂縫高度的關系Fig.4 Relation between rate and fracture height

圖5 排量與裂縫寬度的關系Fig.5 Relation between rate and fracture width

3.2.2 加砂規模

設置平均砂比為30%、施工排量為3.5 m3/min、中途停泵時間為60 min條件下,模擬得到不同加砂量與支撐縫長、縫高及縫寬的關系,如圖6所示。

圖6 加砂規模與支撐縫長、縫高及縫寬的關系Fig.6 Relation of sand adding scale with supporting length, height and width

模擬結果表明:當提高加砂量,支撐縫長、縫高與縫寬呈不同程度增大趨勢,當加砂規模在35~40 m3時支撐縫長與縫高增幅不大,這是由于砂量過多導致端部脫砂現象,縫寬大幅提高,且裂縫未竄下部邊底水,再考慮平臺施工條件及風險因素,優化加砂規模為38 m3。

3.2.3 二次加砂比例

在海上工況下實施二次加砂,考慮平臺砂罐容積和吊機能力,分兩次添加不同比例的支撐劑并得到不同的裂縫幾何形態。將二次加砂比例定義為第二次加砂量與總加砂量的比值。在前置液比例40%、施工排量為3.5 m3/min、加砂規模38 m3、平均砂比30%、中途停泵時間60 min條件下,模擬分析在不同二次加砂比例下的裂縫幾何形態參數(二次加砂比例為0指常規加砂壓裂未采取二次加砂模式)如表1所示。

從表1可以看出:第一次加砂壓裂的支撐裂縫長度和高度都大于二次加砂壓裂;當加砂比例的提高,支撐縫長先減小后增大的趨勢,拐點為0.6;縫高呈下降趨勢,但當加砂比例為0.6時下降幅度減

表1 不同二次加砂比例下的裂縫幾何形態參數

弱;縫寬呈上升的趨勢。因此以控制裂縫高度和拓展裂縫寬度為目標,綜合考慮海上施工條件及風險因素,將二次加砂比例確定為0.6。

3.2.4 中途停泵時間

中途停泵時間應以裂縫閉合時間為下限,充足時間支撐劑在裂縫中的運移、沉降并形成人工隔層,但中途停泵時間不易過長以免對儲層產生二次傷害,以及考慮海上的實際工況及吊機吊砂能力。分別取停泵時間30、40、50、60、70、80、90 min,應用軟件模擬計算,得到壓后縫長、縫寬與停泵時間的關系,如圖7、圖8所示。

因平臺空間限制二次加砂時需要重新補砂28 m3,每5 min吊2 m3砂,同時為了獲得更寬更長的高導流能力裂縫,優化停泵時間在70 min左右為最佳。

圖7 停泵時間與裂縫長度的關系Fig.7 Relation between pump shutdown time and fracture length

圖8 停泵時間與裂縫寬度的關系Fig.8 Relation between pump shutdown time and fracture width

3.3 壓裂材料優選

3.3.1 低傷害壓裂液體系

針對海上施工時間長、儲層溫度高、水敏水鎖特征強和施工壓力高等特點,優選適合海上平臺連續混配低傷害、低摩阻壓裂液體系。

液體配方:0.45%羥丙基瓜膠+0.2%高溫穩定劑+0.2%黏土穩定劑+0.2%助排劑+0.2%破乳劑+0.5%交聯調節劑+0.4%交聯劑,具體性能參數如表2所示。

配液方式:充分利用平臺生產水及淡水以連續混配方式配液。

表2 低傷害壓裂液體系綜合性能評價

3.3.2 高強度高導流支撐劑

借鑒東海類似井的壓裂經驗,考慮射孔孔眼尺寸(10.67 mm)、閉合壓力(約59 MPa)、支撐劑嵌入及裂縫導流需求,優選30/50目中-高強度陶粒支撐劑(表3),有利于加砂、降低砂堵風險,并防止支撐劑破碎和嵌入,保持裂縫長期高導流能力。

基于儲層情況和井口施工壓力高,采用40/70目粉陶充填次級裂縫并以段塞形式降低壓裂液濾失、磨蝕裂縫壁面和減小裂縫彎曲效應,增加人工裂縫寬度,降低海上平臺水力壓裂加砂風險。

表3 高強度支撐劑綜合性能評價

3.4 平臺空間綜合利用

東海目標區域低滲壓裂平臺面積約為300 m2,吊機限重25 t,可用儲液池體積為300 m3,均配有鉆機模塊,在上層管子甲板作為壓裂施工的主要區域,設備總重在380 t以內,其中壓裂泵、連續混配設備、混砂泵等設備都以橇裝形式吊裝和擺放。

圖9 平臺空間設備擺放及管線布置Fig.9 Platform space equipment layout and pipeline layout

基于平臺空間的綜合利用,優化設備擺放、流程管線布置(圖9),充分利用下層平臺泥漿池,完成壓裂液連續混配設計(圖10),設計了海上平臺化壓裂的施工流程設計圖,并根據壓裂工況條件下,完成平臺單點及整體承載能力校核評估,能滿足4~5臺壓裂泵、1臺連續混配設備擺放,最大功率為7 450 kW,最大施工壓力為65 MPa,可設計排量為4.0 m3/min。

圖10 平臺連續混配配液及流程設計Fig.10 Platform continuous mixing of liquid and process design

4 現場實施及效果

于2019年3月1日,首次在海上開展了DH-B5井的二次加砂壓裂作業,累計泵入壓裂液570.9 m3,支撐劑64.5 m3,施工時間為190 min,中途停泵時間為85 min。其中第一次壓裂泵入液量為239.9 m3,粉陶為1.5 m3,支撐劑為26.7 m3,平均砂比為21%,施工排量為3.0~3.5 m3/min,井口破裂壓力為40.4 MPa,最高施工壓力為46.5 MPa,停泵壓力為24 MPa;第二次壓裂泵入液量為239.9 m3,粉陶為1.2 m3,支撐劑為37.8 m3,平均砂比為24.5%,施工排量為3.0~3.5 m3/min,井口破裂壓力為38.4 MPa,停泵壓力為25.4 MPa。

DH-B5井實施壓裂后,以8.73~12.7 mm油嘴返排,累計返排液為274.9 m3,返排率為48.2%。返排1.5 d后開始出氣,產氣量先增大后減小,最高產氣量為2.9×104m3/d;返排后2 d開始產油,最高產油量為35 m3/d,隨后下降至約30 m3/d;截至6月1日,累計產油1 135.6 m3,產氣130.6×104m3,如圖11所示。相比鄰井初期產量增加了2倍,同一時期累計產量增加了3倍,可見二次加砂壓裂增產效果顯著。

圖11 DH-B5井壓后生產曲線Fig.11 DH-B5 well pressure production curve

5 結論

(1)二次加砂壓裂采用分批次加砂的模式,以提高縫寬及導流能力為目標,可有效控制裂縫高度,提高壓裂效果,延長生產周期,對于海上油氣田增產開發具有很強的適用性。

(2)通過壓裂軟件模擬及平臺空間綜合利用優化,推薦施工參數:施工排量3.0~3.5 m3/min,加砂規模38 m3,二次加砂比例0.6,中途停泵時間70 min,160 ℃低傷害低摩阻壓裂液體系,30/50低密度高強度支撐劑。

(3)現場實踐及效果分析表明:二次加砂壓裂技術首次成功應用于海上油氣田,并取得顯著的增產效果,相比鄰井初期產量增加了2倍,累計產量增加了3倍,針對類似儲層條件的井,可推廣應用于東海及其他海域的低滲儲層增產開發。

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