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略論“短粗節”

2020-08-26 12:31施宋偉
紡織器材 2020年4期
關鍵詞:膠圈膠輥倍數

施宋偉

(福建長源紡織有限公司,福建 長樂 350212)

1 何為“短粗”

在紗疵分級儀上將短粗節紗疵分為A1~D4共16種,紗疵分級圖見圖1。按紗疵粗細分為+100%,+150%,+250%,+400%共4個界線;按疵點長度分為0.1 cm,1 cm,2 cm,4 cm,8 cm共5個界線。

在實際生產中,1 cm~2 cm短粗節出現的頻率最高,其在布面上表現為一個突出的粗節,影響織物外觀甚至造成布面降等降級。自動絡筒機對此類型短粗節是力有不逮、切不勝切,嚴重影響工作效率。在自動絡筒機上設定的清除門限通常是短粗節長度(LS)為1.3 cm、短粗節直徑與原紗直徑倍數(DS)為2.6。

2 產生“短粗”的理論分析

理論上,在牽伸區中的快速纖維與慢速纖維的變速點恒定時,唯有浮游纖維可以產生少量的短粗節,但在實際生產過程中由于變速點受外界影響的變化,短粗節的數量也隨之變化。圖2為簡單羅拉牽伸纖維變速點分布圖,圖3為膠圈牽伸纖維變速點分布圖[1]。

在簡單羅拉牽伸中,前羅拉、前膠輥形成的摩擦力界與后羅拉、后膠輥形成的摩擦力界均衡對峙,纖維變速點呈正態分布。在膠圈牽伸中,由于彈性鉗口的控制,使得變速點集中靠近前鉗口,變速點的受控使得牽伸中的纖維在理想狀態下紡成優質的紗線,此時短粗節最少。而一旦由于人為、環境、原料、器材、工藝發生變化,導致摩擦力界發生變化,尤其是在彈性鉗口遭到明顯破壞的情況下,理想的牽伸狀態不復存在,變速點發生紊亂,短粗節就會大量增加。

3 產生“短粗”的因素

從“人、機、料、法、環”5個方面分析被破壞的變速點,以及導致短粗節暴增的因素[2]。

3.1 人為因素

這里的“人為因素”主要指操作中的人為因素:清潔不良、飛花附入牽伸區(包括前道工序飛花、短絨集聚進入須條);單個細紗隔距塊用錯;須條、粗紗包卷不良;等。

3.2 設備因素

設備因素包含了設備與器材的因素,影響變速點紊亂的主要因素是器材。前紡的主要因素是梳棉機針布狀況不良,造成棉網中纖維分離度欠佳。其余因素主要集中在細紗牽伸部分:牽伸部分齒輪磨損,搭頭不規范;上下銷變形;膠圈老化、破損;前膠輥破損、變形、表面處理不當;小鐵輥缺油卡死;搖架彈簧老化失效;下膠圈張力松緊不當;有些器材如壓力棒隔距塊、集棉器用的好可控制浮游纖維,用的不好則會加大變速點紊亂。

3.3 原料因素

原棉中短絨率和含糖量過高;化纖添加油劑失當;化纖中有超長纖維、硬并絲;等。

3.4 工藝因素

工藝因素對改善變速點紊亂有重要的影響,這一點常常被人們所忽視,工程技術人員應加強對工藝技術的掌握以改善紗線的短粗節。

3.4.1 配棉不準確

技術人員應掌握現有原棉情況,提前做好配棉接批應對措施。如:某廠生產滌棉27.8 tex、13.0 tex普梳或精梳紗線,同一配棉,在紡滌棉13.0 tex普梳紗時經常出現結雜超標問題,筆者建議停開滌棉13.0 tex普梳紗,因為這時去改善配棉成分或者在設備、器材上調整工藝都不是最優解。

3.4.2 梳理元件速度不當

刺輥速度、錫林—刺輥速比不當。刺輥的握持打擊會嚴重損傷纖維、產生短絨。適當降低刺輥速度、增大錫林—刺輥速比可使纖維及時轉移、減少反復梳理。通常加裝了預分梳板的梳棉機,紡棉時刺輥轉速為600 r/min~700 r/min,紡滌時刺輥轉速為800 r/min~900 r/min,錫林—刺輥速比控制為2~3。

3.4.3 并條工藝失當

并條機合理的工藝設計,可以有效改善棉條的內在結構,拉直纖維、消滅彎鉤纖維,減少棉結。

頭并、預并采用較小的并合數和總牽伸倍數、較大的后區牽伸倍數和后區隔距,可以消除前彎鉤纖維。通常頭并、預并工藝設計并合數為6根,總牽伸倍數略小于6,后區牽伸倍數約為1.8。

二并采用較大的并合數和總牽伸倍數、較小的后區牽伸倍數??偁可毂稊荡?,可以消除后彎鉤纖維,且有利于改善條干。通常二并工藝設計并合數為8根,總牽伸倍數略大于8,后區牽伸倍數約為1.2。

3.4.4 粗紗、細紗未采用“兩大兩小”工藝

粗紗應采用“捻系數大、牽伸倍數小”的工藝;細紗采用“后區隔距大、后區牽伸倍數小”的工藝?!皟纱髢尚 惫に嚲褪轻槍Ω纳谱兯冱c紊亂而設定的,其中“后區隔距大”常被忽視。

3.5 環境因素

溫濕度的變化并不直接影響變速點,但會對生產造成破壞性的影響,也會產生眾多短粗節。南方梅雨季節的高溫高濕環境會造成大量纏繞斷頭,而北方冬季的低溫低濕環境會導致靜電、冷車,使得生產難以為繼;短粗節來自于大量進入牽伸區、卷繞區的飛花、飄頭以及比平時高出幾倍的人工接頭和集棉器、壓力棒隔距塊在管理混亂時帶來的負作用。

4 伴生的“短粗節”

短粗節常伴隨著紗疵增多、條干惡化等問題同時出現,這是因為外在因素不僅影響了變速點,還造成了更加明顯的紗疵、條干惡化,在布面上形成明顯的陰影或規律性條紋[3]。短粗節的產生原因主要有如下方面。

a) 前羅拉被割傷,產生10 cm機械波,條干惡化、短粗節大增;

b) 上銷變形,產生30 cm~40 cm機械波,條干惡化、短粗節大增;

c) 配棉等級下降,短絨增加、條干惡化、短粗節大增;

d) 上膠圈龜裂,波譜圖出雙峰,條干惡化、短粗節大增;

e) 傳動齒輪缺陷,如嚙合不良、磨損、鍵槽松動等,波譜圖對應部位有機械波,條干惡化、短粗節大增;

f) 鉗口隔距塊由2.0錯用為4.0,條干惡化、短粗節大增,而當大鉗口隔距塊錯用小時,還會有硬頭和細節出現。

5 來去無蹤的“短粗節”

短粗節常給人一種來無影去無蹤的感覺——有時候條干惡化、短粗節暴增,還未來得及找到原因,條干、短粗節指標又恢復正常,這通常是因半制品內在結構發生變化所致。如:配棉工作未掌控好、原料中短絨大量增加;梳棉工序針布損壞或因某種原因導致的梳理不夠充分;等。這種現象在前紡工序及時調整之后,會自行消失。

6 特例“短粗節”

大多數1 cm~2 cm短粗節都是在細紗前牽伸區內,因各種因素影響了變速點而產生的,但1 cm左右的短粗節例外,它是在加捻區之后形成的,由鋼絲圈掛花引起,在紗體上可移動、易區分。日常生產中應注意觀察、分析鋼領是否衰退、鋼領鋼絲圈是否匹配或毛羽是否超常,針對性預防這類短粗節;橫截面為圓弧型的鋼絲圈較瓦楞型鋼絲圈不易掛花。

另一種1 cm左右的短粗節是在細紗牽伸區內產生的,是集聚在膠圈與膠輥之間的短絨從鉗口中附入產生,而不是影響變速點造成的。

這類疵點的主要起因是環境因素,在相對濕度小、車間飛花多、膠圈與前膠輥間隙小于2 mm等情況下容易產生。由于溫濕度的影響,這類偶發性疵點數量較大,常呈爆發性態勢。應采取的措施為:做好膠輥膠圈抗靜電處理;前區羅拉中心距調整恰當;加強衛生巡回;及時開啟加濕器。如果紡織廠開啟空調來應對此類問題,效果立竿見影,只是代價頗高,應視實際情況處理。

7 結語

1 cm~2 cm短粗節相對于長粗節、長細節來說,出現頻率高、疵點數量大且發生無規律,發生面積是多臺或個別機臺且時有時無,危害性更大。這是因為長粗節、長細節可由自動絡筒機清除,而短粗節僅能采取預防和規避措施。摸清短粗節的來龍去脈,對于區分各類紗疵的成因,提升紗線產品質量,提高工程技術人員技術水平,有著極大裨益。

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