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煤層注水掘進的實踐與效益分析

2020-08-27 14:09郭興明
關鍵詞:煤塵煤體防塵

郭興明 ,郭 融

(1.山西大同大學建筑與測繪工程學院,山西大同 037003;2.同煤集團馬脊梁煤礦集運站,山西大同 037003)

柳林金家莊煤礦全井田東西長5 100 m,南北寬2 800 m,井田面積6.084 km2,井田構造屬簡單構造,地層傾角平緩,一般為3~7°,礦井設計生產能力120萬t/a,屬高瓦斯礦,2007年4月建成投產。

礦井批準開采3#~10#煤層,現開采的9#煤層北回風大巷位于集中回風大巷北偏東方向,巷道長931.5 m(0~40 m 為8°下山,40~140 m 為平巷,然后沿9#煤層底板布置,見圖1),采用錨網索噴支護。

北回風大巷為煤巷,采用鉆眼爆破法掘進,盡管采取了濕式鑿巖、噴霧灑水降塵和個體防護相結合的防塵措施,但是效果并不理想。為了尋求較為理想的辦法,采用工作面煤層注水的辦法施工,實踐證明效果良好。

圖1 注水巷道位置示意圖

1 煤層注水理論

1.1 煤層注水降塵原理

(1)濕潤煤體內的原生煤塵,使其失去飛揚的能力。

(2)有效地包裹煤體的每個細小部分,當煤體在采掘中破碎時,避免細粒煤塵的飛揚。

(3)水的濕潤作用使煤體塑性增強,脆性減弱。當煤體受外力作用時,許多脆性破碎變為塑性形變,因而大量減少了煤體被破碎為塵粒的可能性,降低了煤塵的產生量。

煤層注水降塵實質是:預先在煤層中鉆孔,然后向鉆孔中注入壓力水,鉆孔中的壓力水通過煤層、煤體中的裂縫進行滲透、壓細、毛細和分子擴散運動,之后擴散的水分滲透并存儲與煤體的裂縫之中,對煤體進行預先的濕潤,從而減少煤體開采時產生的浮游粉塵。

1.2 煤層注水作用

1.2.1 防塵

當壓水進入煤層后,煤層均含水分增加,對減少采煤各環節的粉塵起很大作用。首先,煤層縫隙中原存在的煤塵、粉塵經過注水的濕潤,在開采時失去了飛揚的能力,從根本上消除了粉塵的源頭;其次,注水進入煤層后,水分會均勻地分布在煤體中,當煤體在掘進過程中出現破碎時,其破碎形成的煤粉由于附著水分,同樣失去飛揚能力;再者,水進入煤體后使其塑性增強,脆性減弱,改變了煤體的物理力學性質。當煤體受外界因素影響破碎后,脆性破碎變為塑性變形,從而減少了煤塵量的產生,據統計,水進入煤體后平均降塵率達88%。

1.2.2 降低工作面瓦斯涌出量

在對煤體注水時,高壓水必須克服瓦斯壓力后才能注進水,這樣便改變了煤的力學性質,提高了煤的可塑性,降低了彈性模量,使應力分布均勻化,彈性釋放的速度變小,降低了釋放的功率,水進入煤的空隙,降低了瓦斯的排放。

1.2.3 防沖擊地壓

煤層注入水后軟化了煤體,改變了煤體結構,減弱煤體脆性,提高了煤體的可塑性,促使煤壁前方塑性變性區變寬,應力集中地帶向煤壁深處移動并變寬,進而減弱煤體沖擊傾向,有效改善能量釋放過程中的時間穩定性和空間均勻性。這樣便直接防止了沖擊地壓現象的發生。

1.2.4 可有效避免自然火災

煤體注水后,增大了煤體的熱容量,提高了煤體導熱系數,這樣便降低了遺留煤體中溫度,從而有效延長了煤體的自然發火日期。

1.2.5 加快施工速度

煤體注水除有以上效果外,還可有效降低煤的硬度,提高了爆破效率,從而促進生產效率的提高,降低施工成本。

2 煤層注水參數確定

2.1 影響注水效果因素

(1)煤體孔隙、裂隙對煤層注水產生直接影響。煤體裂隙發育越好越易于注水的完成,煤體硬度比較高的地方,則往往會出現回水現象。但煤體裂隙過大,注入的水體容易流失到其他地方,從而使煤體水分達不到規定的4%,這樣便增大了注水難度。

(2)地壓的集中程度高低影響著煤層注水的難易。工作面松軟的煤層,注水較易,很容易使煤層含水分在4%以上。而在那些強沖擊地壓傾向性的工作面,煤層裂隙發育不完全,這樣必須提高注水壓力,據實驗針對此種煤層,注水壓力10 MPa 為宜,若過高會讓媒體裂隙增大,散失水分增多,反而又降低注水壓力,這樣便直接增大工作量,影響了工作效率。

(3)注水的超前距離是影響注水效果的重要因素。注水的超前距離的判定需根據煤層性質和礦山壓力顯現規律來確定,距離過大則會造成煤層透水性差,難以注水,距離太小則會使注入的水沿較大的裂縫流失,起不到注水防塵效果。確定合適的超前距離可以獲得較好的效果。

(4)煤體的濕潤能力取決于水與煤的濕潤邊角和水的表面張力系數。當煤體性質確定時,降低水表面的張力系數有助于提高煤體的濕潤能力。另外,還需要考慮到煤體內的瓦斯因素的影響,瓦斯壓力是注水的附加阻力,所以為了提高煤層的濕潤能力,需要加大注水壓力來克服瓦斯壓力以確保煤層濕潤效果[1]。

其實,影響煤層注水的主要因素有注水壓力、注水速度、注水量和注水時間等,決定煤層注水除塵率高低的重要因素是注水量或煤的水分增量。實踐證明,通常煤的水分增量變化在50~80%。除塵率和注水的關系,見圖2、圖3。

圖2 除塵率η 與注水量QV的關系圖

圖3 除塵率η 與煤水分增量ΔW 的關系

2.2 注水參數設計

依據北回風大巷地質條件、施工任務、技術裝備、施工隊伍水平,采用“四六”工作制,確定“三掘一支”的施工組織形式,炮眼深度為2 m,考慮炮眼利用率和確保正規循環,循環進尺按6 m計。

2.2.1 鉆孔布置

鉆孔選在支護班進行,選用ZQSJ-140/4.1型氣動鉆機鉆進施工,φ42 螺旋鉆桿。掘進工作面順層呈放射狀單排布置2個平行鉆孔,鉆孔距底板和幫均為1.5 m,沿掘進方向略帶仰角3~5°,偏角15°,鉆孔直徑42 mm,孔深8 m。實現作業時每注水8 m,掘進循環6 m,作為一個注水循環[2]。

2.2.2 注水

該礦工業廣場建有200 m3靜壓水池一座,供井下防塵灑水使用。工作面采用短孔注水方法,用高壓膠管將兩個鉆孔的供水管路連接起來,同時注水,注水器插入鉆孔不小于2.5 m,注水壓力8~10 MPa,使用封孔器封孔[3]。

(1)單孔注水量為:

式中:QW為單孔注水量,m3;K為系數,一般取1.1;L為鉆孔長度,m;B為鉆孔間距,m;H為煤層厚度,m;γ煤的密度,取1.54 t/ m3;q為噸煤注水量,取0.015m3/t。

(2)注水時間為:

式中:V為單孔注水流量,m3/h。

一般來講,煤層注水采用間歇性注水,5 min一次,每次1.6 m3。實際操作,經驗的做法是以煤壁滲水為標志,即可停止[4]。

2.2.3 封孔

選用自帶封孔功能的封孔器,注水管深入孔內2.5 m以上為宜,爆破時去下封孔器[5]。

2.3 注水效果測定

為了檢驗煤塵注水的降塵效果,對煤塵注水前和注水后工作面的煤塵濃度分別進行測試。采取煤層注水措施后,經測定放炮掘進中迎頭粉塵濃度由原來的1 000~2 000 mg/m3,降到200~400 mg/m3,粉塵濃度降為原來的1/3。

3 效益分析

3.1 經濟效益

與傳統的濕式鑿巖、噴霧灑水等綜合防塵方法相比較,采用煤層注水,每個月產生經濟效益及費用節省數據分析如下:

(1)安全防護用品費用節省2萬元;

(2)改善作業環境,提高生產效率,產生經濟效益15萬元;

(3)有效降低了噪聲造成的職業病的發生,節省費用20萬元。

總的經濟效益為:37萬元/月×6個月=222萬元。

3.2 社會效益

(1)煤層注水掘進,降低掘進工作面煤塵,有利于掘進工作面快速、安全的施工,有效防止煤塵爆炸事故的發生;促進煤礦企業健康、安全、持續穩定的發展。

(2)煤層注水掘進,改善作業環境,有效地遏制了由煤塵產生了塵肺病的發病率,使職工的工作效率大大提高,創造更大的經濟效益。

4 結語

(1)隨著開采機械化程度和開采強度的不斷加大,導致掘進工作面的產塵強度及作業環境中粉塵濃度也越來越大,單一煤層注水除塵并不理想,要和濕式鑿巖、噴霧灑水等相結合,會取得更好的效果。

(2)本項目實施,僅注意了工作面,未考慮巷道兩幫注水防塵,如果兩方面均進行,估計效果會更好。

(3)隨著科學技術的發展,裝備智能化的提高,降低粉塵濃度的方法和手段將會更先進。加強通風除塵是主要手段,更要特別注重做好作業人員個人防護工作。

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